久久久久成人香蕉网站|天堂精品大全一区|玖玖资源av在线|伊人自拍日本视频|日韩中文字幕免费观看|91国内精品久久久久|亚洲成人一区二区|不卡无码福利视频|亚洲中文字幕va亚洲无码视频不卡|久草首页免费电影

煉鐵網(wǎng)歡迎您!

煉鐵網(wǎng)

當前位置: 主頁 > 走訪煉鐵 >

“以效益驅(qū)動,強內(nèi)功;以創(chuàng)新驅(qū)動,補短板”指標一流

時間:2019-12-03 02:46來源:未知 作者:沈洪流、王宇婷、 點擊:
“無鐵不穩(wěn),無鋼不強”,因此蕪湖新興鑄管的鐵前系統(tǒng)牢固樹立了以高爐為中心的生產(chǎn)管理理念。以強內(nèi)功,補短板力保高爐技術(shù)水平處于行業(yè)一流水平,2019年兩座1280m3高爐指標再破
  •  “無鐵不穩(wěn),無鋼不強”,因此蕪湖新興鑄管的鐵前系統(tǒng)牢固樹立了以高爐為中心的生產(chǎn)管理理念。以強內(nèi)功,補短板力保高爐技術(shù)水平處于行業(yè)一流水平,2019年兩座1280m3高爐指標再破歷史記錄,4月份利用系數(shù)達到3.12t/m3(月均)燃料比510公斤(月均)。同時以效益為本,建立鐵前成本模擬測算機制,優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)組織模型,確保噸鐵利潤長期保持先進水平,在連續(xù)三年的長江流域鋼企對標中,成本控制始終位于前三甲水平,最近更是連續(xù)18個月保持長江流域第一。這些成績的取得,是蕪湖新興鑄管煉鐵部管理層將管理和技術(shù)進行了有效結(jié)合,進行科學決策和科學管理,有效激發(fā)了職工的工作熱情。

    image.png

    一、以效益驅(qū)動,強內(nèi)功,推行KPI(高效益)指標攻關(guān)。

    效益是企業(yè)經(jīng)營的根本,生產(chǎn)指標的攻關(guān)一定要有效益支撐做基礎(chǔ)。2017年市場鋼材的價格快速上揚帶動了燃料一輪瘋漲,市場焦炭和噴吹煤的差價,已從2017年年底400元的價格差激漲到600元以上,而提高煤比的經(jīng)濟性已經(jīng)比較迫切。

    當時蕪湖新興鑄管高爐煤比長期維持在130公斤,問題出在哪?在分析原因后,總結(jié)出兩點,第一設(shè)備水平未跟上,噴煤設(shè)備是按照設(shè)計水平日產(chǎn)3450噸/日產(chǎn)每座高爐設(shè)計,當時實際日產(chǎn)達到3900噸,超出輸送能力。第二工藝控制不到位,工藝參數(shù)制定不配套。因此煉鐵部從技改和工藝管理兩處入手。

    技改方面:引入了自動噴吹技術(shù)在原有的噴吹管道基礎(chǔ)上增加補充氣源,提高濃相輸送能力,解決了輸送能力不足的問題,同時通過自動控制組件替代以前人工操作噴煤輸送量,避免了人工操作的波動性。

    管理方面:首先以“三個穩(wěn)定”做為高爐煤比攻關(guān)的基礎(chǔ),穩(wěn)定爐溫,要求硅偏差<0.08;穩(wěn)定燃燒溫度,要求富氧率穩(wěn)定4%,熱風溫度波動<30℃,穩(wěn)定噴煤量,要求噴吹波動量<5%。其次工藝制度與提高煤比相適應(yīng),將頂壓提高到200Kpa,來縮小提高煤比情況下的煤氣體積,降低煤氣流速,減少料阻,在布料制度上采取邊緣壓制促中心,將礦批從原先的38噸提高到41噸,擴大礦角,壓制邊緣的同時進行中心疏導,利于高煤比下的煤氣利用和爐況穩(wěn)定。第三為保障高煤比的要求得到長期貫徹,進行了焦炭負荷提升,將焦炭負荷由4.5提高到4.85,使高爐操作者的責任心更上一層臺階,對出鐵、核料,細節(jié)調(diào)控更加精心。最后,與燒結(jié)工序、焦化工序緊密協(xié)作,在降低上游輸入成本(進行降低燒結(jié)氧化鎂等降本攻關(guān))的同時,對原燃料質(zhì)量加強監(jiān)督,一旦出現(xiàn)異常,高爐工序和上道工序及時進行配礦結(jié)構(gòu)等調(diào)整,共同助力了指標的提升。

    經(jīng)過以上措施,蕪湖新興煉鐵部的煤比從2018年元月份的124公斤到2019年三月已經(jīng)達到了153公斤,而且煤氣利用率得到大幅度利用,在煤比提高的同時,燃料比逐步下降,目前蕪湖煉鐵的兩座高爐基本形成了高效低耗的操作爐型。

