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摘要:隨著高爐大型化的發(fā)展,各種布料制度在不同高爐上相繼應(yīng)用,并且取得良好的效果。青鋼2×1800m3高爐上料設(shè)備為串罐式無料鐘。在兩座高爐投產(chǎn)后根據(jù)實(shí)際逐步摸索出一套適合的基本制度:中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度,取得了比較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),也為高爐銅冷卻壁的保護(hù)提供了有益嘗試。
關(guān)鍵詞:裝料制度 大角度 中心加焦
1 前言
高爐布料是每一個(gè)煉鐵工作者都會(huì)遇到的問題,高爐采用哪種布料方式是最科學(xué)的,中心加焦是否有存在價(jià)值,存在一定爭(zhēng)議。當(dāng)然對(duì)于原燃料質(zhì)量較好的高爐,追求平臺(tái)加漏斗的方式,高爐既能保持長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,指標(biāo)又良好,那是再好不過的了。但是,總有一些高爐,受資源限制,連基本順行都保證不了,更談不上冷卻壁的保護(hù),爐身下部銅冷卻壁不足4、5年就損壞嚴(yán)重,往往一代爐齡不到八、九年就要考慮大修了。這些高爐為了維持基本順行,被迫從正常裝料制度退回小礦角、小焦角,小角差,但是,這種布料方式,爐況受外界操作條件波動(dòng)影響較大,不但高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)差,爐況抗干擾能力差,合理的操作爐型破壞也較快,原因是:此種裝料制度是發(fā)展邊緣的裝料制度,料面逐漸平坦,中心漏斗淺。角度更小時(shí)可能引起中心料面高,邊緣料面低的饅頭形料面。小礦角、小焦角、小礦角角差的裝料制度一般爐況較順,作為短期恢復(fù)爐況的手段還可以,但是承受原燃料波動(dòng)的抗干擾性差。其原因主要是較小的礦帶堆尖間距與單環(huán)布料類似,爐料的滾動(dòng)和滑動(dòng)隨機(jī)性大,爐料粒度不均勻時(shí)更嚴(yán)重,加劇了布料偏析,容易引發(fā)爐況不順。而且,原燃料質(zhì)量問題不解決,高爐指標(biāo)將會(huì)很差,爐況也很難恢復(fù)。青鋼高爐在一年來的生產(chǎn)實(shí)踐過程中總結(jié)出來一套順行、低耗適合青鋼原燃料條件的布料方式。
2 青鋼高爐布料方式淺析
青鋼高爐在分析自身原燃料和綜合外部操作環(huán)境的基礎(chǔ)上,合理利用大礦角、大焦角、大角差結(jié)合適量中心加焦技術(shù),較好地解決了原燃料質(zhì)量一般條件下,高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行問題。
2.1大礦角、大焦角、大角差的布料思路的優(yōu)勢(shì)
高爐要保持爐況穩(wěn)定,首先必須穩(wěn)定邊緣,也就是需要大的礦角,有了大礦角又需要大焦角,以防止邊緣過重;其次,高爐要保證合適的中心氣流,追求好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),就要控制合理的中心無礦區(qū),即保證較大的礦角角差[1]。采用大礦角、大焦角、大礦角角差的裝料制度后,減小了爐料偏析,使整個(gè)料面對(duì)煤氣的阻力更均勻、穩(wěn)定,煤氣利用可以達(dá)到較好水平,克服了小礦角、小焦角、小角差的缺點(diǎn),增強(qiáng)了爐況的穩(wěn)定性。
2.2大礦角、大焦角、大角差操作瓶頸
