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“以效益驅(qū)動,強(qiáng)內(nèi)功;以創(chuàng)新驅(qū)動,補(bǔ)短板”指標(biāo)一流

時(shí)間:2019-12-03 02:46來源:未知 作者:沈洪流、王宇婷、 點(diǎn)擊:
“無鐵不穩(wěn),無鋼不強(qiáng)”,因此蕪湖新興鑄管的鐵前系統(tǒng)牢固樹立了以高爐為中心的生產(chǎn)管理理念。以強(qiáng)內(nèi)功,補(bǔ)短板力保高爐技術(shù)水平處于行業(yè)一流水平,2019年兩座1280m3高爐指標(biāo)再破
  •  “無鐵不穩(wěn),無鋼不強(qiáng)”,因此蕪湖新興鑄管的鐵前系統(tǒng)牢固樹立了以高爐為中心的生產(chǎn)管理理念。以強(qiáng)內(nèi)功,補(bǔ)短板力保高爐技術(shù)水平處于行業(yè)一流水平,2019年兩座1280m3高爐指標(biāo)再破歷史記錄,4月份利用系數(shù)達(dá)到3.12t/m3(月均)燃料比510公斤(月均)。同時(shí)以效益為本,建立鐵前成本模擬測算機(jī)制,優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)組織模型,確保噸鐵利潤長期保持先進(jìn)水平,在連續(xù)三年的長江流域鋼企對標(biāo)中,成本控制始終位于前三甲水平,最近更是連續(xù)18個(gè)月保持長江流域第一。這些成績的取得,是蕪湖新興鑄管煉鐵部管理層將管理和技術(shù)進(jìn)行了有效結(jié)合,進(jìn)行科學(xué)決策和科學(xué)管理,有效激發(fā)了職工的工作熱情。

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    一、以效益驅(qū)動,強(qiáng)內(nèi)功,推行KPI(高效益)指標(biāo)攻關(guān)。

    效益是企業(yè)經(jīng)營的根本,生產(chǎn)指標(biāo)的攻關(guān)一定要有效益支撐做基礎(chǔ)。2017年市場鋼材的價(jià)格快速上揚(yáng)帶動了燃料一輪瘋漲,市場焦炭和噴吹煤的差價(jià),已從2017年年底400元的價(jià)格差激漲到600元以上,而提高煤比的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)比較迫切。

    當(dāng)時(shí)蕪湖新興鑄管高爐煤比長期維持在130公斤,問題出在哪?在分析原因后,總結(jié)出兩點(diǎn),第一設(shè)備水平未跟上,噴煤設(shè)備是按照設(shè)計(jì)水平日產(chǎn)3450噸/日產(chǎn)每座高爐設(shè)計(jì),當(dāng)時(shí)實(shí)際日產(chǎn)達(dá)到3900噸,超出輸送能力。第二工藝控制不到位,工藝參數(shù)制定不配套。因此煉鐵部從技改和工藝管理兩處入手。

    技改方面:引入了自動噴吹技術(shù)在原有的噴吹管道基礎(chǔ)上增加補(bǔ)充氣源,提高濃相輸送能力,解決了輸送能力不足的問題,同時(shí)通過自動控制組件替代以前人工操作噴煤輸送量,避免了人工操作的波動性。

    管理方面:首先以“三個(gè)穩(wěn)定”做為高爐煤比攻關(guān)的基礎(chǔ),穩(wěn)定爐溫,要求硅偏差<0.08;穩(wěn)定燃燒溫度,要求富氧率穩(wěn)定4%,熱風(fēng)溫度波動<30℃,穩(wěn)定噴煤量,要求噴吹波動量<5%。其次工藝制度與提高煤比相適應(yīng),將頂壓提高到200Kpa,來縮小提高煤比情況下的煤氣體積,降低煤氣流速,減少料阻,在布料制度上采取邊緣壓制促中心,將礦批從原先的38噸提高到41噸,擴(kuò)大礦角,壓制邊緣的同時(shí)進(jìn)行中心疏導(dǎo),利于高煤比下的煤氣利用和爐況穩(wěn)定。第三為保障高煤比的要求得到長期貫徹,進(jìn)行了焦炭負(fù)荷提升,將焦炭負(fù)荷由4.5提高到4.85,使高爐操作者的責(zé)任心更上一層臺階,對出鐵、核料,細(xì)節(jié)調(diào)控更加精心。最后,與燒結(jié)工序、焦化工序緊密協(xié)作,在降低上游輸入成本(進(jìn)行降低燒結(jié)氧化鎂等降本攻關(guān))的同時(shí),對原燃料質(zhì)量加強(qiáng)監(jiān)督,一旦出現(xiàn)異常,高爐工序和上道工序及時(shí)進(jìn)行配礦結(jié)構(gòu)等調(diào)整,共同助力了指標(biāo)的提升。

