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高爐爐缸側(cè)壁安全維護(hù)實(shí)踐

時(shí)間:2020-07-06 15:43來(lái)源:科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
王博 (河鋼宣鋼二鋼軋廠 河北張家口 075100) 摘 要 近十幾年來(lái),高爐爐缸燒穿事故呈增加趨勢(shì),從服役時(shí)間較長(zhǎng)高爐到新建不久高爐,都有爐缸燒穿的事例發(fā)生。同時(shí),國(guó)內(nèi)大型高爐處
  • 王博

    (河鋼宣鋼二鋼軋廠 河北張家口 075100)

    摘  要  近十幾年來(lái),高爐爐缸燒穿事故呈增加趨勢(shì),從服役時(shí)間較長(zhǎng)高爐到新建不久高爐,都有爐缸燒穿的事例發(fā)生。同時(shí),國(guó)內(nèi)大型高爐處于爐役中后期的數(shù)量增加,很多高爐普遍存在爐缸溫度過(guò)高現(xiàn)象。如何避免高爐爐缸燒穿事故,是擺在我們高爐工作者面前的一個(gè)重大而緊迫的任務(wù)。

    關(guān)鍵詞  高爐爐缸  風(fēng)口  提鈦?zhàn)o(hù)爐  鐵口  測(cè)溫預(yù)警


    1  引言

    宣鋼1#高爐(2500m3)于2008年3月15日點(diǎn)火生產(chǎn),至2018年3月已生產(chǎn)10年,單位爐容生鐵產(chǎn)量7491.48t/m3,高爐已處于爐役后期,鐵口附近區(qū)域爐缸碳磚溫度階段性大幅度升高,其中1#鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度T559最高達(dá)到563℃,影響高爐安全生產(chǎn)及指標(biāo)強(qiáng)化,因此,必須采取一系列技術(shù)及管理措施,減緩爐缸碳磚侵蝕速度,保證爐缸安全,實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)壽高效安全生產(chǎn)。

    2  系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目及實(shí)施過(guò)程

    2.1  理論依據(jù)

    選擇適應(yīng)爐役發(fā)展的鼓風(fēng)動(dòng)能及回旋區(qū)大小,保證高爐縱向和圓周上的溫度場(chǎng)分布均勻穩(wěn)定,初始煤氣流分布合理,以保證高爐穩(wěn)定順行,減小鐵水環(huán)流侵蝕,維護(hù)爐缸安全。以下部調(diào)劑為基礎(chǔ),上下部調(diào)劑相結(jié)合,穩(wěn)定邊緣煤氣流和爐體各層溫度,保證高爐穩(wěn)定順行,減少爐況波動(dòng),減少爐缸碳磚溫度超標(biāo)。 增加監(jiān)控手段,及早掌握爐缸側(cè)壁溫度變化趨勢(shì),提前采取針對(duì)性措施,是預(yù)防爐缸燒穿的重要手段。

    2.2  項(xiàng)目?jī)?nèi)容及實(shí)施過(guò)程

    2.2.1  提高冷卻強(qiáng)度

    提高軟水流量,高爐軟水流量由3700m3/h逐漸提高至40003/h,進(jìn)水溫度由45℃降低至43℃,1號(hào)鐵口區(qū)域38#冷卻壁第2根,41#冷卻壁第3根水管,2號(hào)鐵口區(qū)域4#冷卻壁第2根,7#冷卻壁第3根水管改為高壓水冷卻,提高冷卻效果。

    2.2.2  縮小風(fēng)口面積,采用長(zhǎng)風(fēng)口,提高風(fēng)速與鼓風(fēng)動(dòng)能

    高爐風(fēng)口布局對(duì)送風(fēng)制度有決定性的影響。大量生產(chǎn)實(shí)踐證明,初始中心煤氣流較弱, 爐缸中心難以吹透, 結(jié)果使死料柱處于呆滯狀態(tài), 爐芯焦更新緩慢, 同時(shí)高爐下部邊緣氣流偏強(qiáng),沿爐缸周邊滴落的鐵水量增加,提高了環(huán)流鐵水密度。爐底中心溫度低和爐前作業(yè)變壞正是爐芯焦透液性變差和爐缸活性下降的反映。1#高爐已處于爐役后期,風(fēng)溫水平降低導(dǎo)致鼓風(fēng)動(dòng)能下降,同時(shí)爐缸側(cè)壁溫度階段性偏高,因此必須保持足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能和風(fēng)口回旋區(qū)深度,吹透中心,保證爐缸活躍度。同時(shí)通過(guò)與其他企業(yè)的對(duì)標(biāo)考察中發(fā)現(xiàn),一直以來(lái),宣鋼高爐風(fēng)口長(zhǎng)度偏短,這也是高爐中心吹不透,爐況欠穩(wěn)定的原因。為此,1#高爐從2018年開(kāi)始調(diào)整風(fēng)口布局,風(fēng)口面積0.3303㎡縮小至0.3285㎡,風(fēng)口長(zhǎng)度由L585mm加長(zhǎng)至L615mm,鐵口上方風(fēng)口加長(zhǎng)至L635mm,高爐實(shí)際風(fēng)速保持在250m/s以上,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到了11000kg/m·s~12000kg/m·s(原10000~11000 kg/m·s),隨前期調(diào)整后,高爐爐缸狀態(tài)改善, 中心初始?xì)饬骰钴S, 壓差下降,為高爐加重焦炭負(fù)荷創(chuàng)造了條件。

