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摘 要 昆鋼2500m3高爐根據(jù)噴吹原煤條件,通過優(yōu)化煙煤和無煙煤配煤比例,提高磨機臺時產(chǎn)量,降低了噴吹成本,并改善了煤粉燃燒效果。在經(jīng)濟煤比150~170kg/t的范圍內(nèi),保持風溫1200℃、富氧率3.00%、綜合入爐品位54%的條件下,實現(xiàn)高爐燃料比515kg/t。
關鍵詞 高爐 混合噴吹 優(yōu)化實踐
1、前言
昆鋼2500m3高爐配備一臺ZGM133N型中速磨煤機,采用一級高濃度低壓脈沖長袋除塵器制粉工藝,設計產(chǎn)能60t/h。煤粉干燥采用高爐熱風爐廢氣與高溫煙氣的混合氣體,采用并罐單管路加爐前煤粉分配器噴吹工藝,采用氮氣充壓、流化、濃相噴吹,可實現(xiàn)不間斷噴吹,確保操作安全。
2、昆鋼2500m3高爐噴吹的原煤條件
昆鋼2500m3高爐自2012年6月開爐以來,一直積極推進“揮發(fā)分高、著火點低、易于燃燒、易于被高爐接受、可磨性好”的煙煤與“揮發(fā)分低,著火點高,反應性差”的無煙煤混合噴吹工藝。2014年在開展昆鋼2500m3高爐低品位、高渣比條件下的經(jīng)濟煤比研究工作,得出經(jīng)濟噴煤比范圍為150~170kg/t。但當時所使用的煙煤、無煙煤可磨性指數(shù)較差,中速磨臺時產(chǎn)量較低,只達到44t/h。同時由于資源不足,無煙煤、煙煤的采購量不穩(wěn)定,品種繁多,且每一個煤種都是供應商在周邊料場進行混配以后的結果,質(zhì)量波動較大,最終導致噴吹煤粉質(zhì)量波動大,混噴效果不夠理想[1]。2015年12月份開始昆鋼2500m3高爐進行“川瘦”煙煤和無煙煤混合噴吹,煤種相對穩(wěn)定,給高爐繼續(xù)優(yōu)化煤粉混合噴吹提供了條件,昆鋼2500m3高爐煙煤和無煙煤工業(yè)分析見表1,昆鋼2500m3高爐煙煤和無煙煤發(fā)熱量、著火點、可磨性、爆炸性、理論置換比見表2。
3、煤粉制備和噴吹的生產(chǎn)情況
昆鋼2500m3高爐從2015年12月19日開始進行煙煤、無煙煤混合制粉和噴吹生產(chǎn),具體配比調(diào)整、能源介質(zhì)消耗、產(chǎn)能情況見表3。
從表3可知,當煙煤配比大于50%后臺時產(chǎn)能提升明顯,同時噸煤生產(chǎn)的電耗、煤氣消耗降低,噸煤噴吹的氮氣消耗降低。這和“川瘦”煙煤的可磨性指數(shù)比無煙煤的高,提高“川瘦”煙煤的配比有利提高臺時產(chǎn)量,臺時產(chǎn)量的提高能降低能源介質(zhì)的消耗是對應的。當煙煤配比超過70%達到80%時,能源介質(zhì)氮氣、煤氣、電消耗開始反彈。這是由于“川瘦”煙煤含水高(>13%),粘結性強,配用比例提高到一定量后,導致干燥氣大量使用,煤氣消耗增加,運輸設備粘結,下料不正常,空磨和震磨次數(shù)增加,產(chǎn)量下降,使能源介質(zhì)消耗增加。因此,從節(jié)能降耗效果考慮以煙煤配比控制在50%~70%較為理想。需要說明的是4月份在煙煤配比提升到70%后,因與之配用的無煙煤煤質(zhì)差,出現(xiàn)制粉困難,配比調(diào)整為50%:50%后才恢復正常。煙煤配用提高到70%后還出現(xiàn)磨機震磨頻繁、原煤倉落料口堵塞加劇、人工定時清堵次數(shù)增多等情況。為保證制粉系統(tǒng)的安全性,煙氣爐爐膛溫度、磨機出口溫度等工藝參數(shù)都需不同程度的下調(diào),制粉的臺時產(chǎn)量也有不同程度的下滑。
