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大安特鋼釩鈦磁鐵礦冶煉實(shí)踐

時(shí)間:2021-05-17 00:16來(lái)源:第十二屆全國(guó)煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
張曉光 (新疆大安特鋼煉鐵廠) 摘 要 2019年12月份,為滿足煉鋼工序提煉含釩鋼渣要求,煉鐵廠在燒結(jié)和球團(tuán)工序增加釩鈦礦粉比例,生產(chǎn)高鈦燒結(jié)礦和高鈦球團(tuán)礦,以滿足高爐鐵水
  • 張曉光

    (新疆大安特鋼煉鐵廠)


    摘  要  2019年12月份,為滿足煉鋼工序提煉含釩鋼渣要求,煉鐵廠在燒結(jié)和球團(tuán)工序增加釩鈦礦粉比例,生產(chǎn)高鈦燒結(jié)礦和高鈦球團(tuán)礦,以滿足高爐鐵水[V]達(dá)到煉鋼提釩要求,通過(guò)三個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,煉鐵廠摸清了高爐釩鈦磁鐵礦冶煉關(guān)鍵參數(shù),與普礦冶煉時(shí)指標(biāo)變化,以及生產(chǎn)中控制的重點(diǎn)和存在問(wèn)題,對(duì)公司下一步提釩冶煉有一定指導(dǎo)意義。

    關(guān)鍵詞  綜合入爐TiO2  [Si+Ti]  高鈦粉比例  鐵損  返礦率


    1  概述

    煉鋼提煉釩渣對(duì)鐵水成分要求如下:[Si]≤0.30%;[Mn]≤0.30%;[Si+Ti]<0.55%;[V]≥0.30%;冶煉期間暫不實(shí)現(xiàn)直兌鐵水,混鐵爐繼續(xù)使用,理論推算,高爐綜合入爐TiO2≥2.5%,燒結(jié)和球團(tuán)配加釩鈦粉比例≥50%能滿足煉鋼提釩對(duì)鐵水的要求。高爐釩鈦礦冶煉從19年12月10日開(kāi)始,到20年3月12日截至,分三個(gè)階段推進(jìn),2019年12月29日至2020年3月12日鐵水中[V]平均在0.305%,煉鋼實(shí)現(xiàn)提煉釩渣8445.8噸,冶煉期間高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,利用系數(shù)平均在4.0t/(m3·d)以上,綜合焦比控制在510kg/t。下面對(duì)各生產(chǎn)工序(高爐、燒結(jié)、球團(tuán))從產(chǎn)量、質(zhì)量和成本三個(gè)方面進(jìn)行了剖析,總結(jié)高爐、燒結(jié)和球團(tuán)工序采取的措施以及存在的問(wèn)題,為下一步進(jìn)行提釩冶煉做出指導(dǎo)。

    2  高爐生產(chǎn)情況

    因高爐釩鈦礦冶煉是新的工藝,操作制度需要一個(gè)摸索過(guò)程,為保證在提鈦過(guò)程中爐況的穩(wěn)定順行,分三步進(jìn)行,具體如下:

    image.png

    從表3看:在第二和第三階段鐵水成分[Si]<0.30%、[Si+Ti]<0.45%,滿足煉鋼提釩要求,但隨著入爐TiO2的提高,爐渣脫硫能力降低,鐵水[S]在第三階段平均值達(dá)到0.072%。綜合來(lái)看鐵水物理熱控制在1430-1450℃,爐渣MgO/Al2O3=0.80-0.85,爐渣能保持良好流動(dòng)性,鐵水物理熱充足,脫硫基本能控制在0.120%以下。

    第三階段入爐高鈦粉比例平均為53.77%,鐵水[V]平均達(dá)到0.306%。鐵水[Si]0.22%及[Si+Ti]0.39%對(duì)應(yīng)釩的回收率為86.3%為三個(gè)階段最高,認(rèn)為釩的回收率與鐵水[Si]及[Si+Ti]含量高低有密切關(guān)系,呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

    image.png

    冶煉過(guò)程中幾點(diǎn)體會(huì):

    第一:鐵水成分的均勻性穩(wěn)定性差

    平均值能達(dá)標(biāo),但具體到每一爐和每一包鐵水有時(shí)會(huì)存在成分不合格,導(dǎo)致不能提釩,鐵水硫超過(guò)0.12%,煉鋼不接導(dǎo)致鑄鐵,1月份為797.4噸,2月份鑄鐵為1664.0噸,3月份截至3月10日鑄鐵648.72噸,合計(jì)鑄鐵量3110.12噸,按此計(jì)算提釩冶煉期間鐵水合格率為98.47%。分析穩(wěn)定性差的原因主要是入爐的焦炭和燒結(jié)礦質(zhì)量不穩(wěn)定造成的,如何滿足高爐需求,確保入爐風(fēng)量的穩(wěn)定爐缸工作的活躍性是今后工作的重點(diǎn)。

