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湘鋼4號高爐減少風(fēng)口破損實踐

時間:2021-06-01 06:32來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
秦憲亮 蘇 波 吳年海 (湖南華菱集團(tuán)湘潭鋼鐵公司) 摘 要 湘鋼煉鐵廠4號高爐近年來風(fēng)口小套破損嚴(yán)重,導(dǎo)致高爐休風(fēng)頻繁,對高爐的正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響;通過研究風(fēng)口破損機(jī)理
  • 秦憲亮  蘇  波  吳年海

    (湖南華菱集團(tuán)湘潭鋼鐵公司)


    摘  要  湘鋼煉鐵廠4號高爐近年來風(fēng)口小套破損嚴(yán)重,導(dǎo)致高爐休風(fēng)頻繁,對高爐的正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響;通過研究風(fēng)口破損機(jī)理,分析得出風(fēng)口破損的主要原因是原燃料質(zhì)量的波動、爐役后期爐型不合理、高爐操作不當(dāng)。通過采取優(yōu)化高爐操作制度、加強(qiáng)原燃料管理,能夠有效的降低風(fēng)口破損。

    關(guān)鍵詞  高爐 風(fēng)口破損 操作制度


    湘鋼4號高爐有效容積為1800m3,設(shè)有26個風(fēng)口,2個鐵口。于2013年2月大修開爐投產(chǎn),采用并罐無料鐘爐頂。4號高爐目前處于爐役后期,9段冷卻壁損壞嚴(yán)重,操作爐型不合理,高爐圓周氣流分布不均勻;2018年鐵廠產(chǎn)能開始大幅度提升,原燃料供應(yīng)緊張,4號高爐外購焦使用比例上升,焦炭品種倒換次數(shù)增多,高爐爐況穩(wěn)定性差。風(fēng)口小套損壞嚴(yán)重,導(dǎo)致燃料消耗升高、高爐休風(fēng)頻繁,嚴(yán)重制約高爐產(chǎn)能的發(fā)揮。2020年4月下旬鐵廠針對風(fēng)口小套頻繁損壞進(jìn)行系統(tǒng)的分析,采取了相應(yīng)的對策,有效的降低了風(fēng)口損壞,高爐各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有所提升。

    1  風(fēng)口損壞和更換情況

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    2020年4號高爐風(fēng)口小套燒損情況(見表1)。從表1可以看出3、4月份風(fēng)口破損較為嚴(yán)重,休風(fēng)達(dá)6次,風(fēng)口的大量破損對高爐正常的連續(xù)性工作造成重大影響,制約高爐各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的正常發(fā)揮,同時頻繁的休風(fēng),導(dǎo)致爐缸工作狀況變差,進(jìn)一步加劇風(fēng)口的破損。

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    從2018年至今,共計更換風(fēng)口118個,其中熔損106個,磨損2個,工藝期調(diào)整5個,過期風(fēng)口更換5個。

    2  風(fēng)口損壞原因分析

    風(fēng)口損壞基本分三類:熔損、破損和磨損;從4號高爐風(fēng)口破損的情況來分析,大部分風(fēng)口損壞屬于鐵水熔損,鐵水熔損風(fēng)口主要受高爐邊緣氣流發(fā)展、高爐爐缸不活、鼓風(fēng)動能不足。

    (1)中心氣流弱化,邊緣氣流不均勻。因4號高爐消耗長期偏高,2020年3月份開始摸索在現(xiàn)有的原燃料條件,通過優(yōu)化上部裝料制度,以達(dá)到降低消耗的目的。調(diào)整后爐況表現(xiàn)受風(fēng)狀況變差,穩(wěn)定性差,中心氣流弱化,邊緣氣流分布不均勻,局部發(fā)展,導(dǎo)致風(fēng)口小套燒損。

    (2)計劃檢修周期長,硬質(zhì)壓入料受侵蝕嚴(yán)重,高爐爐型發(fā)生變化。2019年8月15日硬質(zhì)壓入第8次造襯,至2020年4月14日已有8個月,爐襯受到嚴(yán)重侵蝕,高爐爐型不規(guī)則, 嚴(yán)重影響氣流的合理分布,造成爐況波動,從而導(dǎo)致風(fēng)口損壞。