    二、補短板,治理燒結(jié)粉塵超標,效益指標“雙突破”。

         2019年蕪湖新興煉鐵部攻堅克難,以燒結(jié)工序的短板突破為工作核心,通過結(jié)合粉塵治理,對標武安(新興鑄管股份內(nèi)部企業(yè))找差距,建立重點效益指標攻關(guān)方向,在眾志成城的努力下,兩座265m2燒結(jié)機重點效益指標持續(xù)突破今年最好成績。

    進入六月生產(chǎn)月以來,燒結(jié)工序的雙機生產(chǎn)已突破1.4萬噸凈礦日產(chǎn)大關(guān),固體燃耗指標突破2019年預(yù)算62公斤的要求,達到59.5公斤,電耗指標超額完成本年度預(yù)算指標噸礦62度的要求,創(chuàng)歷史最好水平57度。

         當時燒結(jié)機自2018年10月份以后由于粉塵超標,造成投料量逐步下滑,固體燃耗和電耗指標始終處在“雙6”的高位,面對這一生產(chǎn)不利局面,在公司領(lǐng)導“強內(nèi)功,補短板,確保完成2019年預(yù)算”的要求下,煉鐵部從夯實基礎(chǔ)管理練好內(nèi)功入手。

    生產(chǎn)管理方面:嚴肅工藝紀律,明確各基層管理人員職責,促進職工責任心,促發(fā)職工比學趕拼的精神。煉鐵事業(yè)部每天下班組織召開燒結(jié)工序生產(chǎn)總結(jié)會,找出當天的問題,落實整改,將PDCA的閉環(huán)管理落到實處,對員工的小指標競賽按競賽的辦法進行兌現(xiàn),促發(fā)了職工的工作積極性,將以前的生產(chǎn)管理從布置任務(wù)轉(zhuǎn)變成了職工提出管理思路。

    技術(shù)管理方面:立足粉塵超標的治理,成立了粉塵治理小組,組織技術(shù)骨干去武安工業(yè)區(qū)等先進企業(yè)進行學習,并制定了三個攻關(guān)方向:一、修訂工藝控制參數(shù),對廢氣溫度和負壓控制等參數(shù)進行了針對性的生產(chǎn)調(diào)整以適應(yīng)當前的生產(chǎn)模式;二、調(diào)整配礦結(jié)構(gòu),從提高轉(zhuǎn)鼓強度,強化有效燒結(jié)進行,特別加強了外購熔劑和煤粉的質(zhì)量檢驗,修訂采購指標,通過努力轉(zhuǎn)鼓強度由2018年的75.8%逐步提高到目前77.3%的水平。三、加快技術(shù)改造,深化除塵系統(tǒng)管理,利用檢修時機對兩處電場的電極進行了更換,聯(lián)合質(zhì)量部環(huán)能部等職能部室加強對廢水成分的檢測,防止氯離子的超標。同時對電塵系統(tǒng)的維修、操作、管理人員邀請專家給予培訓,提高維護和操作水平。

    正是在這雙重管理的夯實上,燒結(jié)的粉塵問題得到了有效控制,內(nèi)功得到長遠漲勁,一舉扭轉(zhuǎn)前期生產(chǎn)不利局面。

    image.png

    三、重視創(chuàng)新技術(shù),以提高技術(shù)儲備能力,以市場釋放技術(shù)應(yīng)用。

    蕪湖新興煉鐵部堅持引入和自身相結(jié)合,立足創(chuàng)新,打好技術(shù)儲備基礎(chǔ),緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢。如引入“小平臺、深漏斗” 布料方式既取消中心加焦,收窄礦石布料平臺,將礦焦布料平臺向邊緣大幅推移,高爐中心部位實現(xiàn)較深漏斗狀,實現(xiàn)穩(wěn)定中心氣流、提高煤氣利用率,有力助推了高爐指標的提升。

    在操作創(chuàng)新方面,進行休風快速恢復(fù)應(yīng)用課題研究,針對以往高爐休風恢復(fù)過程中出現(xiàn)的問題,按照休風時間,休風料的下達程度、復(fù)風時的進風制度及復(fù)風的風量控制力度、料線運行幾方面入手,摸索出休復(fù)風的可靠操作方針,目前在休風20小時內(nèi),基本4小時左右高爐即可恢復(fù)正常。

