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摘要 針對漢鋼公司2280m3高爐降料面檢修期間發(fā)現(xiàn)的風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi)襯、冷卻壁侵蝕現(xiàn)狀的觀察的分析觀察,分析認(rèn)為,焦炭質(zhì)量差、設(shè)計缺陷、富氧率偏高、及含鐵料中K、Na、zn等有害元素在爐內(nèi)的富集是造成風(fēng)口區(qū)侵蝕及冷卻壁損壞的主要原因;最終對風(fēng)口區(qū)采用了比較先進的整體澆注技術(shù),保證了其操作爐型基本維持不變,為后期的高爐安全、高效生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞 高爐 風(fēng)口回旋區(qū) 侵蝕 澆注技術(shù)
1 引言
漢鋼2#高爐(2280m3)于2012年8月15日建成投產(chǎn),高爐本體采用最新的磚壁合一技術(shù),薄壁內(nèi)襯結(jié)構(gòu),陶瓷杯爐缸,冷卻系統(tǒng)采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)。投產(chǎn)三年以來,高爐基本穩(wěn)定順行,2015年決定降料面停爐檢修,更換部分損壞冷卻壁及高爐本體噴涂造襯,在清理風(fēng)口區(qū)爐墻粘結(jié)物時發(fā)現(xiàn)該部位侵蝕嚴(yán)重,并對風(fēng)口區(qū)被氧化形成的白色粉末進行了化驗,分析認(rèn)為,焦炭質(zhì)量差、設(shè)計缺陷、富氧率偏高、及含鐵料中K、Na、zn等有害元素在爐內(nèi)的富集是造成風(fēng)口區(qū)侵蝕及冷卻壁損壞的主要原因。
2高爐風(fēng)口回旋區(qū)的形成及高爐本體構(gòu)造設(shè)計特點
2.1高爐風(fēng)口回旋區(qū)的形成[1]
高爐風(fēng)口回旋區(qū)是整個高爐生產(chǎn)的熱量和能量之源,是高爐穩(wěn)定操作的重要反應(yīng)區(qū),高爐風(fēng)口回旋區(qū)的形成和反應(yīng)情況,將直接影響著高爐下部煤氣的分布、上部爐料的均衡下降以及整個高爐內(nèi)的傳熱傳質(zhì)過程,隨著技術(shù)的進步和高爐大型化,鼓風(fēng)速度一提高到100~200m/s,這時風(fēng)口前的焦炭受到強烈的流體動力作用,在風(fēng)口前的焦炭受到強烈的流體動力作用。
在高爐風(fēng)口前緣的整個回旋區(qū)內(nèi)存在著一個物理環(huán)境和一個化學(xué)環(huán)境。焦炭顆粒與煤氣流之間的動量傳遞、二者之間運動過程以及相互作用構(gòu)成了回旋區(qū)內(nèi)的物理環(huán)境。同時,焦炭在運動中還進行著質(zhì)量、熱量的傳遞。在此整個燃燒以及傳質(zhì)傳熱過程就構(gòu)成了回旋區(qū)內(nèi)的化學(xué)環(huán)境。風(fēng)口回旋區(qū)正是在物理過程和化學(xué)過程相互作用下產(chǎn)生的。
2.2高爐本體構(gòu)造[3]
爐底第1層滿鋪國產(chǎn)超高導(dǎo)石墨磚,第2、3層滿鋪國產(chǎn)微孔碳磚,第4、5層中心砌筑國產(chǎn)微孔碳磚外側(cè)砌國產(chǎn)超微孔碳磚;第6、7層立砌楔形剛玉莫來石磚;整個爐底砌體高度2800mm;風(fēng)口區(qū)至大套上沿全部采用大塊組合磚砌筑,以加強結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;同時采取措施,增加風(fēng)口冷卻壁與爐腹銅冷卻壁交接處組合磚厚度。風(fēng)口及鐵口組合磚材質(zhì)均為剛玉莫來石,(見圖1)以提高其抗渣鐵侵蝕及沖刷能力。
圖1 漢鋼2280m3高爐爐缸構(gòu)造圖
3風(fēng)口區(qū)的侵蝕現(xiàn)狀
3.1風(fēng)口區(qū)組合磚侵蝕現(xiàn)狀:
