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1號高爐鐵口冷卻壁高效更換實踐

時間:2021-06-28 02:33來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
任海榮 周金虎 李海云 李建忠 王安云 (山西中陽鋼鐵有限公司煉鐵二廠) 摘 要 中陽鋼鐵公司1號1280m3高爐南出鐵口冷卻壁由于出水管燒損,煤氣外泄,對高爐安全生產(chǎn)造成威脅,必須
  • 任海榮  周金虎  李海云  李建忠  王安云

    (山西中陽鋼鐵有限公司煉鐵二廠)


    摘  要  中陽鋼鐵公司1號1280m3高爐南出鐵口冷卻壁由于出水管燒損,煤氣外泄,對高爐安全生產(chǎn)造成威脅,必須及時更換該冷卻壁。本文重點介紹更換過程中,采取了冷卻壁和爐殼同步拆除更換,既保證了工期和安全,又確保了檢修質(zhì)量。

    關鍵詞  高爐  冷卻壁  快速  更換

    1  概述

    山西中陽鋼鐵有限公司1號1280m3高爐2010年投產(chǎn)設計,一代爐齡12年,已進入爐役后期。2019年4月21日15:15分發(fā)現(xiàn)南出鐵口右側冷卻壁(T3)出水管斷水,大量高溫煤氣外泄,關閉冷卻壁進水,灌漿處理。該冷卻壁長為2970mm,寬為1140mm,厚度為170mm,內(nèi)置蛇形管整體鑄造結構。

    鐵口區(qū)域更換冷卻壁,在中陽鋼鐵尚屬首次,在非事故狀態(tài)下,所有技術人員均擔心割開爐殼后鐵水流出,情況不容樂觀。公司上下十分重視,先后委派技術骨干赴本溪鋼鐵、山西太鋼學習交流,同時積極聯(lián)系專業(yè)公司商討方案,了解到在不空料線前提下更換鐵口區(qū)域冷卻壁,安全風險極高,且要求檢修周期長達5天左右。

    經(jīng)冷卻壁破損斷水后,持續(xù)對該冷卻壁對應爐殼溫度跟蹤監(jiān)測,數(shù)據(jù)分析認為,鐵口區(qū)域的爐缸內(nèi)襯基本完好,冷卻壁燒壞的原因可能是鐵口中心線下移,導致局部侵蝕燒損水管所致,更換時對鐵口下方增設保護層即可。拆除后對冷卻壁的破損情況分析與當初預判情況相吻合。

    于2019年11月12日1號高爐休風計劃檢修。經(jīng)過31小時25分的連續(xù)作戰(zhàn),成功更換南鐵口兩塊冷卻壁(T2、T3),于13日送風復產(chǎn)。目前鐵口運行正常,冷卻壁水溫差均在正??刂品秶鷥?nèi)。

    2  科學決策,方案制定

    (1)高爐鐵口區(qū)域空間狹窄,現(xiàn)場環(huán)境溫度高,存在煤氣泄漏現(xiàn)象,單獨拆除南鐵口右側冷卻壁(T3),工作難度較大,最終確定冷卻壁和爐殼同時拆除,且更換左右兩側冷卻壁(T2、T3)。

    (2)現(xiàn)場預制件制作:在現(xiàn)場將左右兩側冷卻壁、鐵口框架、爐殼固定,整體安裝,且爐殼與冷卻壁之間縫隙用鐵屑料填滿夯實,提前運輸?shù)礁郀t出鐵平臺。該組件組合后面積5.67m2,厚度240mm,重量達11.23t。

    3  冷卻壁更換施工過程

    3.1  更換前準備工作

    (1)11月7日開始北場單口出鐵,破壞性拆除南場主鐵溝前兩段8m左右鋼殼,以便騰出施工空間,鐵口外框架切割至與爐殼水平,焊接盲板封死。

    (2)現(xiàn)場安裝固定式報警儀,實時監(jiān)測施工現(xiàn)場煤氣濃度,確保施工安全,鐵口下方平臺黃沙滿鋪,對供水管路、儀表做好安全防護。

    3.2  冷卻壁拆除

    (1)按照進出水管位置,結合圖紙,確定爐殼切割框線,兩邊各放寬50mm,方便冷卻壁取出。該切割框線略大于新爐殼制件,便于預制件順利安裝,為避免切割時應力集中,破壞爐殼結構,圓周四角均為弧形過渡。

