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宣鋼煉鐵廠3號高爐生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步

時間:2021-06-24 07:40來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
劉建民 路 鵬 王 斌 田全勝 霍 飛 胡智龍 (河鋼宣鋼煉鐵廠) 摘 要 宣鋼3號高爐建成投產(chǎn)后,爐型特殊,設(shè)計上的一些缺陷逐步顯露,邊緣氣流不易控制,燃耗較高。針對設(shè)計缺陷,按
  • 劉建民  路  鵬  王  斌  田全勝  霍  飛  胡智龍

    (河鋼宣鋼煉鐵廠)


    摘  要  宣鋼3號高爐建成投產(chǎn)后,爐型特殊,設(shè)計上的一些缺陷逐步顯露,邊緣氣流不易控制,燃耗較高。針對設(shè)計缺陷,按照等效爐腹角調(diào)整風(fēng)口長度,加長布料溜槽后,初始?xì)饬鞣植己侠恚瑺t缸工作均勻活躍,中心充沛穩(wěn)定,邊緣氣流易于控制,提高了煤氣利用率,提高風(fēng)量使用水平,提高了產(chǎn)量,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善。

    關(guān)鍵詞  高爐  等效爐腹角  布料溜槽  風(fēng)量


    1  前言

    宣鋼煉鐵廠3號高爐2010年3月大修,爐容由1350m3擴(kuò)容至2000m3,2個鐵口,風(fēng)口27個,高徑比2.20倍,爐型特殊,“上大下小”,邊緣氣流不易控制,操作難度大,煤氣利用率低,加之熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口燒紅及其處理,制約了風(fēng)溫的提高,頻繁休風(fēng),休風(fēng)率居高不下,煤氣利用率低,產(chǎn)量低燃耗高,高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較差,見表1。宣鋼3#高爐的原燃料條件較差,干熄焦配比只有40%,配加搗固焦20%,入爐綜合品位57%左右。2015年10月根治了熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口燒紅現(xiàn)象后,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所改善,與先進(jìn)單位相比還是有較大的差距。進(jìn)入2020年以來,為進(jìn)一步提產(chǎn)增效,利用等效爐腹角的觀念研究、調(diào)整下部送風(fēng)制度,提高了初始?xì)饬鞣植嫉木鶆蛐裕纳屏藸t缸工作的活躍性,研究上部裝料制度,提高煤氣利用率,取得了顯著的效果,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善。

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    2  運(yùn)用等效爐腹角調(diào)整風(fēng)口布局

    高爐氣流分布不僅與原燃料質(zhì)量、操作制度有關(guān),還決定于爐型設(shè)計等先天因素,合理的爐型設(shè)計是獲得合理氣流分布的基礎(chǔ)。宣鋼3#高爐屬于改造型高爐,為充分利用上一代高爐的部分裝備,設(shè)計爐腹角78.778°。投產(chǎn)后,由于爐腹角偏大,渣皮不穩(wěn)定,爐墻溫度升高,邊緣氣流控制難度大,爐體熱負(fù)荷、爐頂溫度較高,煤氣利用率低下,高爐燃耗較高。

    爐腹角是高爐設(shè)計階段確定的。高爐正常生產(chǎn)時,只能通過爐襯的侵蝕和渣皮厚度來調(diào)整其角度,這個角度的調(diào)整過程持續(xù)的時間很長。

    等效爐腹角就是高爐內(nèi)風(fēng)口出口截面圓心與爐腹上沿連線與水平面的夾角稱為“ 等效爐腹角”。對于一些爐腹角設(shè)計過大的高爐,可以采用加長風(fēng)口的方式進(jìn)行快速調(diào)整,使煤氣流分布趨于合理。等效爐腹角可以在一定程度上表征了操作爐型與煤氣流分布的關(guān)系,因此一定程度上可據(jù)此確定高爐風(fēng)口長度。

    等效爐腹角與爐腹邊緣煤氣流的關(guān)系,其關(guān)鍵是對邊緣煤氣流速的影響,見圖1。隨著等效爐腹角增大即增加風(fēng)口長度,在降低邊緣煤氣流速方面,與改變爐腹角的效果相同。改變等效爐腹角對邊緣氣流流速的影響范圍擴(kuò)大到爐腰部位。

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    日常操作中,就可以通過增加風(fēng)口長度來改善爐腹角設(shè)計過大造成的邊緣氣流過分發(fā)展的缺陷,但應(yīng)注意長風(fēng)口使用的比例和風(fēng)口長度,具體調(diào)整值可通過計算確定。另外可根據(jù)等效爐腹角對邊緣氣流流速影響的特點(diǎn),對照分析改變風(fēng)口長度對爐腹乃至爐腰部位渣皮生成與脫落的影響,可以制定相應(yīng)的操作方針。

    2020年8月3日休風(fēng)計劃檢修,5個風(fēng)口長度由615mm加長至635mm后,等效爐腹角為74.14°,初始?xì)饬飨驙t缸中心延伸,初始?xì)饬鞣植稼呌诤侠?,有效的抑制了邊緣氣流,提高了爐缸中心部位的溫度,有利于發(fā)展中心氣流,有利于提高煤氣利用率。同時加長的風(fēng)口使用在爐缸炭磚溫度高的方位,兼顧了護(hù)爐操作。8月份全開風(fēng)口作業(yè),送風(fēng)風(fēng)口面積由0.2814m2擴(kuò)大至0.2927m2,風(fēng)量增加了100m3/min。10月份年修期間,風(fēng)口長度635mm的風(fēng)口又使用11個。風(fēng)口加長后,爐頂溫度、爐體熱負(fù)荷降低,煤氣利用率提高,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著改善。爐頂溫度和爐體熱負(fù)荷變化趨勢見圖2。

