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吳 坡 王發(fā)龍 譚清濤 邵 鋆
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司)
摘 要 對湘鋼1號高爐2020年上半年強(qiáng)化冶煉生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行分析總結(jié)。通過加強(qiáng)精料工作、優(yōu)化高爐操作、強(qiáng)化爐型管理以及出渣鐵管理等措施,使髙爐指標(biāo)達(dá)到了較好的水平,并保持了長期穩(wěn)定運(yùn)行。強(qiáng)化冶煉以來,利用系數(shù)穩(wěn)步提升,月均利用系數(shù)最高達(dá)到2.95t/(m3·d) 。
關(guān)鍵詞 高爐 強(qiáng)化冶煉 護(hù)爐
湘鋼1號高爐有效容積2580m3,第二代爐役于2015年6月5日點(diǎn)火開爐,年設(shè)計(jì)產(chǎn)量220萬噸。高爐設(shè)有3個鐵口,30個風(fēng)口,采用了串罐無料鐘爐頂、卡魯金式熱風(fēng)爐、干法除塵、環(huán)保型INBA法渣處理技術(shù)等一系列新設(shè)備、新工藝。因生產(chǎn)需要,提高產(chǎn)能一直是湘鋼煉鐵工作者的主要攻關(guān)課題。2020年上半年,湘鋼1號高爐在爐缸側(cè)壁溫度偏高及使用外購焦比例增加的雙重壓力下,通過一系列技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)了利用系數(shù)穩(wěn)步增長,側(cè)壁溫度穩(wěn)中有降,并保持高爐長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
1 強(qiáng)化冶煉的措施
1.1 加強(qiáng)精料工作
精料是高爐保持長周期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),也是高爐強(qiáng)化冶煉的保障。一高爐爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+南非塊礦;焦炭結(jié)構(gòu)為:55%~65%自產(chǎn)焦+35%~45%外購焦。上半年燒結(jié)礦配比波動較大,且外購焦品種變換頻繁。為維持爐況順行,一高爐通過采取了以下措施,確保精料入爐。
(1)優(yōu)化爐料粒度組成。爐料中大小粒度尺寸的比例與大小粒級所占%對爐料在爐內(nèi)的透氣性起著決定性的作用[1]。尤其在高強(qiáng)度冶煉時對焦炭的要求更高,不僅要求焦炭有足夠的熱態(tài)強(qiáng)度,還需要保證適當(dāng)?shù)慕固科骄6群洼^窄的粒度分布區(qū)間,以保證死焦堆擁有足夠的空隙度來緩解煤氣與渣鐵的相向運(yùn)動[2-3]。一高爐通過控制篩速、調(diào)整振動篩篩網(wǎng)間距等措施,控制入爐燒結(jié)礦平均粒度21mm左右,5mm以下粉末含量不超過2%;焦炭平均粒度保持在45mm左右,粒級25mm以下百分比不超2%;同時調(diào)整放料順序,保證爐料分布合理。穩(wěn)定的粒級及爐料的分布為高爐長周期順行提供了基礎(chǔ)。2020年上半年燒結(jié)礦、焦炭平均粒度及入爐粉末等變化分別見圖1、圖2。

(2)合理的爐料結(jié)構(gòu)。一高爐爐料結(jié)構(gòu)由高堿度燒結(jié)礦、酸性球團(tuán)礦、天然塊礦構(gòu)成,其中球團(tuán)分普球和鈦球(具體看護(hù)爐程度調(diào)整鈦負(fù)荷),天然塊礦一般是南非礦。生產(chǎn)時控制塊礦最高配比不超過15%,球團(tuán)礦配比不超過16%,保持熟料率不低于85%。一高爐通過調(diào)整中心焦焦倉篩網(wǎng)間距,確保質(zhì)量好的自產(chǎn)焦布在高爐中心,利于保持料柱的穩(wěn)定;遇到自產(chǎn)焦檢修或外購焦品種更換變差時,高爐適當(dāng)減輕焦炭負(fù)荷避免爐況發(fā)生波動。

