-
摘要:濕法脫硫中石膏品質(zhì)的提升是石膏綜合利用的前題,具有良好的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益,因此通過各種途徑提高石膏品質(zhì)具有重大的意義。
關(guān)鍵詞:石膏 提升 實踐
石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)具有適用范圍廣、脫硫效率高、技術(shù)成熟可靠、脫硫成本低等優(yōu)勢,是目前應(yīng)用最為廣泛的脫硫技術(shù),但其也有明顯的缺點,其副產(chǎn)品石膏的處置是一個難題,一般處置方式為外銷至水泥廠做緩凝劑,但品質(zhì)不穩(wěn)定是制約脫硫石膏商業(yè)化利用的主要原因,其主要表現(xiàn)為指標上亞硫酸鈣偏高,三氧化硫偏低,水分偏高從而影響其銷售。
陜鋼集團漢鋼公司在近年濕法脫硫系統(tǒng)的運行中,經(jīng)過不斷摸索,針對性的對整個脫硫系統(tǒng)進行了技術(shù)升級改造,并通過加強相關(guān)運行管理,一舉解決了石膏品質(zhì)不佳的問題,實現(xiàn)了石膏商業(yè)化利用,避免了二次污染,取得了顯著的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。
1 脫硫系統(tǒng)介紹
陜鋼集團漢鋼公司現(xiàn)有兩臺265平米燒結(jié)機及其配套石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng),設(shè)置一機一塔兩套系統(tǒng),單塔煙氣處理能力150萬m3/h,設(shè)計燒結(jié)煙氣二氧化硫濃度為2000㎎/m3,綜合脫硫率95%,主要由煙道系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、石灰粉儲存和漿液制備系統(tǒng)、氧化系統(tǒng)以及石膏排放和脫水系統(tǒng)組成。
在投運初期,由于系統(tǒng)設(shè)計原因,石膏品質(zhì)差,無法達到外售要求,只能臨時堆放,造成現(xiàn)場環(huán)境二次污染,給企業(yè)巨大的環(huán)保壓力。
2 必要的技術(shù)改造
針對石膏品質(zhì)不佳難以達到銷售要求的現(xiàn)狀,經(jīng)過深入研究結(jié)合現(xiàn)場實際,從以下兩方面進行了升級改造。
2.1增加強制氧化能力
原脫硫系統(tǒng)氧化系統(tǒng)單塔配備了2G-200型羅茨式鼓風(fēng)機,流量為73.6立方米/min,排氣壓力88.2kpa ,根據(jù)實際運行效果來看,該風(fēng)機遠不能滿足氧化要求,造成漿液中的CaSO3?1/2H2O在單位時間內(nèi)無法有效轉(zhuǎn)化為CaSO4?2H2O,石膏品質(zhì)較低,無法滿足銷售要求。在后續(xù)的改造中在原氧化系統(tǒng)增加了一臺同型號的羅茨風(fēng)機并重新布置了氧化風(fēng)管,既滿足了風(fēng)量的要求也減輕了備件成本,同時根據(jù)入口二氧化硫含量高低科學(xué)調(diào)度兩臺氧化風(fēng)機的開停,實現(xiàn)節(jié)能降耗,降低脫硫運行成本。
2.2增加石膏脫水系統(tǒng)
原石膏脫水系統(tǒng)為真空隔膜壓濾機,存在諸多弊端,一是石膏成型困難。當(dāng)石膏品質(zhì)較好時,其有效成分二水硫酸鈣呈結(jié)晶狀,其水分很難用普通的機械擠壓式脫除,壓榨后的石膏呈稀糊狀,現(xiàn)場環(huán)境污染嚴重車輛難以拉運,更不要談銷售。二是運行成本高昂。為了保證石膏成型及現(xiàn)場環(huán)境,只能人為的調(diào)整脫硫塔內(nèi)漿液品質(zhì)增加脫硫劑添加量確保石膏成型,但運行成本卻居高不下,石膏品質(zhì)仍未見明顯改觀。因此處于以上原因考慮,結(jié)合目前生產(chǎn)現(xiàn)狀在改造中增加了兩條GDT—1000型真空脫水皮帶極其配套設(shè)備,根據(jù)生產(chǎn)情況適時選擇開啟皮帶機或壓濾機,滿足生產(chǎn)需要。
3改造后的工藝調(diào)整
3.1漿液品質(zhì)的調(diào)整
要想獲得符合銷售要求的高品質(zhì)石膏,必須要從石膏生成的機理出發(fā),分析影響石膏生成的主要原因,從而有針對性的調(diào)整工藝確保石膏生成。
⑴加強漿液循環(huán),確保吸收反應(yīng)充分
