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呈鋼1號高爐安全降料面措施探討

時間:2021-06-28 02:26來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
呂凌云 (云南曲靖呈鋼鋼鐵集團公司煉鐵廠) 摘 要 高爐降料面時必須確保爐頂設備和煤氣系統(tǒng)的安全,對爐頂霧化打水、爐頂溫度、煤氣回收、高爐各項操作參數(shù)都要嚴格控制,以達
  • 呂凌云

    (云南曲靖呈鋼鋼鐵集團公司煉鐵廠)


    摘  要  高爐降料面時必須確保爐頂設備和煤氣系統(tǒng)的安全,對爐頂霧化打水、爐頂溫度、煤氣回收、高爐各項操作參數(shù)都要嚴格控制,以達到安全降料面的目的。

    關(guān)鍵詞  高爐  料面  煤氣  安全


    1  引言

    呈鋼1號高爐于2017年8月27日開爐投產(chǎn),有效容積450m3,有14個風口,1個鐵口,開爐后順利達產(chǎn),各項技術(shù)經(jīng)濟指標完成較好。2020年2月19日,因役情影響等因素,按公司要求,降料面到風口,爐缸扒料,再勢機開爐。為能順利做好安全降料面工作,特系統(tǒng)制定了降料面的措施,實現(xiàn)了安全、順利降料面到風口,達到停爐的要求。

    2  降料面前的準備

    2.1  洗爐

    呈鋼高爐用料含鉀、鈉、鋅等有害元素偏高,易富集形成爐瘤,爐墻易于粘結(jié),為保證休風后爐體干凈、爐型規(guī)整,并確保扒料時人員安全,提前48小時停用鈦球,2月17日用錳礦、瑩石洗爐(錳礦毎批料200kg,瑩石毎批料200kg)。

    2.2  爐況調(diào)整

    (1)順行:降料面前做好高爐穩(wěn)順行,杜絕崩滑料、懸料;

    (2)熱制度:[Si]0.3-0.6%提升到[Si]0.5-0.8%,確保爐缸溫度充足,鐵水物理熱不小于1450℃;

    (3)造渣制度:在保證[S]合格的情況下,降低爐渣堿度,(R2)1.18-1.22倍調(diào)整1.15-1.18倍;

    2.3  爐頂打水槍的制作

    用無縫鋼管制作四根打水槍,前端封死,每間隔50mm開一個孔,孔徑φ2-3mm,要求分布均勻,霧化良好,開關(guān)調(diào)劑靈活。

    2.4  爐頂壓力的設定

    一高爐爐頂壓力設計為160kPa,正常生產(chǎn)時設定壓力為180kPa,現(xiàn)將爐頂壓力設定為160kPa,當壓力值大于160kPa時,爐頂放散閥能自動打開,防止煤氣系統(tǒng)壓力瞬間升高危及安全;

    3  降料面操作

    3.1  休風料的選擇

    (1)礦石批重10t,正常生產(chǎn)時燃料比580kg,休風料焦比按650kg計算,負荷2.38t/t。

    (2)[Si]取0.8-1.2%(計算按1.0%),(R2)=1.12倍,[Mn]=1.0%,經(jīng)計算得出礦批組成為:燒結(jié)礦6.00t,俄羅斯球2.5t,生礦1.5t,錳礦0.3t瑩石0.2t,焦炭4.2t。為保爐缸中心死料柱充分熔化,加蓋焦12t(爐缸容積量所裝焦炭量的10%)。

    3.2  降料面時間的計算

    1號高爐降料面到風口料線為15.7m,休風料批數(shù)為27批,共燃燒的焦炭量為125.4t,根據(jù)1號高爐1、2月生產(chǎn)情況,燃燒毎噸燃料(焦炭+煤粉)耗風量為2600m3/t,總耗風量為125.4×2600×1.4(折算系數(shù))=456456m3,若平均風量為1150m3/min,降料面時間為(456456/1150)/60=6.6小時。

    3.3  降料面過程

    降料面情況:2月19日15:00變休風料,18:30預休風,安裝爐頂打水管和軟探尺,20:26送風,送風后風量加到1490m3/min,爐頂溫度到350℃打水(用爐頂灑水系統(tǒng)),第3點溫度530℃,未再加風,開爐頂打水管繼續(xù)打水降溫,并逐步控風到1300m3/min,23:20風量風壓不穩(wěn)定,透指波動,頂壓由50kPa上升到56kPa,料線10m已達爐身下部,立即切煤氣控風量到1180m3/min,頂壓25kPa,風量風壓平穩(wěn),直到5:00風口吹空,5:10出鐵后休風,降料面時間共9.5小時。(風溫控制:21:00-23:00  1070℃,0:00-1:00 950℃,1:00-2:00 850℃,3:00后800℃)。