    2.2.3  優(yōu)化布料矩陣,穩(wěn)定煤氣流分布

    隨著1#高爐進(jìn)入爐役后期,高爐的設(shè)計(jì)爐型與操作爐型產(chǎn)生了很大的差異,爐腰、爐腹內(nèi)襯受渣鐵侵蝕嚴(yán)重,高爐內(nèi)型直徑變大,實(shí)際高徑比減小,邊緣氣流易發(fā)展,中心氣流易受抑制。同時(shí)隨著1#高爐風(fēng)溫水平的降低,也會(huì)導(dǎo)致中心氣流減弱,邊緣煤氣流發(fā)展。技術(shù)人員以:“堅(jiān)持開(kāi)放中心,適當(dāng)抑制邊緣”方針,上部裝料制度由“礦5環(huán)、焦6環(huán)”的布料矩陣調(diào)整為“礦4環(huán)、焦6環(huán)”,適當(dāng)縮小礦環(huán)帶,收窄平臺(tái)寬度,加深漏斗深度,強(qiáng)化中心氣流,穩(wěn)定邊緣氣流,最終實(shí)現(xiàn)中心氣流充足及邊緣氣流穩(wěn)定。在這一過(guò)程當(dāng)中,邊緣不能壓得太“死”也不能太“活”,否則極易造成爐墻粘結(jié),所以需密切關(guān)注壁體溫度和水溫差的變化,發(fā)現(xiàn)跑偏時(shí),及時(shí)調(diào)整。通過(guò)調(diào)整,冷卻壁溫度波動(dòng)幅度減小,邊緣熱負(fù)荷水平趨于平穩(wěn),其爐體熱負(fù)荷穩(wěn)定在8 50 0×10 M J/h~10000×10 MJ/h。

    2.2.4  階段性鈦礦護(hù)爐與臨時(shí)堵風(fēng)口

    之前宣鋼高爐處理爐缸溫度升高,提鈦?zhàn)o(hù)爐是通過(guò)提高燒結(jié)礦或球團(tuán)礦來(lái)提高高爐入爐鈦負(fù)荷,此作法涉及上游原料配料及生產(chǎn)工藝調(diào)整,周期長(zhǎng)且存在滯后性,影響范圍廣。目前1#高爐通過(guò)實(shí)施階段性鈦礦護(hù)爐,自出現(xiàn)爐缸溫度超標(biāo)后,高爐配加鈦礦,提高鐵水[Ti]≥0.09%,[Si]控制0.35%~0.5%(正常0.25%~0.40%),保證鐵水溫度1500℃以上,若溫度升高較快時(shí),配合堵溫度高部位的風(fēng)口,減小此區(qū)域鐵水環(huán)流同時(shí)有利于鈦的碳氮化物沉積,對(duì)應(yīng)對(duì)爐缸側(cè)壁溫度升高有著立竿見(jiàn)影的效果。

    2.2.5  灌漿造襯

    生產(chǎn)過(guò)程中每日對(duì)爐皮溫度進(jìn)行測(cè)量,記錄,在定休前期對(duì)周期內(nèi)所測(cè)爐皮溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析匯總,根據(jù)測(cè)量記錄的溫度變化趨勢(shì),判斷冷卻壁與爐皮之間的間隙和劣化情況,當(dāng)溫度大于90℃時(shí),則對(duì)冷卻壁背面進(jìn)行灌漿。利用每3個(gè)月的定修或臨時(shí)休風(fēng)時(shí)機(jī),對(duì)確認(rèn)部位實(shí)施灌漿造襯,具體壓漿范圍根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際確定。冷卻壁熱面孔及微冷壓漿時(shí),灌漿壓力控制在2~2.5MPa,一般造襯厚度控制在100mm,局部薄弱區(qū)域可酌情加厚,但不大于200mm。

