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宮海濤 吉萬剛 于海新
(首鋼通鋼煉鐵事業(yè)部,吉林,通化,134003)
摘 要 本文主要對首鋼通鋼3號高爐活躍爐缸、提高產(chǎn)能的生產(chǎn)實踐進行了總結(jié)。2019年9月份受限供氧及球團品位下降影響致使高爐產(chǎn)能偏低。10-11月份受鋅負(fù)荷升高影響致使?fàn)t內(nèi)壓差升高,風(fēng)量降低,導(dǎo)致鼓風(fēng)動能和實際風(fēng)速偏低,使得高爐爐缸活躍度下降,最終導(dǎo)致高爐爐況出現(xiàn)波動,高爐產(chǎn)能以及各項經(jīng)濟指標(biāo)變差。通過采取提高原燃料質(zhì)量、優(yōu)化高爐操作制度、退負(fù)荷等一系列措施,3號高爐的鼓風(fēng)動能達(dá)到100kj/s以上,風(fēng)速達(dá)到250m/s以上,高爐爐底溫度回升,爐缸工作狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn),高爐產(chǎn)能提高,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.0以上。
關(guān)鍵詞 大型高爐 爐缸 產(chǎn)能 實踐
1 概述
通鋼3號高爐于2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設(shè)計產(chǎn)能220萬噸/年。2019年2月28日停爐進行中修,中修歷時43天結(jié)束,4月13日9:56分送風(fēng)點火開爐。重新投產(chǎn)以后爐況一直不是很穩(wěn)定,5月份高爐受焦炭質(zhì)量下滑影響爐況失常一次;6月份恢復(fù)調(diào)整爐況;7、8月份超產(chǎn)。進入9月份以后又受到限氧及球團品位下降影響致使高爐產(chǎn)能偏低; 10-11月份由于原燃料質(zhì)量差,原燃料中鋅含量偏高,致使高爐中鋅負(fù)荷升高,長時間鋅在高爐中富集使得爐內(nèi)壓差升高,風(fēng)量萎縮,致使鼓風(fēng)動能和實際風(fēng)速降低。受此影響,高爐爐缸活躍度下降,中心氣流偏弱,長期送風(fēng)壓力偏高,壓差高,風(fēng)量難上。如此往復(fù)使得爐缸工作狀態(tài)進一步惡化。爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動機”,是高爐順行的基礎(chǔ)①。2019年9月下旬開始,采取一系列措施來活躍爐缸,提高風(fēng)量提高產(chǎn)能。
2 爐缸工作狀態(tài)惡化的表現(xiàn)與原因分析
2.1 具體表現(xiàn)
1)爐底爐芯溫度。爐底爐芯溫度是爐缸工作狀態(tài)好壞的一個重要監(jiān)控參數(shù),爐芯溫度大幅度下降并且持續(xù)時間較長,這就代表爐缸工作狀態(tài)在變差,爐缸不活躍。從2019年8月份開始爐底爐芯溫度出現(xiàn)下降,開始下降溫度較緩慢,到了10月份中下旬下降幅度加劇了,從最高的593℃,下降到494℃。爐底爐芯溫度下降幅度增大,持續(xù)時間較長,這就說明爐缸工作狀態(tài)正在變差。
2)爐內(nèi)壓量關(guān)系和爐況接受風(fēng)量情況。由于爐缸工作狀態(tài)變差,高爐爐內(nèi)主要表現(xiàn)在高爐接受風(fēng)量能力變差,風(fēng)量逐步萎縮,風(fēng)壓平穩(wěn)度變差,時常出現(xiàn)尖峰,料尺時有塌尺現(xiàn)象,透氣性指數(shù)降低,爐內(nèi)壓量關(guān)系緊張,高爐操作難度加大。受此影響高爐產(chǎn)量開始逐步降低。
3)爐前出鐵情況。由于爐缸工作狀態(tài)變差,導(dǎo)致爐前出鐵狀態(tài)變差,爐前鐵口維護比以前困難,兩個出鐵場出鐵時間不均,出鐵次數(shù)增加,兩個出鐵場的鐵水成分偏差大。
2.2 導(dǎo)致爐缸狀態(tài)變差的原因分析
2019年9月份以后通鋼受外界的種種市場原因等影響,原燃料的供應(yīng)出現(xiàn)偏差,被迫購進了一批鋅含量較高的原料,另外板石球團礦的球團品位大幅度下降,焦炭質(zhì)量出現(xiàn)滑坡等。受原燃料質(zhì)量的制約,入爐的原燃料粉末增多,燒結(jié)礦和焦炭的強度等降低,導(dǎo)致高爐的透氣性指數(shù)降低,使得高爐壓量關(guān)系緊張,致使?fàn)t缸工作狀態(tài)變差。
