-
全守軍 郎增瑞
(凌源鋼鐵股份有限公司)
摘 要 對(duì)凌鋼3號(hào)高爐穩(wěn)定順行均衡高效生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。以原燃料管理、鐵口管理、爐型管理為重點(diǎn),對(duì)3號(hào)高爐送風(fēng)制度、裝料制度進(jìn)行了大幅度調(diào)整,確立了均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式,維持了長(zhǎng)周期穩(wěn)定生產(chǎn),并適應(yīng)了高鈦負(fù)荷、高硫負(fù)荷、高塊礦比例等諸多不利外部條件,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),入爐焦比從2015年381kg/t降低至356kg/t。
關(guān)鍵詞 高爐 操作制度 均衡 穩(wěn)定
2015年以來(lái),受“低品質(zhì)爐料”冶煉、兌罐經(jīng)常性晚點(diǎn)及操作思路跟不上外界條件變化等因素的影響,凌鋼3號(hào)高爐(1000m3)穩(wěn)定性較差,穩(wěn)定周期較短。2017年,在外部條件基本相同的情況下,通過(guò)采取強(qiáng)化原燃料管理和出鐵管理,不斷優(yōu)化高爐操作制度及控制合理爐型等措施,高爐維持了長(zhǎng)周期穩(wěn)定。
1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2015年11月-2016年3月,受鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻、虧損加劇的影響,3號(hào)高爐進(jìn)行了停產(chǎn)燜爐。4月,重新組織開爐生產(chǎn)后,以原燃料管理、鐵口管理、爐型管理為重點(diǎn),對(duì)高爐送風(fēng)制度、裝料制度進(jìn)行了大幅度調(diào)整,確定了“開放中心、穩(wěn)定邊沿”的合理煤氣流分布理念,摸索并堅(jiān)持了“平臺(tái)+漏斗的布料矩陣模式,確立了均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式,實(shí)現(xiàn)了高爐產(chǎn)量的提升,燃料比的下降。并在“經(jīng)濟(jì)爐料”的運(yùn)行背景下適應(yīng)了高鈦負(fù)荷、高硫負(fù)荷、高塊礦比例、兌罐時(shí)有晚點(diǎn)(30min以上)、燒結(jié)礦堿度波動(dòng)頻繁等諸多不利外部條件,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表1)。

2 生產(chǎn)技術(shù)措施
2.1 加強(qiáng)入爐原燃料管理
(1)焦炭。3號(hào)高爐所用焦炭結(jié)構(gòu)為自產(chǎn)干熄焦+外購(gòu)水熄焦:自產(chǎn)干熄焦質(zhì)量較為穩(wěn)定(準(zhǔn)一級(jí)焦炭,但高硫,干基硫分1.2%~1.3%),受公司整體平衡影響,使用比例不穩(wěn)定,基本維持在30%~50%,最低時(shí)達(dá)20%;外購(gòu)水熄焦4~5家,二級(jí)焦,質(zhì)量波動(dòng)較大,入廠不合格比例較高(最高比例達(dá)40%)。為此,采取了穩(wěn)定骨干焦炭比例——即自產(chǎn)干熄焦確保50%,不合格焦炭單獨(dú)堆放,并按確定比例配加的上料方式,從而穩(wěn)定了焦炭的冶金性能,為爐況穩(wěn)定順行奠定了燃料基礎(chǔ)。
(2)槽下篩分。3號(hào)高爐所用的燒結(jié)礦經(jīng)長(zhǎng)距離轉(zhuǎn)運(yùn)、摔打,粉末較多,外購(gòu)球強(qiáng)度差,含粉率較高,澳塊礦不但含粉率高且黏度較大,不易篩凈。為強(qiáng)化篩分管理,采取了以下措施:①當(dāng)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)不正常,燒結(jié)礦強(qiáng)度較差時(shí),主動(dòng)外排,按一定比例回吃。②槽上、槽下聯(lián)動(dòng),建立半倉(cāng)上料管理制度減少入槽時(shí)的落差摔打。③利用手機(jī)微信管理平臺(tái),要求高爐值班室人員每2h系統(tǒng)檢查槽下振動(dòng)篩的運(yùn)行狀況,并監(jiān)督及時(shí)清理。④建立振動(dòng)篩的壽命周期管理,既保證粉末的篩除篩凈又保證篩下物不超標(biāo)外排。⑤充分發(fā)揮一線職工的創(chuàng)新熱情,采取人工干預(yù)落料軌跡方式對(duì)振動(dòng)篩進(jìn)行改造。通過(guò)采取以上措施,篩分效果有了明顯改善,使入爐<5mm粉末降低到2%以內(nèi)。