      第二:鐵水中[Mn]含量偏高

    因MnO屬于酸性物質(zhì),鐵水錳偏高,會(huì)導(dǎo)致釩渣偏稀,影響到釩的回收。12月29日-2月21日平均在0.34%,超出提釩0.30%標(biāo)準(zhǔn),主要原因是燒結(jié)和球團(tuán)用礦粉本身自帶有MnO,特別是華裕礦粉含量在1.30%,采取控制其配比操作,燒結(jié)配比只有7%。實(shí)踐證明0.34%的[Mn]暫不影響煉鋼提釩。

    image.png

    第三:二級(jí)焦(泰廣焦炭)供應(yīng)不足

    因高鈦礦冶煉燒結(jié)礦和球團(tuán)礦入爐料質(zhì)量下降,高爐透氣性受阻,需要更好的焦炭質(zhì)量來(lái)支撐料柱骨架,12月份泰廣焦炭比例為80%,1月份70%,到2月份因庫(kù)存不足下降為20%,其余用新閩發(fā)焦炭(準(zhǔn)二級(jí)焦),新閩發(fā)焦炭質(zhì)量波動(dòng)較大,反應(yīng)后強(qiáng)度55-59%,反應(yīng)性32%,含硫0.8-0.95%,導(dǎo)致高爐入爐風(fēng)量波動(dòng)較大,爐溫控制難度大,鐵水硫超過(guò)0.12%次數(shù)較多,不利于提供穩(wěn)定質(zhì)量的鐵水,影響到鐵水[V]的回收率。

    第四:鐵損較大

    釩鈦礦冶煉后,在第一和第二階段因鈦負(fù)荷低,表現(xiàn)不明顯,到第三階段,鐵損明顯升高,表現(xiàn)在:化學(xué)損失爐渣中(FeO)由0.3-0.5%提高到0.5-0.7%;物理?yè)p失鐵水包皮重由正常時(shí)不足28-29噸提高到35-38噸,最高近40噸。

    皮重高的鐵水包,采取的措施是提高鐵水物理熱加工業(yè)鹽處理,效果還行,皮重有所下降,但粘結(jié)物屬于高熔點(diǎn)化合物,徹底處理需要將耐材打掉重新砌筑,鐵水包運(yùn)行次數(shù)小于合同規(guī)定300次,造成成本增加嚴(yán)重。統(tǒng)計(jì)1月份下線鐵水包8個(gè),2月份下線包10個(gè),每個(gè)按37噸皮重下線,打掉渣鐵共計(jì)180噸,因其中含耐材不具備上交罐沿鐵條件,只能送到渣場(chǎng)重新選。

    第五:鐵水包的周轉(zhuǎn)問(wèn)題

    因鐵水含鈦高,粘度大,粘包嚴(yán)重,要求鐵水在包中停留時(shí)間不能太長(zhǎng),目前來(lái)看要小于1小時(shí),最佳為小于30分鐘,這就要求煉鋼節(jié)奏要快,鐵水成分及時(shí),遇到成分不合格時(shí),鑄鐵機(jī)要隨時(shí)鑄鐵。實(shí)踐證明:當(dāng)鐵水在包中超過(guò)1小時(shí),容易結(jié)殼,超過(guò)2小時(shí),結(jié)殼需要用鉤機(jī)或拆包機(jī)處理方能倒鐵,超過(guò)4小時(shí)就會(huì)出現(xiàn)凍包情況。

    煉鐵現(xiàn)有20個(gè)鐵水包,12個(gè)75噸,2個(gè)70噸,6個(gè)65噸的,目前組織是1個(gè)大包+1個(gè)小包間隔配包,在線運(yùn)行9個(gè),維護(hù)3個(gè),備用8個(gè)。煉鋼壓包正常3個(gè),超過(guò)此數(shù)鑄鐵。另外,取消掉混鐵爐后,提釩鐵水直兌,需要質(zhì)量好的碳化稻殼做為覆蓋劑,減少溫降。還需要生產(chǎn)部及時(shí)制定有效的鐵包周轉(zhuǎn)制度,以利于煉鐵和煉鋼生產(chǎn)有序進(jìn)行,并且為降低成本后續(xù)要考慮增加化罐設(shè)施。

