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精益煉鐵譜華章

時間:2018-10-09 08:00來源: 作者:LXYUN 點擊:
  • 河北鋼鐵集團邯鄲鋼鐵集團有限責任公司(簡稱邯鋼)位于國家歷史文化名城——邯鄲。邯鋼于1958年建廠,歷經(jīng)50多年的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)有總資產(chǎn)856億元,職工2.4萬人,具備年產(chǎn)1300萬噸優(yōu)質(zhì)鋼的綜合生產(chǎn)能力,是國家重要的優(yōu)質(zhì)板材和優(yōu)質(zhì)型棒線材生產(chǎn)基地,河北鋼鐵集團的核心企業(yè)。

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    邯鋼煉鐵部是邯鋼最大的二級生產(chǎn)廠,擁有高爐、燒結(jié)、球團生產(chǎn)線以及相應的配套系統(tǒng),具備年產(chǎn)鐵水750萬噸的生產(chǎn)能力。2013年二季度以來,在與國內(nèi)眾多煉鐵企業(yè)面臨同樣的成本困境下,邯鋼煉鐵部創(chuàng)造性提出“持之以恒、實干苛求、精細管理、學習創(chuàng)新”管理理念,通過推行一系列改革創(chuàng)新措施,高爐生產(chǎn)逐步走向均衡、穩(wěn)定、高效發(fā)展之路。日產(chǎn)鐵水平從19500噸提高到21000噸以上,燃料比從528.4公斤/噸以上控制到505公斤/噸的水平,各項經(jīng)濟技術(shù)指標持續(xù)改善創(chuàng)水平,綜合創(chuàng)效累計達到3.5億元。

    實施科學化的“低成本”戰(zhàn)略 從優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)中挖效益

    在鋼鐵市場持續(xù)低迷,鋼鐵企業(yè)競爭激烈的環(huán)境下,追求鐵前系統(tǒng)低成本,增加終端產(chǎn)品在市場上的盈利值,已成為目前許多鋼鐵企業(yè)保生存、謀發(fā)展的共識。

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    邯鋼煉鐵部科學實踐爐料低成本戰(zhàn)略,綜合入爐品位由58.7%降低到57.6%,在優(yōu)化混勻料結(jié)構(gòu)、高爐爐料結(jié)構(gòu)、焦炭結(jié)構(gòu)、配煤結(jié)構(gòu)、噴吹煤結(jié)構(gòu)等方面大膽創(chuàng)新摸索,研究各礦種冶金性能,開拓品種資源,科學調(diào)配結(jié)構(gòu)比例,建立數(shù)據(jù)控制標準,以一雙科學化的無形“管控之手”協(xié)調(diào)運作,確保了高爐穩(wěn)定順行及指標改善,從優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)中挖出每噸鐵30元的經(jīng)濟效益,成功實現(xiàn)了當前眾多煉鐵企業(yè)在資源、成本、環(huán)保重壓下所致力追求的“高產(chǎn)、低耗”目標。

    在優(yōu)化混勻料結(jié)構(gòu)中,該部改變過去長期依賴巴卡粉、邯邢精粉等高價高品質(zhì)的配料模式,將巴卡粉配比由22%降至12%,相應提高性價比高的澳系粉資源配比,將其配量提高到55%左右,其中澳系的楊迪粉作為高結(jié)晶水的褐鐵礦,配吃比例過高容易造成燒結(jié)礦強度下降,但又具有很高的性價比,通過技術(shù)攻關(guān)逐步突破這一瓶頸,揚迪粉配比由原來的10%提高到25%以上。同時重點開發(fā)應用價格低、有害元素含量較高的高堿粉新品種資源,通過跟蹤檢測分析高爐有害元素實際負荷狀況,合理控制高堿粉的配吃比例,保證在有害元素綜合入爐負荷不超標、不破壞高爐順行的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)最大量的科學穩(wěn)定配吃,降低了原料成本。與此同時,該部積極增配邯鋼內(nèi)部自產(chǎn)冶金廢料,混勻料中的鋼渣配比從2%提高到4%,煉鐵除塵灰、瓦斯灰及煉鋼除塵灰、污泥等含鐵廢料全部回收利用,目前這些廢料配吃量已達到110公斤/噸鐵的水平,廢料利用率在同行業(yè)中達到較高水平,為降低原料成本發(fā)揮了積極作用。依托科學配料方針,該部在優(yōu)化混勻料結(jié)構(gòu)方面實現(xiàn)了全方位、多元化、系統(tǒng)性,使燒結(jié)礦品位由57.5%降低到55.7%,但燒結(jié)礦產(chǎn)量及各項指標均未受到影響。