4、煙煤和無煙煤配比使用及高爐燃料消耗情況
昆鋼2500m3高爐從2015年12月份開始進行“川瘦”煙煤和無煙煤的混配噴吹。由于“川瘦”煙煤質(zhì)量相對穩(wěn)定,在保持經(jīng)濟煤比150~170kg/t的前提下,進行配煤結構的持續(xù)優(yōu)化探索。配煤比例及高爐相關經(jīng)濟技術指標見表4、5。
從表4、5中可知,在經(jīng)濟煤比150~170kg/t的范圍內(nèi),保持風溫1200℃、富氧率3.21%、綜合入爐品位54%的條件下,“川瘦”煙煤配用比例大于50%能獲得較低燃料比,而使用“川瘦”煙煤60%+無煙煤40%的配煤結構時,高爐ηco為47.21%,燃料比為511.29kg/t,燃料消耗最低。因此,從實踐可知在保持現(xiàn)有原燃料條件和操作參數(shù)的前提下,“川瘦”煙煤60%+無煙煤40%的配煤結構是最低燃料消耗的配煤結構。
同時從表4、5中也可知,在相同的配煤結構下,因混合煤粉的成分差異,導致燃料消耗不同。特別是混合煤粉固定碳低于76%,灰分高于12%時,混配后煤粉揮發(fā)分升高帶入的H2和熱量所降低的燃料量低于因固定碳降低、灰分升高所消耗的燃料量導致總燃料消耗升高,這也是為什么其它鋼鐵企業(yè)能做到全煙煤噴吹或高配比煙煤噴吹的原因所在。因為省外很多企業(yè)混合噴吹煤粉固定碳控制在70%左右,揮發(fā)分20%~25%,灰分小于9%,嚴格控制噴吹煤粉灰分比所用焦炭灰分低2%的燃料要求,實現(xiàn)混配煤粉揮發(fā)分升高帶入的H2和熱量所降低的燃料量高于因固定碳降低、灰分變化所消耗的燃料量實現(xiàn)總燃料消耗降低的目的。而昆鋼的原煤成分達不到省外的水平,省外全煙煤或煙煤大比例配用的噴吹實踐只能作為參考。昆鋼2500m3高爐所使用的焦炭灰分為14%,噴吹煤粉的灰分應嚴格控制在12%以內(nèi)。因此,在不能保持現(xiàn)有原煤采購現(xiàn)狀的情況下,能滿足混合煤粉成分Aad<12%、S<0.8%、Vad>11%,C固>76%的煙煤和無煙煤采購也能實現(xiàn)降低燃料比的目的。
5、結論
綜合原煤出入庫管理、配用、減少內(nèi)部撥運次數(shù),降低能源介質(zhì)消耗、提高產(chǎn)能、穩(wěn)定粉樣指標、穩(wěn)定高爐爐況、提升高爐經(jīng)濟技術指標,以及無煙煤煤種、煤質(zhì)不穩(wěn)定的實際情況,得出以下結論:
(1)昆鋼2500m3高爐煙煤和無煙煤混合噴吹時,“川瘦”煙煤配用比例>50%,以“川瘦”煙煤60%+無煙煤40%的配煤結構為最佳配煤結構;
(2)昆鋼2500m3高爐混合煤粉噴吹時,混合煤粉成分要達到Aad<12%、S<0.8%、Vad>11%,C固>76%的要求,嚴格控制噴吹煤粉灰分比所使用焦炭灰分低2%。
6 參考文獻
[1] 李信平,盧鄭汀.昆鋼2500m3高爐低品位高渣比生產(chǎn)條件下的經(jīng)濟煤比[J].煉鐵,2015,34(6):32-36.
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