3 活躍爐缸提高產(chǎn)能的生產(chǎn)實踐
3.1 提高原燃料質(zhì)量
原料指高爐煉鐵所用的鐵礦石,包括燒結(jié)礦、球團礦和天然塊礦。通鋼3號高爐入爐的原料結(jié)構(gòu)為:通鋼煉鐵事業(yè)部燒結(jié)廠1號燒結(jié)機燒結(jié)礦+球團礦(板石球團)。燒結(jié)礦在入爐礦石中所占的比例高達(dá)80%左右,因此提高燒結(jié)礦質(zhì)量對高爐順行活躍爐缸、提高產(chǎn)能尤為重要,另外提高板石球品位也很重要。燒結(jié)礦通過調(diào)整配比和燒結(jié)速度,適當(dāng)提高料層厚度,適宜的混合料水分,盡量通過一混二混使得料混勻,控制好點火溫度和終點溫度,以此來提高燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)股指數(shù),降低燒結(jié)礦的入爐粉末。另外確保球團礦品位穩(wěn)定。
燃料指高爐煉鐵所用的焦炭,煤粉。通鋼3號高爐入爐的燃料結(jié)構(gòu)為:通鋼焦化廠自產(chǎn)焦炭(干熄焦50%+水熄焦50%)。焦炭是高爐料柱的骨架②。另外焦炭提供高爐冶煉過程中的大部分熱量,同時還是還原劑。通過調(diào)整焦炭的配煤種類,降低結(jié)焦速度,延長結(jié)焦時間,降低焦炭的反應(yīng)性指數(shù),提高焦炭的反應(yīng)后強度,使得焦炭的質(zhì)量得以提高。焦炭的部分冶金性能指標(biāo)見表1。
3.2 優(yōu)化高爐操作制度
1)熱制度:俗話說“爐溫是高爐的生命線”,因此在冶煉過程中控制好爐溫至關(guān)重要。穩(wěn)定的爐溫是高爐穩(wěn)定順行的基本條件,也是活躍爐缸的必要條件。在平時爐況正常的情況下3號高爐的爐溫(鐵水含硅量)控制在0.35%-0.45%水平,鐵水物理熱在1480℃以上,嚴(yán)格杜絕低爐溫操作。在2019年10月份以后為了活躍爐缸,高爐作業(yè)區(qū)提出把爐溫(鐵水含硅量)控制在0.5%-0.6%的水平,同時要求鐵水物理熱在1500℃以上,確保爐缸有足夠的熱量,以此來改善渣鐵水的流動性。
2)造渣制度:在正常爐況的情況下3號高爐的爐渣要求做花玻璃渣(即爐渣的斷面是熱玻璃帶點石頭花)。在2019年10月份以后作業(yè)區(qū)要求爐渣為熱玻璃渣,嚴(yán)防高堿度操作,秉著寧酸勿堿的原則,控制鐵水中含硫在0.04%-0.05%水平,以此來增加爐缸的環(huán)流,活躍爐缸。
3)裝料制度:裝料制度主要是對高爐上部煤氣流分布的調(diào)整,通過調(diào)整裝料制度使得煤氣流分布合理,使得高爐穩(wěn)定順行。3號高爐在氣流分布方面一直按照“打開中心,穩(wěn)定邊緣”的思路。針對此次爐況,在打開中心的前提下要抑制邊緣,確保初始?xì)饬髂軌虼低钢行?,氣流的沖擊對爐缸死焦堆的置換起到?jīng)Q定性的作用,氣流吹透中心以后,高爐的透氣性和透液性明顯得到改善,使得爐缸的活躍度升高。3號高爐作業(yè)區(qū)針對此次爐況裝料制度進行了新的調(diào)整:通過采取礦焦角度逐步同時外揚,焦炭的角度從開始的37.5°調(diào)整到最大38.5°;礦石的角度從開始的36.5°調(diào)整到最大37.5°(見表2);礦石角度增加以后,可以適當(dāng)擴大中心漏斗區(qū)間,使得中心氣流不受抑制;焦炭的角度增加以后防止邊緣抑制過大導(dǎo)致爐況不順。
4)送風(fēng)制度:送風(fēng)制度是指在一定的冶煉條件下選定合適的鼓風(fēng)參數(shù)和風(fēng)口進風(fēng)狀態(tài),以形成一定深度的回旋區(qū),達(dá)到原始煤氣流分布合理、爐缸圓周工作均勻活躍、熱量充足②。送風(fēng)制度穩(wěn)定是煤氣流穩(wěn)定的前提,是保證高爐穩(wěn)定順行、高產(chǎn)的重要條件。3號高爐此次爐況的現(xiàn)象是風(fēng)量低,送風(fēng)風(fēng)口面積大,導(dǎo)致高爐的鼓風(fēng)風(fēng)速和鼓風(fēng)動能偏低(風(fēng)速在230m/s,動能在80-90kj/s),長期的低風(fēng)速和低的鼓風(fēng)動能使得爐缸的活躍度逐步降低。針對此種現(xiàn)象經(jīng)過煉鐵事業(yè)部以及首鋼專家團隊的共同研究決定休風(fēng)堵4個風(fēng)口,縮小送風(fēng)風(fēng)口面積,以此來提高鼓風(fēng)風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,這樣便于能夠吹透中心,活躍爐缸。進而使得送風(fēng)制度得到穩(wěn)定。在鼓風(fēng)風(fēng)速達(dá)到250 m/s以上,鼓風(fēng)動能在100kj/s的基礎(chǔ)上逐步開風(fēng)口。