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    在優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu)中,該部通過系統(tǒng)研究各種塊礦的不同冶金特性以及對高爐爐況的影響因素,相應調(diào)整高爐操作制度,將高性價比的塊礦配比從15%調(diào)整到20%以上,并在高爐保持了穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,嘗試追求22%的目標,為降低原料成本拓展了空間。在焦炭配煤結(jié)構(gòu)中,該部與焦化廠共同協(xié)作攻關(guān),取消高價優(yōu)質(zhì)的柳林焦煤,增配價格低廉的瘦煤,并狠抓煤種質(zhì)量及標準,用非主流煤種替高價煤種,使噸焦成本降低12元。在優(yōu)化焦炭結(jié)構(gòu)中,該部針對自產(chǎn)焦炭供應不足,外進焦廠家多、品種雜、質(zhì)量及品種結(jié)構(gòu)波動較大等實際,科學梳理各種焦炭質(zhì)量的差異和性能,根據(jù)幾座高爐的爐容、爐況及硬件條件差異,動態(tài)調(diào)整焦炭品種及入爐比例,確保各高爐焦炭結(jié)構(gòu)搭配合理,滿足各自高爐的生產(chǎn)需求,實現(xiàn)了整個煉鐵工序的均衡穩(wěn)定。

    技術(shù)創(chuàng)新與優(yōu)化操作“雙輪驅(qū)動” “魚”和“熊掌”兼得

    優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低入爐品位,高爐必然要面對操作難度加大、爐況容易波動、渣量增大、產(chǎn)量降低以及焦比升高等諸多棘手難題。該部通過一手抓技術(shù)創(chuàng)新,一手抓高爐操作,在“雙輪驅(qū)動”下既實現(xiàn)了吃“粗糧”降成本,又保證了燃料比指標 “逆勢”改善,拿到了鐵前生產(chǎn)的雙重效益。

    從今年年初至今,在入爐品位累計降低了1.0%的條件下,該部日產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)出新高,燃料比由510公斤降至505公斤,煤比提高7公斤,焦比降低12公斤,冶煉費用降低8元/噸鐵。其中,3200立方米高爐產(chǎn)量始終保持7900噸以上,全焦比控制在365公斤/噸、煤比達到145公斤/噸,爐況狀態(tài)長期保持了穩(wěn)定順行,各項指標在國內(nèi)同行業(yè)中名列前茅。

    該部優(yōu)化送風制度,貫徹全風全氧操作理念。強化送風比概念,按照送風比控制各座高爐綜合入爐風量,將3200m3高爐送風比控制在1.7-1.75,2000m3高爐送風比控制在1.9-1.95。重視鼓風動能和風口理論燃燒溫度,依據(jù)產(chǎn)量計劃和風氧水平,在風口面積和長度、鼓風濕度、風量頂壓的選擇及使用全面系統(tǒng)化,實現(xiàn)送風參數(shù)的匹配性。該部堅持高煤氣利用、低燃料的操作理念,優(yōu)化高爐上部布料制度,貫徹“開放中心、穩(wěn)定邊緣、平臺加漏斗”布料模式。根據(jù)邯鋼原燃料條件,結(jié)合爐形和爐體冷卻結(jié)構(gòu),遵循爐料自然堆放規(guī)律,推行適合邯鋼高爐的布料制度。從2013年二季度之后,邯鋼高爐布料制度按照各項布料準則陸續(xù)調(diào)整和修訂,高爐穩(wěn)定性和適應能力明顯改觀,配合其他操作制度的優(yōu)化和調(diào)整,煤氣利用率提高,燃料比明顯降低。

    該部優(yōu)化高爐造渣制度,采用四元堿度控制標準替代單一的二元堿度標準,推行低氧化鎂操作。在含鐵原料AL2O3成份持續(xù)升高、爐渣(AL2O3)達到16.5%的狀態(tài)下,(MgO)由10%降到7.5%。爐渣鎂鋁比由0.65降至0.48以下,針對爐渣高鋁低鎂的不利影響,采取提升二元堿度R2≥1.26、穩(wěn)定四元堿度在1.0以上的應對措施,同時通過高爐操作方面的綜合進步,爐渣高爐渣鐵流動性仍保持良好,為高爐穩(wěn)定順行和燒結(jié)配料優(yōu)化都提供了提供空間。今年以來燒結(jié)礦MgO 由2.25%降到1.9%以下,燒結(jié)熔劑噸礦單耗降低4公斤/噸,僅減少熔劑使用量就直接創(chuàng)效1200萬元。

