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唐曉東 吳戰(zhàn)林
(陜西龍門鋼鐵有限責任公司)
摘 要 2019年,陜西龍門鋼鐵有限責任公司煉鐵廠。以提產(chǎn)降焦為突破口,精細化鐵前管理,主要抓基礎(chǔ)管理升級、人才梯隊建設(shè)與干部作風強化、工序協(xié)同效益發(fā)掘、裝備效能發(fā)揮、系統(tǒng)增鐵節(jié)焦五個方面,實現(xiàn)產(chǎn)量和焦比的歷史新突破。全年焦比377kg,突破380kg行業(yè)難關(guān);生鐵產(chǎn)量突破750萬噸大關(guān),完成774.58萬噸;中鋼協(xié)綜合排名進步明顯,生鐵成本提升9位,綜合焦比提升20位(第19名)。
關(guān)鍵詞 精細管理 鐵前對標 提產(chǎn)降焦 提質(zhì)增效
1 管理實施背景
2017、2018年鐵前系統(tǒng)關(guān)鍵指標,與行業(yè)先進水平存在明顯差距。
對比:2018年綜合焦比較行業(yè)平均水平高出5kg/t;比行業(yè)領(lǐng)先水平高出64kg/t;生鐵成本比行業(yè)平均水平高出168元/t,比行業(yè)領(lǐng)先水平高出471元/t,增效空間較大,為鐵前系統(tǒng)追趕超越指明方向。
2 對標實踐
以高爐工序穩(wěn)產(chǎn)降耗為目標,依托團隊建設(shè)管理、人才梯隊建設(shè)管理、績效考核管理、專業(yè)技術(shù)管理等形成“履職盡責,齊抓共管”的工作氛圍,先后組織外出對標學習6次,接待來廠對標7次,通過重點對標、行業(yè)專家取經(jīng)、區(qū)域取長補短、論壇交流等對標形式。
2.1 突出團隊建設(shè)管理,激活團隊凝聚力
實施基礎(chǔ)管理表單化改造,精準分解對標重點任務(wù)。以“日??己?百分制考評”機制,推行全業(yè)務(wù)項目(共29項)百分制考核評價機制,全方位跟蹤管理過程,以數(shù)據(jù)化方式形成小單位月度排名。
實施績效考核表單化,精準落實管理責任。圍繞經(jīng)營目標,對爐、機共計41項過程指標歸類,按照責權(quán)利精準對接原則,利用表單化管理,對接處級、科級、主辦級、班組長、員工五個群體的責任。
2.2 創(chuàng)新人才隊伍頂層設(shè)計,激活管理活力
按照激活管理活力---培育后備力量---選拔儲備精英人才思路,突破管理隊伍作風轉(zhuǎn)變。
激活管理活力:建立起培養(yǎng)—包容—失職淘汰的干部管理機制。
培育后備力量:平臺搭建+后備選拔+高密度培訓(xùn)同步進行,尋求創(chuàng)新型人才和管理活力。
選拔儲備精英人才:通過實踐活動掃描人,攻堅克難發(fā)現(xiàn)人,專題談話看思維,任務(wù)突破看創(chuàng)新四個視角維度,初篩出40余名具有培養(yǎng)發(fā)展?jié)摿Φ目稍熘?,人才隊伍建設(shè)的正氣環(huán)境與不拘一格的選才氛圍已然形成。
2.3 借助績效管理“指揮棒”利器,激活工作動力
精準分解鐵前系統(tǒng)9大項績效指標,將分解后的42個關(guān)鍵績效貫穿到4個職能科室及18個生產(chǎn)單元的周期工作,形成任務(wù)量化覆蓋4個管理層級、2600余名職工個體的運行框架,建立起完整的指標與績效考核體系,用活經(jīng)濟杠桿調(diào)控效力,把讓“吃苦者吃香,流汗者流芳”踐行在績效管理上。
目前,在高爐、燒結(jié)機及輔助生產(chǎn)單元已經(jīng)形成了“同級同崗不同薪”“業(yè)績決定收入”的良性循環(huán),使各級人員增工作主動性,上下同心創(chuàng)業(yè)績,干群同心贏指標,有力實現(xiàn)了全員收入與整體經(jīng)營業(yè)績的同頻共振。為鐵前系統(tǒng)提質(zhì)增效激活新動能。
2.4 夯實專業(yè)技術(shù)管理根基,深化對標管理,激活創(chuàng)新動力
2.4.1 提升鐵前工藝技術(shù)基礎(chǔ)管理制度,形成工藝管理新體系
堅持與行業(yè)先進對標,立足行業(yè)先進經(jīng)驗和發(fā)展方向,強化內(nèi)部規(guī)程、制度的完善和標準化管理。