3.3 高爐操作采取“攻、守、退”措施
在正常爐況期間,入爐礦石批重在55t/批,焦炭批重在12.5t/批,焦炭負(fù)荷4.4,為了及時快速調(diào)整好爐況,事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)以及首鋼專家團開會研究決定分步退負(fù)荷,以求輕負(fù)荷料能夠換取風(fēng)量。第一次礦重退至47t/批,焦批沒動,焦炭負(fù)荷下調(diào)至3.76。運行5天以后,爐況沒有好轉(zhuǎn),風(fēng)量沒有上升的跡象,于是第二次礦重退至43t/批,焦批減至11.7t/批,焦炭負(fù)荷下調(diào)至3.68。第二次退負(fù)荷以后,風(fēng)量有所上升,但是不是很顯著。
高爐操作除了采取“攻、守、退”措施以外,還制定了嚴(yán)格的操作方針,要求四班統(tǒng)一操作思路,嚴(yán)格執(zhí)行低壓差原則,防止人為原因造成爐況波動,給高爐的恢復(fù)帶來不利影響。
3.4 穩(wěn)定的設(shè)備運行為高爐保駕護航
高爐能否高效穩(wěn)定運行,設(shè)備保障是關(guān)鍵。為此高爐作業(yè)區(qū)針對這一目的,制定了一系列的設(shè)備點檢制度,分為專業(yè)點檢和非專業(yè)點檢。專業(yè)點檢是指維護人員每周進行一次全面的專業(yè)性檢查設(shè)備運行情況;非專業(yè)點檢指的是崗位人員的設(shè)備點檢。我們要做到“勤點檢”、“早發(fā)現(xiàn)”把事故消滅在萌芽狀態(tài),為高爐的高效穩(wěn)定運行提供良好的設(shè)備保障。
4 效果
通過以上多種措施的綜合運用,首鋼通鋼3號高爐的爐缸工作狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn),高爐產(chǎn)能也逐步得到提高。2019年12月1日開始爐底中心溫度開始上升,同時鼓風(fēng)風(fēng)速已經(jīng)達(dá)到250m/s以上,鼓風(fēng)動能達(dá)到100kj/s以上,2019年12月6日高爐產(chǎn)能已經(jīng)突破5350噸,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.0以上。高爐的主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)都有了不小的進步。(見表3)
5 結(jié)語
1)爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動機”,是高爐順行的基礎(chǔ)。只有爐缸活躍了高爐產(chǎn)能才能得到提高,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)才能得到優(yōu)化。
2)高爐操作不能一味的追求大風(fēng)口面積,應(yīng)該根據(jù)實際原燃料情況,選擇合適的進風(fēng)面積,一定要保證高爐有足夠的風(fēng)速和動能,這樣才能使得爐缸活躍起來。
3)調(diào)整爐況要做到“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”,此次爐況調(diào)整的不足之處在于,高爐退負(fù)荷沒有一步到位,操作存在僥幸心理。
6 參考文獻
[1] 陳明華 朱薛輝.漣鋼7號高爐活躍爐缸的措施.煉鐵:2017.
[2] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答.冶金工業(yè)出版社,2008.
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