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宋 杰 李名華
(萍安鋼公司 湘東煉鐵廠)
摘 要 萍鋼為提高高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),通過(guò)對(duì)4號(hào)高爐采取強(qiáng)化原燃料管理、優(yōu)化高爐操作制度、改進(jìn)噴吹煤質(zhì)量、低風(fēng)溫情況下高富氧操作和控制一定的氧過(guò)剩系數(shù)等措施,使得4號(hào)高爐煤比得到大幅度提高,2020年9月份以后煤比達(dá)到160kg/t以上。其中,2021年1月份煤比為175kg/t。
關(guān)鍵詞 提高煤比 低風(fēng)溫 高富氧
1 前言
萍鋼4號(hào)高爐(450 m3)于2010年11月建成投產(chǎn)。自2015年以后隨著淘汰產(chǎn)能推進(jìn),萍鋼自產(chǎn)焦及三臺(tái)燒結(jié)機(jī)相繼停產(chǎn),原燃料結(jié)構(gòu)及質(zhì)量不斷下滑。焦炭全部采用外購(gòu)焦,機(jī)燒配比僅能維持60%,塊礦比例高達(dá)19%,另外球式熱風(fēng)爐蓄熱球已使用4年以上,蓄熱球板結(jié)嚴(yán)重,蓄熱能力下降,風(fēng)溫近期已不足1000℃。爐況雖順,但指標(biāo)劣化,產(chǎn)能下降,煤比水平整體偏低,長(zhǎng)年噸鐵煤比都在140 kg/t以下,對(duì)生產(chǎn)成本造成較大的影響。經(jīng)分析認(rèn)為,造成這種問(wèn)題的主要原因是高爐操作思想未能及時(shí)跟進(jìn),滿(mǎn)足于順行、低產(chǎn)、高消耗。2020年根據(jù)4號(hào)高爐冶煉條件,不斷總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn),積極攻關(guān),實(shí)現(xiàn)了高爐在爐況順行的基礎(chǔ)上通過(guò)優(yōu)化各項(xiàng)影響提高煤比的技術(shù)措施,使噴煤比逐步提高至噸鐵175kg水平。
2 提高煤比的措施
2.1 加強(qiáng)原燃料管理
精料是高爐取得穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)大噴煤強(qiáng)化冶煉的基本條件。2015年以后4號(hào)高爐精料水平逐步呈下降趨勢(shì),入爐綜合品位降至55%,渣比上升至390 kg/t。同時(shí),使用高鋅原料冶煉,鋅負(fù)荷長(zhǎng)期在2.0kg/t以上。為緩解原燃料質(zhì)量劣化給高爐爐況的穩(wěn)定順行造成的不利影響,主要采取了以下措施:
(1)對(duì)燒結(jié)工序提出要求,入爐燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度不得低于74%,含粉不得高于5.0%,并盡量保持化學(xué)成分穩(wěn)定。(2)在焦炭使用方面,盡量穩(wěn)定各種外購(gòu)焦配比,不能隨意變更。(3)及時(shí)掌握原燃料質(zhì)量信息變化,自動(dòng)辦公軟件MES系統(tǒng)隨時(shí)更新原燃料質(zhì)量信息,并形成最新配料單,提醒工長(zhǎng)配料是否需要調(diào)整。(4)加強(qiáng)篩網(wǎng)管理。加強(qiáng)對(duì)槽下篩網(wǎng)的監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)斷齒及磨損較大的篩網(wǎng)及時(shí)更換處理,同時(shí)要求每2h清理一次篩網(wǎng),雨天清理篩網(wǎng)次數(shù)增加,保證篩分效果。塊礦與熱球混合使用,改善塊礦篩分效果。(5)嚴(yán)格控制礦石、焦炭過(guò)篩速率,全部控制在<10 kg/s,保證篩分效果,減少入爐粉末。(6)加強(qiáng)倉(cāng)位管理,生產(chǎn)時(shí)為避免倉(cāng)位落差大而造成爐料破碎粉化現(xiàn)象,要求高爐各料倉(cāng)倉(cāng)位不低于0.7倉(cāng)。
