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閻占海 張化明 霍紅艷
(河鋼集團邯鄲分公司)
摘 要 介紹了邯鋼低硅高鎂球團礦實驗室實驗、產(chǎn)線投籠試驗和工業(yè)生產(chǎn)的情況。實驗實現(xiàn)了提高球團礦入爐品位、降低硅含量、改善冶金性能的目標(biāo)。確定了球團礦合理的硅和鎂含量范圍、適當(dāng)?shù)逆?回-環(huán)三機熱工參數(shù)。實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定的工業(yè)生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞 球團 低硅高鎂 投籠 冶金性能
1 前言
為適應(yīng)京津冀地區(qū)環(huán)保形勢的要求,邯鋼高爐將增加球團礦配比,減少燒結(jié)礦產(chǎn)能。鎂質(zhì)球團在實現(xiàn)燒結(jié)鎂轉(zhuǎn)移、改善球團冶金性能方面有著極大優(yōu)勢,濟鋼、鞍鋼、梅鋼、馬鋼等企業(yè)在鎂質(zhì)球團生產(chǎn)及使用上都取得了提產(chǎn)、降耗、改善渣系性能的良好效果[1~5],為此邯鋼利用現(xiàn)有200萬噸鏈-回-環(huán)球團生產(chǎn)線,開展低硅高鎂球團礦生產(chǎn),效果良好。
2 試驗用原料
根據(jù)外廠鎂質(zhì)球團生產(chǎn)經(jīng)驗,鎂質(zhì)添加劑可采用氧化鎂、白云石粉、菱鎂石粉及其輕燒粉、蛇紋石粉、鎂質(zhì)膨潤土、富鎂精粉等途徑,國內(nèi)都取得過成功經(jīng)驗[6~9],對邯鄲本地白云石粉、氧化鎂粉實驗室及投籠試驗,均出現(xiàn)細(xì)度問題影響造球效果及成品抗壓強度,且現(xiàn)場增加密封配料倉投入費用高,為此采用富鎂精粉增鎂途徑,進(jìn)行鎂質(zhì)球團生產(chǎn)試驗,試驗原料為進(jìn)口球粉為主,國內(nèi)精粉為輔,精粉4為赤鐵礦,其它為磁鐵礦,具體情況見表1,表2,預(yù)測成品充分見表3。
3 實驗?zāi)康募斑^程
3.1 實驗?zāi)康?/span>
本實驗主要通過實驗室試驗、投籠試驗,驗證在當(dāng)前的原料條件下,焙燒低硅高鎂球的可行性,并確定合理的精礦配比,研究球團礦性能的影響因素,為連續(xù)性的大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支持。
3.2 實驗室生球制備和焙燒
實驗室試驗膨潤土配比2.0%,生球在φ0.55 m 的小型造球盤上制備,球盤傾角50°,轉(zhuǎn)速 25r/min左右,造球時間8min,生球水分控制在 9±0.2 %。 生球中 8~15 mm粒級占95 %以上,取10~15mm的球團作為試驗球團。生球平均抗壓1.5次—2.1次。
3.3 預(yù)熱和焙燒試驗
為了縮短試驗時間,預(yù)熱和焙燒試驗連續(xù)進(jìn)行,試驗在φ60mm管爐中進(jìn)行,預(yù)熱10min,焙燒10min,緩冷5min。
3.4 投籠試驗
投籠試驗用的籠子規(guī)格φ150×350,用不銹鋼筋焊接而成,縫隙小于5mm,每次投籠前裝入在實驗室造好的生球300個,在鏈箅機尾部一次投兩個籠子,在環(huán)冷機出料口取出。取球后先查驗籠內(nèi)球的爆裂情況并查清剩余的完整球數(shù)量,然后送實驗室做抗壓檢測和冶金性能指標(biāo)檢測。
3.5 工業(yè)試驗
在實驗室試驗及投籠試驗均取得成功的情況下,組織了小規(guī)模工業(yè)試驗,對造球、熱工等參數(shù)進(jìn)行了驗證,最終確定了工業(yè)生產(chǎn)時的相關(guān)參數(shù)。
4 實驗結(jié)果及討論
實驗室實驗和投籠試驗取得了較為滿意的效果,且投籠試驗所獲得的球團未出現(xiàn)明顯爆裂的情況,詳見表4、表5。
4.1 高鎂精粉對生球強度和膨潤土配比的影響
由于實驗室試驗效果不明顯,這一實驗主要在產(chǎn)線上進(jìn)行。表1中精粉5為高鎂礦,其配比對生球強度和膨潤土配比影響較大,主要是因為該礦種粒度較差,-200目含量僅為50%左右,親水性也較差。
表4可以看出,高鎂精粉配比增加對生球強度有顯著影響,在膨潤土配比不變的情況下,隨著高鎂精粉配比增加,生球強度顯著下降,要保證生球強度,必須大幅提高膨潤土配比。
4.2 預(yù)熱及焙燒溫度對高鎂球團礦抗壓強度的影響
配加高鎂精粉后,球團礦中鎂含量發(fā)生顯著變化,對球團礦熱工制度產(chǎn)生了明顯的影響,鎂含量和熱工參數(shù)的變化如下表5。
試驗表明,隨著球團礦中鎂含量逐漸升高,所需的預(yù)熱和焙燒溫度也逐漸升高,但球團礦抗壓強度卻呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。
4.3 低硅含鎂球團冶金性能研究
將球團礦鎂含量固定在2.5%左右進(jìn)行投籠試驗,考察溫度與冶金性能的關(guān)系,結(jié)果如表6。
據(jù)上表可以看出,鏈箅機預(yù)熱溫度和窯頭溫度對球團礦抗壓強度有顯著影響,前三組投籠盡管焙燒溫度已經(jīng)高達(dá)1280℃,但是成品球抗壓強度依然不高,當(dāng)預(yù)熱溫度和窯頭溫度增加到一定程度以后,成品球抗壓強度顯著升高。
此外,六組投籠試驗中,后三組投籠試驗得到了合格球團,與前三組不合格球團比較,還原膨脹存在顯著差異,但還原度差異不大。
根據(jù)以上的實驗結(jié)論,后期進(jìn)行了工業(yè)試驗,也取得了滿意的結(jié)果,并已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)工業(yè)生產(chǎn),滿足了高爐的需求。在連續(xù)的工業(yè)生產(chǎn)過程中還發(fā)現(xiàn),當(dāng)鏈箅機預(yù)熱溫度低于1050℃時,窯中含粉率明顯增加,窯中焙燒氣氛惡化,環(huán)冷機料層透氣性嚴(yán)重惡化,除了引起球團礦抗壓強度下降外,窯中結(jié)圈的速度有明顯加速的趨勢,成品皮帶出紅球的次數(shù)明顯增加。
5 結(jié)語
用配加高鎂精粉的方法在鏈-回-環(huán)球團生產(chǎn)線上生產(chǎn)低硅高鎂球團礦是可行的。
與普通酸性球團礦相比,低硅高鎂球團的預(yù)熱及焙燒需要更高的溫度,尤其是更高的預(yù)熱溫度和窯頭溫度。焙燒溫度增加到一定程度,繼續(xù)增加溫度對球團礦抗壓強度影響不顯著。
低硅高鎂球團焙燒強度不夠時,可能引起嚴(yán)重的還原膨脹,由于本實驗數(shù)據(jù)有限,暫不能下肯定的結(jié)論,尚需進(jìn)一步研究。
鏈-回-環(huán)工藝條件下焙燒低硅高鎂球團,掌握好預(yù)熱溫度對控制窯中結(jié)圈至關(guān)重要。
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