    2.2.6  鐵口維護(hù)管理

    高爐鐵口區(qū)域是爐缸部位最薄弱的環(huán)節(jié)之一,科學(xué)合理地維護(hù)好鐵口是爐前操作的首要工作。在高爐生產(chǎn)過(guò)程中,合理的鐵口深度是出盡渣鐵的有效保障,也能起到在鐵口周圍形成穩(wěn)定的泥包保護(hù)爐缸側(cè)壁的作用,保持穩(wěn)定的鐵口深度是保證爐前作業(yè)穩(wěn)定和高爐長(zhǎng)壽的重要手段之一。

    始終保持鐵周圍穩(wěn)定的泥包存在,這一點(diǎn)對(duì)于處于爐役后期尤其是側(cè)壁溫度有過(guò)較大幅度升高的高爐更為重要,1#高爐在生產(chǎn)過(guò)程中的具體操作是,對(duì)于要停場(chǎng)使用的鐵口,使用幾爐鐵高強(qiáng)度炮泥,以保證停場(chǎng)后鐵口周圍泥包能夠較長(zhǎng)時(shí)間存在;剛倒場(chǎng)投入使用的鐵口,前幾爐鐵也使用高強(qiáng)度炮泥,以便快速漲鐵口深度到位,快速形成泥包,后切換為普通炮泥,對(duì)保護(hù)爐缸薄弱點(diǎn)起到了一定作用。

    2.2.7  應(yīng)用爐皮測(cè)溫預(yù)警系統(tǒng)

    1#高爐在線運(yùn)行10年,原設(shè)計(jì)爐缸測(cè)溫使用的預(yù)埋式熱電偶部分損壞并且無(wú)法修復(fù),近兩年鐵口附近區(qū)域爐缸碳磚溫度階段性大幅度升高,爐缸侵蝕加劇,在沒(méi)有爐缸測(cè)溫情況下,作業(yè)區(qū)只能通過(guò)人工定時(shí)測(cè)量爐皮溫度掌握其變化情況,爐缸區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜且煤氣含量較高,存在安全隱患,也不能實(shí)時(shí)掌握其溫度變化情況,為彌補(bǔ)這一缺陷,1#高爐安裝了爐皮測(cè)溫預(yù)警系統(tǒng)。

    經(jīng)過(guò)前期詳細(xì)測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、分析,由技術(shù)人員會(huì)同廠家安裝調(diào)試工作人員現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè),最終確認(rèn)爐缸部位測(cè)溫點(diǎn)20個(gè),采用無(wú)線溫度傳感器,安裝在爐皮外側(cè),然后通過(guò)無(wú)線溫度采集儀,經(jīng)通訊線路傳輸至主控室電腦主機(jī),通過(guò)實(shí)時(shí)檢測(cè)爐皮溫度變化趨勢(shì),間接反映內(nèi)部磚襯的溫度變化,有效監(jiān)測(cè)高爐爐缸工作狀態(tài);也可幫助生產(chǎn)操作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)爐皮熱點(diǎn)和裂縫、爐皮發(fā)紅現(xiàn)象,并給出報(bào)警,保障高爐安全運(yùn)行。

    3  結(jié)語(yǔ)

    宣鋼1#高爐通過(guò)采取一系列技術(shù)措施,穩(wěn)定了爐缸側(cè)壁溫度,實(shí)現(xiàn)了爐況長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行及指標(biāo)改善,提高了生產(chǎn)效率,降低高爐能源介質(zhì)的消耗;為高爐長(zhǎng)壽奠定了基礎(chǔ),節(jié)約了高爐大修各項(xiàng)費(fèi)用,節(jié)約了流動(dòng)資金使用,同時(shí)能源消耗降低帶來(lái)污染物排放減少。項(xiàng)目的實(shí)施,提供了一整套快速處理爐缸側(cè)壁溫度大幅度升高的技術(shù)措施,在不大幅度降低冶強(qiáng)的條件下,能夠迅速降低超標(biāo)溫度點(diǎn)至正常水平。實(shí)施后1#高爐爐缸側(cè)壁溫度超標(biāo)次數(shù)減少,爐缸內(nèi)襯侵蝕速度有所減緩,避免了爐缸燒穿重大安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

    4  參考文獻(xiàn)

    [1] 張洪宇,王光偉,胡德順,等.鞍鋼朝陽(yáng)鋼鐵高爐爐缸管理實(shí)踐[J].鞍鋼技術(shù),2019(2):47-51.

    [2]  周帥,張化斌,王包明.寧鋼1號(hào)高爐爐缸長(zhǎng)壽維護(hù)實(shí)踐[J].浙江冶金,2018(1):40-43.

    [3]  劉志朝,柳祎,李會(huì)波.邯寶高爐爐缸側(cè)壁溫度升高的治理和維護(hù)[J].金屬世界,2016(3):65-68.


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