(3)加強(qiáng)槽下篩分及槽位管理。要求槽下每班檢查篩面,及時清理以保證篩面堵塞率<30%,為保證篩分效果,控制燒結(jié)礦篩速28-33kg/s,焦炭篩速22-26kg/s,讓原燃料充分過篩,減少粉末入爐。同時,杜絕低槽位,避免爐料二次摔打,燒結(jié)礦低槽位報警值7米(滿槽10米),焦炭低槽位報警值4.5米,出現(xiàn)報警時,及時向調(diào)度反饋要求及時進(jìn)料。
1.2 保持合理的送風(fēng)參數(shù)
爐腹煤氣量指數(shù)是衡量高爐強(qiáng)化冶煉程度的一項(xiàng)主要指標(biāo)。每一座高爐,一定的冶煉條件下都具有一個適宜的爐腹煤氣量指數(shù)相匹配[4]。汲取國內(nèi)同類型高爐的操作經(jīng)驗(yàn),一高爐對風(fēng)口布局進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,正常操作保持全風(fēng)口送風(fēng)。全風(fēng)情況下,風(fēng)量水平保持在5150m3/min 左右,風(fēng)速保持在 250m/s左右,動能在 130kJ/s左右,爐腹煤氣量指數(shù)維持在 70m/min左右,爐況穩(wěn)定性較好。2020年上半年主要送風(fēng)參數(shù)見表1,爐腹煤氣量指數(shù)、動能變化趨勢見圖3。

1.3 采用中心加焦模式,結(jié)合大礦批、大角差技術(shù)
實(shí)施中心加焦技術(shù)可大大降低上部塊狀帶的透氣性,加快爐缸死焦堆的置換速度,改善爐缸的透氣、透液性,并起到引導(dǎo)和強(qiáng)化中心煤氣流的作用,使高爐接受風(fēng)量的能力增強(qiáng)[6]。礦批的擴(kuò)大既能增加焦窗厚度,又能減少混合料層的界面效應(yīng),抵消大風(fēng)量帶來的高壓差效應(yīng),彌補(bǔ)了中心加焦導(dǎo)致主焦平臺焦層減薄的缺陷,使?fàn)t內(nèi)阻損降低,有利于爐況的穩(wěn)定。采用中心加焦模式、大礦批,同時適當(dāng)拉大礦、焦角差,對穩(wěn)定料面平臺和改善煤氣利用起到了良好的效果。一高爐通過摸索調(diào)整,配合下部調(diào)劑,逐步建立了一個基本穩(wěn)定的上部制度。裝制大體變化情況:O 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1 C 9 8 7 6 5 1 2 2 2 2 2 4 →O 9 8 7 6 5 3 4 3 2 2 C 9 8 7 6 5 1 2 2 2 2 2 3 ,礦角差由9°逐步拉大到10°,焦角差拉大到10.5°(不含中心焦)。在調(diào)整過程中,一高爐取消了一直以來沿用的清零量,這也是一大突破,中心加焦量從40%逐步減少到25%左右。為保證焦層厚度,焦炭批重不低于13t,礦石批重分步擴(kuò)到70t以上,煤氣利用有較大改善,煤氣利用率由43%提高到45%以上。

