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呂凌云
(云南曲靖呈鋼鋼鐵集團(tuán)公司煉鐵廠)
摘 要 高爐降料面時(shí)必須確保爐頂設(shè)備和煤氣系統(tǒng)的安全,對(duì)爐頂霧化打水、爐頂溫度、煤氣回收、高爐各項(xiàng)操作參數(shù)都要嚴(yán)格控制,以達(dá)到安全降料面的目的。
關(guān)鍵詞 高爐 料面 煤氣 安全
1 引言
呈鋼1號(hào)高爐于2017年8月27日開(kāi)爐投產(chǎn),有效容積450m3,有14個(gè)風(fēng)口,1個(gè)鐵口,開(kāi)爐后順利達(dá)產(chǎn),各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好。2020年2月19日,因役情影響等因素,按公司要求,降料面到風(fēng)口,爐缸扒料,再勢(shì)機(jī)開(kāi)爐。為能順利做好安全降料面工作,特系統(tǒng)制定了降料面的措施,實(shí)現(xiàn)了安全、順利降料面到風(fēng)口,達(dá)到停爐的要求。
2 降料面前的準(zhǔn)備
2.1 洗爐
呈鋼高爐用料含鉀、鈉、鋅等有害元素偏高,易富集形成爐瘤,爐墻易于粘結(jié),為保證休風(fēng)后爐體干凈、爐型規(guī)整,并確保扒料時(shí)人員安全,提前48小時(shí)停用鈦球,2月17日用錳礦、瑩石洗爐(錳礦毎批料200kg,瑩石毎批料200kg)。
2.2 爐況調(diào)整
(1)順行:降料面前做好高爐穩(wěn)順行,杜絕崩滑料、懸料;
(2)熱制度:[Si]0.3-0.6%提升到[Si]0.5-0.8%,確保爐缸溫度充足,鐵水物理熱不小于1450℃;
(3)造渣制度:在保證[S]合格的情況下,降低爐渣堿度,(R2)1.18-1.22倍調(diào)整1.15-1.18倍;
2.3 爐頂打水槍的制作
用無(wú)縫鋼管制作四根打水槍?zhuān)岸朔馑?,每間隔50mm開(kāi)一個(gè)孔,孔徑φ2-3mm,要求分布均勻,霧化良好,開(kāi)關(guān)調(diào)劑靈活。
2.4 爐頂壓力的設(shè)定
一高爐爐頂壓力設(shè)計(jì)為160kPa,正常生產(chǎn)時(shí)設(shè)定壓力為180kPa,現(xiàn)將爐頂壓力設(shè)定為160kPa,當(dāng)壓力值大于160kPa時(shí),爐頂放散閥能自動(dòng)打開(kāi),防止煤氣系統(tǒng)壓力瞬間升高危及安全;
3 降料面操作
3.1 休風(fēng)料的選擇
(1)礦石批重10t,正常生產(chǎn)時(shí)燃料比580kg,休風(fēng)料焦比按650kg計(jì)算,負(fù)荷2.38t/t。
(2)[Si]取0.8-1.2%(計(jì)算按1.0%),(R2)=1.12倍,[Mn]=1.0%,經(jīng)計(jì)算得出礦批組成為:燒結(jié)礦6.00t,俄羅斯球2.5t,生礦1.5t,錳礦0.3t瑩石0.2t,焦炭4.2t。為保爐缸中心死料柱充分熔化,加蓋焦12t(爐缸容積量所裝焦炭量的10%)。
3.2 降料面時(shí)間的計(jì)算
1號(hào)高爐降料面到風(fēng)口料線為15.7m,休風(fēng)料批數(shù)為27批,共燃燒的焦炭量為125.4t,根據(jù)1號(hào)高爐1、2月生產(chǎn)情況,燃燒毎噸燃料(焦炭+煤粉)耗風(fēng)量為2600m3/t,總耗風(fēng)量為125.4×2600×1.4(折算系數(shù))=456456m3,若平均風(fēng)量為1150m3/min,降料面時(shí)間為(456456/1150)/60=6.6小時(shí)。
3.3 降料面過(guò)程
降料面情況:2月19日15:00變休風(fēng)料,18:30預(yù)休風(fēng),安裝爐頂打水管和軟探尺,20:26送風(fēng),送風(fēng)后風(fēng)量加到1490m3/min,爐頂溫度到350℃打水(用爐頂灑水系統(tǒng)),第3點(diǎn)溫度530℃,未再加風(fēng),開(kāi)爐頂打水管繼續(xù)打水降溫,并逐步控風(fēng)到1300m3/min,23:20風(fēng)量風(fēng)壓不穩(wěn)定,透指波動(dòng),頂壓由50kPa上升到56kPa,料線10m已達(dá)爐身下部,立即切煤氣控風(fēng)量到1180m3/min,頂壓25kPa,風(fēng)量風(fēng)壓平穩(wěn),直到5:00風(fēng)口吹空,5:10出鐵后休風(fēng),降料面時(shí)間共9.5小時(shí)。(風(fēng)溫控制:21:00-23:00 1070℃,0:00-1:00 950℃,1:00-2:00 850℃,3:00后800℃)。
