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漢鋼2號高爐優(yōu)化操作提升指標實踐

時間:2020-05-28 13:38來源:陜鋼集團漢中鋼鐵有限責 作者:毛潔成 張東宏 點擊:
摘 要 2017年漢鋼2號高爐(2280m3)通過合理搭配使用一二級焦炭,加強上下部調劑,選擇適宜的熱制度和造渣制度,加強冷卻制度的控制,抓好爐前出鐵操作等措施,確保高爐達到了長
  • 摘  要  2017年漢鋼2號高爐(2280m3)通過合理搭配使用一二級焦炭,加強上下部調劑,選擇適宜的熱制度和造渣制度,加強冷卻制度的控制,抓好爐前出鐵操作等措施,確保高爐達到了長期穩(wěn)定順行,高爐利用系數(shù)由2.20提高到2.51,主要技術經濟指標得到了大幅度提升。

    關鍵詞  高爐  上下部調劑  制度  操作  指標

    1  前 言

    漢鋼公司2號高爐(2280m3)于2012年8月15日投產,投產后因受外圍條件制約(如噴煤富氧系統(tǒng)不能同期投運、新設備運行不穩(wěn)定等)及應對原燃料變化操作經驗不足,各項技術經濟指標均不理想。2017年通過合理搭配使用一二級焦炭,加強上下部調劑,選擇適宜的熱制度和造渣制度,加強冷卻制度的控制,抓好爐前出鐵操作等措施,確保高爐達到了長期穩(wěn)定順行,高爐主要技術經濟指標得到了大幅度提升,2280m3高爐主要技術經濟指標變化情況見表1。

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    2  合理搭配使用一二級焦炭

    在高冶煉強度、高噴煤比條件下,焦炭質量變化對高爐指標的影響率在35%左右[1]。漢鋼2號高爐因受地域及成本因素的制約,所使用的焦炭全部為外購水熄搗固焦,且供應緊張,品種多,一二級焦入爐配比經常變動。2017年焦炭質量指標(見表2)達不到公司內控標準(見表3),焦炭粒度偏小、水分波動大、含沫量高、灰分高、固定碳低、熱態(tài)性能差,已成為影響高爐生產指標的重要因素。如何在現(xiàn)有的焦炭條件下保證高爐長期穩(wěn)定順行,提升高爐指標,一是保證一級焦入爐比例大于50%的前提下,視焦炭供應情況合理搭配使用二級焦,甚至同時使用三種焦炭,但始終將質量較好的焦炭布在高爐中心,以改善料柱中心的透氣性;二是根據(jù)一二級焦入爐配比的變化摸索出對應的焦炭負荷及綜合負荷,在變焦炭配比時,盡量將負荷一次調整到位,以減少爐溫及爐況的波動。

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    3  加強上下部調劑

    上穩(wěn)下活是高爐生產的調劑原則,只有在爐缸工作充分活躍后,輔以正確的上部調劑才能使爐況穩(wěn)定順行,并達到提高煤氣利用率降低燃料比的目的。因此應選擇好風口面積以保持合適的風速和鼓風動能,同時上部選擇合適的裝料制度。

    針對2號高爐原燃料條件較差,爐缸中心欠活躍,邊緣氣流不穩(wěn)定的客觀現(xiàn)狀,技術管理人員利用檢修機會縮小風口面積,并根據(jù)爐缸圓周風口工作狀況調整風口布局,風口配置由¢120mm×21+¢115mm×7調整為¢120mm×10+¢115mm×12+¢110mm×6,風口面積由0.3102m2縮小到0.2947m2,風速由218m/s提高到222m/s。風口調整后視爐況運行又對布料矩陣進行了調整,布料矩陣由C92827262524213O103938372625242調整為C92827262524213O102938373625242,加權平均角差由6.22°調到5.88°。通過加強上下部調劑,高爐煤氣流分布更趨合理,煤氣利用率由44.3%提高到45.5%,煤氣利用得到改善后,爐況的穩(wěn)定性和抗波動能力增強,為高爐長期穩(wěn)定順行,提升指標奠定了基礎。

    4  選擇適宜的熱制度和造渣制度

    4.1  熱制度選擇

    熱制度是爐缸工作熱狀態(tài)的反映。高爐爐溫穩(wěn)定,渣鐵物理熱充沛是保持爐況穩(wěn)定順行的基礎。高爐表示爐溫的指標有兩個:一個是“物理熱”即指鐵水溫度;另一個是“化學熱”即指生鐵含硅量;一般鐵水中含硅量越高,鐵水溫度越高,反之則鐵水溫度越低[2]。對實施低硅鐵冶煉的高爐來說,低硅必須以物理熱充沛為前提,因此控制好鐵水物理熱是關鍵。如渣鐵熱量不足,易引起爐缸不活躍、堆積,甚至造成爐涼事故。2號高采取固定高風溫(1220℃)用調劑煤氧量來平衡爐溫,【Si】按0.35%±0.10%控制,要求鐵水溫度≥1480℃;正常生產時嚴禁高爐出現(xiàn)連續(xù)兩爐生鐵硅或物理熱低于下限。