    第六:爐料結(jié)構(gòu)的調(diào)整

    因釩鈦粉的增加對(duì)燒結(jié)和球團(tuán)的產(chǎn)量產(chǎn)生一定影響,為平衡燒結(jié)和球團(tuán)的庫(kù)存,采取固定球團(tuán)比例在32-34%,酸性料不足部分用硅石調(diào)劑,堿性料不足時(shí)配加白云石調(diào)劑。從12月10日開(kāi)始至今一直配加硅石,用硅石來(lái)調(diào)劑爐渣堿度,造成噸鐵增加渣量10kg/t,影響焦比1-2kg/t。另外,為滿足爐渣脫硫需要,MgO/Al2O3需要控制在≥0.85,現(xiàn)燒結(jié)礦中MgO在2.4%,對(duì)燒結(jié)礦的強(qiáng)度造成一定影響,下一步計(jì)劃去掉硅石后,考慮加白云石,減少燒結(jié)礦中MgO≤2.0%,提高燒結(jié)礦質(zhì)量。

    第七:高鈦礦冶煉需要保持一定的冶煉強(qiáng)度

    從12月10日-20年2月,高爐利用系數(shù)一直保持在4.20t/(m3·d)左右,冶煉強(qiáng)度2.4,對(duì)應(yīng)富氧量小時(shí)5000m3,煤比150kg/t,爐缸工作活躍,[Si]控制在0.10-0.25%,雖然[Ti]在0.17%,但鐵水爐渣流動(dòng)性良好,脫硫效果較好。冶煉中期2月9日-2月14日曾出現(xiàn)因煤粉供應(yīng)緊張,降低冶煉強(qiáng)度操作總結(jié):

    (1)小時(shí)氧氣量由5000m3降低為2500m3,利用系數(shù)降低為4.02t/(m3·d),煤比降低為125kg/t;

    (2)鐵水[Si]控制情況,0.2-0.3%占比100%,而以前0.1-0.2%比例為20-50%;

    (3)鐵水[S]控制以前為0.065%,現(xiàn)在因氧氣量小,爐渣活性低,流動(dòng)性影響,鐵水[S]為0.075%,最高0.12%;

    (4)平均物理熱由1439℃下降為1434℃,最低時(shí)1420℃;

    (5)爐渣流動(dòng)性比以前差,活性度低,鐵水粘罐加劇。

    氧氣對(duì)高鈦礦冶煉的重要性,高富氧率≥3.5%有利于提高爐缸的氧化氣氛,降低鈦的還原,減少鐵水鈦含量;釩鈦礦冶煉需要高物理熱地化學(xué)熱,高富氧率對(duì)爐缸物理熱的提高大有好處,提高爐渣活性,增加流動(dòng)性,提高脫硫能力。

    3  燒結(jié)生產(chǎn)情況

    3.1  高鈦粉在燒結(jié)中的比例從0%提高到了18%,TiO2含量從0.4%提高到1.52%,最高時(shí)達(dá)到2.0%。因高鈦粉親水性差,造球困難,燒結(jié)過(guò)程中TiO2與CaO結(jié)合形成鈣鈦礦,造成強(qiáng)度高的鐵酸鈣減少,成品強(qiáng)度降低,燒結(jié)礦理化指標(biāo)下降。下面選取19年7、8月份數(shù)據(jù)與1月和2月份數(shù)據(jù)做對(duì)比,從產(chǎn)量、質(zhì)量、成本三個(gè)方面分析。

    image.png

    從表5看出:

    (1)產(chǎn)量方面:增加燒結(jié)礦TiO2含量后,從表面數(shù)據(jù)看對(duì)產(chǎn)量系數(shù)影響不大,這與2019年11月份設(shè)備中修有關(guān),如果2019年的7月份和8月份統(tǒng)一按1月、2月的平均作業(yè)率96.58%核算,7月和8月產(chǎn)量系數(shù)為1.33,1月和2月產(chǎn)量系數(shù)降低了0.1,日產(chǎn)量降低240噸。

    (2)質(zhì)量方面:增加燒結(jié)礦TiO2含量后,返礦率平均增加9%,達(dá)到22.25%,入爐大于10mm粒級(jí)由平均75%降低到72.5%,降低了2.5%。合格率由平均97.27%降低到95.54%,降低了1.73%。

    (3)成本方面:相比低鈦燒結(jié)礦,噸礦燃耗由56.5kg增加到58.5kg,噸礦成本升高(58.5*750-29*750-27.5*400)/1000=11.13元;噸礦電耗由53.19度增加到59.26度,噸礦增加成本(59.26-53.19)*0.405=2.46元。