(3)有害元素。凌鋼地處遼西,資源受限,地方精礦含鋅、TiO2較高,在行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻的大背景下,“經(jīng)濟(jì)爐料”的運(yùn)行又勢(shì)在必行,采購(gòu)的高硫煤和高硫焦炭又增加了入爐硫負(fù)荷(見表2)。

凌鋼的“鋅危害”非常嚴(yán)重,磚襯上漲、中套變形、爐缸側(cè)壁溫度升高、高爐短壽、煤氣上升管堵塞、TRT風(fēng)機(jī)葉輪震動(dòng)超標(biāo)等次生災(zāi)害均有發(fā)生。同時(shí),高濃度鋅蒸氣在軟熔帶富集、黏結(jié),降低了料柱透氣性,影響煤氣流分布。
入爐TiO2負(fù)荷嚴(yán)重超標(biāo),最明顯后果就是渣鐵黏稠,鐵水罐黏結(jié)嚴(yán)重,減少罐容,以及因頻繁處理罐造成經(jīng)常性的兌罐晚點(diǎn),渣鐵排放不暢。
高硫負(fù)荷造成爐渣堿度升高,流動(dòng)性差,高爐透氣性不好。
針對(duì)“三高”對(duì)高爐順行產(chǎn)生的嚴(yán)重威脅,2016年下半年改變了大宗原燃料采購(gòu)的結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn),鐵廠和作業(yè)區(qū)也積極地制定相應(yīng)的技術(shù)和管理措施:
①隨著國(guó)際市場(chǎng)礦粉價(jià)格趨低,礦粉采購(gòu)由原來(lái)的80%~90%地方精礦+10%~20%的外礦改變?yōu)?0%~70%的外礦+30%~40%的地方精礦,同時(shí)地方精礦的采購(gòu)增加了對(duì)鋅和TiO2的考核(鋅<0.04%,TiO2<0.5%)。
②含鋅較高的高爐布袋灰,停止在燒結(jié)中的配加,外賣到專業(yè)的提鋅廠家進(jìn)行處理。
③高爐操作上,調(diào)整保持較強(qiáng)的中心氣流,通過(guò)爐頂煤氣最大程度排鋅,以減少鋅在爐內(nèi)的循環(huán)富集。
④建立定期排堿制度,以充足爐溫、較低渣堿度定期對(duì)爐缸進(jìn)行清理。
⑤降低噴吹煤的采購(gòu)硫分標(biāo)準(zhǔn)(硫<0.7%)。
⑥對(duì)現(xiàn)存的高鋅、高鈦礦粉按比例回倒配加。
通過(guò)采取上述“源頭控制、規(guī)范配加、定期清理”等措施,有效地控制了“三高”對(duì)高爐順行的威脅。
2.2 加強(qiáng)爐前出鐵管理
在“經(jīng)濟(jì)爐料”冶煉條件下,入爐品位偏低(56%~56.5%),渣量較大。同時(shí),受公司系統(tǒng)生產(chǎn)不平衡影響,兌罐間隔時(shí)間較長(zhǎng)(正常間隔為25~30min,事故狀態(tài)下超過(guò)40min),鐵口的工作狀態(tài)至關(guān)重要。
(1)通過(guò)對(duì)鐵口的預(yù)鉆、鉆頭大小、鐵口深度、出鐵時(shí)間等細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核,提高了鐵口工作的穩(wěn)定率。
(2)充分利用自動(dòng)打泥計(jì)量裝置,通過(guò)手機(jī)微信平臺(tái),要求值班室人員對(duì)爐前堵口打泥量進(jìn)行監(jiān)控,穩(wěn)定了打泥量。
(3)嚴(yán)禁潮鐵口出鐵、鐵后大噴、燜炮等野蠻作業(yè)。
(4)在檢修和更換主溝耐材時(shí),都對(duì)鐵口泥套進(jìn)行重新澆注。
通過(guò)采取上述措施,高爐的兌罐正點(diǎn)率和出鐵正點(diǎn)率都有了明顯改善,并相互促進(jìn),有效地緩解了渣鐵經(jīng)常排放不凈對(duì)爐況產(chǎn)生的不利影響。
2.3 加強(qiáng)爐型管理
高爐生產(chǎn)過(guò)程中,操作爐型隨著原燃料質(zhì)量、冶煉強(qiáng)度的變化而發(fā)生不斷變化,因此控制合理的操作爐型,對(duì)高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行至關(guān)重要。影響高爐操作爐型的因素有:送風(fēng)制度、裝料制度、冷卻制度等。