    4.2  造渣制度選擇

    造渣制度選擇應滿足:具有良好的流動性和脫硫能力,熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性要好,有利于爐況順行和爐襯維護[3]??刂七m宜的爐渣堿度和渣中鎂鋁比可改善爐渣的滲透能力和流動性。針對漢鋼高爐爐渣中Al2O3含量高達15.5%,通過提高燒結礦中MgO含量,將爐渣中MgO含量由7%提高到8%,適當提高爐渣中MgO含量,爐渣的粘度下降,熔化性溫度降低,穩(wěn)定性提高。通過生產實踐將2號高爐二元堿度控制在1.15~1.20之間,爐渣中鎂鋁比控制在0.45~0.55之間,三元堿度控制在1.35~1.45之間,保證了爐渣冶金性能的穩(wěn)定,起到了良好的冶煉效果。

    5  加強冷卻制度控制

    合理的冷卻制度不但有利于保證高爐操作爐型的正常與穩(wěn)定,促進高爐穩(wěn)定順行,而且還有利于降低冷卻器件燒損,降低高爐的休風率。2號高爐是薄壁爐襯,采用的是軟水密閉循環(huán),其中爐腹、爐腰和爐身下部有三段銅冷卻壁,2017年針對渣皮脫落較頻繁,常引起爐溫及爐況的波動,一是將軟水流量由4250m3/h增加到4350m3/h,二是將進水溫度由38℃降到37℃,冷卻強度提高后,渣皮頻繁脫落的現(xiàn)象得到了有效控制,各段熱負荷穩(wěn)定在控制范圍,銅冷卻壁壁體溫度≤70℃,軟水系統(tǒng)溫差≤6℃。為防止產生“汽塞”現(xiàn)象,要求每4天進行一次軟水系統(tǒng)排汽。

    6  抓好爐前出鐵操作

    爐前出鐵操作是高爐冶煉操作中的一個重要組成部分,如果不能按時出凈渣鐵,爐缸中液態(tài)渣、鐵面升高后使爐缸料柱的透氣性惡化,不僅風壓升高,風量降低、下料速度降低,而且在爐缸工作不活躍時還會導致崩料或懸料[4]。

    2號高爐產量提高后,出鐵穩(wěn)定率低,渣鐵不能及時出凈已成為制約高爐生產的限制性環(huán)節(jié)。2017年對三班出鐵做出統(tǒng)一規(guī)定:堵口20min后退泥炮,退炮后先用Φ60mm的鉆頭鉆鐵口1.0m~1.5m,然后開始對鐵口進行烘烤,嚴禁潮鐵口出鐵,鐵水罐兌好后視鐵口情況用Φ60mm的鉆頭鉆至2.0m~2.5m,然后換成Φ55mm的鉆頭將鐵口鉆開,堵口時統(tǒng)一打泥量為泥炮定尺的2.0格。要求爐前做好出鐵前準備工作,及時修補泥套,鐵水罐兌好后必須15min內打開鐵口,堵口時嚴禁鐵口冒泥。通過以上措施的采取,鐵口深度控制在2.7~3.0m,出鐵流速控制在5~6t/s,出鐵時間控制在90~120min,出鐵穩(wěn)定率大幅度提升,杜絕了爐內憋渣鐵,有效地控制了鐵量差,為高爐長期穩(wěn)定順行,提升指標提供了保障。

    7  結束語

    漢鋼2號高爐通過不斷摸索,2017年通過優(yōu)化操作,實現(xiàn)了高爐的長期穩(wěn)定順行,技術經濟指標得到了大幅度提升,但因受焦炭質量影響,燃料比仍較高。

    (1)合理搭配使用一二級焦炭是保證爐況長期穩(wěn)定順行的物質基礎。

    (2)加強上下部調劑及選擇適宜的熱制度和造渣制度是高爐操作的關鍵。

    (3)加強冷卻制度的控制對爐況長期穩(wěn)定順行和提升指標起著重要的作用。

    (4)要實現(xiàn)高爐好的指標,原燃料的結構和質量應滿足高爐冶煉基本要求,并不斷強化外圍組織和設備管理,為高爐正常生產提供良好的保障。

    參考文獻:

    [1]  王維興.高爐煉鐵對原燃料質量的要求和影響. 2011年全國煉鐵原料學術會議.

    [2]  范廣權.高爐煉鐵操作.北京:冶金工業(yè)出版社,2008年第1版:109.

    [3]  由文革.適用高爐煉鐵技術.北京:冶金工業(yè)出版社,2007年第1版:248. 

    [4]  張殿有.高爐冶煉操作技術.北京:冶金工業(yè)出版社,2006年第1版:172. 

    (責任編輯:zgltw)
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