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劉立廣 陳生利
(寶武集團(tuán)韶關(guān)鋼鐵有限公司)
摘要為了使6號高爐封爐復(fù)風(fēng)后的爐況快速恢復(fù),本次高爐封爐料采用了三段式爐料結(jié)構(gòu),分別是凈焦段+凈焦熔劑段+焦炭熔劑負(fù)荷料段.復(fù)風(fēng)前進(jìn)行鐵口埋氧槍加熱爐缸措施.復(fù)風(fēng)后,高爐渣鐵物理熱充沛,渣鐵排放通暢,高爐接受風(fēng)量,爐內(nèi)下料順暢.本次6號高爐的封爐料加入合理,達(dá)到了高爐順利復(fù)風(fēng)、爐況快速恢復(fù)的目的。
關(guān)鍵詞高爐封爐復(fù)風(fēng)
韶鋼6號高爐爐容1050m3,設(shè)計(jì)年產(chǎn)煉鋼生鐵90萬t。根據(jù)韶鋼實(shí)際和國內(nèi)高爐冶煉發(fā)展趨勢采用廠如下技術(shù):采取料車上料、頂燃式熱風(fēng)爐、高溫區(qū)使用鑄鋼冷卻壁、小沖渣等設(shè)計(jì)。高爐投產(chǎn)后,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居于國內(nèi)同類型高爐前列.2月為配合鋼后計(jì)劃檢修,6號高爐也同步對爐臺(tái)下鐵水稱量系統(tǒng)進(jìn)行改造,滿足鐵包一罐制需要.稱量系統(tǒng)改造期間6號高爐進(jìn)行休風(fēng)封爐。
從以往高爐封爐復(fù)風(fēng)情況來看,封爐后的高爐由于高爐爐缸有冷凝渣鐵,封爐復(fù)風(fēng)比新建高爐開爐更加困難.以往高爐的封爐料大多采用全焦封爐,這雖然有利于加熱爐缸,但也會(huì)引起連續(xù)爐溫高,容易燒損風(fēng)口,延長高爐達(dá)產(chǎn)時(shí)間,增加高爐成本.針對以往封爐料的弊端,本次高爐封爐料采用了分段式封爐料.現(xiàn)將休風(fēng)封爐以及復(fù)風(fēng)操作情況總結(jié)如下.
1封爐配料
高爐封爐料加入是否科學(xué)合理,直接影響高爐復(fù)風(fēng)后的各項(xiàng)操作,對高爐順產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)有決定作用[1].六號高爐本次封爐休風(fēng)料主要借鑒近年6號高爐及8號高爐封爐及開爐經(jīng)驗(yàn)制定,配料總方案如下:
l)具體高爐封爐爐料結(jié)構(gòu)如表l、表2、表3所示.
2)封爐裝入休風(fēng)料總焦比(含凈焦)為5.48t/t,裝入休風(fēng)料體積約862.65m3.
3)空焦段以上部位爐料控制要求:爐渣二元堿度按1.05控制,目標(biāo)鐵水[Si]:4.0%;爐渣:Al2O3控制在≤13%,Mgo≥8.0%.通過加入硅石、白云石、石灰石、錳礦、瑩石調(diào)整爐渣成分[2].
4)凈焦段爐料加至高爐爐腰,空焦段爐料加至高爐爐身上部,高爐爐身上部為2.2t/t負(fù)荷料.
2高爐休風(fēng)過程操作
1)高爐5日開始進(jìn)行洗爐(熱洗),洗爐的控制參數(shù)為:[Si]=0.5%-0.7%、R=1.00~1.05、[Mn]=0.8%,保證爐缸熱量充沛,PT(鐵水溫度)≥1475℃.
2)高爐5日中班改低煤比冶煉,噴煤比由140kg/t逐步降至100kg/t;22:00開始上休風(fēng)料;6日2:00高爐全停煤,4:30休風(fēng)料加完(合計(jì)焦炭446t,礦石合計(jì)123t);5:30高爐休風(fēng),休風(fēng)料線1200mm;末次鐵PT:1485℃,鐵水[Si]0.6%。
3高爐復(fù)風(fēng)操作
25日10:16高爐復(fù)風(fēng),初始風(fēng)量550m3/min.利用1號鐵口上方的4個(gè)風(fēng)口送風(fēng).12:15高爐開始引煤氣,12:20高爐改高壓操作,18:00高爐風(fēng)量達(dá)到1050m3/min.
26日7:20高爐鐵水過避渣器進(jìn)鐵包,9:50高爐開始噴煤,15:00高爐開始富氧,16:00高爐全風(fēng)口送風(fēng),20:30高爐恢復(fù)全風(fēng)2300m3/min.


3.1高爐風(fēng)里恢復(fù)
高爐復(fù)風(fēng)初始風(fēng)量550m3/min,送風(fēng)比為0.5,風(fēng)溫800℃.送風(fēng)風(fēng)口為靠近1號鐵口的1、2、19、20號風(fēng)口,送風(fēng)面積0.052m2.10:31開始2#、19#風(fēng)口有亮光,19#風(fēng)口10:40有亮光、1#風(fēng)口11:00有亮光.風(fēng)口亮后按照50m3/min的速度逐步增加風(fēng)量.19:00高爐風(fēng)量達(dá)到1050m3/min,此時(shí)高爐軟熔帶逐步形成,為避免引起爐況波動(dòng),高爐風(fēng)量穩(wěn)定一個(gè)冶煉周期待軟熔帶穩(wěn)定后再增加風(fēng)量[3].26日1:00后高爐壓量關(guān)系匹配,渣鐵物理熱充足,開始再次增加風(fēng)量,高爐接受風(fēng)量能力較強(qiáng),20:30高爐恢復(fù)全風(fēng)2300m3/min.整個(gè)加風(fēng)過程基本與計(jì)劃加風(fēng)過程相符合.高爐計(jì)劃風(fēng)量與實(shí)際風(fēng)量見圖1.

