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萍鋼420m3高爐風口小套破損原因分析及應(yīng)對措施

時間:2021-07-05 00:44來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
李名華 宋 杰 (萍鋼公司湘東煉鐵廠) 摘 要 對萍鋼420m3高爐風口頻繁破損的原因進行了分析,并且針對風口套破損的類型及破損機理進行了介紹。針對性地采取諸如休風前用料結(jié)構(gòu)調(diào)
  • 李名華  宋  杰

    (萍鋼公司湘東煉鐵廠)

     

    摘  要  對萍鋼420m3高爐風口頻繁破損的原因進行了分析,并且針對風口套破損的類型及破損機理進行了介紹。針對性地采取諸如休風前用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、爐溫及堿度控制、堵風口等措施,緩解高爐對風口套破損造成的影響,為高爐快速恢復(fù)達產(chǎn),改善經(jīng)濟技術(shù)指標提供有力保障。

    關(guān)鍵詞  原燃料質(zhì)量  風口破損  有害元素  冷卻強度


    1  前言

    萍鋼420m3高爐,于2012年7月15日投產(chǎn),共計14個風口。2020年5月20日至6月9日,風口損壞22個,其中小套16個,中套6個。頻繁的休復(fù)風嚴重影響高爐的正常生產(chǎn)組織,休風使整個煉鐵生產(chǎn)組織陷入癱瘓,成本上升。為此萍鋼湘東煉鐵廠認真組織專業(yè)技術(shù)人員進行分析,查找風口套頻繁損壞的原因,對原燃料質(zhì)量、高爐操作制度、風口冷卻等方面因素進行深入透徹的分析,并采取了一系列應(yīng)對措施,通過總結(jié)實踐,取得了明顯成效。

    2  風口損壞類型統(tǒng)計

    萍鋼湘東煉鐵廠為了找到420m3高爐風口小套頻繁損壞的主要原因,對2020年5月~6月風口小套損壞情況進行了如下統(tǒng)計,詳見表1。

    image.png

    從上表可以看出損壞的風口全部是熔損,無磨損、開裂現(xiàn)象,其中損壞風口下部占81.8%,損壞風口上部占18.2%。風口損壞情況如下圖所示。

    image.png

    3  風口損壞原因分析

    (1)進入夏季,循環(huán)水溫度高達40℃,冷卻強度達不到要求,不足以帶走小套上積蓄的熱量,容易損壞冷卻設(shè)備。根據(jù)實踐研究表明,冷卻水溫度達到50℃,水中的離子就會失去活性產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,水垢導(dǎo)熱系數(shù)是冷卻設(shè)備的1/40左右。

    (2)邊緣氣流發(fā)展,渣皮不穩(wěn)定,冷卻板損壞漏水。萍鋼高爐長期高鋅負荷冶煉,鋅負荷長期在2.0kg/t以上,為延緩高爐結(jié)瘤,確保順行,被迫采取發(fā)展邊緣的操作制度,進入爐役中后期,高爐本體炸瘤次數(shù)多,爐體砌磚已不存在,冷卻板及冷卻壁裸露在外,靠渣皮保護。在邊緣氣流發(fā)展的情況下,渣皮非常不穩(wěn)定,進而導(dǎo)致冷卻板頻繁損壞漏水。渣皮波動如下圖所示。

    image.png

    (3)高爐爐缸不活,有堆積。2020年5月20日至6月9日,風口頻繁損壞,無計劃休風多達11次,有的風口損壞后,判斷漏水不大,未及時進行更換,時間最長的一次風口損壞后7天才進行更換。再加上冷卻板漏水及渣皮脫落影響,渣鐵物理熱嚴重不足,最終導(dǎo)致爐缸不活,堆積嚴重。爐缸堆積后,高爐死焦堆透液性變差,加上剛剛生成的渣鐵物理熱低、流動性差,不能及時滲透到爐缸致使風口前有渣鐵聚集,從而燒壞風口中小套,燒損部位一般多在風口下部。

        (4)焦炭質(zhì)量下降。萍鋼420m3高爐使用70%陜西焦+30%樟樹焦,全部是外購焦。陜西焦因降成本需要,配煤進行調(diào)整,質(zhì)量下降明顯,其中M10從5.2%上升到7.5%。高鋅負荷冶煉,會破壞焦炭的熱態(tài)強度。當焦炭質(zhì)量差,本來回旋區(qū)的空間就小,中間又充滿透氣和透液性較差焦丁和焦粉,鉆入回旋區(qū)空間的液態(tài)渣鐵不能及時流進爐缸,直接與風口小套接觸,從而導(dǎo)致風口小套被氧化或熔損。休風時發(fā)現(xiàn)風口區(qū)焦炭粉化嚴重,如下圖所示。