    在技術(shù)創(chuàng)新方面,研究出塊礦預(yù)處理工藝技術(shù)及裝備開發(fā)的專利,結(jié)合塊礦大棚的建設(shè)和新型塊礦篩的引進,解決了塊礦含粉大,水分高等問題,一舉使蕪湖新興高爐的塊礦比率從以前的5%左右提高到12%左右。

    image.png

    四、深刻理解管理工作的精髓-預(yù)防管理。

    鐵前圍繞的中心是高爐,高爐穩(wěn)定順行是所有鐵前工序有序生產(chǎn)的前提,因此蕪湖新興煉鐵部的管理層在分析了某大型鋼企32次高爐事故原因后,加強了對高爐失常因素的針對性管理,制定了相應(yīng)的管理制度,并進行了落實。

    image.png

    image.png

    如蕪湖新興的三號高爐的爐身下部冷卻壁出現(xiàn)燒損,氣流不穩(wěn),按照以前的處理方法,裝下冷棒,打打外冷,壓壓邊緣,再等下去,但轉(zhuǎn)換管理思路后,煉鐵部提前制定了噴涂造襯方案,預(yù)定了相對應(yīng)同層包括上層的冷卻壁,等停爐檢修時,發(fā)現(xiàn)大面積冷卻壁壁體已經(jīng)磨損,水管暴露在外,避免了后續(xù)的險肇事故。另一例2017年中期煉鐵部一號高爐出現(xiàn)爐底煤氣封板上翹,高爐爐皮上漲等異常情況,在公司聽取各方面意見做出大修的決策前,煉鐵部管理層沒有等待,而是積極與北京瑞普同創(chuàng)有著爐缸治理經(jīng)驗的企業(yè)聯(lián)系,商定方案,采用爐皮熱面壓漿技術(shù)封堵住煤氣通道,遏制了爐底的危險源。

    同時建立爐缸侵蝕模型專家系統(tǒng),加強對爐缸的監(jiān)控,防止安全事故的發(fā)生。下圖爐底炭磚開孔安裝監(jiān)控熱電偶,建立侵蝕模型數(shù)據(jù)采集。

    五、應(yīng)對市場變化,建立鐵前成本測算模式,優(yōu)化生產(chǎn)組織。

    蕪湖新興鑄管的鐵前成本控制模式,第一步是按照高爐制定的成分標準為基準,測算高爐產(chǎn)量和燃料。第二步,燒結(jié)工序和焦化工序按照目前市場價,優(yōu)化自己的最佳成本,得出自己的控制成分,對比高爐要求加權(quán)后得出高爐的產(chǎn)量指標和燃料指標。然后輸入到鐵前成本核算中去。第三步,比較測算系統(tǒng),定下成本利潤最佳的生產(chǎn)模式。第四步,按照最佳生產(chǎn)模式鐵前的高爐工序、燒結(jié)工序、焦化工序制定配礦結(jié)構(gòu),定下需求量,提供給采購。 此種測算模式,經(jīng)濟科學,一方面有利于高爐穩(wěn)定順行,以高爐實際生產(chǎn)能力為導向,不盲目的采購和下指標,一方面綜合結(jié)合市場因素,將燃料市場和礦石市場都考慮進去。同時緊貼聯(lián)系市場,隨時聯(lián)動進行調(diào)整。

    六、成本管理落入基層,持續(xù)深化員工成本意識。

    成本管理不是簡單的依靠指標分解,就完成了管控的過程,而是需要各級人員,特別是基層主要崗位的員工和管理者,能夠深刻體會成本管控的精髓。煉鐵事業(yè)部管理層猶感到目前各工段對成本的管控過于單一,還停留在指標管控階段,為將成本落實到實處,因此將兩座高爐的成本管控作為重點教育落實單位,要求高爐工段每周分析本高爐的成本,按照三個對照要求:“對照預(yù)算指標,對照下達成本,對照市場價格”分析自己高爐需要改進之處,由事業(yè)部領(lǐng)導在工長會上提問,貫徹成本管控思維。

    如在一次三號高爐工長會上,煉鐵部領(lǐng)導在深刻剖析了三號高爐的成本控制問題后,指出三號爐在成本方面只知道執(zhí)行,沒有結(jié)合實際,沒有考慮到高爐操作在配礦結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化,前期三號爐由于爐墻噴涂料磨損嚴重,造成高爐爐內(nèi)氣流不穩(wěn),高爐指標上升,高爐管理人員在操作上只注重工藝參數(shù)的調(diào)整,沒有結(jié)合成本控制這方面的考慮,起效不大。最終還是部在分析了市場,結(jié)合礦種價格測算,面對三號爐出現(xiàn)特殊的爐況,降低渣量有助于壓制邊緣,穩(wěn)定氣流,因此果斷降低直至停用生礦,提高熟料比,從實踐看效果明顯,高爐穩(wěn)定性提高,成本逐日下降。所以希望大家擴展思維方式,要多學習,多分析,結(jié)合集體力量,為高爐順行低成本想辦法,共同提高。這樣的會議教育在蕪湖新興煉鐵部隨時都會發(fā)生,對員工的成本管控意識影響很大,因此從員工到管理層都很在意礦價鐵價的變化,真正將成本管理落入于心中。

    “有激情,在狀態(tài),敢擔當,勇作為”這十二字真言是蕪湖新興煉鐵部管理團隊的真實作風,他們堅信只要一步一步腳踏實地,通過拼搏,在激烈的市場競爭中,蕪湖新興鑄管必將繼續(xù)屹立在長江之畔。

    (責任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢二維碼生成器