這種大礦角、大焦角、大角差的布料方式,可以達(dá)到很好的布料效果。如果控制的不好,邊緣容易壓的過死;中心開放程度不足時(shí),容易憋風(fēng)、崩料,進(jìn)而導(dǎo)致爐況不順。尤其是對(duì)于國內(nèi)大多數(shù)原燃料質(zhì)量一般的高爐,大多不敢采用這種裝料制度,最擔(dān)心的是:爐況不順。
2.3 大礦角、大焦角、大角差與中心加焦技術(shù)的協(xié)同
將焦炭加入高爐中心區(qū)域,并且中心焦炭上下連通起來,形成穩(wěn)定的中心焦柱,有利于爐芯死焦柱的更新,改善中心透氣性和透液性。采用中心加焦之后,中心可以充分打開,促進(jìn)爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)順狀態(tài)。但在實(shí)踐中,如果發(fā)現(xiàn)焦比居高不下,中心氣流過盛,很有可能是因?yàn)榧又行慕箷r(shí)角度偏大或焦量太大導(dǎo)致中心氣流過旺造成,此時(shí)應(yīng)逐漸減小中心加焦角度或減少中心焦量,保證合理的中心氣流,提高煤氣利用,降低燃料比[2]。
傳統(tǒng)布料認(rèn)為中心煤氣550℃左右,邊緣控制在80-120℃之間,而高爐使用大礦角、大焦角、大角差,邊緣相對(duì)較重,邊緣溫度在80℃以下,甚至50℃左右,但是由于中心加焦的作用,穩(wěn)定的中心焦柱使得中心無礦區(qū)煤氣流較旺盛,保持良好的高爐透氣性,高爐順行良好,如圖1、圖2所示。
圖1 傳統(tǒng)布料爐頂十字測(cè)溫圖 圖2 青鋼當(dāng)前爐頂十字測(cè)溫圖
青鋼高爐把大礦角、大焦角、大角差和中心加焦的優(yōu)缺點(diǎn)結(jié)合起來,形成了大礦角、大焦角、大角差結(jié)合適量中心加焦技術(shù)的布料方式,解決了高爐爐況的穩(wěn)定性問題,同時(shí)也獲得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
3 青鋼高爐采用中心加焦、大角度、大角差的布料實(shí)踐
3.1中心加焦、大角度、大角差布料制度的實(shí)施
青特鋼2座高爐都采用大角度、大角差、中心加焦布料制度,相對(duì)因?yàn)闋t喉直徑及布料溜槽長(zhǎng)度不同,布料矩陣角度有所不同。
此種布料方式,由中心加焦、大角度、大角差三部分組成。此布料方式是以解決高爐中心氣流不暢為出發(fā)點(diǎn)。由于溜槽在由大焦角向小焦角傾動(dòng)的過程較長(zhǎng),真正到達(dá)中心的焦量較少,不足以支撐“中心堆包、中心無礦”的技術(shù)理念,所以應(yīng)加大中心布焦的比例。
大角度、大角差的實(shí)施,以壓制邊緣效應(yīng)為主,使中心無礦區(qū)更加穩(wěn)定,由于礦焦角度都比較大,但是礦焦同角,故不會(huì)使邊緣過重。除中心加焦外,此種料制中心不是單純多布焦炭,而是少布礦,所以煤氣利用不會(huì)惡化,燃料消耗維持在理想水平。
2#高爐布料調(diào)整具有典型性,主要調(diào)整在開爐后11月份,共分為4個(gè)階段,其過程如表2所示。
表2 青特鋼2#高爐布料矩陣調(diào)整情況
礦批
(t)
典型布料矩陣
風(fēng)量
(m3/min)
風(fēng)壓
(kpa)
風(fēng)溫
(℃)
焦比
(kg)
煤比
(kg)
燃料比
(kg)
Ηco
(%)
開爐初期
42
3200
292
1140
385
141
526
46.2
第一階段
43
3200
299
1140
365
155
520
46.5
第二階段
46
3260
302
1170
360
155
515
46.5
第三階段
44
3260
300
1180
352
153
505
47.1
3.2開爐初期
2#高爐開爐初期,按照開爐料面測(cè)定結(jié)果確定角度。