1.4 綜合鼓風(fēng)技術(shù)
通過采取高風(fēng)溫、富氧噴煤的綜合噴吹技術(shù)是進(jìn)一步擴(kuò)大噴煤量、降低焦比、提高產(chǎn)能的重要強(qiáng)化冶煉手段[5]。
鼓風(fēng)帶入的熱量約占高爐熱量總收入的30%,提高風(fēng)溫不僅可達(dá)到節(jié)焦降本的效果,同時還彌補(bǔ)了風(fēng)口前煤粉分解消耗的熱量,加快了煤粉的燃燒,提高了煤粉燃燒率。一高爐采用頂燃式熱風(fēng)爐,在全燒高爐煤氣情況下,風(fēng)溫水平保持在1170℃左右,為提高煤比、降低焦比操作創(chuàng)造了條件。
富氧鼓風(fēng)可顯著增加產(chǎn)量,理論上每增加1%的富氧,可增加產(chǎn)量4.76%。同時,富氧鼓風(fēng)提高提高理論燃燒溫度,給大噴煤提供了條件。一高爐自開爐以來。富氧率基本維持在3%左右,2020年上半年采取大富氧攻關(guān),逐步突破,富氧率提高到5%以上,這么高的富氧率也是湘鋼歷史上沒有的,配合爐況調(diào)整,產(chǎn)能提高明顯,煤比也提高了近10kg/t。
1.5 穩(wěn)定適宜的熱制度及造渣制度
穩(wěn)定的爐溫和適宜的渣系是保證爐況穩(wěn)定順行的基本保障,1號高爐據(jù)自身爐況,將鐵水溫度控制在1500℃以上,[Si]控制在0.35~0.45%,以保證爐缸熱量充沛。爐渣二元堿度的控制在1.15~1.25,渣中MgO/Al2O3>0.45。
1.6 控制合理的操作爐型
為了適應(yīng)現(xiàn)代高爐降低燃料比、強(qiáng)化冶煉的要求,維持合理操作爐型是高爐低耗、高產(chǎn)和長壽的前提[7]。近兩年來,側(cè)壁溫度偏高是一高爐產(chǎn)能提升的掣肘,為了控制住爐缸側(cè)壁溫度,操作合理爐型,1號高爐采取了一系列措施:
(1)提高冷卻強(qiáng)度。冷卻進(jìn)水總量保持最大4600m3/h運(yùn)行,進(jìn)水溫度穩(wěn)定在36-37℃;
(2)采用鈦礦護(hù)爐,最高時TiO2負(fù)荷達(dá)到14kg/t;
(3)受設(shè)計(jì)水量影響,冷卻強(qiáng)度不足,采用增壓泵提高鐵口區(qū)域冷卻強(qiáng)度;
(5)穩(wěn)定鐵口深度3.4-3.6m,維護(hù)好鐵口狀況。
(6)據(jù)爐況逐步減少中心焦量,縮小死料柱的體積,這有利于改善死料柱的透氣透液性能,減緩鐵水環(huán)流侵蝕,有利于側(cè)壁溫度的下降。
通過以上措施,操作爐型穩(wěn)定,爐缸側(cè)壁溫度相對穩(wěn)定在可控范圍,實(shí)現(xiàn)高爐長壽與高產(chǎn)并行。2020年上半年產(chǎn)量與爐缸側(cè)壁溫度變化趨勢見圖4。
1.7 強(qiáng)化爐前管理
1號高爐爐前出鐵場采用雙矩形出設(shè)計(jì),共設(shè) 3 個鐵口,其中1#、3#鐵口呈180°,為正常出鐵口,2#鐵口為備用鐵口,僅在鐵溝修補(bǔ)時啟用。鐵口深度控制3.4-3.6m,出鐵時間控制100-150min。

1.8 強(qiáng)化設(shè)備管理
休風(fēng)率是體現(xiàn)高爐生產(chǎn)連續(xù)性,爐況順行及強(qiáng)化冶煉的限制性指標(biāo)。為了保障設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行,1號高爐不僅從管理上加強(qiáng)對設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù),同時采用新技術(shù),投入了爐頂設(shè)備自動打油系統(tǒng),進(jìn)行了蒸汽改氮?dú)獾纫幌盗杏欣谠O(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的措施。2019年休風(fēng)率僅為0.61%,計(jì)劃檢修時間間隔5-6個月。
2 效果
1號高爐爐缸側(cè)壁溫度偏高及使用外購焦比例增加的雙重壓力下,通過通過一系列技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)了長周期穩(wěn)定順行,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(詳見表2)。

3 結(jié)語
(1)精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),是當(dāng)代大型高爐實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗的關(guān)鍵因素。
(2)通過上下部調(diào)劑,保持爐況長期順穩(wěn),同時采用高風(fēng)溫、大富氧噴煤的綜合鼓風(fēng)技術(shù),進(jìn)一步達(dá)到高爐強(qiáng)化冶煉目的。
(3)合理的操作爐型,為高爐長期穩(wěn)定順行及強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。
(4)爐前渣鐵排放組織及設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行是高爐穩(wěn)定順行的前提,也是高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ)。
4 參考文獻(xiàn)
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