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呈鋼2號高爐提高產(chǎn)量降低燃料比生產(chǎn)實踐

時間:2021-06-28 02:29來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
呂凌云 (云南曲靖呈鋼鋼鐵集團公司煉鐵廠) 摘 要 2020年5月,呈鋼二高爐爐況順行差,燃耗指標高,通過采取改善原燃料管理,合理調(diào)整上、下部制度,提高煤氣利用,活躍爐缸、精
  • 呂凌云

    (云南曲靖呈鋼鋼鐵集團公司煉鐵廠)


    摘  要  2020年5月,呈鋼二高爐爐況順行差,燃耗指標高,通過采取改善原燃料管理,合理調(diào)整上、下部制度,提高煤氣利用,活躍爐缸、精細化操作等措施,高爐冶煉不斷強化,產(chǎn)量水平迅速提高,利用系數(shù)達到4.43t/(m3·d),燃耗降低,收到較好的冶煉效果。

    關(guān)鍵詞  高爐  強化冶煉  措施  管理


    1  概況

    呈鋼2號高爐爐容450m3,16個風口,采用了水冷碳磚爐底,“陶瓷杯”爐缸,燒爐預(yù)熱系統(tǒng),無料鐘爐頂,高爐爐體全冷卻結(jié)構(gòu),計算機自動控制系統(tǒng)等先進技術(shù)。開爐投產(chǎn)后,高爐穩(wěn)定順行較好,但從2020年5月開始,爐身溫度波動大,爐墻渣皮不穩(wěn)定,渣皮脫落造成煤氣流不穩(wěn),爐缸溫度不足,順行變差,產(chǎn)量水平降低,利用系數(shù)由4.52t/(m3·d)降到4.06t/(m3·d),燃料比由542kg/t升高到558kg/t(見表1)。

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    為了及時提高產(chǎn)量、降低燃料比,高爐不斷總結(jié)生產(chǎn)中存在的問題和不足,制定了相應(yīng)措施,取得了較好的冶煉效果。

    2  采取的措施

    2.1  改善原燃料條件

    高爐強化必須把精料放在首要位置,精料不僅表現(xiàn)在爐料的“高、熟、小、凈、勻、穩(wěn)、”常溫性能上,還要求具有良好的高溫性能,如還原性,低溫還原粉化率及高溫強度等,為此,重點做了如下工作:

    2.1.1  抓原燃料的源頭管理

    對原、燃料數(shù)據(jù)波動進行跟蹤管理,燒結(jié)礦堿度、FeO、MgO、焦炭、噴吹煤含碳及灰份等成分的波動,都將對高爐造渣制度、熱制度、高爐爐料透氣性等造成影響,不利于爐況的順行,當發(fā)現(xiàn)以上數(shù)據(jù)異常時,及時找相關(guān)部門采取措施,穩(wěn)定成分在規(guī)定的范圍。

    2.1.2  加強原燃料的篩分

    每天設(shè)專人對篩分工作進行跟蹤檢查,確保入爐粉末控制在規(guī)定范圍,如果發(fā)現(xiàn)粉末含量超標,立即采取如下措施:采用料速控板控制料速,延長篩分時間;在設(shè)備允許的前提下,增加振動篩振幅;定期對礦石、焦炭篩清理,防止篩眼堵塞,充分保證有效篩分;措施采取后,篩分效果明顯改善,小于5mm的粉末從7.39%降到3.85%,5-10mm的粉末從24.83%降到21.48%,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了良好條件(篩分情況見表2)。

    image.png

    2.2  合理調(diào)整上、下部制度

    活躍的爐缸,穩(wěn)定的煤氣流分布,能促使高爐穩(wěn)定順行,從而獲得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì),低耗和長壽的冶煉效果,而上下部調(diào)劑的合理搭配,是高爐穩(wěn)定順行的前提條件。下部調(diào)節(jié),就是調(diào)劑高爐合理進風參數(shù),使鼓風以一定的風速和動能,吹透爐缸中心,促使初始煤氣流分布合理;上部調(diào)劑,就是調(diào)整礦石的批重、料線、布料角度,穩(wěn)定上部煤氣流。只有上、下部調(diào)劑合理配合,才能達到高爐“上穩(wěn)下活、穩(wěn)定順行”的目的。二高爐在實際生產(chǎn)中,爐身溫度波動大,爐墻粘結(jié)物脫落,時常出現(xiàn)崩滑料及懸料,上部煤氣流經(jīng)常吹出被迫減風,爐況不能長期穩(wěn)定順行,通過認真總結(jié),分析爐況及休風觀察料面后,對上下部制度進行了合理的調(diào)整,下部將 10#11#12#13#14#15 # 風口由斜50調(diào)為斜70,上部礦批由原來的14t/批擴大到14.5.0—15t/批,布料角度由C21 19 173 3 2019 173 3逐步調(diào)C25 23 213 3 2023 21 3 3,采取適當控制邊沿氣流,發(fā)展中心氣流的措施, 爐身溫度基本穩(wěn)定,減少了粘結(jié)物脫落的現(xiàn)象,爐況順行得到改善。

