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全守軍 郎增瑞
(凌源鋼鐵股份有限公司)
摘 要 對凌鋼3號高爐穩(wěn)定順行均衡高效生產(chǎn)的經(jīng)驗進行了總結(jié)。以原燃料管理、鐵口管理、爐型管理為重點,對3號高爐送風制度、裝料制度進行了大幅度調(diào)整,確立了均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式,維持了長周期穩(wěn)定生產(chǎn),并適應了高鈦負荷、高硫負荷、高塊礦比例等諸多不利外部條件,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟指標,入爐焦比從2015年381kg/t降低至356kg/t。
關(guān)鍵詞 高爐 操作制度 均衡 穩(wěn)定
2015年以來,受“低品質(zhì)爐料”冶煉、兌罐經(jīng)常性晚點及操作思路跟不上外界條件變化等因素的影響,凌鋼3號高爐(1000m3)穩(wěn)定性較差,穩(wěn)定周期較短。2017年,在外部條件基本相同的情況下,通過采取強化原燃料管理和出鐵管理,不斷優(yōu)化高爐操作制度及控制合理爐型等措施,高爐維持了長周期穩(wěn)定。
1 技術(shù)經(jīng)濟指標
2015年11月-2016年3月,受鋼鐵市場形勢嚴峻、虧損加劇的影響,3號高爐進行了停產(chǎn)燜爐。4月,重新組織開爐生產(chǎn)后,以原燃料管理、鐵口管理、爐型管理為重點,對高爐送風制度、裝料制度進行了大幅度調(diào)整,確定了“開放中心、穩(wěn)定邊沿”的合理煤氣流分布理念,摸索并堅持了“平臺+漏斗的布料矩陣模式,確立了均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式,實現(xiàn)了高爐產(chǎn)量的提升,燃料比的下降。并在“經(jīng)濟爐料”的運行背景下適應了高鈦負荷、高硫負荷、高塊礦比例、兌罐時有晚點(30min以上)、燒結(jié)礦堿度波動頻繁等諸多不利外部條件,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟指標(見表1)。
2 生產(chǎn)技術(shù)措施
2.1 加強入爐原燃料管理
(1)焦炭。3號高爐所用焦炭結(jié)構(gòu)為自產(chǎn)干熄焦+外購水熄焦:自產(chǎn)干熄焦質(zhì)量較為穩(wěn)定(準一級焦炭,但高硫,干基硫分1.2%~1.3%),受公司整體平衡影響,使用比例不穩(wěn)定,基本維持在30%~50%,最低時達20%;外購水熄焦4~5家,二級焦,質(zhì)量波動較大,入廠不合格比例較高(最高比例達40%)。為此,采取了穩(wěn)定骨干焦炭比例——即自產(chǎn)干熄焦確保50%,不合格焦炭單獨堆放,并按確定比例配加的上料方式,從而穩(wěn)定了焦炭的冶金性能,為爐況穩(wěn)定順行奠定了燃料基礎(chǔ)。
(2)槽下篩分。3號高爐所用的燒結(jié)礦經(jīng)長距離轉(zhuǎn)運、摔打,粉末較多,外購球強度差,含粉率較高,澳塊礦不但含粉率高且黏度較大,不易篩凈。為強化篩分管理,采取了以下措施:①當燒結(jié)機生產(chǎn)不正常,燒結(jié)礦強度較差時,主動外排,按一定比例回吃。②槽上、槽下聯(lián)動,建立半倉上料管理制度減少入槽時的落差摔打。③利用手機微信管理平臺,要求高爐值班室人員每2h系統(tǒng)檢查槽下振動篩的運行狀況,并監(jiān)督及時清理。④建立振動篩的壽命周期管理,既保證粉末的篩除篩凈又保證篩下物不超標外排。⑤充分發(fā)揮一線職工的創(chuàng)新熱情,采取人工干預落料軌跡方式對振動篩進行改造。通過采取以上措施,篩分效果有了明顯改善,使入爐<5mm粉末降低到2%以內(nèi)。
(3)有害元素。凌鋼地處遼西,資源受限,地方精礦含鋅、TiO2較高,在行業(yè)形勢嚴峻的大背景下,“經(jīng)濟爐料”的運行又勢在必行,采購的高硫煤和高硫焦炭又增加了入爐硫負荷(見表2)。
凌鋼的“鋅危害”非常嚴重,磚襯上漲、中套變形、爐缸側(cè)壁溫度升高、高爐短壽、煤氣上升管堵塞、TRT風機葉輪震動超標等次生災害均有發(fā)生。同時,高濃度鋅蒸氣在軟熔帶富集、黏結(jié),降低了料柱透氣性,影響煤氣流分布。
入爐TiO2負荷嚴重超標,最明顯后果就是渣鐵黏稠,鐵水罐黏結(jié)嚴重,減少罐容,以及因頻繁處理罐造成經(jīng)常性的兌罐晚點,渣鐵排放不暢。