高爐停爐扒焦炭至風(fēng)口中心線以下約0.6米(見圖1),在做噴涂前準(zhǔn)備清理爐墻粘結(jié)物時,發(fā)現(xiàn)第五段銅冷卻壁以下至風(fēng)口中套下沿以上的風(fēng)口區(qū)域爐襯粘侵蝕嚴(yán)重,并有縫隙、裂紋(見圖2)、部分組合磚出現(xiàn)松動脫落,并發(fā)現(xiàn)組合磚內(nèi)部有滲鐵現(xiàn)象(見圖3),鑒于以上對該區(qū)域進行了徹底清理,一直清理至風(fēng)口中套下沿,高爐度約600mm(見附圖1),清理完后冷卻壁上的粘結(jié)物被氧化后生成白色粉末,化驗后成份如下表一。
表二:風(fēng)口區(qū)粘結(jié)物化驗結(jié)果
成份
ZnO
K2O
PbO
Na2O
CaO
SiO2
質(zhì)量分?jǐn)?shù)
19.08
36.26
0.276
16.84
2.46
2.46
圖1風(fēng)口侵蝕區(qū)清理后 圖2風(fēng)口上部爐襯裂縫
圖3清理完后冷卻壁上的粘結(jié)物
4風(fēng)口區(qū)侵蝕原因分析
4.1焦炭質(zhì)量的影響:
該高爐使用焦炭品種為搗固焦,焦炭常溫的M25和M10尚屬正常,但高溫性能較差,(如表二)焦炭是決定爐缸狀態(tài)的重要因素,熱性能差會影響爐缸內(nèi)焦炭透氣透液性,,當(dāng)?shù)温鋷貏e是爐缸中的死料柱(焦炭柱)透氣性、透液性差時,就要出現(xiàn)爐缸不活躍堆積,爐缸內(nèi)鐵水環(huán)流嚴(yán)重。
表二:焦炭成份
成份
Ad%
VdaF%
Fcad%
CRI
CSR M25 M10
2013年
11.6
1.4
86.83
33.08
52.06 91.4 5.0
2014年
12.52
1.69
85.77
32.77
52.07 93.1 5.9
2015年
12.49
1.3
86.11
29.09
58.83 91.1 7.0
4.2含鐵料中有害元素的影響:
該高爐開爐以來,爐料結(jié)構(gòu)一直以高堿度燒結(jié)礦加酸性球團礦為主,近年來受通過使用廉價礦達到降低生鐵成本的思想影響,自開爐以來就配加的部分含鐵料中有害元素超標(biāo),加之長期配加重力煤氣除塵灰(成份見表三),歷年來燒結(jié)礦、球團礦部分元素成份(見表四、五),導(dǎo)致如爐料中堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷等有害元素負(fù)荷持續(xù)偏高,其中2013年、2014年堿負(fù)荷持續(xù)穩(wěn)定在3.1-3.5 kg/t之間,2015年逐步下降至2.0 kg/t左右;2013年、2014年鋅負(fù)荷長期>1.0 kg/t,2015年基本穩(wěn)定在0.6-0.8 kg/t之間;
表三 重力灰部分元素成分表
年份 MgO PbO ZnO C S K2O Na2O AI2O3
2013 3.85 / 6.2 34.73 / / / 4.39
2014 4.24 1.61 14.87 24.79 3.4 4.35 3.96 5.5
2015 1.3 0.269 2.77 46.66 4.2 2.39 1.388 6.45
表四 燒結(jié)礦部分元素成份表
年份 As Pb Cu Zn TiO2 MnO K2O Na2O
2013 0.007 0.014 0.064 0.102 0.27 0.329 0.081 0.056
2014 0.001 0.008 0.017 0.081 0.58 0.223 0.09 0.071
2015 0.004 0.006 0.015 0.134 0.19 0.273 0.047 0.058
表五 球團礦部分元素成份表
年份 As Pb Cu Zn TiO2 MnO K2O Na2O
2013 0.007 0.014 0.064 0.102 0.27 0.329 0.081 0.056
2014 0.001 0.008 0.017 0.081 0.58 0.223 0.09 0.071
2015 0.004 0.006 0.015 0.134 0.19 0.273 0.047 0.058