2.2 優(yōu)化高爐操作制度
應(yīng)用合理的上下部調(diào)劑手段,同時(shí)兼顧熱制度及造渣制度,保持四大制度相互適應(yīng),是爐況順行,并提高煤比得以強(qiáng)化的基本保障。
(1)下部制度的優(yōu)化。汲取多年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),4號(hào)高爐改變了大風(fēng)口、長(zhǎng)風(fēng)口操作的理念,改用短風(fēng)口,較小風(fēng)口面積,使用大風(fēng)量來(lái)活躍高爐爐缸、兼顧中心的操作指導(dǎo)思想。風(fēng)口長(zhǎng)度由340mm縮短到320mm,風(fēng)口面積由0.135m2縮小到0.123m2,風(fēng)量由1600m3/min提高到1650m3/min 左右,爐腹煤氣量由 85m/min以下提高到90m/min以上。經(jīng)過(guò)半年多的生產(chǎn)實(shí)踐,4號(hào)高爐抗外界干擾的能力增強(qiáng),爐缸工作狀況逐步改善,爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定性得以提高。2020年下半年,隨著噴煤比的大幅度提高,4號(hào)高爐始終保持爐腹煤氣量指數(shù)在90m/min 左右操作,有效保證了高煤比條件下?tīng)t況穩(wěn)定運(yùn)行的能力,尤其爐缸工作狀況良好。
(2)上部制度的優(yōu)化。匹配好上下部制度,可達(dá)到煤氣流分布合理、爐況穩(wěn)定順行、煤氣利用改善的目的。上部采用大角度超多環(huán)布料,礦角38*2 36*2 34*2 31.5*2 29.5*2,焦角39*2 37*2 34.5*2 31.5*2 27*2,在擴(kuò)大礦石角度、增加布料檔位的過(guò)程中,煤氣利用逐步上升。隨著焦炭負(fù)荷的增加,擴(kuò)大礦批保證了焦窗厚度,減少了混合料層的界面效應(yīng),同時(shí)采用高頂壓操作,爐頂壓力由155kPa提高到165kPa,消弱了大風(fēng)量、高渣比、高煤比操作帶來(lái)的高壓差效應(yīng)。4號(hào)高爐礦石批重已增至17.5t,裝料制度基本在基準(zhǔn)布料矩陣上微調(diào),確保了高煤比條件下煤氣流分布的合理性。
(3)穩(wěn)定適宜的爐溫及渣系控制。充足穩(wěn)定的爐溫及良好的渣系是保證高煤比條件下?tīng)t況穩(wěn)定順行的基本前提。生產(chǎn)中4號(hào)高爐[Si]含量控制在0.40%~0.60%,鐵水溫度1470~1490℃??紤]到4號(hào)高爐渣比較高,生產(chǎn)時(shí)在保證四元堿度基本穩(wěn)定的情況下,控制爐渣二元堿度處于下限水平(1.20左右),這在不影響爐渣脫硫能力的同時(shí),改善了爐渣流動(dòng)性能,緩解了渣比高的負(fù)面影響,在操作過(guò)程中做到“微調(diào)、早調(diào)、少調(diào)”,提高爐溫、堿度的穩(wěn)定性,對(duì)爐況穩(wěn)定順行、提高噴煤比操作起到了積極作用。
2.3 優(yōu)化噴吹用煤