根據(jù)生成機理和實踐摸索可知,在濕法脫硫運行過程中加強漿液的循環(huán)可有效提高漿液中二水硫酸鈣的生成,降低亞硫酸鈣的含量,但同時帶來了吸收塔內(nèi)氯離子的富集問題,針對以上問題結(jié)合實踐經(jīng)驗,我們摸索出了一套相對完善的相關(guān)要求。一是在控制成本的前提下盡可能的加大漿液噴淋量,使脫硫劑漿液在單位時間內(nèi)充分與含硫氣體反應(yīng),確保二水硫酸鈣的生成。二是保持合理的漿液密度,漿液密度是濕法脫硫的一項重要控制參數(shù),因為二水硫酸鈣晶粒的生成與漿液的過飽和度有直接關(guān)系,過高或過低都影響著石膏的生成,因此合理的密度是石膏生成的重要條件,根據(jù)摸索一般密度控制在1.1 t/m3—1.16t/m3之間。
⑵加強氧化風(fēng)量,確保氧化反應(yīng)充分
亞硫酸鈣轉(zhuǎn)化二水硫酸鈣的的必要充分條件就是氧化,因此在濕法脫硫中氧化風(fēng)量必須滿足要求,一是要根據(jù)運行狀況科學(xué)的調(diào)度氧化風(fēng)機的開機數(shù)量,確保風(fēng)量滿足要求。二是要創(chuàng)造合理的氧化條件確保氧化風(fēng)量的利用率,如:氧化風(fēng)管的布置及保持合理的漿液PH值等,因為亞硫酸鈣的氧化速率與亞硫酸氫根(HSO3)濃度、氧氣(O2)濃度、pH值、溫度、煙氣中氧氣對SO2的比率、漿液的循環(huán)率、漿液的黏度和密度等綜合因素有關(guān)。HSO3與O2反應(yīng)速率很快,但在漿液中O2的溶解度非常有限,因此氧化速率常常受O2在液膜中的擴散能力的影響。pH值的高低影響漿液中HSO2的濃度,pH值越低,漿液中HSO2的濃度越高,當(dāng)pH值<6時,SO2在水中主要以HSO2形態(tài)存在,pH值在3.5-4.5之間,幾乎全部為HSO2形態(tài)存在。根據(jù)氧化速率與pH值的關(guān)系,當(dāng)pH值>5.5時,氧化速率急劇下降。因此,控制pH值在適當(dāng)?shù)椭捣秶鷥?nèi)對亞硫酸鈣氧化是有利的,這就為形成合格的石膏晶體奠定了基礎(chǔ)。
⑶保持吸收塔內(nèi)合理的氯離子含量
由于真空脫水皮帶的投運不可避免的將引起塔內(nèi)氯離子的富集,富集的氯離子不但嚴重腐蝕設(shè)備還會引起脫硫效率的下降。因此如何控制吸收塔內(nèi)氯離子含量是個難題。根據(jù)氯離子只能由水帶走的原理我們做了如下調(diào)整。在正常運行期間我們使用脫水皮帶進行石膏脫水,當(dāng)氯離子達到警戒值時我們開啟板框壓濾機,將濾出的濾液水輸送至煉鋼燜渣使用,確保塔內(nèi)氯離子長期處于合理范圍。
⑷確保電除塵高效運行
電除塵的高效運行是獲得高品質(zhì)脫硫石膏的前提條件,一般應(yīng)控制電除塵出口粉塵在50mg/m3以下。煙氣中過多飛灰進入脫硫塔內(nèi)會嚴重阻礙煙氣中的SO2與漿液的接觸,降低了脫硫劑漿液中Ca2-的溶解速率,同時飛灰會溶出的一些重金屬,如汞、鎂、鎘、鋅等會抑制Ca2-與HSO3的反應(yīng)。因此加強電除塵的管理是必不可少的。
3.2脫水皮帶機的運行控制
脫水皮帶機是生產(chǎn)出合格石膏的理想設(shè)備,要想獲得良好的運行效果就必須要“勤觀察、勤調(diào)整”。如發(fā)現(xiàn)運行異常時要果斷處置防止造成生產(chǎn)事故。在運行過程中我們總結(jié)出一下經(jīng)驗:
⑴當(dāng)料餅上出現(xiàn)細小的裂紋時一般水分偏大且真空度較高,說明漿液中亞硫酸偏高,需盡快調(diào)整加強漿液循環(huán)
⑵當(dāng)脫水效果較好時,料餅表面的水分應(yīng)在布料盒前方3米內(nèi)被抽干且真空度一般偏低,說明料餅透氣性較好,水分低。
⑶控制合理的料餅厚度,一般要求料餅厚度20mm—30mm之間,過薄造成設(shè)備未出力、能源浪費,過厚負壓高、水分高,可通過調(diào)整皮帶的速度獲得理想的料餅厚度。
結(jié)束語:脫硫石膏的品質(zhì)提升是實現(xiàn)商業(yè)化利用的前題,但影響脫硫石膏品質(zhì)的因素較多,如漿液中的密度、pH值、氧化風(fēng)量、石膏晶體的顆粒形狀和大小、石膏脫水設(shè)備的運行狀態(tài)及參與反應(yīng)控制過程參數(shù)等。如果工藝條件控制不好,石膏品質(zhì)就難以達到理想狀態(tài),因此必要的技術(shù)改造和精心的生產(chǎn)工藝是控制與提高脫硫石膏品質(zhì)的有效途徑。
(責(zé)任編輯:zgltw)