    (3)焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定性對高爐的透氣性、順行和風(fēng)口、爐缸工作都有很大影響。4號高爐外購焦使用比例占80%左右,品種繁多,焦炭質(zhì)量差別較大(見表3);日常生產(chǎn)中,更換焦炭品種頻繁,焦炭穩(wěn)定性下降,爐芯焦的透氣透液性下降,從而造成爐缸堆積;爐內(nèi)渣鐵不能順暢的排出,風(fēng)口前就有可能積存渣鐵將風(fēng)口燒壞。

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    表3可以看,各種焦炭水份波動比較大。4號高爐采用時間法布料,焦炭水份補償采用定值補償,日常生產(chǎn)中,焦炭水份的波動,導(dǎo)致中心焦炭量的波動,高爐中心氣流不穩(wěn)定;焦炭的冷熱強(qiáng)度波動直接影響高爐的透氣透液性,從而導(dǎo)致爐況波動。

    (4)高爐操作不當(dāng),熱制度大幅波動。爐溫大幅度波動會對初渣和終渣的黏度和溶化性產(chǎn)生巨大影響。爐溫過高或過低都會造成渣鐵流動性變差,渣鐵不能順暢的排出爐外,在局部風(fēng)口區(qū)域形成堆積,從而導(dǎo)致風(fēng)口燒壞。1-6月份因爐溫控制不當(dāng)燒壞風(fēng)口2個。

    (5)鼓風(fēng)動能不足導(dǎo)致風(fēng)口破損。3、4月份爐況波動,風(fēng)量水平低,導(dǎo)致風(fēng)速動能不足,風(fēng)口回旋區(qū)短,中心吹不透,導(dǎo)致爐缸活躍性變差,風(fēng)口破損增多。

    (6)風(fēng)口破損加劇未及時更換,爐內(nèi)漏水增大,導(dǎo)致爐況的波動。3月份上旬南北場鐵口上方各破損風(fēng)口一個,下旬爐前兩鐵口渣鐵排放情況較差。主要表現(xiàn)鐵口噴濺,虧渣鐵;兩場鐵口鐵水溫差明顯,北場物理熱不足。爐缸活躍性明顯變差,高爐爐況穩(wěn)定性變差,31號一天損壞風(fēng)口2個。

    3  具體措施

    (1)高爐調(diào)整采取以穩(wěn)定邊緣,做強(qiáng)中心(見圖1)。4月14日計劃休風(fēng)觀察料面發(fā)現(xiàn),邊緣煤氣火很不均勻,料面形狀不合理,料面呈饅頭型。4月下旬4號高爐轉(zhuǎn)變調(diào)整思路(見表4),有節(jié)奏的將礦焦角度外揚,使料面形成合理的V型,調(diào)整后效果明顯,中心氣流增強(qiáng),邊緣趨于穩(wěn)定,氣流變化見圖1;高爐爐況穩(wěn)定性好轉(zhuǎn),風(fēng)口損壞現(xiàn)象明顯減少。

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    (2)采取大風(fēng)量操作,提高鼓風(fēng)動能,活躍爐缸的送風(fēng)制度。提高風(fēng)速動能有利于吹透中心,合適的動能能夠確保中心氣流的穩(wěn)定和中心焦炭的活性,防止?fàn)t缸堆積;同時保證渣鐵熱量充沛,渣鐵反應(yīng)充分,渣鐵排放順暢,從而降低風(fēng)口破損,高爐爐況才能夠長期穩(wěn)定。從圖2中可以看出,3、4月份鼓風(fēng)動能明顯偏低,風(fēng)口小套破損頻繁,5、6月份采取大風(fēng)量操作,提高鼓風(fēng)動能,高爐爐況得到改善,風(fēng)口破損趨勢得到控制。

