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酒鋼5號高爐煤氣流分布失常的處理與恢復(fù)實踐

時間:2020-07-07 11:22來源:甘肅冶金 作者:zgltw 點擊:
張龍強 陳磊 (酒泉鋼鐵集團(tuán)宏興股份有限公司煉鐵廠) 摘 要 西鋼5號450m3高爐因原燃料變化,低料線時間長,中心氣流變?nèi)?,?dǎo)致煤氣流分布失常,爐況失常,通過嚴(yán)格控制低料線,
  • 張龍強  陳磊

    (酒泉鋼鐵集團(tuán)宏興股份有限公司煉鐵廠)


    摘  要  西鋼5號450m3高爐因原燃料變化,低料線時間長,中心氣流變?nèi)?,?dǎo)致煤氣流分布失常,爐況失常,通過嚴(yán)格控制低料線,根據(jù)風(fēng)口數(shù)與批重,焦炭負(fù)荷對應(yīng)關(guān)系,高爐逐步恢復(fù)至正常。

    關(guān)鍵詞  高爐  煤氣流分布  失常  低料線


    1  引言

    酒鋼5號高爐有效容積450m3,由于爐缸侵蝕及爐身冷卻壁破損,2016年11月10日停爐進(jìn)行優(yōu)化開級,爐體系統(tǒng)采用薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu)形式,爐頂配備紅外線成像攝像頭,對冷卻系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化完善檢測手段,風(fēng)口數(shù)由16個調(diào)整為14個,單鐵口出鐵,2017年9月5日開爐,經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)很快得到恢復(fù)。2019年10月5日高爐通過增加煤比、提高富氧措施進(jìn)一步強化,隨著產(chǎn)量的提升,爐內(nèi)出現(xiàn)滑尺,低料線時間逐步增加,雖然采取退批重、調(diào)整角度及調(diào)輕負(fù)荷措施,但未能有效控制爐況的惡化趨勢,2019年10月18日爐內(nèi)出現(xiàn)管道行程,2019年10月18日爐內(nèi)連續(xù)懸料,媒氣流分布失常。至此,高爐順行遭到破壞,爐況失常,各項經(jīng)濟指標(biāo)降低,通過對高爐失常原因進(jìn)行排查,并采取相應(yīng)措施,高爐恢復(fù)正常。

    2  爐況失常原因分析

    2.1  原燃料條件變化

    2019年10月15日焦化檢修,焦炭改為外購焦,原燃料質(zhì)量明顯下降,入爐原燃料質(zhì)量降低,尤其焦炭強度降低,導(dǎo)致爐內(nèi)出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象[1],爐況調(diào)劑將批重由18.9t調(diào)整為18.6t,同時采取加凈焦疏松料柱措施,10月16日爐內(nèi)滑尺現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。

    2.2  裝料制度調(diào)整

    由于滑尺現(xiàn)象未能得到改善,為盡快將料線趕至正常,10月16日批重由18.6t擴至18.8t,調(diào)整后,爐況表現(xiàn)為中心氣流變?nèi)?,再次進(jìn)行調(diào)整,將批重退至18.3t,同時裝料制度調(diào)整為J=33.5°(3)31.5°(3)20°(3)27.5°(3);k=33°(3)31°(4)29°(3),,穩(wěn)定氣流,滑尺期間調(diào)輕焦炭負(fù)荷疏松料柱,效果不明顯。

    2.3  低料線時間長,煤氣流分布失常

    2019年10月17日夜班爐況較10月16日中班變差,滑尺現(xiàn)象再次加劇,氣流分布惡化,在爐況運行狀況變差的情況下,低料線期間的參數(shù)控制不到位,沒有及時消除內(nèi)滑尺現(xiàn)象,9:26出現(xiàn)風(fēng)壓冒尖,煤氣利用由39%-40%下降至31%左右,爐內(nèi)產(chǎn)生管道行程,通過對裝料制度的調(diào)整,管道行程基本消除,煤氣利用穩(wěn)定在41.5%-42.5%之間,但料線正常后料尺工作變差,趕料線過程中爐內(nèi)再次出現(xiàn)風(fēng)壓冒尖,煤氣流分布失常。

    3  高爐恢復(fù)階段

    3.1  爐況恢復(fù)初期反復(fù)

    (1)2019年10月18日高爐氣流不穩(wěn)定,高爐難行,14:32休風(fēng)堵風(fēng)口恢復(fù)爐況。在恢復(fù)爐況期間,低料線時間長,爐內(nèi)氣流紊亂,沒有形成合理煤氣流分布,在未達(dá)到堵風(fēng)口恢復(fù)爐況的要求、各項參數(shù)沒有穩(wěn)定的情況下,開風(fēng)口間隔時間較短,導(dǎo)致爐內(nèi)氣流不穩(wěn)定,出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象,高爐恢復(fù)困難。

    (2)2019年10月20日17:42第二次休風(fēng)堵風(fēng)口恢復(fù)爐況,但由于對爐況分析不充分,料柱透氣性差,煤氣利用率偏高,焦炭負(fù)荷調(diào)整過快,導(dǎo)致爐況不穩(wěn)定。

    3.2  穩(wěn)定恢復(fù)爐況

    (1)嚴(yán)格控制低料線時間。2019年10月22日第三次體風(fēng)堵4#-11#風(fēng)口恢復(fù)爐況,嚴(yán)格執(zhí)行低料線時間不超2h,料線正常維持2個冶煉周期后進(jìn)行開風(fēng)口作業(yè)。

    (2)適宜的批重、負(fù)荷調(diào)整(表1)。

    image.png

    (3)裝料制度調(diào)整以控制邊緣打開中心為主,為防止?fàn)t缸熱量不足而引起渣鐵排放不正常,配加螢石,以改善渣鐵流動性。

    (4)高爐參數(shù)控制,根據(jù)爐況穩(wěn)定性,控制爐內(nèi)風(fēng)量,避免爐況出現(xiàn)反復(fù);用足風(fēng)溫;在確保物理熱的同時下調(diào)爐溫上限控制,堿度控制1.05±0.02倍,11月6日爐況恢復(fù)至正常。

    4   結(jié)語

    (1)在爐內(nèi)頻繁出現(xiàn)低料線,氣流不穩(wěn)定,高爐運行狀況變差的情況下,及時對爐況進(jìn)行調(diào)劑,消除高爐滑尺現(xiàn)象,嚴(yán)格控制低料線時間不超2h。

    (2)爐況恢復(fù)過程中,開風(fēng)口的條件要注重爐況接受爐溫或風(fēng)壓的能力,以及壓量關(guān)系與料速匹配的情況,爐況恢復(fù)要循序漸進(jìn)。

    (3)合理控制高爐參數(shù),批重、焦炭負(fù)荷要與風(fēng)口數(shù)相對應(yīng),控制適宣的爐溫、堿度,用足風(fēng)溫,活躍爐缸。

    5  參考文獻(xiàn)

    [1]  張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理[M].北京:治金工業(yè)出版社,2012.


    (責(zé)任編輯:zgltw)
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