高硫負荷造成爐渣堿度升高,流動性差,高爐透氣性不好。
針對“三高”對高爐順行產(chǎn)生的嚴重威脅,2016年下半年改變了大宗原燃料采購的結(jié)構(gòu)和標準,鐵廠和作業(yè)區(qū)也積極地制定相應的技術(shù)和管理措施:
①隨著國際市場礦粉價格趨低,礦粉采購由原來的80%~90%地方精礦+10%~20%的外礦改變?yōu)?0%~70%的外礦+30%~40%的地方精礦,同時地方精礦的采購增加了對鋅和TiO2的考核(鋅<0.04%,TiO2<0.5%)。
②含鋅較高的高爐布袋灰,停止在燒結(jié)中的配加,外賣到專業(yè)的提鋅廠家進行處理。
③高爐操作上,調(diào)整保持較強的中心氣流,通過爐頂煤氣最大程度排鋅,以減少鋅在爐內(nèi)的循環(huán)富集。
④建立定期排堿制度,以充足爐溫、較低渣堿度定期對爐缸進行清理。
⑤降低噴吹煤的采購硫分標準(硫<0.7%)。
⑥對現(xiàn)存的高鋅、高鈦礦粉按比例回倒配加。
通過采取上述“源頭控制、規(guī)范配加、定期清理”等措施,有效地控制了“三高”對高爐順行的威脅。
2.2 加強爐前出鐵管理
在“經(jīng)濟爐料”冶煉條件下,入爐品位偏低(56%~56.5%),渣量較大。同時,受公司系統(tǒng)生產(chǎn)不平衡影響,兌罐間隔時間較長(正常間隔為25~30min,事故狀態(tài)下超過40min),鐵口的工作狀態(tài)至關(guān)重要。
(1)通過對鐵口的預鉆、鉆頭大小、鐵口深度、出鐵時間等細化標準嚴格考核,提高了鐵口工作的穩(wěn)定率。
(2)充分利用自動打泥計量裝置,通過手機微信平臺,要求值班室人員對爐前堵口打泥量進行監(jiān)控,穩(wěn)定了打泥量。
(3)嚴禁潮鐵口出鐵、鐵后大噴、燜炮等野蠻作業(yè)。
(4)在檢修和更換主溝耐材時,都對鐵口泥套進行重新澆注。
通過采取上述措施,高爐的兌罐正點率和出鐵正點率都有了明顯改善,并相互促進,有效地緩解了渣鐵經(jīng)常排放不凈對爐況產(chǎn)生的不利影響。
2.3 加強爐型管理
高爐生產(chǎn)過程中,操作爐型隨著原燃料質(zhì)量、冶煉強度的變化而發(fā)生不斷變化,因此控制合理的操作爐型,對高爐的長期穩(wěn)定順行至關(guān)重要。影響高爐操作爐型的因素有:送風制度、裝料制度、冷卻制度等。
(1)送風制度的關(guān)鍵是維持較大風量,保證合理的風速和鼓風動能,達到吹透中心、維持穩(wěn)定的中心氣流的目的。3號高爐經(jīng)過近一年多的摸索,確定合理的風速要控制到260m/s以上,合理的鼓風動能要控制到93~100kJ/s,長時間過低容易造成中心點溫度下降,中心堆積,過高則容易造成中心氣流過吹,風大不起料。在風口面積基本穩(wěn)定的前提下,主要靠風和氧的比例進行調(diào)整。
(2)裝料制度主要是控制合理的煤氣流分布,達到中心氣流穩(wěn)定有力,邊沿氣流穩(wěn)定可控,爐體溫度沒有大幅度的波動,渣皮穩(wěn)定。
(3)合理的冷卻制度是實現(xiàn)合理操作爐型的關(guān)鍵所在,在冷卻水量恒定的情況下,冷卻制度主要是控制入水溫度及水溫差。3號高爐在生產(chǎn)過程中,對爐襯及冷卻壁溫度進行監(jiān)控記錄,入水溫度嚴格按照44±0.5℃控制,冷卻壁水溫差按1~2℃控制,有效的控制了渣皮的穩(wěn)定性,維持了合理的操作爐型。
2.4 優(yōu)化高爐操作制度
(1)送風制度。送風制度是高爐四大操作制度中最重要的一項,它決定了高爐初始氣流分布、燃燒帶長度和回旋區(qū)長度是否合理。如果不合理,則上部裝料制度無論怎樣調(diào)劑都難以達到效果。3號高爐根據(jù)各風口運行狀態(tài)、風速和鼓風動能要求,以及爐頂料面形狀等實際,利用檢修和休風機會對9個風口進行了調(diào)整,風口面積從最初的0.1868m2分幾次縮小到0.1798m2,并一次性更換了5個嚴重變形的中套。通過調(diào)整風口布局,風速從240m/s提高到263m/s,鼓風動能從65kJ/s提高到97kJ/s,回旋區(qū)向中心推移,穩(wěn)定了渣皮和爐體的水溫差,中心氣流明顯,風量風壓平穩(wěn),收到了良好的效果。
(2)裝料制度。裝料制度調(diào)整是3號高爐操作的最大短板。在應對爐況波動的過程中,思路不清,裝料制度調(diào)整頻繁,如單環(huán)布料、單環(huán)+混裝布料、中心加焦布料、平臺+漏斗方式布料等都有運用,但成效甚微。為此,利用燜爐休風時間,對高爐布料技術(shù)認真學習、梳理,最終確定了“平臺+漏斗”的布料模式。