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    (3)定期對9段硬質(zhì)壓入造襯。目前4號高爐處于爐役后期,9段冷卻壁破損嚴(yán)重,有計劃的組織對9段進(jìn)行硬質(zhì)壓入造襯,嚴(yán)格監(jiān)督好造襯質(zhì)量,維持合理的操作爐型。4月14日休風(fēng)24h對9段冷卻壁進(jìn)行硬質(zhì)壓入造襯,并對損壞冷卻壁安裝冷卻棒。本次休風(fēng)新裝銅棒29根,更換損壞的銅棒9根;造襯覆蓋9段圓周方向91個灌漿孔,壓漿用料約8t;其中根據(jù)壓入料量和鉆孔殘余料情況,判斷14#、15#、18#、26#冷卻壁區(qū)域侵蝕較為嚴(yán)重。根據(jù)以往造襯高爐運行情況,3個月進(jìn)行一次最為合理。

    (4)4號高爐焦炭品種使用繁多,合理配置焦炭使用結(jié)構(gòu),使資源利用最優(yōu)化。焦炭質(zhì)量穩(wěn)定性好的用在中心,穩(wěn)定性差的用在邊緣或中間,有利于中心氣流的穩(wěn)定,減少因焦炭品種的倒換對爐缸工作狀況造成的影響,從而穩(wěn)定爐況。

    (5)加強(qiáng)入爐原燃料入爐粉末管理,建立日常監(jiān)管的長效機(jī)制。制定槽下原燃料篩分制度,要求槽下嚴(yán)格按制度清理篩片,值班室外圍工長督促執(zhí)行,減少高爐入爐粉末,確保高爐的穩(wěn)定順行。

    (6)穩(wěn)定熱制度和造渣制度,使渣鐵物理熱充沛,爐缸工作活躍,成渣帶在合理的區(qū)間波動,減少渣皮波動對風(fēng)口的損壞。[Si]控制在0.45-0.55,T:1510-1520℃,爐渣R控制在1.18-1.25。

    (7)依據(jù)風(fēng)口使用臺賬,跟蹤風(fēng)口使用質(zhì)量情況,有計劃的定期更換過期風(fēng)口小套,減少因風(fēng)口過期導(dǎo)致風(fēng)口破損,從而對高爐爐況造成影響。

    4  效果

    通過改善原燃料篩分、合理配置外購焦的使用、優(yōu)化高爐操作,4號高爐5、6月份風(fēng)口損壞現(xiàn)象明顯減少(見圖3)。同時高爐爐況穩(wěn)定性得到改善,產(chǎn)量大幅提升(見表5)。

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    5  結(jié)語 

    (1)風(fēng)口的大量損壞,對高爐的連續(xù)性生產(chǎn)帶來不利,如果不及時采取措施,會導(dǎo)致高爐熱狀態(tài)失衡,爐缸活躍性變差,嚴(yán)重時會形成爐缸堆積,給生產(chǎn)造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。

    (2)采取大風(fēng)量操作,維持高風(fēng)速動能,活躍爐缸能夠提高高爐的抗外界因素干擾能力,維持高爐長周期穩(wěn)定。

    (3)爐役后期高爐冷卻壁破損嚴(yán)重,爐型不規(guī)則,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況穩(wěn)定性差。優(yōu)化高爐操作,維持高爐的穩(wěn)定順行是減少風(fēng)口破損的關(guān)鍵。

    (4)減少原燃料粉末入爐,優(yōu)化外購焦使用結(jié)構(gòu),改善高爐的透氣透液性,能夠有效的降低風(fēng)口破損率。

    6  參考文獻(xiàn)

    [1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京.冶金工業(yè)出版社,2008.

    [2] 楊進(jìn)勇. 三安2#高爐風(fēng)口頻繁破損原因分析及對策[J]. 福建冶金, 2017(2): 24-26.

    [3] 司俊朝,王婷婷,李志明. 邯鋼5號高爐風(fēng)口破損原因分析// [C].2009年河北省冶金學(xué)會煉鐵技術(shù)暨學(xué)術(shù)年會論文集. 2009.

    [4] 李曉梅,孟德禮.唐豐減少高爐風(fēng)口小套破損實踐[J] .河北冶金.2014(4):0030-03.


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