-
曾 俊
(方大九鋼煉鐵廠)
摘 要 長(zhǎng)期休風(fēng)或空料線高爐在恢復(fù)過(guò)程中必須補(bǔ)足焦炭,確保爐缸熱量充沛,才能保障爐況及時(shí)恢復(fù)到正常水平。
關(guān)鍵詞 九鋼3號(hào)高爐 爐況恢復(fù)
九鋼3號(hào)高爐1月18日檢修7小時(shí)28分鐘,降料面至13m,采取爆破處理爐身中上部結(jié)瘤。大量的瘤掉落蓋面,加上深料線復(fù)風(fēng),高爐恢復(fù)初期壓量關(guān)系逐步走緊,并伴有懸料發(fā)生,爐況恢復(fù)存在較大困難。恢復(fù)前期,由于煤氣利用很差,焦炭補(bǔ)入量不足,造成爐缸持續(xù)虧熱,風(fēng)口破損頻繁,進(jìn)而引起休風(fēng)造成爐缸進(jìn)一步惡化;恢復(fù)中期主要采取加焦補(bǔ)熱,但整個(gè)力度和幅度比較大、且回調(diào)偏晚,爐缸持續(xù)受大熱影響后續(xù)恢復(fù)的進(jìn)度,后期采取小計(jì)量補(bǔ)循環(huán)焦操作,確保爐缸熱量的充沛、同時(shí)減少參數(shù)大幅波動(dòng),爐缸逐步恢復(fù)。
爐況恢復(fù)主要分為四個(gè)階段:第一階段為復(fù)風(fēng)及趕料線階段(1月18日15:28-1月19日4:00),第二階段為爐缸虧熱階段(1月19日4:00-1月20日8:00),第三階段爐缸熱補(bǔ)充階段(1月20日8:00-1月22日16:00),第四階段為逐步提升階段(1月22日16:00之后)。
1 休復(fù)風(fēng)料及恢復(fù)過(guò)程參數(shù)
1.1 休復(fù)風(fēng)料
從表1可以看出:實(shí)際休復(fù)風(fēng)料比計(jì)劃相當(dāng),焦炭休風(fēng)前多下10噸,復(fù)風(fēng)后多加40噸。爐溫和渣堿度控制合理,降料面深度和預(yù)期相當(dāng)。
1.2 恢復(fù)過(guò)程參數(shù)
從表2中可以看出:恢復(fù)過(guò)程前兩個(gè)階段表現(xiàn)渣鐵物理熱不足、爐缸脫硫效果比較差;全過(guò)程表現(xiàn)生鐵含[Ti]較高,渣中(Al2O3)含量高。
2 爐況恢復(fù)過(guò)程分析
2.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2.2 過(guò)程簡(jiǎn)要分析
2.2.1 第一階段:復(fù)風(fēng)至1月19日4:00。
檢修結(jié)束后,堵8個(gè)風(fēng)口復(fù)風(fēng),風(fēng)量在40min內(nèi)加至2000m3/min(熱壓190kPa)以上,但因休風(fēng)降料面打水過(guò)多、清理的爐墻結(jié)瘤物覆蓋料面面積大且量多,導(dǎo)致頂溫持續(xù)偏低(低于75℃,復(fù)風(fēng)前期呈下降趨勢(shì)),復(fù)風(fēng)后近2小時(shí)頂溫才小幅上升,故引氣逐步趕料。趕料過(guò)程頂溫維持85-90℃、風(fēng)量2350m3/min左右、礦批26噸,3.5h后料線由13.5m趕至6.5m,料尺不走,透氣性偏差,風(fēng)量逐步萎縮、最低至1850m3/min,采取減風(fēng)塌料、料線深至9m。由于透氣性差,反復(fù)加風(fēng)、減風(fēng)塌料3次,后透氣性改善,料尺開(kāi)始走動(dòng)。
復(fù)風(fēng)后5h左右,爐墻結(jié)瘤物逐步下達(dá)至風(fēng)口,并風(fēng)口區(qū)域滯留,影響回旋區(qū)正常運(yùn)行,同時(shí)吸收大量熱量導(dǎo)致部分風(fēng)口區(qū)域溫度不足,渣鐵不能及時(shí)下達(dá)爐缸而積聚風(fēng)口區(qū)域,引起風(fēng)口破損。
此階段主要是趕料,應(yīng)對(duì)低料、亂聊及爐墻結(jié)瘤物等對(duì)高爐順行的影響。