表1看出,18:30預(yù)休風(fēng)后,爐況按正?;謴?fù),風(fēng)量加到1490m3/min,頂壓90kPa,風(fēng)溫1070℃,因頂溫上升到350℃開(kāi)始打水,風(fēng)量和風(fēng)溫都未達(dá)到正常水平。23:20風(fēng)量風(fēng)壓不穩(wěn)且爐頂溫度最高點(diǎn)到550℃,此時(shí)打水量已開(kāi)完,逐步減風(fēng),并分次降低風(fēng)溫使用水平,風(fēng)量1180m3/min比較平穩(wěn),直到休風(fēng),料面降到風(fēng)口,降料面工作安全完成。
表2看出,在降料面過(guò)程中,渣鐵物理熱充沛,溫度充足,爐渣堿度合適,渣鐵流動(dòng)性良好,出鐵較為順利,為安全降料面創(chuàng)造了良好條件。
4 小結(jié)
降料面既要保證煤氣系統(tǒng)安全、又要保證爐頂設(shè)備的安全,還要保證料面降到規(guī)定的位置,主要解決的問(wèn)題如下:
(1)爐前渣鐵:此次降料面休風(fēng)料的選擇比較合理,爐溫和爐渣堿度都比較合適,渣鐵溫度充沛,流動(dòng)性良好,能按時(shí)出凈渣鐵,為爐料下降創(chuàng)造條件;
(2)爐頂溫度的控制:爐頂溫度到350℃時(shí)開(kāi)始打水,控制頂溫不大于500℃,保護(hù)爐頂設(shè)備的同時(shí),防止煤氣中混入空氣,溫度高造成爆炸,這是安全降料面的重要因素;
(3)爐頂打水的控制:打水時(shí)由小到大緩慢開(kāi)水,打水必須均均,霧化效果好,水進(jìn)入200-300℃的區(qū)域能充分蒸發(fā)成水蒸氣進(jìn)入煤氣系統(tǒng),既能稀釋煤氣濃度,又能控制爐頂溫度的上升,保護(hù)爐頂設(shè)備,同時(shí)避免了打水過(guò)度集中,大量水進(jìn)入爐身下部的高溫區(qū),與高溫焦炭反(C+H2O→CO+H2)生成H2,形成氫的爆炸氣體而危及安全;
(4)確定停止回收煤氣的時(shí)間:當(dāng)煤氣H2≥6%,O2≥0.8%時(shí),容易發(fā)生爆炸事故,必須停止回收煤氣,但因條件限制,未能對(duì)高爐煤氣取樣化驗(yàn),停止回收煤氣的判定:料面降到爐身下部,風(fēng)量風(fēng)壓出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)可停止回收煤氣。停止回收煤氣后,高爐打開(kāi)爐頂放散閥,關(guān)閉重力除塵器煤氣切斷閥,與外圍煤氣管網(wǎng)隔離,保證了煤氣系統(tǒng)的安全。
5 結(jié)論
(1)高爐是一個(gè)密閉的容體,爐內(nèi)有大量的高溫渣鐵,具備了煤氣爆炸的兩個(gè)條件,降料面的關(guān)鍵環(huán)節(jié),一是爐頂溫度嚴(yán)格控制不大于450℃(最高不大于500℃),二是防止打水進(jìn)入高溫區(qū)形成氫的爆炸氣體,只要煤氣爆炸的條件不同時(shí)具備,煤氣系統(tǒng)就是安全的。
(2)爐頂打水必須霧化,打水必須緩慢、均勻,這是降料面過(guò)程中的重要控制環(huán)節(jié)。
(3)當(dāng)料面降到爐身下部,風(fēng)量、風(fēng)壓出現(xiàn)波動(dòng),爐頂壓力有向上的尖峰時(shí),應(yīng)立即停止回收煤氣,這是降料面安全的重要保障;
(4)停止回收煤氣后的操作:為降低降料面時(shí)間,可根據(jù)情況(如環(huán)保、燥音、爐頂設(shè)備狀況等)適當(dāng)加風(fēng);停止回收煤氣后爐頂兩個(gè)放散閥都打開(kāi),高爐內(nèi)壓力不足,可關(guān)回一個(gè)爐頂放散閥,便于渣鐵出凈;爐頂打水可根據(jù)頂溫情況逐步減少直到關(guān)閉,要求頂溫不小于150℃;
(5)料面的判斷:按噸焦耗風(fēng)量計(jì)算,當(dāng)休風(fēng)料所含焦炭燃燒完時(shí),料面基本降到位,可以風(fēng)口是否吹空作參考(風(fēng)口吹空時(shí),高爐內(nèi)會(huì)吹大量火星),此時(shí)應(yīng)及時(shí)出鐵休風(fēng)。
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