    以精細化為核心推行系統(tǒng)化管理 全員共下“一盤棋”

    煉鐵生產(chǎn)是一個集設(shè)備、工藝、操作、原料、能源、人力于一體的綜合運營體。每項流程、每個環(huán)節(jié)、每道工序都相互制約、相互影響。該部在抓煉鐵管理的過程中,不僅僅著眼于對高爐的單一管理,而是放眼于整個鐵前流程的系統(tǒng)化管理,確保各個工序、各個崗位、各個人員圍繞高爐生產(chǎn)一個目標,分工協(xié)作、緊密配合做好各自工作。

    該部將精細化管理分為四項具體工作內(nèi)容,即制度管理、量化管理、延伸管理、系統(tǒng)管理,每一項管理內(nèi)容都制定了標準詳細、便于落實的規(guī)章制度。從2013年開始全面修訂、補充、健全各項規(guī)章制度,范圍涉及原燃料質(zhì)量管理、篩分管理、料位管理、爐內(nèi)操作管理、出鐵組織管理等內(nèi)容,實現(xiàn)生產(chǎn)組織各個環(huán)節(jié)有章可依,明確職責、分工和權(quán)限,提高制度的可執(zhí)行性和有效性。同時推行量化管理,所有制度、標準都用量化的語言,具有可操作性。關(guān)鍵操控數(shù)據(jù)全部采用推移圖記錄,技術(shù)分析和總結(jié)用數(shù)據(jù)說話。該部通過量化原燃料倉位控制標準,避免低倉位造成原料摔打和破碎;量化原料篩分分級標準,合理縮小篩孔,杜絕返粉粒度超標和浪費;量化槽下篩分振時和清理制度,保證入爐原料粒度達標,一年以來實現(xiàn)累計創(chuàng)效5000萬元。

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    該部強化延伸管理,對內(nèi)執(zhí)行生產(chǎn)車間每日對上一道工序跟蹤檢查,對外執(zhí)行管理科室每日對焦化、料場的監(jiān)督檢查,提前發(fā)現(xiàn)問題并及時溝通解決。逐步形成了對料場混勻料、焦化廠、燒結(jié)球團、高爐生產(chǎn)的鏈條管理控制,實現(xiàn)燒結(jié)、高爐操作調(diào)整的聯(lián)動性和及時性。通過延伸管理,各高爐焦炭結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了同期配吃品種不超兩種,配比穩(wěn)定周期實現(xiàn)15天以上;混噴煙煤的揮發(fā)份波動區(qū)間控制水平從目標值±1.5%精確到了±1%。;混勻料配料穩(wěn)定性大幅度提高,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率從96.2%提高到98.4%,綜合合格率從94.2%提高到95.6%。

    該部推行設(shè)備壽命周期管理,建立各種備品備件壽命周期管理臺賬,提高備件申報的計劃性,杜絕了檢修盲目更換。同時嚴格執(zhí)行設(shè)備點檢定修制,推進設(shè)備點檢信息化,提高設(shè)備可靠性,降低非計劃停機和設(shè)備事故。4座高爐自2013年下半年以來,定修周期從2-3個月延長到5個月以上,不斷刷新邯鋼歷史記錄。燒結(jié)機日歷作業(yè)率同比提高3.26%,燒結(jié)設(shè)備故障停機率同比降低0.03%。

    在此基礎(chǔ)上,該部改革調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu),提高管理效率。將職能科室由11個減為4個,生產(chǎn)車間由18個減為11個,科級職數(shù)由130名減為51名,機關(guān)人員由112名減為75名,裁減人員補充到生產(chǎn)操作崗位,清退外協(xié)工和維保人員,一次性減員共計785人。通過優(yōu)化機構(gòu),精減人員,有效提升了崗位勞效,營造了風正、氣順、勁足的良好工作氛圍。

    在眾多鋼鐵行業(yè)負重爬坡的當下,邯鋼煉鐵部從精細化管理中尋找到了適合自身發(fā)展的的科學之路。我們有理由相信,集科學化、精細化、系統(tǒng)化管理于一身的這艘鋼鐵“巨輪”,必能經(jīng)受住暴風驟雨的洗禮和沖擊,在市場的“海洋”中砥礪奮進、勇往直前!

    (責任編輯:zgltw)
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