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李名華 宋 杰
(萍鋼公司湘東煉鐵廠)
摘 要 對(duì)萍鋼420m3高爐風(fēng)口頻繁破損的原因進(jìn)行了分析,并且針對(duì)風(fēng)口套破損的類(lèi)型及破損機(jī)理進(jìn)行了介紹。針對(duì)性地采取諸如休風(fēng)前用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、爐溫及堿度控制、堵風(fēng)口等措施,緩解高爐對(duì)風(fēng)口套破損造成的影響,為高爐快速恢復(fù)達(dá)產(chǎn),改善經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提供有力保障。
關(guān)鍵詞 原燃料質(zhì)量 風(fēng)口破損 有害元素 冷卻強(qiáng)度
1 前言
萍鋼420m3高爐,于2012年7月15日投產(chǎn),共計(jì)14個(gè)風(fēng)口。2020年5月20日至6月9日,風(fēng)口損壞22個(gè),其中小套16個(gè),中套6個(gè)。頻繁的休復(fù)風(fēng)嚴(yán)重影響高爐的正常生產(chǎn)組織,休風(fēng)使整個(gè)煉鐵生產(chǎn)組織陷入癱瘓,成本上升。為此萍鋼湘東煉鐵廠認(rèn)真組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行分析,查找風(fēng)口套頻繁損壞的原因,對(duì)原燃料質(zhì)量、高爐操作制度、風(fēng)口冷卻等方面因素進(jìn)行深入透徹的分析,并采取了一系列應(yīng)對(duì)措施,通過(guò)總結(jié)實(shí)踐,取得了明顯成效。
2 風(fēng)口損壞類(lèi)型統(tǒng)計(jì)
萍鋼湘東煉鐵廠為了找到420m3高爐風(fēng)口小套頻繁損壞的主要原因,對(duì)2020年5月~6月風(fēng)口小套損壞情況進(jìn)行了如下統(tǒng)計(jì),詳見(jiàn)表1。
從上表可以看出損壞的風(fēng)口全部是熔損,無(wú)磨損、開(kāi)裂現(xiàn)象,其中損壞風(fēng)口下部占81.8%,損壞風(fēng)口上部占18.2%。風(fēng)口損壞情況如下圖所示。
3 風(fēng)口損壞原因分析
(1)進(jìn)入夏季,循環(huán)水溫度高達(dá)40℃,冷卻強(qiáng)度達(dá)不到要求,不足以帶走小套上積蓄的熱量,容易損壞冷卻設(shè)備。根據(jù)實(shí)踐研究表明,冷卻水溫度達(dá)到50℃,水中的離子就會(huì)失去活性產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,水垢導(dǎo)熱系數(shù)是冷卻設(shè)備的1/40左右。
(2)邊緣氣流發(fā)展,渣皮不穩(wěn)定,冷卻板損壞漏水。萍鋼高爐長(zhǎng)期高鋅負(fù)荷冶煉,鋅負(fù)荷長(zhǎng)期在2.0kg/t以上,為延緩高爐結(jié)瘤,確保順行,被迫采取發(fā)展邊緣的操作制度,進(jìn)入爐役中后期,高爐本體炸瘤次數(shù)多,爐體砌磚已不存在,冷卻板及冷卻壁裸露在外,靠渣皮保護(hù)。在邊緣氣流發(fā)展的情況下,渣皮非常不穩(wěn)定,進(jìn)而導(dǎo)致冷卻板頻繁損壞漏水。渣皮波動(dòng)如下圖所示。
(3)高爐爐缸不活,有堆積。2020年5月20日至6月9日,風(fēng)口頻繁損壞,無(wú)計(jì)劃休風(fēng)多達(dá)11次,有的風(fēng)口損壞后,判斷漏水不大,未及時(shí)進(jìn)行更換,時(shí)間最長(zhǎng)的一次風(fēng)口損壞后7天才進(jìn)行更換。再加上冷卻板漏水及渣皮脫落影響,渣鐵物理熱嚴(yán)重不足,最終導(dǎo)致?tīng)t缸不活,堆積嚴(yán)重。爐缸堆積后,高爐死焦堆透液性變差,加上剛剛生成的渣鐵物理熱低、流動(dòng)性差,不能及時(shí)滲透到爐缸致使風(fēng)口前有渣鐵聚集,從而燒壞風(fēng)口中小套,燒損部位一般多在風(fēng)口下部。
(4)焦炭質(zhì)量下降。萍鋼420m3高爐使用70%陜西焦+30%樟樹(shù)焦,全部是外購(gòu)焦。陜西焦因降成本需要,配煤進(jìn)行調(diào)整,質(zhì)量下降明顯,其中M10從5.2%上升到7.5%。高鋅負(fù)荷冶煉,會(huì)破壞焦炭的熱態(tài)強(qiáng)度。當(dāng)焦炭質(zhì)量差,本來(lái)回旋區(qū)的空間就小,中間又充滿(mǎn)透氣和透液性較差焦丁和焦粉,鉆入回旋區(qū)空間的液態(tài)渣鐵不能及時(shí)流進(jìn)爐缸,直接與風(fēng)口小套接觸,從而導(dǎo)致風(fēng)口小套被氧化或熔損。休風(fēng)時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)口區(qū)焦炭粉化嚴(yán)重,如下圖所示。
4 風(fēng)口損壞的應(yīng)對(duì)措施風(fēng)口小套破損的應(yīng)對(duì)措施