    (2)高爐休風前8小時,按照切割框線提前對爐殼切割,切割要求:爐缸二段區(qū)域爐殼板厚度50mm,切割深度不大于2/3,高爐休風后繼續(xù)對剩余部分切割通透。

    (3)在切割舊爐皮的表面上,焊接好上下勾頭,均勻安裝8顆50T千斤頂,將舊爐皮往外頂出,使用千斤頂時上下用力必須均勻,不能過猛。

    (4)將原鐵口澆注料、鐵口通道打鑿成凹形狀,便于后續(xù)鐵口框架澆注。

    3.3  冷卻壁安裝

    (1)原爐殼板材質(zhì)為Q235C,新更換材質(zhì)為Q355B-Z15,根據(jù)焊條選用就高不就低的原則,確定手工電弧焊時選取E5017型焊條,采用二保焊時,選用ER50-6型焊條;

    (2)爐殼對接完成后,使新、舊爐殼板底部平齊,打卡則固定,將需焊接部位鐵銹、油污等雜質(zhì)清理干凈,選用材質(zhì)為Q235B、規(guī)格40*4扁鋼,作為封底墊板,電焊固定,再次進行清理焊道。同時在鐵口框架、新爐殼上預留5個灌漿孔。

    (3)受現(xiàn)場環(huán)境條件限制,爐殼板垂直方向采用V型帶墊板坡口進行焊接作業(yè),坡口根部間隙≦15mm,單邊坡度口角≦15°,焊縫寬度≦40mm;水平方向也采用V型帶墊板坡口進行焊接,上邊坡度口角≦20°,下邊坡度口角≦5°,坡口根部間隙≦15mm,焊縫寬度≦40mm。

    (4)對焊縫部位母材采用氧乙炔火焰加熱到100~150℃,使用E5017型、φ3.2焊條電焊條進行打底焊,采用直流反接法焊接,對焊縫根部左右兩側進行焊接,施焊前焊條在350~400℃烘干1~2小時,利用多層多道的焊接辦法將所有焊縫底部全覆蓋,第一層焊縫厚度約4~5mm左右;

    (5)焊接完第一層,立即采用電鎬或氣鎬圓頭釬對焊縫進行均勻錘擊,錘擊可以增加焊縫塑性,延展焊縫金屬,減小焊縫拘束應力裂紋和冷裂紋傾向。每焊接完一遍必須使用磨光機對焊道進行清理并測量焊道溫度,使焊道層間溫度控制在100~150℃范圍。溫度過低,及時加熱后再進行焊接。

    (6)為了提高生產(chǎn)效率,焊接第二層時可采用二保焊焊接,選用ER50-6/φ1.2型焊絲,使用窄焊道進行多層多道填充第二層焊道,過程中注意防風,以避免發(fā)生焊接缺陷。使第二層焊道厚度約5~6mm左右,繼續(xù)進行錘擊并清理焊道,過程中注意觀察焊道層間溫度。

    (7)由于板材較厚,焊縫較寬,嚴格控制使用較低的線能量,以減小熱影響區(qū)范圍,蓋面也要采用多層多道蓋面,焊接完成后,對焊接進行保溫緩冷處理,確保焊接質(zhì)量。

    (8)焊接深度達到爐殼厚度的1/2時,組織對該區(qū)域灌漿,材質(zhì)為高導熱碳素壓入料,同時安裝連接冷卻壁進出水管。冷卻壁供水正常后,高爐送風復產(chǎn),北場單口出鐵,繼續(xù)完善爐殼的焊接與主溝鋼殼恢復。

    4  結語

    (1)本次更換制定了嚴格的施工方案和焊接工藝,在施工中精心組織,嚴格執(zhí)行每個環(huán)節(jié)的操作規(guī)程,使整個拆除和安裝工作進行得較順利。

    (2)在拆除過程中爐缸內(nèi)襯碳磚壁保存完好,未受到破壞。休風前8小時按照切割框線提前對爐殼切割,切割深度不大于2/3;新舊爐殼焊縫深度達到爐殼厚度的1/2時,組織對該區(qū)域灌漿,安裝連接冷卻壁進出水管,提前送風,為更換冷卻壁節(jié)約了時間。

    5  參考文獻

    [1] 時彥林.煉鐵設備維護[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2013.

    [2] 張亞軍,張昊.鋼結構加工焊接工藝與圖解[M].北京:化學工業(yè)出版社,2013.


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