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邢鋼燒結粘臺車對電耗影響分析及措施

時間:2021-05-17 00:20來源:第十二屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
于彥山 (邢鋼煉鐵廠) 摘 要 2017年7月13日以后,燒結生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)電耗升高、生產(chǎn)波動頻繁的情況。對此,我們對相關原因進行了分析。最終確定臺車的粘堵是整個燒結過程電
  • 于彥山

    (邢鋼煉鐵廠)


    摘  要  2017年7月13日以后,燒結生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)電耗升高、生產(chǎn)波動頻繁的情況。對此,我們對相關原因進行了分析。最終確定臺車的粘堵是整個燒結過程電耗升高和波動造成的。為了消除粘堵臺車對電耗及生產(chǎn)的影響,我們進一步對粘堵臺車的原因進行了分析并制訂了相應的措施,并取得了較好效果。

    關鍵詞  燒結  粘臺車  影響分析  措施 


    2017年7月13日以后,一、二燒的臺車粘堵現(xiàn)象明顯,從而對整個燒結生產(chǎn)指標和成本造成明顯影響。表現(xiàn)在燒結生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)電耗升高、生產(chǎn)波動頻繁的情況。從表面來看來主要體現(xiàn)在一、二燒電耗同時升高,且升高幅度較大。一、二燒負壓也大副度升高。為了消除這些影響,我們對粘臺車的原因進行了分析并制訂了相關的措施,主要從負壓變化情況分析電耗升高與粘臺的相關性,分析電耗升高的主要設備因素,確定二者的必然聯(lián)系;通過工藝調(diào)整和粘結物化學成份分析,確定臺車粘結物的形成原因和相關因素,確定應對措施。

    1  電耗分析

    (1)總電耗分析

    通過對7月1日至24日電耗分析,從13日以后電耗明顯升高,且二燒升高量大于一燒??鄢C因素,一燒升高32463.12kwh/天,二燒升高66136.37kwh/天。

    可以確定,本次電耗升高開始時間為7月13日,且以二燒電耗升高為主。

    image.png

    (2)主要耗電設備用電分析

    僅僅從電耗升高的量和日期上來看,不能確定電耗升高與粘臺車有直接聯(lián)系,需對主要耗電設備進行分析來進一步確認:

    image.png

    無論一燒還是二燒主要增加電耗設備均為主抽風機,其它設備電耗增加量相對小很多。從設備電耗分類上看,主抽風機電耗升高是主因。

    2  主抽電耗增加原因分析(因二燒升高較多,故以二燒為例)

    我們知道,臺車粘堵的直接表現(xiàn)是透氣性變差,從而造成生產(chǎn)過程中負壓升高。我們就以負壓升高與主抽使用的變頻、電流數(shù)據(jù)的相關性進行分析,來確定主抽電耗升高與粘堵臺車的關系。

    (1)二燒煙道負壓變化與主抽變頻使用情況對比

    我們將7月1日至27日的二燒煙道負壓和主抽變頻數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,形成如下兩個趨勢圖做對比:

    image.png

    (2)主抽電流變化情況

    同時,我們對這一時間內(nèi)二燒主抽電流變化情況也進行了統(tǒng)計,并形成如下趨勢圖:

    image.png

    從上面的三個趨勢圖,可以很直觀的看出,在相同的時間軸上,煙道負壓與二燒主抽變頻及電流的變化是相吻合的。于是,我們得出如下結論:

    主抽耗電增加原因是篦條粘堵造成透氣性變差煙道負壓升高,為了保證生產(chǎn)用風只能提升變頻,從而造成主抽風機電耗升高。

    (說明:統(tǒng)計數(shù)據(jù)時間內(nèi),燒結產(chǎn)量并沒有明顯提升,也就是上料量沒有明顯變化)

    3  粘結物成因分析

    既然確定了電耗升高與臺車粘堵的關系,或者說臺車粘堵是造成電耗升高的主要原因。我們下一步對粘結物成因進行分析。

    (1)臺車粘堵的工藝表現(xiàn)

    1.主要參數(shù)表現(xiàn):

    ?終點溫度:350-365 ℃

    ?煙道負壓:≥15kp

    ?主抽變頻:≥46赫茲

    ?主抽電流:580-620A

    2.篦條粘結情況:

    從現(xiàn)場來看,主要粘結部位在臺車篦條之間、篦條與隔熱件的縫隙、篦條端部及隔熱件與臺車框架縫隙。

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    image.png

    image.png

    從現(xiàn)場情況看,粘接物為細灰狀物質(zhì)粘接,中間沒有鋪底料等小顆粒做“晶核”,且與篦條接觸部位有明顯的“反應層”,對篦條腐蝕嚴重。由此可以確定不是日?!芭軡窳稀痹斐傻?。而且清理困難,一是硬二是粘,必須用風鎬或電鎬清理。

    (2)粘接物的化學成分

    為了進一步弄清造成篦條粘結的原因,我們對粘結物的化學組成進行了分析,具體成分見表3。

    image.png

    從上面的表中可以看出,粘接物中S、Cr、K含量明顯高,尤其是Cr高出正常機頭除塵灰。

    根據(jù)上面的成分,我們認為造成篦條粘堵的主要原因還在原料上,通過對粘結物進行分析,Cr含量達到0.697%,判斷是不銹鋼渣中帶來;鉀含量達到10%以上,查原料中堿性精粉鉀含量達到0.15%以上(其他原料均為微量),所以主要為堿性精粉帶來(另外,由于正常機頭除塵灰中堿金屬本來就高,不排除是正常的富集)。

    4  主要措施

    根據(jù)生產(chǎn)的實際情況,建議采取如下措施:

    1、當含有高鉻的不銹鋼渣時,小量配入,避免鉻集中進入混勻料;

    2、一旦出現(xiàn)粘結,必須在線對臺車進行處理;

    3、操作上提高燒結終點溫度在370度以上,使K能部分向除塵灰中遷移而排出;

    上面措施的實施,也確實緩解了一、二燒篦條的粘結,8月中旬后燒結生產(chǎn)基本恢復正常,主抽變頻維持在41-42赫茲,電流穩(wěn)定在560A上下。

    5  結論

    通過分析得出如下結論:雖然不清楚機理和具體的反應過程,但K的低熔點和Cr可溶于強堿的性質(zhì),使其含量達到一定程度時,二者結合并在臺車篦條處富集極易造成臺車糊篦條,使透氣性變差,燒結負壓升高,操作上為了獲得足夠風量被迫提高主抽變頻,最終造成電耗升高。


    (責任編輯:zgltw)
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