2.2.2 第二階段:1月19日4:00-1月20日8:00
此階段料線基本維持在4m以內(nèi),高爐透氣性改善,風(fēng)量逐步加至3000m3/min,開(kāi)風(fēng)口1個(gè),但由于熱量不足,風(fēng)口破損較多、且漏水較大,導(dǎo)致?tīng)t缸進(jìn)一步虧熱,被迫休風(fēng)更換風(fēng)口和增加堵風(fēng)口操作。并且由于此階段爐缸小涼,持續(xù)硫廢和低物理熱,并且頂溫難控。
此階段主要是摸索調(diào)劑,入爐鋅負(fù)荷持續(xù)維持在非常高的水平(基本維持在2.0kg/t左右,比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0.15kg/t高出13倍),容易造成爐缸熱量嚴(yán)重?fù)p失,后續(xù)為活躍爐缸,采取加循環(huán)焦操作,按每10批料加20噸、每30批補(bǔ)加30噸。
2.2.3 第三階段:1月20日8:00-1月22日16:00
此階段前期因爐缸嚴(yán)重虧熱耗礦量低、且高爐負(fù)荷輕透氣性比較好,操作上頂溫難控制,爐頂打水比較頻繁。隨著循環(huán)焦逐步下達(dá),逐步加風(fēng)改善煤氣利用,中期頂溫基本受控,但因爐缸窩鐵堆積嚴(yán)重、中期開(kāi)風(fēng)口速度偏快、氧氣用量偏大(強(qiáng)化冶煉措施偏快),導(dǎo)致風(fēng)口頻繁破損。
此階段主要是采取提化學(xué)熱來(lái)逐步提升物理熱,而原料中的鈦含量比較高(入爐鈦負(fù)荷7.5kg/t),容易造成高硅高鈦,影響渣鐵流動(dòng)性變差,高爐透氣性和透液性惡化,引起風(fēng)口頻繁燒壞。
2.2.4 第四階段:1月22日16:00-1月25日24:00
此階段爐缸熱量已逐步恢復(fù),根據(jù)爐缸大小及受風(fēng)情況,逐步加風(fēng)開(kāi)風(fēng)口操作,各項(xiàng)操作參數(shù)逐步恢復(fù)正常。但因鋅負(fù)荷重、爐缸堆積多,需要提升化學(xué)熱確保充足的物理熱;而入爐鈦負(fù)荷持續(xù)偏高,需要控制生鐵[Si]含量。受入爐料影響,操作難度大大增加,參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng)會(huì)引起風(fēng)口破損且難控制。鑒于此原因,在后期的恢復(fù)過(guò)程中,采取適當(dāng)控制恢復(fù)節(jié)奏,取得較好的效果。
3 總結(jié)
(1)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間檢修,特別是降料面和炸瘤的高爐,應(yīng)該增加堵風(fēng)口數(shù)量,確保后續(xù)恢復(fù)。1780m3高爐休風(fēng)堵風(fēng)口建議:
(2)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間檢修的高爐,必須采取加循環(huán)焦,每組焦炭根據(jù)實(shí)際摸索情況進(jìn)行調(diào)整。
(3)高爐恢復(fù)過(guò)程中,必須嚴(yán)格控制好下料節(jié)奏,特別是恢復(fù)初期,因料柱偏死且風(fēng)量偏小,更應(yīng)該合理的控制頂溫下料,建議前期頂溫控制在150℃以上且頂溫呈上升趨勢(shì)時(shí)下料。
(4)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間檢修的高爐,必須提前對(duì)休復(fù)風(fēng)原燃料進(jìn)行評(píng)審,并根據(jù)評(píng)審加過(guò)嚴(yán)格進(jìn)料,確保合理的配料結(jié)構(gòu),同時(shí)降低操作難度,確保爐況快速恢復(fù)。
(責(zé)任編輯:zgltw)