    經(jīng)過以上措施,蕪湖新興煉鐵部的煤比從2018年元月份的124公斤到2019年三月已經(jīng)達(dá)到了153公斤,而且煤氣利用率得到大幅度利用,在煤比提高的同時(shí),燃料比逐步下降,目前蕪湖煉鐵的兩座高爐基本形成了高效低耗的操作爐型。

    二、補(bǔ)短板,治理燒結(jié)粉塵超標(biāo),效益指標(biāo)“雙突破”。

         2019年蕪湖新興煉鐵部攻堅(jiān)克難,以燒結(jié)工序的短板突破為工作核心,通過結(jié)合粉塵治理,對標(biāo)武安(新興鑄管股份內(nèi)部企業(yè))找差距,建立重點(diǎn)效益指標(biāo)攻關(guān)方向,在眾志成城的努力下,兩座265m2燒結(jié)機(jī)重點(diǎn)效益指標(biāo)持續(xù)突破今年最好成績。

    進(jìn)入六月生產(chǎn)月以來,燒結(jié)工序的雙機(jī)生產(chǎn)已突破1.4萬噸凈礦日產(chǎn)大關(guān),固體燃耗指標(biāo)突破2019年預(yù)算62公斤的要求,達(dá)到59.5公斤,電耗指標(biāo)超額完成本年度預(yù)算指標(biāo)噸礦62度的要求,創(chuàng)歷史最好水平57度。

         當(dāng)時(shí)燒結(jié)機(jī)自2018年10月份以后由于粉塵超標(biāo),造成投料量逐步下滑,固體燃耗和電耗指標(biāo)始終處在“雙6”的高位,面對這一生產(chǎn)不利局面,在公司領(lǐng)導(dǎo)“強(qiáng)內(nèi)功,補(bǔ)短板,確保完成2019年預(yù)算”的要求下,煉鐵部從夯實(shí)基礎(chǔ)管理練好內(nèi)功入手。

    生產(chǎn)管理方面:嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,明確各基層管理人員職責(zé),促進(jìn)職工責(zé)任心,促發(fā)職工比學(xué)趕拼的精神。煉鐵事業(yè)部每天下班組織召開燒結(jié)工序生產(chǎn)總結(jié)會,找出當(dāng)天的問題,落實(shí)整改,將PDCA的閉環(huán)管理落到實(shí)處,對員工的小指標(biāo)競賽按競賽的辦法進(jìn)行兌現(xiàn),促發(fā)了職工的工作積極性,將以前的生產(chǎn)管理從布置任務(wù)轉(zhuǎn)變成了職工提出管理思路。

    技術(shù)管理方面:立足粉塵超標(biāo)的治理,成立了粉塵治理小組,組織技術(shù)骨干去武安工業(yè)區(qū)等先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí),并制定了三個(gè)攻關(guān)方向:一、修訂工藝控制參數(shù),對廢氣溫度和負(fù)壓控制等參數(shù)進(jìn)行了針對性的生產(chǎn)調(diào)整以適應(yīng)當(dāng)前的生產(chǎn)模式;二、調(diào)整配礦結(jié)構(gòu),從提高轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,強(qiáng)化有效燒結(jié)進(jìn)行,特別加強(qiáng)了外購熔劑和煤粉的質(zhì)量檢驗(yàn),修訂采購指標(biāo),通過努力轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度由2018年的75.8%逐步提高到目前77.3%的水平。三、加快技術(shù)改造,深化除塵系統(tǒng)管理,利用檢修時(shí)機(jī)對兩處電場的電極進(jìn)行了更換,聯(lián)合質(zhì)量部環(huán)能部等職能部室加強(qiáng)對廢水成分的檢測,防止氯離子的超標(biāo)。同時(shí)對電塵系統(tǒng)的維修、操作、管理人員邀請專家給予培訓(xùn),提高維護(hù)和操作水平。