(1)送風(fēng)制度的關(guān)鍵是維持較大風(fēng)量,保證合理的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,達(dá)到吹透中心、維持穩(wěn)定的中心氣流的目的。3號(hào)高爐經(jīng)過(guò)近一年多的摸索,確定合理的風(fēng)速要控制到260m/s以上,合理的鼓風(fēng)動(dòng)能要控制到93~100kJ/s,長(zhǎng)時(shí)間過(guò)低容易造成中心點(diǎn)溫度下降,中心堆積,過(guò)高則容易造成中心氣流過(guò)吹,風(fēng)大不起料。在風(fēng)口面積基本穩(wěn)定的前提下,主要靠風(fēng)和氧的比例進(jìn)行調(diào)整。
(2)裝料制度主要是控制合理的煤氣流分布,達(dá)到中心氣流穩(wěn)定有力,邊沿氣流穩(wěn)定可控,爐體溫度沒有大幅度的波動(dòng),渣皮穩(wěn)定。
(3)合理的冷卻制度是實(shí)現(xiàn)合理操作爐型的關(guān)鍵所在,在冷卻水量恒定的情況下,冷卻制度主要是控制入水溫度及水溫差。3號(hào)高爐在生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)爐襯及冷卻壁溫度進(jìn)行監(jiān)控記錄,入水溫度嚴(yán)格按照44±0.5℃控制,冷卻壁水溫差按1~2℃控制,有效的控制了渣皮的穩(wěn)定性,維持了合理的操作爐型。
2.4 優(yōu)化高爐操作制度
(1)送風(fēng)制度。送風(fēng)制度是高爐四大操作制度中最重要的一項(xiàng),它決定了高爐初始?xì)饬鞣植?、燃燒帶長(zhǎng)度和回旋區(qū)長(zhǎng)度是否合理。如果不合理,則上部裝料制度無(wú)論怎樣調(diào)劑都難以達(dá)到效果。3號(hào)高爐根據(jù)各風(fēng)口運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能要求,以及爐頂料面形狀等實(shí)際,利用檢修和休風(fēng)機(jī)會(huì)對(duì)9個(gè)風(fēng)口進(jìn)行了調(diào)整,風(fēng)口面積從最初的0.1868m2分幾次縮小到0.1798m2,并一次性更換了5個(gè)嚴(yán)重變形的中套。通過(guò)調(diào)整風(fēng)口布局,風(fēng)速?gòu)?40m/s提高到263m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能從65kJ/s提高到97kJ/s,回旋區(qū)向中心推移,穩(wěn)定了渣皮和爐體的水溫差,中心氣流明顯,風(fēng)量風(fēng)壓平穩(wěn),收到了良好的效果。
(2)裝料制度。裝料制度調(diào)整是3號(hào)高爐操作的最大短板。在應(yīng)對(duì)爐況波動(dòng)的過(guò)程中,思路不清,裝料制度調(diào)整頻繁,如單環(huán)布料、單環(huán)+混裝布料、中心加焦布料、平臺(tái)+漏斗方式布料等都有運(yùn)用,但成效甚微。為此,利用燜爐休風(fēng)時(shí)間,對(duì)高爐布料技術(shù)認(rèn)真學(xué)習(xí)、梳理,最終確定了“平臺(tái)+漏斗”的布料模式。
“平臺(tái)+漏斗”的裝料制度是在爐喉平面上形成1/3爐喉半徑寬度的平臺(tái)和一定深度的漏斗,利用爐料下降時(shí)大塊滾向中心,保證足夠強(qiáng)的中心氣流。煤氣利用率相對(duì)中心加焦方式高3%~4%,同等條件下焦比較中心加焦方式能夠降低10kg/t左右,但料制的摸索和調(diào)整周期較長(zhǎng)。
燜爐后的開爐初期,結(jié)合爐頂布料激光網(wǎng)格測(cè)試結(jié)果,3號(hào)高爐確定了如下操作思路和布料參數(shù):
①開爐裝料到爐身上部的負(fù)荷料時(shí),按照料線和角度的對(duì)應(yīng)關(guān)系就進(jìn)行多環(huán)布料,引導(dǎo)中心和邊沿兩道氣流。
②根據(jù)落料軌跡測(cè)定,確定最外環(huán)礦帶中心距離爐墻400mm左右,隨著高爐強(qiáng)化進(jìn)程,按距離爐墻200~400mm間進(jìn)行調(diào)整。
③焦炭均勻平鋪,角差2°,每環(huán)2圈,便于礦焦比例調(diào)劑。
④礦焦同角,同角差,礦4環(huán),焦5環(huán),進(jìn)一步減輕中心負(fù)荷,引導(dǎo)中心氣流,并隨著十字測(cè)溫中心點(diǎn)溫度和紅外成像的中心氣流強(qiáng)弱,最終調(diào)整為礦5環(huán),焦5環(huán)。