(1)降低循環(huán)水溫度,提高冷卻強(qiáng)度。為保證風(fēng)口套合理的冷卻強(qiáng)度,規(guī)定循環(huán)水溫度不能超過(guò)32℃,當(dāng)進(jìn)入夏季后,為達(dá)到循環(huán)水溫度要求,動(dòng)力廠及時(shí)補(bǔ)充新水、增加冷卻塔數(shù)量來(lái)降低冷卻水溫度。爐腰及爐身下部,渣皮頻繁波動(dòng)部位,加大冷卻水量,提高冷卻強(qiáng)度,冷卻壁水溫差由8℃下調(diào)到5℃,控制渣皮大幅波動(dòng)。
(2)上下部相結(jié)合,疏導(dǎo)中心氣流,均衡邊緣氣流。應(yīng)用上部裝料制度的靈活性積極疏導(dǎo)中心煤氣流,引導(dǎo)煤氣向中心發(fā)展,使?fàn)t缸中心比較活躍,同時(shí)對(duì)邊緣不過(guò)分抑制,保證兩條煤氣通路。高爐進(jìn)風(fēng)面積由0.127m2縮小至0.120 m2,從初始?xì)饬鏖_(kāi)始發(fā)展中心,減少爐腰及爐身下部渣皮頻繁波動(dòng)。
(3)嚴(yán)格控制爐內(nèi)漏水情況。爐內(nèi)漏水主要因素是風(fēng)口損壞未及時(shí)更換或冷卻板損壞發(fā)現(xiàn)不及時(shí)。針對(duì)以上情況,安排專(zhuān)業(yè)人員加強(qiáng)點(diǎn)巡檢,并利用高爐煤氣中氫氣含量協(xié)助判斷爐內(nèi)是否漏水。一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)口損壞,及時(shí)控水,外加噴水,只要高爐具備休風(fēng)條件,及時(shí)休風(fēng)更換。如發(fā)現(xiàn)冷卻板損壞,及時(shí)斷水并悶死,外加噴水冷卻。
(4)熱制度及造渣制度的選擇。萍鋼420m3高爐用礦雜,鈦負(fù)荷及有害元素較高,每次休風(fēng)前都要適當(dāng)進(jìn)行縮礦批,發(fā)展邊緣,減輕焦炭負(fù)荷,適當(dāng)提高爐溫進(jìn)行洗爐,降低爐渣堿度進(jìn)行排堿操作。根據(jù)2020年幾次休復(fù)風(fēng)過(guò)程,認(rèn)為較適宜的爐溫控制范圍由[Si]:0.4~0.6%,提高至0.5~0.8%,物理熱>1470℃;R2:1.10±0.02下調(diào)至1.03±0.02。
(5)堵風(fēng)口操作調(diào)整。在6月9日之前,雖然風(fēng)口損壞頻繁,但爐況順行及氣流較穩(wěn)定,能夠全風(fēng)全氧操作,認(rèn)為風(fēng)口損壞一定能控制住,每次更換風(fēng)口休風(fēng),復(fù)風(fēng)時(shí)堵3~4個(gè)風(fēng)口,采取“花堵”,以方便捅開(kāi)為原則。6月9日開(kāi)始,認(rèn)識(shí)到風(fēng)口損壞的嚴(yán)重性,必須進(jìn)行有效控制。休風(fēng)后,3#~9#共7個(gè)風(fēng)口全部堵嚴(yán)、堵實(shí),嚴(yán)禁吹開(kāi),把爐缸活躍區(qū)域與死區(qū)明顯分開(kāi)。
(6)爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整。焦炭質(zhì)量進(jìn)行改善,由質(zhì)量相對(duì)較好的潔石焦代替陜西焦,潔石焦M105.0%。機(jī)燒臨時(shí)停止使用高爐瓦斯灰及PMC精粉,鈦負(fù)荷從6.2kg/t下調(diào)到4.0kg/t,鋅負(fù)荷從2.2kg/t下調(diào)到1.5kg/t。在6月9日高爐復(fù)風(fēng)后,高爐配加白云石、硅石及錳礦,有利于提高渣鐵流動(dòng)性,同時(shí)渣比由360kg/t提高到了680kg/t,降低了鐵與風(fēng)口套接觸的機(jī)會(huì)。
5 實(shí)施效果
萍鋼420m3高爐通過(guò)以上措施的實(shí)施,高爐風(fēng)口中小套損壞得到了有效控制。2020年6月9日高爐休風(fēng)更換最后一個(gè)損壞的風(fēng)口后,復(fù)風(fēng)后三個(gè)班就恢復(fù)全風(fēng)操作,整個(gè)休復(fù)風(fēng)過(guò)程沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)風(fēng)口小套損壞情況,解決了萍鋼420m3高爐頻繁損壞風(fēng)口套的問(wèn)題。
6 結(jié)論
(1)高爐風(fēng)口套頻繁破損與高爐長(zhǎng)周期爐缸活躍,爐型穩(wěn)定密切相關(guān),根據(jù)原燃料的變化選擇好合理的操作制度是關(guān)鍵,爐缸活躍、熱量充沛是重點(diǎn)。
(2)高爐循環(huán)水冷卻強(qiáng)度符合技術(shù)要求,各部位水溫差控制在技術(shù)要求范圍內(nèi),根據(jù)爐況需要進(jìn)行靈活調(diào)劑。
(3)認(rèn)真跟蹤記錄原燃料有害元素入爐量,休風(fēng)前定期洗爐排堿,保持合理的操作爐型,延長(zhǎng)高爐壽命。
(4)爐內(nèi)漏水必須有效控制,否則爐缸工作失常,參數(shù)失控,風(fēng)口損壞在所難免。
7 參考文獻(xiàn)
[1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答(第3版)[M].北京冶金工業(yè)出版社,2013.1.
[2] 王平.煉鐵設(shè)備[M].北京冶金工業(yè)出版社,2006.2.
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