高爐噴吹用煤應(yīng)能滿(mǎn)足高爐工藝的要求,有利于擴(kuò)大噴煤量和提高置換比,達(dá)到經(jīng)濟(jì)噴煤的目的。
(1)優(yōu)化無(wú)煙煤質(zhì)量。高爐噴吹煤粉主要質(zhì)量指標(biāo)有灰分、揮發(fā)分、硫含量等?;曳指邥?huì)使高爐渣量增加,不利于煤比的提高,而且置換比降低,達(dá)不到經(jīng)濟(jì)噴煤的效果,無(wú)煙煤灰分控制在13% 以?xún)?nèi)。通常采用含碳量高、發(fā)熱值高、硫低的無(wú)煙煤可獲得良好的噴吹效果。高爐增加煤比后,噴煤制粉能力必須滿(mǎn)足高爐需要,適當(dāng)提高煤粉可磨系數(shù)。
(2)控制好煤粉細(xì)度及水分。適宜的煤粉細(xì)度及水分,有利于煤粉充分燃燒,提高煤粉利用率和置換比,減少未燃煤的不良行為,同時(shí)還防止煤粉過(guò)細(xì)導(dǎo)致煤粉過(guò)早渣化堵塞煤槍的發(fā)生,改善噴煤的作業(yè)環(huán)境。萍鋼4號(hào)高爐混合煤粒度<0.074mm占80%左右,水分控制在1%以?xún)?nèi)。
2.4 低風(fēng)溫情況下高富氧操作
風(fēng)溫是活躍爐缸最經(jīng)濟(jì)的重要熱源,也是影響煤粉燃燒率的關(guān)鍵。隨著高爐噴吹煤量的加大,必須跟上熱補(bǔ)償,而最直接最經(jīng)濟(jì)的熱量來(lái)源就是風(fēng)溫。雖然低風(fēng)溫是當(dāng)前萍鋼4號(hào)高爐生產(chǎn)的不利因素,但不是制約提高煤比的限制性環(huán)節(jié)。為提高煤粉的燃燒效果,全風(fēng)溫操作的情況下,小時(shí)富氧量由5000m3/h提高到6500m3/h,一方面加速了煤粉的燃燒,降低了未燃煤的不良效應(yīng),提高了煤粉的利用率;另一方面解決了煤比提高后理論燃燒溫度降低的問(wèn)題。
2.5 保證較高的氧過(guò)剩系數(shù)
為充分提高煤粉的燃燒效果,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)氧過(guò)剩系數(shù)不應(yīng)低于1.15。因?yàn)槊悍壑刑嫉臍饣俣扰c氣相中氧的濃度成正比,隨著氧濃度的提高,將加快氧向碳表面的擴(kuò)散速度,使反應(yīng)速度加快,煤粉燃燒率提高。萍鋼4號(hào)高爐富氧率控制在5.0-5.5%左右,計(jì)算結(jié)果表明,在目前煤比175kg/t的情況下,氧過(guò)剩系數(shù)能保證在1.25的較高水平。
2.6 控制好理論燃燒溫度
理論燃燒溫度過(guò)低或過(guò)高對(duì)高爐冶煉都沒(méi)有好處。理論燃燒溫度過(guò)低,會(huì)造成爐缸熱量不足,煤粉燃燒不完全,煤粉利用率降低,未燃煤增加惡化料柱透氣性、透液性,對(duì)保持爐況順行、進(jìn)一步提高煤比操作不利。過(guò)高的理論燃燒溫度雖然能使煤粉燃燒更加完全,但引起高爐下部壓降增加,甚至發(fā)生懸料的危險(xiǎn),最終導(dǎo)致?tīng)t況不順,很難保持高煤比操作。為此,4號(hào)高爐在富氧率5.0-5.5%和全風(fēng)溫操作的情況下,保持理論燃燒溫度介于2100~2150℃,以達(dá)到穩(wěn)定爐況,促進(jìn)大噴煤的效果。
2.7 保證風(fēng)口均噴、勻噴
在一定送風(fēng)條件下,鼓風(fēng)含氧量是固定的,分擔(dān)到每個(gè)風(fēng)口的含氧量也是一定的。若噴槍受堵塞或不噴吹,將造成其他風(fēng)口煤量增加,氧過(guò)剩系數(shù)降低,一方面導(dǎo)致煤粉燃燒率大幅降低,未燃煤增多,惡化高爐順行,另一方面造成爐缸初始煤氣流分布變化較大,引起爐況失衡。因此,隨著噴煤的提高,保證風(fēng)口均噴、勻噴顯得非常重要。高爐生產(chǎn)中除了噴煤工按時(shí)檢查煤槍噴吹狀況外,一方面確保送風(fēng)風(fēng)口全噴煤,另一方面校正噴槍位置,避免磨風(fēng)口現(xiàn)象。