    正是在這雙重管理的夯實(shí)上,燒結(jié)的粉塵問題得到了有效控制,內(nèi)功得到長遠(yuǎn)漲勁,一舉扭轉(zhuǎn)前期生產(chǎn)不利局面。

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    三、重視創(chuàng)新技術(shù),以提高技術(shù)儲備能力,以市場釋放技術(shù)應(yīng)用。

    蕪湖新興煉鐵部堅(jiān)持引入和自身相結(jié)合,立足創(chuàng)新,打好技術(shù)儲備基礎(chǔ),緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢。如引入“小平臺、深漏斗” 布料方式既取消中心加焦,收窄礦石布料平臺,將礦焦布料平臺向邊緣大幅推移,高爐中心部位實(shí)現(xiàn)較深漏斗狀,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定中心氣流、提高煤氣利用率,有力助推了高爐指標(biāo)的提升。

    在操作創(chuàng)新方面,進(jìn)行休風(fēng)快速恢復(fù)應(yīng)用課題研究,針對以往高爐休風(fēng)恢復(fù)過程中出現(xiàn)的問題,按照休風(fēng)時(shí)間,休風(fēng)料的下達(dá)程度、復(fù)風(fēng)時(shí)的進(jìn)風(fēng)制度及復(fù)風(fēng)的風(fēng)量控制力度、料線運(yùn)行幾方面入手,摸索出休復(fù)風(fēng)的可靠操作方針,目前在休風(fēng)20小時(shí)內(nèi),基本4小時(shí)左右高爐即可恢復(fù)正常。

    在技術(shù)創(chuàng)新方面,研究出塊礦預(yù)處理工藝技術(shù)及裝備開發(fā)的專利,結(jié)合塊礦大棚的建設(shè)和新型塊礦篩的引進(jìn),解決了塊礦含粉大,水分高等問題,一舉使蕪湖新興高爐的塊礦比率從以前的5%左右提高到12%左右。

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    四、深刻理解管理工作的精髓-預(yù)防管理。

    鐵前圍繞的中心是高爐,高爐穩(wěn)定順行是所有鐵前工序有序生產(chǎn)的前提,因此蕪湖新興煉鐵部的管理層在分析了某大型鋼企32次高爐事故原因后,加強(qiáng)了對高爐失常因素的針對性管理,制定了相應(yīng)的管理制度,并進(jìn)行了落實(shí)。

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    如蕪湖新興的三號高爐的爐身下部冷卻壁出現(xiàn)燒損,氣流不穩(wěn),按照以前的處理方法,裝下冷棒,打打外冷,壓壓邊緣,再等下去,但轉(zhuǎn)換管理思路后,煉鐵部提前制定了噴涂造襯方案,預(yù)定了相對應(yīng)同層包括上層的冷卻壁,等停爐檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)大面積冷卻壁壁體已經(jīng)磨損,水管暴露在外,避免了后續(xù)的險(xiǎn)肇事故。另一例2017年中期煉鐵部一號高爐出現(xiàn)爐底煤氣封板上翹,高爐爐皮上漲等異常情況,在公司聽取各方面意見做出大修的決策前,煉鐵部管理層沒有等待,而是積極與北京瑞普同創(chuàng)有著爐缸治理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)聯(lián)系,商定方案,采用爐皮熱面壓漿技術(shù)封堵住煤氣通道,遏制了爐底的危險(xiǎn)源。