    2.3  提高頂壓

    提高爐頂壓力是強化的重要手段,一方面有利于降低爐內(nèi)煤氣流速,提高煤氣利用率,起到降低焦比的作用,另一方面,提高爐頂壓力在相同壓差的情況下,風壓可進一步提高,從而使風量得到提高,隨風量的增加,從而使冶煉強度進一步提高,在相同負荷的情況下,產(chǎn)量得到提高。在1-8月生產(chǎn)中,由于上下部制度不匹配,爐況不能長期穩(wěn)定順行,每次將頂壓進一步提高后,爐況均不接后,未達到提頂壓效果,通過調(diào)整后,上下部制度較合理,具備強化條件,于9月中旬將頂壓0.125MPa提至0.129MPa,從而指標得到進一步提高。

    2.4  加強爐前工作

    爐前及時出凈渣鐵,為爐料下降騰出有效空間,料速加快,促進了高爐強化冶煉,提高生鐵產(chǎn)量,因此,一高爐出鐵采取一切利于出凈渣鐵的措施:一是改善炮泥質(zhì)量,抓好爐前操作,保證鐵口深度≮1.8m,每間隔30分鐘出一次鐵;二是做好爐前設(shè)備的點檢維護,杜絕設(shè)備耽誤;三是保證渣鐵具有充沛的溫度和良好的流動性,為出凈創(chuàng)造了條件。

    2.5  提高風溫

    提高風溫不僅可以增加爐缸熱量收入,而且還可以達到維持風口理論燃燒溫度,提高噴煤量,降低焦比的結(jié)果,二號高爐采用自動燒爐系統(tǒng),通過合理的調(diào)整空氣和煤氣比例,熱風爐拱頂溫度能大到1300℃,送風溫度可達到1200℃,在高爐日常生產(chǎn)中,力爭固定風溫操作,用煤量調(diào)劑爐況,風溫使用水平達到1150℃以上。

    2.6  控制合適生鐵含硅量和爐渣堿度

    合理的生鐵含硅量,高爐既可降低燃料比和提高利用系數(shù),煉鋼也可實現(xiàn)無渣和少渣冶煉,縮短煉鋼時間,是一項重大節(jié)能增產(chǎn)技術(shù)。二高爐[Si]控制在0.300%—0.500%,[Si]合格率>70%;爐缸溫度要求≮1430℃、充分[Si] 保證脫s能力的前提下,爐渣堿度由1.22倍逐步降到1.19倍,爐渣流動性改善,對活躍爐缸起到關(guān)鍵作用。

    2.7  提高煤比

    噴煤量的增加,煤粉耗熱增加,風口前理論燃燒溫度降低,為高爐提高風溫和富氧鼓風創(chuàng)造了條件,同時煤粉中含氫量增加,提高了煤氣的還原能力和對爐缸的穿透能力,改善了爐缸工作狀態(tài),促使高爐穩(wěn)定順行,指標改善;

    各操作參數(shù)見表3。

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    2.8  降低休風率及慢風率

    提高全車間職工的積極性和責任心,加強設(shè)備的點巡檢工作,減少因設(shè)備故障和老化所造成的休減風;搞好職工技能培訓(xùn),杜絕操作失誤造成休減風;

    通過以上措施的不斷落實,高爐強化冶煉取得了良好的效果,各項生產(chǎn)指標明顯改善,產(chǎn)量水平提升,利用系數(shù)由4.06t/m3.d上到4.43t/m3.d,燃料比由558kgt/t降到534t/t(見表4)。

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    3  結(jié)語

    (1)重視原燃料的管理:原料入爐品位的提高,焦炭灰分的降低,原燃料成分的穩(wěn)定性及整粒工作的改善,是強化冶煉、改善高爐技術(shù)經(jīng)濟指標的基礎(chǔ);

    (2)全面優(yōu)化高爐冶煉的基本制度,以下部調(diào)劑為主,上部調(diào)劑為鋪,下部調(diào)整吹透爐缸,上部調(diào)整穩(wěn)定煤氣流,是高爐順行的前提;

    (3)提高煤氣利用率是高爐提升產(chǎn)量、降低燃料比的必然條件:在高爐順行的前提下,將布料角度逐步外移,采取適當壓制邊緣氣流、開放中心氣流的措施;

    (4)合理使用高頂壓、高風溫、高煤比、高富氧等手段,提高產(chǎn)量降低燃料比;

    (5)杜絕設(shè)備和爐前耽誤。

    (責任編輯:zgltw)
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