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    3  改善布料效果

    宣鋼3號高爐是改造型高爐,受上料皮帶標(biāo)高、爐容、高度等因素影響,布料溜槽設(shè)計長度3.20m,造成布料角度過大,布料效果差,爐料離開溜槽末端初速度偏小,爐料堆尖距爐墻距離大,導(dǎo)致邊緣氣流易發(fā)展,煤氣流分布不穩(wěn)定,上部裝料制度調(diào)劑效果不明顯。8月布料溜槽長度由3.20m變?yōu)?.40m后,按照理論計算除中心焦角度外縮小布料角度3°,布料料流穩(wěn)定,落點(diǎn)準(zhǔn)確,布料效果、布料規(guī)律性顯著改善,上部調(diào)劑能起到預(yù)期的效果。加長布料溜槽后,實現(xiàn)了礦焦同角,改善了環(huán)帶透氣性,實現(xiàn)了煤氣流均衡發(fā)展,配加小礦,降低了爐體熱負(fù)荷,提高了煤氣化學(xué)能、物理能的利用率,中心焦圈數(shù)由5.3圈減至3.5圈,中心部位既有充沛的氣流又有較高的煤氣利用率,在高爐截面上煤氣利用率得到了整體提高。

    4  提高風(fēng)量

    2020年8月份調(diào)整了風(fēng)口布局及加長了布料溜槽后,下部回旋區(qū)向爐缸中心部位延伸,爐缸工作好轉(zhuǎn),逐步均勻活躍,爐芯溫度升高,初始?xì)饬鞣植挤€(wěn)定,中心氣流充沛,上部煤氣流規(guī)整、受控,為進(jìn)一步使用風(fēng)量創(chuàng)造了先決條件。同時在爐缸炭磚溫度高的區(qū)域使用了長風(fēng)口,爐缸炭磚溫度下降至安全范圍,實現(xiàn)了強(qiáng)化和護(hù)爐的同一。宣鋼3號高爐風(fēng)量逐步使用至4400m3/min至4500m3/min之間,見圖3。同時,鼓風(fēng)動能得到了進(jìn)一步提高,又促進(jìn)了爐缸工作的全面均勻和活躍,為提產(chǎn)降耗創(chuàng)造了有利條件。

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    風(fēng)量提高后,高爐內(nèi)積存的渣鐵及時、均勻出凈是關(guān)鍵。宣鋼3#高爐設(shè)計2個鐵口,單鐵口出鐵,出鐵時間過長,出鐵前期憋渣鐵,下渣時間晚,影響爐內(nèi)風(fēng)量及下料,出鐵時間短,鐵凈渣不凈,鐵后形成憋風(fēng)。綜合各方面因素,制定鐵間間隔30分鐘打開鐵口,爐前鉆頭由φ55逐步調(diào)大為φ60,控制每爐次出鐵時間90min左右,出鐵20min內(nèi)見渣,鐵流速5.0噸/min。提高改善炮泥質(zhì)量,確保炮泥燒結(jié)時間合適,完全固結(jié),形成完整的泥包,又要防止燒結(jié)時間過長,開鐵口難度增加,延長鐵間間隔,造成鐵前憋風(fēng)。強(qiáng)化爐前管理,確保出盡率、鐵口合格率100%,按時、按要求出盡渣鐵,全風(fēng)高壓堵口率達(dá)到100%。

    5  結(jié)語

    通過加長風(fēng)口長度和布料溜槽,使等效爐腹角在合理的控制范圍內(nèi),邊緣氣流受控,爐缸工作好轉(zhuǎn),提高了煤氣利用率,上加風(fēng)量,耗礦增加,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著改善,效果顯著,燃料比降低了4kg/t,利用系數(shù)提高了0.029 t/(m3·d),見表2。

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    繼續(xù)利用等效爐腹角指導(dǎo)高爐調(diào)整風(fēng)口長度,改善、提高初始?xì)饬鞣植嫉暮侠硇裕婊钴S爐缸工作,形成穩(wěn)定、充沛的中心氣流,提高高爐爐況適應(yīng)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)優(yōu)化操作制度,進(jìn)一步拓寬礦環(huán)帶,提高環(huán)帶料柱透氣性,匹配邊緣與中心,兼顧爐頂溫度,提高煤氣利用率,降低燃耗,實現(xiàn)提產(chǎn)增效的目的。同時又要防止風(fēng)口過長,邊緣自動加重,出現(xiàn)粘結(jié)現(xiàn)象,導(dǎo)致爐況不順。

    改造完善爐前設(shè)備,加強(qiáng)生產(chǎn)組織的管控和鐵罐調(diào)配,改進(jìn)炮泥質(zhì)量,強(qiáng)化爐前出鐵操作,逐步實現(xiàn)雙場出鐵,保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)態(tài)勢。

    強(qiáng)化冶煉后,提高了產(chǎn)量,要密切關(guān)注爐缸炭磚溫度的變化情況,嚴(yán)格執(zhí)行長壽管理規(guī)定,適時提高鈦負(fù)荷進(jìn)行護(hù)爐,做到安全生產(chǎn)。


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