強化對高爐、燒結(jié)機、輔助單位工藝制度執(zhí)行、參數(shù)管控、過程控制、日志記錄、項目推進等的檢查和糾偏。
2.4.2 強化專項攻關(guān),夯實工藝管理新局面
(1)專項攻關(guān)小組精細組織,順利完成3號高爐停爐、大修、高效開爐,并建立起擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高爐大修技術(shù)體系。
(2)從配料優(yōu)化、操作優(yōu)化、技術(shù)攻關(guān)三個方向,開展球團礦產(chǎn)、質(zhì)量攻關(guān),球團日產(chǎn)由4800-5000t穩(wěn)定至5300噸以上,自產(chǎn)球團比例由11-12%提高至15%以上,1800N抗壓強度合格率由60%左右提高至70%以上。
(3)確立大高爐主流焦炭+小高爐非主流焦炭+實物質(zhì)量微調(diào)節(jié)的焦炭供應(yīng)專題調(diào)節(jié)與反應(yīng)機制,以入爐焦炭CSR≥60%搭配不同品種,非主流焦炭搭配小料種方式,實現(xiàn)高爐爐料結(jié)構(gòu)、爐況穩(wěn)定和經(jīng)濟指標大跨步提升。
(4)優(yōu)化噴吹煤結(jié)構(gòu)提負荷,開展提高無煙煤比例攻關(guān)實踐。將噴吹煤結(jié)構(gòu)中無煙煤比例由35%提高至80%以上。焦炭負荷由年初的4.10-4.20倍提高至4.25-4.30倍,同時煤比提高至150kg以上,實現(xiàn)焦比、燃料比的整體下降。
(5)樹立以高爐高產(chǎn)與護爐并重、長期護爐的思想。規(guī)范操作調(diào)劑,落實護爐措施,確保1號、5號高爐爐缸側(cè)壁溫度整體下降,為高爐安全生產(chǎn)提供技術(shù)支撐。同時在3號爐大修期間與西安建大合作,開展龍鋼高爐侵蝕及長壽研究,為后序高爐的安全生產(chǎn)提供支持。
(6)完成燒結(jié)杯實驗61次、低溫粉化檢測175次,球團礦檢測13次、塊礦檢測55次,完善配礦綜合性能評價體系,為燒結(jié)、球團配料、高爐合理爐料結(jié)構(gòu)提供科學支持。
2.5 堅持科技項目應(yīng)用推廣,實施新技術(shù)引用+內(nèi)部對標+技術(shù)研究聯(lián)動,助推指標提升
2019年開展重點科技項目30項,截至目前完成23項,完成率76.7%;發(fā)表外刊論文72篇;專利申報16項,其中發(fā)明專利5項;實用新型專利授權(quán)8項;開展技術(shù)交流和培訓(xùn)22次;實施實施崗位創(chuàng)新805項。
2.5.1 實施新技術(shù)引用,推動燒結(jié)技術(shù)管理進步
通過實施大風量、提頻率、料面噴吹、自動加水等30余項技術(shù)攻關(guān)與應(yīng)用,實現(xiàn)了燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量和入爐率的提升,入爐率由72-73%提高至75%以上。
2.5.2 深入推進高爐內(nèi)部對標,推動高爐之間良性對標與競爭
在“一爐一策”基礎(chǔ)上,以風溫、煤比、富氧量、布料制度、鐵水[Si]五項指標的橫向日、月對比,取得指標的穩(wěn)定提升。
(1)風溫:實施全風溫送風,年平均達到1180℃以上,3、4、5號高爐連續(xù)8個月風溫達到1200℃。
(2)高煤比:專項開展提煤比對標與攻關(guān),年平均煤比達到148kg。
(3)高富氧量:結(jié)合高爐大噴煤量和噴吹結(jié)構(gòu)調(diào)整,5座高爐富氧量由25000m3/h提高至37000m3/h以上,10-11月達到39000m3/h以上。
(4)優(yōu)化布料制度:通過微調(diào)布料角度、礦焦同角、增減布料圈數(shù)、取消或減少中心加焦等實踐,實現(xiàn)爐況長期穩(wěn)定順行,煤氣利用率提高至47.1%以上。
(5)中低硅冶煉:通過研究合理的送風制度和裝料制度,促進了爐缸活躍度,鐵水硅同比下降0.07%。
2.5.3 堅持技術(shù)引進和自主創(chuàng)新,加大設(shè)備更新?lián)Q代,提升裝備整體水平