⑤料帶寬度控制1/3爐喉半徑,形成一定的中心漏斗。
⑥根據(jù)煤氣流分布,適時(shí)調(diào)整各環(huán)負(fù)荷,總的原則是中心輕,邊沿重,中間環(huán)帶最重。
⑦將質(zhì)量較好且指標(biāo)穩(wěn)定的50%廠內(nèi)干熄焦,通過(guò)程序優(yōu)化分布在高爐中心,進(jìn)一步疏松中心死料堆,引導(dǎo)中心氣流。
⑧通過(guò)程序優(yōu)化,將30%比例的球團(tuán)礦布到中間環(huán)狀帶,以減少球團(tuán)礦因良好的滾動(dòng)性溜向中心,阻塞中心氣流。
⑨中心氣流旺盛的標(biāo)準(zhǔn)是“窄而強(qiáng)”,不是“寬而散”,要保持一定的邊沿氣流,不能盲目壓制。
經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的摸索調(diào)整,3號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)了爐況穩(wěn)定、氣流穩(wěn)定、爐溫穩(wěn)定,煤氣利用率最高達(dá)46.5%,燃料比在520kg/t以內(nèi)。尤其是從單環(huán)布料、中心加焦布料進(jìn)入“平臺(tái)+漏斗”布料后,調(diào)劑的靈活性大大增強(qiáng),爐況的適應(yīng)性大大增強(qiáng),塊礦取代球團(tuán)的比例大大提高,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)關(guān)注、控制爐缸的活躍度。爐缸活躍狀態(tài)直接關(guān)系到高爐的穩(wěn)定順行,更關(guān)系到爐缸的長(zhǎng)壽。3號(hào)高爐爐芯溫度位于兩層陶瓷杯之下,標(biāo)高5894mm處的中心測(cè)溫點(diǎn)。根據(jù)運(yùn)行狀況,確定了560℃作為低位報(bào)警值。當(dāng)爐芯溫度下行并接近低位報(bào)警值時(shí)(如圖1所示),就適當(dāng)采取活躍爐缸措施,如階段性提高二級(jí)焦質(zhì)量,進(jìn)一步疏導(dǎo)中心氣流,提高渣鐵物理熱,甚至降低煤比提高入爐焦比。高爐的運(yùn)行是有慣性的,往往在爐況發(fā)生波動(dòng)前征兆并不明顯,而爐芯溫度的變化是爐缸活躍與否的直觀表現(xiàn),通過(guò)時(shí)時(shí)關(guān)注變化,可做到動(dòng)態(tài)調(diào)劑,防患于未然。

2.5 確立均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式
3號(hào)高爐雖然是雙出鐵場(chǎng),但受鐵路線布局限制,兌罐方式為單側(cè)進(jìn)出,兌罐時(shí)間間隔較長(zhǎng)(25~30min);受原料供應(yīng)限制,高爐的過(guò)高提產(chǎn)還會(huì)帶來(lái)自產(chǎn)干熄焦比例波動(dòng)和燒結(jié)礦堿度的波動(dòng)。
均衡、穩(wěn)定的生產(chǎn)組織方式實(shí)施后,控制日產(chǎn)量為2750±30t/d,既發(fā)揮了設(shè)備的潛能,又緩解了供需平衡的矛盾,實(shí)現(xiàn)了原燃料供應(yīng)和及時(shí)兌罐雙提高,原燃料質(zhì)量和高爐爐況雙穩(wěn)定,最終保證了高爐的長(zhǎng)周期順行。
做到均衡、穩(wěn)定的關(guān)鍵是工長(zhǎng)的三班統(tǒng)一操作,條件好時(shí)不搶產(chǎn),事故欠產(chǎn)時(shí)不盲目追產(chǎn),分析好上班,操作好本班,照顧好下班。
3 結(jié)語(yǔ)
良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要建立在長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上。針對(duì)“經(jīng)濟(jì)爐料”冶煉帶來(lái)的技術(shù)難題,要通過(guò)采取轉(zhuǎn)變操作理念、強(qiáng)化爐況管控、優(yōu)化操作調(diào)劑等措施,通過(guò)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、定量化、趨勢(shì)化的管理,達(dá)到爐況長(zhǎng)周期順行的目的。
(責(zé)任編輯:zgltw)