結(jié)合冷卻壁表面生成的白色粉末成份(如表一)可以看出堿金屬(KO2+ Na2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為51%,可以說明侵蝕以 堿金屬的化合物為主,堿金屬主要是以復(fù)雜的硅酸鹽、硅鋁酸鹽等形式被原料帶入高爐,相當(dāng)穩(wěn)定的堿金屬硅酸鹽但在高溫下會被還原放出堿金屬蒸汽,體積膨脹30% ~50%, 這是造成風(fēng)口區(qū)內(nèi)襯侵蝕的主要原因;在高溫區(qū)的 堿金屬(以K為例) 的侵蝕機理為[2]:
2K(S) +SiO2 (S) +CO(G) = K2SiO3 (S) +C(S)
ΔG1 =-149000 +79.07T
通過上表可以看出ZnO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為19.8%,ZnO 在 952 ℃ 被 C 還 原,Zn 的 氣 化 溫 度1030 ℃, 高爐內(nèi)部高于這個溫度, 在還原劑允許的情況下會發(fā)生還原, 大于 952 ℃會發(fā)生破壞作用.Zn 的侵蝕機理為:
C(S) + ZnO(S) = Zn( G) + CO( G)
ΔG2 =344347. 5 -281. 1T
4.3富氧鼓風(fēng)的影響:
圖5 歷月富氧量波動圖
富氧量偏高,導(dǎo)致風(fēng)口前富余氧形成氧化氣氛,風(fēng)口區(qū)內(nèi)襯中含有的SiC和鋼纖維在風(fēng)口前端富氧條件下會發(fā)生氧化反應(yīng),即:
SiC+02→Si02+C02
Fe+02→FeO或Fe+02→Fe203
鐵的氧化物和Si02再與材料中的Al2O3,等其它氧化物生成低熔點物質(zhì),應(yīng)生成新的物相多數(shù)是低熔點化合物,如(Ca,Na)(Si,A1)4O8約為1250℃,K1.25Al1.25 Si0.75O4約為1700℃,Ca2A12Si07的熔點為1596℃,Ca0.54SiO4的熔點約為1200℃。在風(fēng)口前端燃燒區(qū)溫度高達2000℃以上,加上高爐內(nèi)的富氧環(huán)境,內(nèi)襯在高溫輻射和富氧的條件下,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生了上述的低熔點物質(zhì),導(dǎo)致風(fēng)口襯套前端的熔損。
5結(jié) 論
(1)K、Na、zn等有害元素在爐內(nèi)的富集是風(fēng)口回旋區(qū)及爐缸侵蝕的主要原因,制定嚴(yán)恪的原燃料采購標(biāo)準(zhǔn),在配料過程中杜絕使用瓦斯灰,避免有害元素的循環(huán)富集,嚴(yán)格控制入爐原料有害元素;增加燒結(jié)礦中Mgo含量,考慮到堿金屬對高爐帶來許多不利因素,通過提渣中Mgo含量可降低渣中K,0、Na的活度,提高爐渣排堿能力。
(2)富氧量鼓風(fēng)導(dǎo)致邊緣氣流發(fā)展及風(fēng)口前富余氧形成氧化氣氛,使材料受到熔蝕,氧化反應(yīng)生成的氣體不斷從材料內(nèi)部放出來,致使材料氣孔率增加,材料變得疏松,加速了材料的侵蝕,在后期的生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格杜絕氧量大幅波動的同時,還應(yīng)將富氧率控制在一個合理區(qū)間。
(3)高爐爐型上的設(shè)計缺陷要積極應(yīng)對,在現(xiàn)有的焦炭基礎(chǔ)上要合理調(diào)配,加強入爐原燃料管理,在操作方面盡量縮小風(fēng)口面積,提高鼓風(fēng)動能,穩(wěn)定中心氣流;加強外圍管理,及時出凈渣鐵,盡量避免渣鐵面上升;穩(wěn)定冷卻參數(shù)的同時嚴(yán)格控制進水溫度,盡量提高該部位的冷卻強度。
參考文獻:
[1]趙欣 高爐風(fēng)口回旋區(qū)特征的研究現(xiàn)狀,甘肅冶金,2015年2月,第37卷第1期
[2]祁成林 有害元素對高爐爐缸側(cè)壁碳磚的侵蝕,北京科技大學(xué)學(xué)報,2011 年 4 月,第 33 卷 第 4 期
[3]中冶南方2280高爐《技術(shù)說明書》 02煉鐵部分
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