2.8 強(qiáng)化出鐵管理
在渣鐵處理方面,加強(qiáng)爐前對(duì)鐵口的維護(hù),保證鐵口合格率,提高出鐵正點(diǎn)率,及時(shí)出凈渣鐵 ,避 免渣鐵不凈引起熱制度波動(dòng) ,影響爐況順行。(1)選擇質(zhì)量較好的炮泥,統(tǒng)一三班打泥量,保證鐵口合格率。(2)日出鐵爐次由17爐增加至18爐,為增加富氧,提升煤比創(chuàng)造條件。(3)及時(shí)對(duì)罐,出鐵間隔時(shí)間控制在30分鐘以?xún)?nèi),出鐵前后料速均勻才是出鐵正常的標(biāo)志。
2.9 高煤比操作休復(fù)風(fēng)應(yīng)對(duì)
萍鋼4號(hào)高爐提高煤比后,遇到短期休風(fēng)或長(zhǎng)期休風(fēng),不需要在休風(fēng)前進(jìn)行提前停煤或低煤比操作,待爐前渣鐵排放干凈,準(zhǔn)備休風(fēng)時(shí),同時(shí)停煤停氧即可。復(fù)風(fēng)后,只要爐況順行,料線正常開(kāi)始走動(dòng),迅速恢復(fù)噴煤、富氧,按照正常煤比操作。高爐休復(fù)風(fēng)操作,不刻意降低煤比操作,更有利于參數(shù)穩(wěn)定,促進(jìn)爐況快速恢復(fù)。
2.10 提高煤比過(guò)程進(jìn)行效果評(píng)價(jià)
提高煤比的過(guò)程也是效果不斷評(píng)價(jià)的過(guò)程,為進(jìn)一步提高煤比提供依據(jù)。主要評(píng)價(jià)方法:(1)爐況順行穩(wěn)定,氣流分布合理,爐缸工作活躍。(2)計(jì)算噴煤置換比在0.70以上,提高煤比能夠降低生鐵成本。(3)計(jì)算理論燃燒溫度及氧過(guò)剩系數(shù)在正常范圍。(4)布袋灰碳含量無(wú)明顯上升趨勢(shì),控制在20%以?xún)?nèi)。
2.11 效果
萍鋼4號(hào)高爐通過(guò)采取多項(xiàng)措施,實(shí)現(xiàn)了高煤比操作,2020年9月份以后煤比保持在160kg/t以上,2021年1月份煤比水平高達(dá)175kg/t,高爐利用系數(shù)呈上升趨勢(shì)。
3 結(jié)語(yǔ)
(1)原燃料質(zhì)量較差,爐料結(jié)構(gòu)不合理,努力做好精料入爐工作,是確保爐況穩(wěn)定順行,提高煤比強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ)。
(2)采取合適的上下部調(diào)劑,兼顧適宜的熱制度及造渣制度,保持各制度相互適應(yīng),達(dá)到煤氣流分布合理、爐缸活躍、爐況穩(wěn)定順行的目的,為實(shí)現(xiàn)提高煤比、降低燃料比操作的提供條件。
(3)改進(jìn)煤粉質(zhì)量,在低風(fēng)溫情況下,控制好氧過(guò)剩系數(shù)及適宜的理論燃燒溫度等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),是進(jìn)一步提高煤比的重要手段。
(4)做好基礎(chǔ)性管理工作,強(qiáng)化爐前出渣鐵,提高煤比過(guò)程進(jìn)行效果評(píng)價(jià),等為提高煤比操作提供了有力保障。
4 參考文獻(xiàn)
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