通過冷卻水量分段控制、開口機、泥炮自動搖控、均壓煤氣除塵、回收、引煤氣送風等20余項新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用和推廣,設(shè)備保障和自動化控制水平提升,促進了生產(chǎn)系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定,高爐檢修周期延長到6個月以上。
3 基本成效
通過實施系統(tǒng)性對標改善,鐵前系統(tǒng)各項基礎(chǔ)管理持續(xù)進步,各項關(guān)鍵指標獲得長足進步。
生鐵產(chǎn)量:全年完成777.84萬噸,比2018年增產(chǎn)81.88萬噸,增長率11.8%。
入爐焦比:全年平均377kg/t,比2018年(408kg/t)降低31.1kg/t,創(chuàng)效4.15億元。
噴煤比:全年平均148kg/t,比2018年提升19.7kg/t,為焦比下降奠定基礎(chǔ)。
重點指標行業(yè)排名的對標目標實現(xiàn),且進步明顯:(中鋼協(xié)行業(yè)排名按2019年1-12月對比)。
3.1 成本排名:前進9位
3.2 綜合焦比排名:前進20位
3.3 其他指標排名明顯進步,如高爐利用系數(shù)上升7位
2020年1月,高爐綜合焦比平均477kg,行業(yè)綜合排名第9名,比2019年排名上升10位,利用系數(shù)上升5位。
3.4 效益
3.4.1 燃料消耗指標
生鐵燃料消耗指標下降(外購焦炭、返焦沫、煤比變化綜合計算),帶動成本同比2018年下降41.97元/噸鐵,節(jié)約費用777.84*41.97=3.26億元。
3.4.2 生鐵加工費
生鐵加工費用比2018年下降6.61元/噸鐵,節(jié)約費用777.84*6.61=5141.52萬元。
4 2020年對標工作安排
4.1 對標內(nèi)容
4.1.1 以降低焦比、燃料比為主要對標目標:
焦比≤370kg;燃料比≤520 kg。
4.1.2 行業(yè)排名:
綜合焦比:比2019年提升3名。
4.2 對標標桿
對標標桿:福建三鋼
4.3 主要對標思路
在三基三對標思路基礎(chǔ)上,重點強化理念對標和技術(shù)對標的實踐應(yīng)用,眼睛向內(nèi),通過對標任務(wù)目標的表單化和對標管理機制的應(yīng)用,取得各項經(jīng)濟技術(shù)指標的提升與進步。
(1)瞄準行業(yè)先進水平,學習先進理念,大力推動新技術(shù)、新裝備和智能制造。
(2)以爐況長穩(wěn)久順為目標,推進高爐操作管理與技術(shù)對標。
(3)落實高爐主體責任,開展高爐爐長、工長高效冶煉評價機制,助推高爐高效冶煉。
(4)對裝料制度進行一爐一策,分爐管控,提高煤氣利用率。
5 2020年階段性完成情況
(1)2020年1月30日,1號高爐點火送風,31日順利出鐵,完成40天大修任務(wù),3天達產(chǎn)達效,開爐10天焦比降至370kg/t鐵以下,創(chuàng)造了龍鋼停爐開爐的新紀錄。
(2)5號高爐于3月5日停爐,預(yù)計30日開爐,用時25天可完成中修任務(wù),同步創(chuàng)造了降料面風口吹空、爐墻無粘接物、扒爐無殘料、以及中修用時最短的新紀錄。
(3)通過對標攻關(guān),截至4月初,1、2號高爐日均產(chǎn)量突破3600t,3、4號高爐日均產(chǎn)量突破6000t,分廠入爐焦比降至364kg/t。
6 結(jié)語
龍鋼公司煉鐵廠以提產(chǎn)降焦為突破口,持續(xù)實踐對標提升,精細化鐵前管理,緊抓基礎(chǔ)管理升級,培育建設(shè)人才梯隊和強化干部作風,協(xié)同工序效益發(fā)掘,堅持推廣應(yīng)用新科技技術(shù),加大設(shè)備更新提升裝備水平,致力于系統(tǒng)增鐵節(jié)焦,成果顯著,重點指標不斷突破,行業(yè)排名逐步刷新提升。
7 參考文獻
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[3] 河北省金屬學會.第六屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集//[C].2018.
(責任編輯:zgltw)