當(dāng)α角為40°時(shí),礦石料流在料線為1.3米時(shí)距離爐墻約為300mm,考慮測(cè)定料流寬度在料線1.3米處為595mm,實(shí)際料流距離爐墻約在400mm左右,符合常規(guī)角度控制,從爐喉曲線看邊緣氣流基本正常,但中心區(qū)域溫度不理想,燃料比在525公斤左右。
從操作看,爐況波動(dòng)偏大,塌料偏多,表現(xiàn)形式為邊緣易發(fā)生管道;滑料時(shí),從爐頂攝像可看到邊緣噴焦炭。開爐初期,聯(lián)合軟水系統(tǒng)總溫差大于6℃。典型十字測(cè)溫曲線如圖3。
圖3 開爐初期十字測(cè)溫圖
3.3第二階段
根據(jù)爐況反映情況,焦炭和礦石角度同時(shí)外移至43°,這樣既加重了邊緣,又不至于邊緣壓制過重。同時(shí)為減弱中心氣流,把內(nèi)環(huán)焦炭變?yōu)?/span>1圈,同時(shí)增加平臺(tái)寬度,把礦石布料增加一圈,礦石內(nèi)環(huán)角度變化不大,也有利于中心氣流的穩(wěn)定。
通過調(diào)整,煤氣利用有所改善,風(fēng)壓上升,燃料比降低約5公斤。但從操作看,順行狀況沒有徹底解決,仍然存在塌尺滑料現(xiàn)象,邊緣在憋風(fēng)時(shí)出現(xiàn)管道氣流,同時(shí)中心氣流亮圈較大,氣流不強(qiáng)。此時(shí)軟水系統(tǒng)總溫差大于6℃。典型爐喉十字測(cè)溫圖如圖4。
圖4 布料矩陣調(diào)整第一階段十字測(cè)溫圖
3.4 第三階段
針對(duì)第二階段出現(xiàn)邊緣問題,布料調(diào)整繼續(xù)選擇壓邊方針,繼續(xù)擴(kuò)大礦石角度。為保證中心氣流,選擇在擴(kuò)大角度同時(shí)增加中心加焦。
此時(shí)爐況反映出趨于穩(wěn)定狀況,邊緣管道性氣流得到有效抑制。從爐頂攝像看,增加中心加焦后,中心氣流明亮且較強(qiáng),不容易被壓死,中心氣流的光圈縮小。從十字測(cè)溫也能看出,邊緣氣流得到進(jìn)一步抑制,而中心區(qū)域大小相應(yīng)減小。軟水系統(tǒng)總溫差下降到5℃左右。典型煤氣十字測(cè)溫圖如圖5。
圖5 布料矩陣調(diào)整第二階段十字測(cè)溫圖
3.5第四階段
在第三階段基礎(chǔ)上,礦焦布料矩陣同時(shí)平移,繼續(xù)擴(kuò)大角度至最外環(huán)角度47°;采用中心加焦后,中心氣流比較旺盛,這樣為焦炭布料矩陣中心角度外移創(chuàng)造了條件,中心第二環(huán)從32°移到37°,減輕了礦區(qū)的負(fù)荷,使料柱透氣性改善;同時(shí)由于中心加焦,中心氣流又比較強(qiáng),這樣使高爐徑向礦焦比更加合理。
3.6 逐步完善階段
大角度、大角差、中心加焦技術(shù)的應(yīng)用,使高爐能夠接受較重的邊緣負(fù)荷。但邊緣負(fù)荷能加重到什么程度,由高爐順行情況決定。在操作中,靈活運(yùn)用增加或減少中心加焦的圈數(shù),在高爐因各種因素引起的憋風(fēng)時(shí),增加中心加焦圈數(shù),保障中心氣流更通暢,增加透氣性,緩解憋風(fēng)現(xiàn)象,保障了爐況順行;在中心氣流過于強(qiáng)盛,十字測(cè)溫中心溫度持續(xù)高于700℃時(shí),減少中心加焦圈數(shù),杜絕中心管道性氣流,提高煤氣利用,穩(wěn)定爐況。
至此,高爐的基本布料制度:大角度、大角差、中心加焦布料方式形成。2#高爐采用此種布料矩陣技術(shù)后,順行得到大大改善,基本消除了崩滑料,煤氣利用提高,消耗降低,同時(shí)操作比較靈活,取得了較好的效果。典型爐喉十字測(cè)溫圖如圖6。從圖中看出,最邊緣溫度已經(jīng)低于十字測(cè)溫的內(nèi)部其它點(diǎn),沒有拘泥于傳統(tǒng)理論(認(rèn)為邊緣溫度稍上翹的觀點(diǎn))。調(diào)整后軟水系統(tǒng)水總溫差約在3℃左右,對(duì)爐體冷卻壁起到了防護(hù)作用。
圖6 布料矩陣調(diào)整第三階段十字測(cè)溫圖