    同時(shí)建立爐缸侵蝕模型專家系統(tǒng),加強(qiáng)對爐缸的監(jiān)控,防止安全事故的發(fā)生。下圖爐底炭磚開孔安裝監(jiān)控?zé)犭娕?,建立侵蝕模型數(shù)據(jù)采集。

    五、應(yīng)對市場變化,建立鐵前成本測算模式,優(yōu)化生產(chǎn)組織。

    蕪湖新興鑄管的鐵前成本控制模式,第一步是按照高爐制定的成分標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn),測算高爐產(chǎn)量和燃料。第二步,燒結(jié)工序和焦化工序按照目前市場價(jià),優(yōu)化自己的最佳成本,得出自己的控制成分,對比高爐要求加權(quán)后得出高爐的產(chǎn)量指標(biāo)和燃料指標(biāo)。然后輸入到鐵前成本核算中去。第三步,比較測算系統(tǒng),定下成本利潤最佳的生產(chǎn)模式。第四步,按照最佳生產(chǎn)模式鐵前的高爐工序、燒結(jié)工序、焦化工序制定配礦結(jié)構(gòu),定下需求量,提供給采購。 此種測算模式,經(jīng)濟(jì)科學(xué),一方面有利于高爐穩(wěn)定順行,以高爐實(shí)際生產(chǎn)能力為導(dǎo)向,不盲目的采購和下指標(biāo),一方面綜合結(jié)合市場因素,將燃料市場和礦石市場都考慮進(jìn)去。同時(shí)緊貼聯(lián)系市場,隨時(shí)聯(lián)動進(jìn)行調(diào)整。

    六、成本管理落入基層,持續(xù)深化員工成本意識。

    成本管理不是簡單的依靠指標(biāo)分解,就完成了管控的過程,而是需要各級人員,特別是基層主要崗位的員工和管理者,能夠深刻體會成本管控的精髓。煉鐵事業(yè)部管理層猶感到目前各工段對成本的管控過于單一,還停留在指標(biāo)管控階段,為將成本落實(shí)到實(shí)處,因此將兩座高爐的成本管控作為重點(diǎn)教育落實(shí)單位,要求高爐工段每周分析本高爐的成本,按照三個(gè)對照要求:“對照預(yù)算指標(biāo),對照下達(dá)成本,對照市場價(jià)格”分析自己高爐需要改進(jìn)之處,由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在工長會上提問,貫徹成本管控思維。

    如在一次三號高爐工長會上,煉鐵部領(lǐng)導(dǎo)在深刻剖析了三號高爐的成本控制問題后,指出三號爐在成本方面只知道執(zhí)行,沒有結(jié)合實(shí)際,沒有考慮到高爐操作在配礦結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化,前期三號爐由于爐墻噴涂料磨損嚴(yán)重,造成高爐爐內(nèi)氣流不穩(wěn),高爐指標(biāo)上升,高爐管理人員在操作上只注重工藝參數(shù)的調(diào)整,沒有結(jié)合成本控制這方面的考慮,起效不大。最終還是部在分析了市場,結(jié)合礦種價(jià)格測算,面對三號爐出現(xiàn)特殊的爐況,降低渣量有助于壓制邊緣,穩(wěn)定氣流,因此果斷降低直至停用生礦,提高熟料比,從實(shí)踐看效果明顯,高爐穩(wěn)定性提高,成本逐日下降。所以希望大家擴(kuò)展思維方式,要多學(xué)習(xí),多分析,結(jié)合集體力量,為高爐順行低成本想辦法,共同提高。這樣的會議教育在蕪湖新興煉鐵部隨時(shí)都會發(fā)生,對員工的成本管控意識影響很大,因此從員工到管理層都很在意礦價(jià)鐵價(jià)的變化,真正將成本管理落入于心中。

    “有激情,在狀態(tài),敢擔(dān)當(dāng),勇作為”這十二字真言是蕪湖新興煉鐵部管理團(tuán)隊(duì)的真實(shí)作風(fēng),他們堅(jiān)信只要一步一步腳踏實(shí)地,通過拼搏,在激烈的市場競爭中,蕪湖新興鑄管必將繼續(xù)屹立在長江之畔。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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