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    表1看出,18:30預休風后,爐況按正?;謴停L量加到1490m3/min,頂壓90kPa,風溫1070℃,因頂溫上升到350℃開始打水,風量和風溫都未達到正常水平。23:20風量風壓不穩(wěn)且爐頂溫度最高點到550℃,此時打水量已開完,逐步減風,并分次降低風溫使用水平,風量1180m3/min比較平穩(wěn),直到休風,料面降到風口,降料面工作安全完成。

    表2看出,在降料面過程中,渣鐵物理熱充沛,溫度充足,爐渣堿度合適,渣鐵流動性良好,出鐵較為順利,為安全降料面創(chuàng)造了良好條件。

    4  小結(jié)

    降料面既要保證煤氣系統(tǒng)安全、又要保證爐頂設備的安全,還要保證料面降到規(guī)定的位置,主要解決的問題如下:

    (1)爐前渣鐵:此次降料面休風料的選擇比較合理,爐溫和爐渣堿度都比較合適,渣鐵溫度充沛,流動性良好,能按時出凈渣鐵,為爐料下降創(chuàng)造條件;

    (2)爐頂溫度的控制:爐頂溫度到350℃時開始打水,控制頂溫不大于500℃,保護爐頂設備的同時,防止煤氣中混入空氣,溫度高造成爆炸,這是安全降料面的重要因素;

    (3)爐頂打水的控制:打水時由小到大緩慢開水,打水必須均均,霧化效果好,水進入200-300℃的區(qū)域能充分蒸發(fā)成水蒸氣進入煤氣系統(tǒng),既能稀釋煤氣濃度,又能控制爐頂溫度的上升,保護爐頂設備,同時避免了打水過度集中,大量水進入爐身下部的高溫區(qū),與高溫焦炭反(C+H2O→CO+H2)生成H2,形成氫的爆炸氣體而危及安全;

    (4)確定停止回收煤氣的時間:當煤氣H2≥6%,O2≥0.8%時,容易發(fā)生爆炸事故,必須停止回收煤氣,但因條件限制,未能對高爐煤氣取樣化驗,停止回收煤氣的判定:料面降到爐身下部,風量風壓出現(xiàn)波動時可停止回收煤氣。停止回收煤氣后,高爐打開爐頂放散閥,關(guān)閉重力除塵器煤氣切斷閥,與外圍煤氣管網(wǎng)隔離,保證了煤氣系統(tǒng)的安全。

    5  結(jié)論

    (1)高爐是一個密閉的容體,爐內(nèi)有大量的高溫渣鐵,具備了煤氣爆炸的兩個條件,降料面的關(guān)鍵環(huán)節(jié),一是爐頂溫度嚴格控制不大于450℃(最高不大于500℃),二是防止打水進入高溫區(qū)形成氫的爆炸氣體,只要煤氣爆炸的條件不同時具備,煤氣系統(tǒng)就是安全的。

    (2)爐頂打水必須霧化,打水必須緩慢、均勻,這是降料面過程中的重要控制環(huán)節(jié)。

    (3)當料面降到爐身下部,風量、風壓出現(xiàn)波動,爐頂壓力有向上的尖峰時,應立即停止回收煤氣,這是降料面安全的重要保障;

    (4)停止回收煤氣后的操作:為降低降料面時間,可根據(jù)情況(如環(huán)保、燥音、爐頂設備狀況等)適當加風;停止回收煤氣后爐頂兩個放散閥都打開,高爐內(nèi)壓力不足,可關(guān)回一個爐頂放散閥,便于渣鐵出凈;爐頂打水可根據(jù)頂溫情況逐步減少直到關(guān)閉,要求頂溫不小于150℃;

    (5)料面的判斷:按噸焦耗風量計算,當休風料所含焦炭燃燒完時,料面基本降到位,可以風口是否吹空作參考(風口吹空時,高爐內(nèi)會吹大量火星),此時應及時出鐵休風。

    (責任編輯:zgltw)
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