“平臺+漏斗”的裝料制度是在爐喉平面上形成1/3爐喉半徑寬度的平臺和一定深度的漏斗,利用爐料下降時大塊滾向中心,保證足夠強的中心氣流。煤氣利用率相對中心加焦方式高3%~4%,同等條件下焦比較中心加焦方式能夠降低10kg/t左右,但料制的摸索和調(diào)整周期較長。
燜爐后的開爐初期,結(jié)合爐頂布料激光網(wǎng)格測試結(jié)果,3號高爐確定了如下操作思路和布料參數(shù):
①開爐裝料到爐身上部的負荷料時,按照料線和角度的對應關(guān)系就進行多環(huán)布料,引導中心和邊沿兩道氣流。
②根據(jù)落料軌跡測定,確定最外環(huán)礦帶中心距離爐墻400mm左右,隨著高爐強化進程,按距離爐墻200~400mm間進行調(diào)整。
③焦炭均勻平鋪,角差2°,每環(huán)2圈,便于礦焦比例調(diào)劑。
④礦焦同角,同角差,礦4環(huán),焦5環(huán),進一步減輕中心負荷,引導中心氣流,并隨著十字測溫中心點溫度和紅外成像的中心氣流強弱,最終調(diào)整為礦5環(huán),焦5環(huán)。
⑤料帶寬度控制1/3爐喉半徑,形成一定的中心漏斗。
⑥根據(jù)煤氣流分布,適時調(diào)整各環(huán)負荷,總的原則是中心輕,邊沿重,中間環(huán)帶最重。
⑦將質(zhì)量較好且指標穩(wěn)定的50%廠內(nèi)干熄焦,通過程序優(yōu)化分布在高爐中心,進一步疏松中心死料堆,引導中心氣流。
⑧通過程序優(yōu)化,將30%比例的球團礦布到中間環(huán)狀帶,以減少球團礦因良好的滾動性溜向中心,阻塞中心氣流。
⑨中心氣流旺盛的標準是“窄而強”,不是“寬而散”,要保持一定的邊沿氣流,不能盲目壓制。
經(jīng)過近一個月的摸索調(diào)整,3號高爐實現(xiàn)了爐況穩(wěn)定、氣流穩(wěn)定、爐溫穩(wěn)定,煤氣利用率最高達46.5%,燃料比在520kg/t以內(nèi)。尤其是從單環(huán)布料、中心加焦布料進入“平臺+漏斗”布料后,調(diào)劑的靈活性大大增強,爐況的適應性大大增強,塊礦取代球團的比例大大提高,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
(3)關(guān)注、控制爐缸的活躍度。爐缸活躍狀態(tài)直接關(guān)系到高爐的穩(wěn)定順行,更關(guān)系到爐缸的長壽。3號高爐爐芯溫度位于兩層陶瓷杯之下,標高5894mm處的中心測溫點。根據(jù)運行狀況,確定了560℃作為低位報警值。當爐芯溫度下行并接近低位報警值時(如圖1所示),就適當采取活躍爐缸措施,如階段性提高二級焦質(zhì)量,進一步疏導中心氣流,提高渣鐵物理熱,甚至降低煤比提高入爐焦比。高爐的運行是有慣性的,往往在爐況發(fā)生波動前征兆并不明顯,而爐芯溫度的變化是爐缸活躍與否的直觀表現(xiàn),通過時時關(guān)注變化,可做到動態(tài)調(diào)劑,防患于未然。
2.5 確立均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式
3號高爐雖然是雙出鐵場,但受鐵路線布局限制,兌罐方式為單側(cè)進出,兌罐時間間隔較長(25~30min);受原料供應限制,高爐的過高提產(chǎn)還會帶來自產(chǎn)干熄焦比例波動和燒結(jié)礦堿度的波動。
均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式實施后,控制日產(chǎn)量為2750±30t/d,既發(fā)揮了設(shè)備的潛能,又緩解了供需平衡的矛盾,實現(xiàn)了原燃料供應和及時兌罐雙提高,原燃料質(zhì)量和高爐爐況雙穩(wěn)定,最終保證了高爐的長周期順行。
做到均衡、穩(wěn)定的關(guān)鍵是工長的三班統(tǒng)一操作,條件好時不搶產(chǎn),事故欠產(chǎn)時不盲目追產(chǎn),分析好上班,操作好本班,照顧好下班。
3 結(jié)語
良好的技術(shù)經(jīng)濟指標要建立在長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上。針對“經(jīng)濟爐料”冶煉帶來的技術(shù)難題,要通過采取轉(zhuǎn)變操作理念、強化爐況管控、優(yōu)化操作調(diào)劑等措施,通過推進標準化、定量化、趨勢化的管理,達到爐況長周期順行的目的。
(責任編輯:zgltw)