4 中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度的實(shí)踐效果
青鋼高爐合理采用中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度,在很短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)、指標(biāo)優(yōu)化和提升;同時(shí),高爐冷卻壁水溫差始終維持在較低水平,為高爐冷卻壁特別是爐身下部銅冷卻壁的長(zhǎng)壽、維持較長(zhǎng)時(shí)間的合理操作爐型奠定了基礎(chǔ)。
青鋼1#高爐2015年11月點(diǎn)火,一周迅速轉(zhuǎn)入正常,隨后開始噴煤,起始噴煤比120kg/t,過程非常順利。爐況穩(wěn)定順行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都比較好,如表1所示。
表1 青鋼1#高爐投產(chǎn)一年以來主要操作指標(biāo)
時(shí)間
系數(shù)
焦比
燃料比
富氧率
風(fēng)溫
品位
2015年12月
2.37
386.84
508.63
0.53
1079.32
58.39
2016年1月
2.20
409.45
554.44
0.35
1094.00
56.82
2016年2月
2.45
377.05
498.78
0.47
1119.45
56.42
2016年3月
2.47
369.41
498.97
0.57
1138.23
58.24
2016年4月
2.48
363.76
499.57
1.24
1139.48
57.64
2016年5月
2.62
348.26
497.61
2.88
1138.05
57.00
2016年6月
2.57
347.43
498.87
3.22
1139.72
57.27
2016年7月
2.53
348.48
498.07
3.38
1139.94
57.76
2016年8月
2.65
349.48
499.40
3.42
1140.00
57.96
2016年9月
2.69
343.70
497.16
3.23
1138.15
57.74
2016年10月
2.72
338.51
499.70
3.42
1140.00
57.68
2016年11月
2.59
332.35
506.18
3.18
1139.60
57.00
2#高爐2016年10月開爐,開爐后逐步調(diào)整裝料制度,采用中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度。同樣在一周時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入正常,隨后的20余天,煤比穩(wěn)定達(dá)到150-160kg/t,塊礦比例達(dá)到20%,高爐指標(biāo)良好,爐況穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)維持在較高水平。
5 中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度的技術(shù)分析
通過兩座高爐使用中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度的實(shí)踐及取得的效果,可大致總結(jié)出此種技術(shù)的特點(diǎn):
5.1從調(diào)整方向看:
此種制度核心是:適當(dāng)壓制邊緣氣流,確保中心氣流。中大型高爐由于爐缸直徑較大,保證中心氣流是順行前提;由于風(fēng)壓相對(duì)偏低,邊緣氣流不易控制,大角度又解決了邊緣不易控制的問題,所以效果較好。
5.2從休風(fēng)后爐頂料面看:
整個(gè)料面從邊緣到中心是非常平緩的稍稍傾斜的緩坡,比較理想。大角度大角差,因礦焦同時(shí)外移,角差比較大,礦焦平鋪,平臺(tái)比較寬闊,邊緣溫度雖然有所降低,但礦焦比分布比較合理;中心加焦又保證了中心氣流的穩(wěn)定,采用此種技術(shù)更有利于順行;如圖7所示。
圖7 休風(fēng)后爐頂料面情況
5.3從青鋼高爐實(shí)際使用看:
采用此種裝料矩陣后,有利于降低軟水系統(tǒng)水溫差,達(dá)到保護(hù)銅冷卻壁的效果。青特鋼1#高爐水溫差長(zhǎng)期維持在2℃以內(nèi),2#高爐在調(diào)整過程中水溫差也逐步降低,達(dá)到3℃左右,這樣能有效保護(hù)銅冷卻壁。圖8為調(diào)整第一階段銅冷卻壁熱面溫度,圖9為調(diào)整結(jié)束后最終的銅冷卻壁熱面溫度,可以看出銅冷卻壁熱面溫度降低,分布也比較均勻。
圖8 調(diào)整第一階段銅冷卻壁熱面溫度
圖9 調(diào)整結(jié)束后銅冷卻壁熱面溫度
5.4從操作過程來看:
高爐操作手段更加靈活,在爐前出鐵不正常或原燃料波動(dòng)時(shí)可以靈活調(diào)整中心加焦圈數(shù),實(shí)現(xiàn)疏導(dǎo)氣流作用,使操作調(diào)整手段增多,效果較好。
5.5從物理熱調(diào)整來看:
此種布料矩陣在使用過程中,因中心氣流比較旺盛,鐵水物理熱水平較高。當(dāng)物理熱下降時(shí),必須盡快提高爐溫,同時(shí)維持下限堿度,保證爐缸吹透,穩(wěn)定中心氣流。圖10為正常生產(chǎn)后爐頂攝像圖像。從圖中看出中心氣流細(xì)小又十分旺盛,效果較好。
圖10 調(diào)整結(jié)束后爐頂攝像圖
5.6從預(yù)防爐墻結(jié)厚的角度考慮:
通過多年青鋼高爐生產(chǎn)實(shí)踐,我們發(fā)現(xiàn)只是邊緣溫度低,只要爐況順行,不會(huì)產(chǎn)生爐墻結(jié)厚現(xiàn)象,傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為邊緣溫度低就會(huì)造成爐墻結(jié)厚的觀點(diǎn)是靠不住的。通過摸索,我們認(rèn)為爐墻結(jié)厚原因很多,比如成渣帶頻繁波動(dòng)、原燃料急劇惡化、邊緣煤氣流不穩(wěn)定等造成爐況不順行的因素??傊?,如果高爐邊緣過重,影響順行,采取的措施不力,則會(huì)容易爐墻結(jié)厚;如果邊緣較重,但爐況順行,不用過分擔(dān)心。
6 結(jié)語
中心加焦結(jié)合大角度、大角差布料制度實(shí)施情況下,高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,邊緣溫度更低,不僅解決了原燃料質(zhì)量較差的高爐穩(wěn)定性問題,同時(shí),也為冷卻壁尤其是爐身下部銅冷卻壁的保護(hù)提供了有益嘗試。
(1)大角度、大角差配合中心加焦是一種非常好的布料技術(shù),布料核心是適當(dāng)壓制邊緣氣流,確保中心氣流,達(dá)到爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,降低燃料比的目的。
(2)一般裝料制度調(diào)整過程比較緩慢,但從2#高爐的調(diào)整過程看,裝料制度調(diào)整后起作用的時(shí)間比較快,方向性只要正確,調(diào)整應(yīng)該迅速。
(3)由于有效壓制了邊緣氣流,最邊緣溫度最低,冷卻壁熱面溫度降低,實(shí)現(xiàn)了對(duì)銅冷卻壁的保護(hù)。
(4)各種裝料制度應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇,適應(yīng)自身的各種制約條件,但必須以順行為前提。同樣,適合的裝料制度又有利于順行及降低消耗,這是判斷一種布料技術(shù)是否合適的標(biāo)準(zhǔn)。
(責(zé)任編輯:zgltw)