    4  風口損壞的應(yīng)對措施風口小套破損的應(yīng)對措施

    (1)降低循環(huán)水溫度,提高冷卻強度。為保證風口套合理的冷卻強度,規(guī)定循環(huán)水溫度不能超過32℃,當進入夏季后,為達到循環(huán)水溫度要求,動力廠及時補充新水、增加冷卻塔數(shù)量來降低冷卻水溫度。爐腰及爐身下部,渣皮頻繁波動部位,加大冷卻水量,提高冷卻強度,冷卻壁水溫差由8℃下調(diào)到5℃,控制渣皮大幅波動。

    (2)上下部相結(jié)合,疏導(dǎo)中心氣流,均衡邊緣氣流。應(yīng)用上部裝料制度的靈活性積極疏導(dǎo)中心煤氣流,引導(dǎo)煤氣向中心發(fā)展,使爐缸中心比較活躍,同時對邊緣不過分抑制,保證兩條煤氣通路。高爐進風面積由0.127m2縮小至0.120 m2,從初始氣流開始發(fā)展中心,減少爐腰及爐身下部渣皮頻繁波動。

    image.png

    (3)嚴格控制爐內(nèi)漏水情況。爐內(nèi)漏水主要因素是風口損壞未及時更換或冷卻板損壞發(fā)現(xiàn)不及時。針對以上情況,安排專業(yè)人員加強點巡檢,并利用高爐煤氣中氫氣含量協(xié)助判斷爐內(nèi)是否漏水。一旦發(fā)現(xiàn)風口損壞,及時控水,外加噴水,只要高爐具備休風條件,及時休風更換。如發(fā)現(xiàn)冷卻板損壞,及時斷水并悶死,外加噴水冷卻。 

    (4)熱制度及造渣制度的選擇。萍鋼420m3高爐用礦雜,鈦負荷及有害元素較高,每次休風前都要適當進行縮礦批,發(fā)展邊緣,減輕焦炭負荷,適當提高爐溫進行洗爐,降低爐渣堿度進行排堿操作。根據(jù)2020年幾次休復(fù)風過程,認為較適宜的爐溫控制范圍由[Si]:0.4~0.6%,提高至0.5~0.8%,物理熱>1470℃;R2:1.10±0.02下調(diào)至1.03±0.02。

    (5)堵風口操作調(diào)整。在6月9日之前,雖然風口損壞頻繁,但爐況順行及氣流較穩(wěn)定,能夠全風全氧操作,認為風口損壞一定能控制住,每次更換風口休風,復(fù)風時堵3~4個風口,采取“花堵”,以方便捅開為原則。6月9日開始,認識到風口損壞的嚴重性,必須進行有效控制。休風后,3#~9#共7個風口全部堵嚴、堵實,嚴禁吹開,把爐缸活躍區(qū)域與死區(qū)明顯分開。

    (6)爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整。焦炭質(zhì)量進行改善,由質(zhì)量相對較好的潔石焦代替陜西焦,潔石焦M105.0%。機燒臨時停止使用高爐瓦斯灰及PMC精粉,鈦負荷從6.2kg/t下調(diào)到4.0kg/t,鋅負荷從2.2kg/t下調(diào)到1.5kg/t。在6月9日高爐復(fù)風后,高爐配加白云石、硅石及錳礦,有利于提高渣鐵流動性,同時渣比由360kg/t提高到了680kg/t,降低了鐵與風口套接觸的機會。

    5  實施效果

    萍鋼420m3高爐通過以上措施的實施,高爐風口中小套損壞得到了有效控制。2020年6月9日高爐休風更換最后一個損壞的風口后,復(fù)風后三個班就恢復(fù)全風操作,整個休復(fù)風過程沒有出現(xiàn)一個風口小套損壞情況,解決了萍鋼420m3高爐頻繁損壞風口套的問題。

    6  結(jié)論

    (1)高爐風口套頻繁破損與高爐長周期爐缸活躍,爐型穩(wěn)定密切相關(guān),根據(jù)原燃料的變化選擇好合理的操作制度是關(guān)鍵,爐缸活躍、熱量充沛是重點。

    (2)高爐循環(huán)水冷卻強度符合技術(shù)要求,各部位水溫差控制在技術(shù)要求范圍內(nèi),根據(jù)爐況需要進行靈活調(diào)劑。

    (3)認真跟蹤記錄原燃料有害元素入爐量,休風前定期洗爐排堿,保持合理的操作爐型,延長高爐壽命。

    (4)爐內(nèi)漏水必須有效控制,否則爐缸工作失常,參數(shù)失控,風口損壞在所難免。

    7  參考文獻

    [1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答(第3版)[M].北京冶金工業(yè)出版社,2013.1.

    [2] 王平.煉鐵設(shè)備[M].北京冶金工業(yè)出版社,2006.2.


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