    由此看出,燒結(jié)工序配加高鈦粉以來(lái),產(chǎn)量質(zhì)量和成本指標(biāo)均是下降的,期間雖然為改善質(zhì)量采取了幾項(xiàng)措施,但燒結(jié)礦質(zhì)量沒(méi)得到明顯提高。

    3.2  燒結(jié)配加高鈦粉后采取的措施:

    (1)燃料上停用蘭碳丁換成全焦粉,以返焦為主,外購(gòu)焦為輔。

    (2)一混加水管進(jìn)行改進(jìn),從以前的一路加水,改為兩路(主管路和輔助管路),加水從進(jìn)料端2m開(kāi)始加水。

    (3)點(diǎn)火溫度,根據(jù)實(shí)際情況,控制在950±50℃。燒結(jié)終點(diǎn)控制300-350℃之間。

    (4)環(huán)冷機(jī)速和燒結(jié)機(jī)速同步調(diào)整,保證換冷機(jī)料層厚度均勻。

    3.3  釩鈦礦冶煉重點(diǎn)是燒結(jié)礦質(zhì)量,在全磁鐵礦精粉的情況下,摸索出高鈦粉與其他礦粉的最佳配比,摸索出合理工藝操作參數(shù)以滿足高爐生產(chǎn)的需求仍是今后燒結(jié)生產(chǎn)的重點(diǎn)。

    4  球團(tuán)生產(chǎn)情況

    高鈦礦冶煉階段球團(tuán)礦高鈦粉比例由30%提高到100%,TiO2由1.9%提高了4.7%,因高鈦粉的造球性能不好,對(duì)膨潤(rùn)土的消耗及返礦率影響較大,下面選取2019年7、8月份數(shù)據(jù)與1月和2月份數(shù)據(jù)做對(duì)比,從質(zhì)量和成本方面分析。

    image.png

    從表6看出:

    (1)質(zhì)量方面:球團(tuán)TiO2含量從1.97%提高到平均4.65%,綜合合格率由平均99.63%下降為84.75%,下降了14.88%,返礦率由4.08%提高到平均9.55%,增加了5.47%。

    (2)成本方面:球團(tuán)TiO2含量從1.97%提高到平均4.65%,膨潤(rùn)土單耗由平均22.64kg/t提高到23.91kg/t,增加了1.27kg/t,噸礦成本增加:1.27*595/1000=0.76元。生產(chǎn)電耗由平均11.22度增加到18.95度,增加了7.73度,噸礦成本增加7.73*0.405=3.13元,合計(jì)增加成本3.9元。

    5  結(jié)語(yǔ)

    (1)釩鈦粉配加比例53.77%,高爐綜合入爐TiO2達(dá)到2.5%,鐵水[V]在0.305%能滿足煉鋼提煉釩渣需要。

    (2)高爐操作參數(shù)[Si]0.10-0.30%,鐵水物理熱1430-1450℃,爐渣R2在1.15-1.18,(MgO/Al2O3)≥0.85,富氧率≥3.5%鐵水流動(dòng)性好,[S]能控制在≤0.100%,利用系數(shù)能保持在4.2,綜合焦比511kg/t。

    (3)釩鈦磁鐵礦冶煉需要鐵水包周轉(zhuǎn)加快,增加化罐設(shè)施,加大鐵包維護(hù)力度。

    (4)釩鈦磁鐵礦冶煉重點(diǎn)是燒結(jié)礦質(zhì)量,在全磁鐵礦精粉的情況下,摸索出高鈦磁精粉與低鈦磁精粉的最佳配比,摸索出合理工藝操作參數(shù),以降低成本,降低返礦率提高成礦率從而滿足高爐生產(chǎn)的需求仍是今后燒結(jié)生產(chǎn)的重點(diǎn)。

    (5)在全用高鈦磁精粉焙燒球團(tuán)情況下,產(chǎn)量不是重點(diǎn),關(guān)鍵是如何降低成本、提高質(zhì)量還需繼續(xù)摸索。

    新疆大安特鋼本著充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的釩鈦礦資源原則,實(shí)行分階段實(shí)施辦法,雖然是第一次進(jìn)行釩鈦磁鐵礦冶煉,但高爐燒結(jié)和球團(tuán)工序取得了很好的冶煉經(jīng)驗(yàn),各生產(chǎn)工序保持了相對(duì)的均衡穩(wěn)定。今后會(huì)在前面的基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝改造和革新,會(huì)走出去與先進(jìn)的釩鈦礦冶煉企業(yè)學(xué)習(xí)交流,把大安特鋼公司釩鈦礦冶煉推向更高目標(biāo)。


    (責(zé)任編輯:zgltw)
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