為了確保高爐加風(fēng)過程中生成合適的操作爐型,高爐必須對理論燃燒溫度進(jìn)行控制[4].通過調(diào)節(jié)風(fēng)溫和鼓風(fēng)濕分維持理論燃燒溫度在2100~2300℃之間.
3.2爐前出鐵
高爐復(fù)風(fēng)前在鐵口提前埋入煤氧槍,利于充分加熱爐缸下部和風(fēng)口區(qū)生成的液態(tài)渣鐵順利下行到鐵口,也便于爐前順利開鐵口.25日11:12爐前拔出煤氧槍,用氧氣管燒開鐵口,燒通后立即來渣,出渣5分鐘,出渣約3t,之后噴出少量焦炭.11:36鐵口大噴,高爐堵口.前期渣鐵溫度低,渣鐵分離效果不好,為確保安全沖制水渣,前幾次鐵安排進(jìn)干渣坑[5].隨著鐵次的增加,渣鐵溫度明顯提高,流動(dòng)性和渣鐵分離效果越來好.26日7:20高爐開始渣鐵過避渣器,共出鐵約150t,鐵水成分(pt:1429℃,[Si]=2.628,[S]:0.107).高爐前期出渣鐵情況見表4.
3.3高爐負(fù)荷與富氧噴煤操作
高爐要盡快達(dá)產(chǎn)的必要條件之一就是降低鐵水硅含量,而降硅的重要手段是提高焦炭負(fù)荷、富氧噴煤[6].為了確保爐缸熱量充足,六號高爐復(fù)風(fēng)后繼續(xù)上輕負(fù)荷料(負(fù)荷2.2),25日21:30開始逐步增加焦炭負(fù)荷,26日9:50高爐開始噴煤,14:00高爐開始富氧,高爐噴煤后理論燃燒溫度按照2150~2250℃進(jìn)行控制,17:30焦炭負(fù)荷加到4.0.六號高爐復(fù)風(fēng)后爐況順行良好,富氧噴煤提高高爐冶煉強(qiáng)度,促進(jìn)了高爐降硅[7],僅用兩天時(shí)間鐵水硅含量就逐步降至0.5,6號高爐產(chǎn)量28日達(dá)到3100t,利用系數(shù)2.95,高爐實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn).6號高爐復(fù)風(fēng)后焦炭負(fù)荷變化和鐵水成分見圖2、圖3.


3.4高爐開風(fēng)口操作
高爐開風(fēng)口可以為進(jìn)一步增加風(fēng)量創(chuàng)造條件,但若時(shí)機(jī)把握不好也會(huì)影響高爐爐溫控制反而影響加風(fēng)節(jié)奏[8].6號高爐捅風(fēng)口參照以下條件:①高爐風(fēng)量、風(fēng)壓關(guān)系匹配,風(fēng)壓加到位;②爐內(nèi)下料順暢,無崩、懸料;③爐溫充沛,爐外出鐵正常;④準(zhǔn)備捅開風(fēng)口的風(fēng)口水溫差有較明顯的上升.本次6號高爐開風(fēng)口時(shí)機(jī)比較合適,高爐整個(gè)開風(fēng)口過程基本與計(jì)劃一致.高爐送風(fēng)面積變化具體見圖4.

4復(fù)風(fēng)后高爐指標(biāo)
6號高爐復(fù)風(fēng)后,爐況恢復(fù)較順利,高爐爐況穩(wěn)定順行,高爐快速達(dá)產(chǎn),經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)也快速達(dá)到休風(fēng)前水平.具體休風(fēng)前后經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比見表5.


5結(jié)論
1)本次6號高爐封爐料采用了三段式爐料結(jié)構(gòu),分別是凈焦段+凈焦熔劑段+焦炭熔劑負(fù)荷料段.從復(fù)風(fēng)進(jìn)程來看,本次封爐料加入合理,復(fù)風(fēng)后高爐爐溫充足,爐況快速恢復(fù)到正常水平.
2)開風(fēng)口的時(shí)機(jī)把握可以參考風(fēng)口水溫差變化來判斷,水溫差明顯上升,且爐溫充足可以開風(fēng)口.
3)復(fù)風(fēng)前鐵口打入煤氧槍能充分加熱爐缸下部和鐵口區(qū)域,打通風(fēng)口和鐵口間的通道,利于風(fēng)口區(qū)生成的液態(tài)渣鐵順利下行到鐵口,也便于爐前順利開鐵口排放渣鐵.
4)高爐復(fù)風(fēng)過程中要重視理論燃燒溫度的管理,通過風(fēng)溫、加濕等手段確保理論燃燒溫度在2150~2250℃的控制范圍.
參考文獻(xiàn):
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(責(zé)任編輯:zgltw)







