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摘要:本文對(duì)焦炭質(zhì)量惡化對(duì)爐況的影響進(jìn)行了分析,通過(guò)采取合理上下部調(diào)劑、細(xì)化爐內(nèi)操作、強(qiáng)化爐前出鐵及加強(qiáng)原燃料管理等措施,高爐爐況恢復(fù)正常,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:焦炭質(zhì)量、爐況、技術(shù)指標(biāo)
1 酒鋼7號(hào)高爐(2580m3)焦炭質(zhì)量情況
高爐生產(chǎn)對(duì)焦炭質(zhì)量指標(biāo)要求是:M40高、M10低、CRI低、CSR高,揮發(fā)分低、固定碳高,灰分低、水分、硫磺低,且各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)都要求保持穩(wěn)定,以利于高爐操作及長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。正常生產(chǎn)情況下,酒鋼7號(hào)高爐使用3#4#焦?fàn)t干熄焦,由于7號(hào)高爐處于爐役后期,爐體破損較嚴(yán)重,出于護(hù)爐需要,3#4#焦?fàn)t焦炭指標(biāo)基本保持穩(wěn)定,但在干熄焦供應(yīng)不足或焦化檢修期間,高爐被迫補(bǔ)充部分落地焦或者使用濕熄焦生產(chǎn)。2016年8月5日至9月3日,焦化系統(tǒng)檢修,7號(hào)高爐改用濕熄焦生產(chǎn),濕熄焦質(zhì)量差,成分波動(dòng)較大,粒度碎,導(dǎo)致爐內(nèi)料柱透氣性變差,高爐爐況波動(dòng),產(chǎn)量下降,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)惡化。
從表1中看出,改用濕熄焦后焦炭綜合Mt升高2.56 %、Ad上升0.10 %、Std上升0.09 %、M10升高0.19%、M40下降0.18%、CRI升高0.35%、CSR下降0.09%,其中Mt、CRI上升顯著。
2 焦炭質(zhì)量變差對(duì)爐況的影響
2.1 高爐接受風(fēng)量能力變差,頻繁出現(xiàn)滑尺、崩料,影響爐況順行
焦炭質(zhì)量變差對(duì)爐況的影響首先表現(xiàn)在高爐接受風(fēng)量能力下降,風(fēng)壓不穩(wěn),容易憋壓,料速不均;頻繁出現(xiàn)滑尺崩料、風(fēng)壓冒尖現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)可能引起管道、懸料,甚至爐況失常。2016年8月5日改用濕熄焦后,爐況穩(wěn)定性逐漸變差,風(fēng)量回縮,頻繁出現(xiàn)靜壓、風(fēng)壓冒尖現(xiàn)象,其中因靜壓冒尖造成高爐減風(fēng)6次、懸料2次、難行一次、管道行程1次。
2.2 中心氣流下降,邊緣氣流不穩(wěn)定
濕熄焦入爐后,中心氣流逐步減弱、中心區(qū)域變大,十字測(cè)溫中心溫度由660℃下降至550-620℃,期間雖對(duì)裝料制度多次進(jìn)行調(diào)整,但效果不理想,風(fēng)量由4450m3/min進(jìn)一步回縮至4350m3/min,中心氣流進(jìn)一步下降至500℃以下,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐墻溫度波動(dòng)大,爐皮開焊及冷卻壁水管破損加劇。
2.3 煤氣利用變差,爐缸熱制度不穩(wěn)定
隨著焦炭質(zhì)量變差,高爐調(diào)輕焦炭負(fù)荷應(yīng)對(duì),造成高爐煤氣利用率下降較多且不穩(wěn)定,高爐操作難度增加,爐溫波動(dòng)大,爐溫合格率低,硅偏差高。8月份爐溫合格率41.13%,9月份爐溫合格率47.25%,8-9月份日平均硅偏差高達(dá)0.134,生鐵一級(jí)品率0.44%,二級(jí)品率86%。
2.4 爐缸不活,風(fēng)口破損加劇
因爐況穩(wěn)定性變差,風(fēng)量回縮,鼓風(fēng)動(dòng)能下降,導(dǎo)致爐缸活躍性變差,而且焦炭質(zhì)量變差后,死料柱的透液性和透氣性下降,熔融的渣鐵在風(fēng)口回旋區(qū)不易滲下去,導(dǎo)致風(fēng)口燒損幾率增加,使用濕熄焦期間風(fēng)口破損六件,因更換破損風(fēng)口非計(jì)劃休風(fēng)一次。
2.5 渣鐵排放不均
因中心氣流不足,爐缸渣鐵環(huán)流加劇,鐵口維護(hù)難度大,常出現(xiàn)鐵口通道卡碎焦現(xiàn)象,爐前出鐵不均勻,一個(gè)鐵口出渣多,另一個(gè)鐵口出鐵多,并且出鐵時(shí)間縮短、鐵次增加,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度加大。
2.6 爐墻溫度上升
使用干熄焦生產(chǎn)時(shí),爐身二段溫度最高點(diǎn)基本在500℃以下,改用濕熄焦以后,隨中心氣流減弱,邊緣氣流逐步發(fā)展,爐身熱負(fù)荷升高,造成爐墻溫度波動(dòng),最高溫度達(dá)到800℃,頻繁出現(xiàn)大于600℃的溫度波動(dòng)。
2.7 生鐵質(zhì)量變差
改用濕熄焦后,爐況穩(wěn)定性變差,爐溫波動(dòng)大,熱制度不穩(wěn)定,爐缸活躍性下降,高爐脫硫能力減弱,鐵水硫磺逐步升高,鐵水質(zhì)量下降。2016年8-9月份平均鐵水[S]0.044%、0.043%,其中日平均鐵水[S]最高達(dá)到0.054%。
2.8 產(chǎn)量下滑,指標(biāo)惡化
改用濕熄焦后,高爐產(chǎn)量大幅度下降,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)惡化明顯。
從表4中看出,改用濕熄焦后高爐產(chǎn)量下降61t/d,煤比下降25.3kg/t、燃料比升高12kg/t。
3 爐況調(diào)整及生產(chǎn)管理
3.1 爐況調(diào)劑
上部調(diào)劑是改變沿高爐半徑的粒度分布以控制高爐斷面的氣流分布,焦炭質(zhì)量變差后,上部調(diào)劑的思路是:活躍中心,合理疏導(dǎo)氣流,改善料柱及軟熔帶的透氣性,維持爐況穩(wěn)定。
3.1.1.1裝料制度
改用濕熄焦前,裝料制度使用38°打頭的焦5礦4、焦礦同角的裝料制度,焦環(huán)33332,礦環(huán)2442,煤氣利用率穩(wěn)定,爐況順行。 8月5日全開風(fēng)口后改用濕熄焦,爐內(nèi)中心氣流逐步減弱、中心區(qū)域變大,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況穩(wěn)定性變差,風(fēng)量偏小。雖對(duì)裝料制度多次進(jìn)行調(diào)整,但效果不理想。8月25日休風(fēng)后將裝料制度焦5礦4調(diào)整焦6礦4,進(jìn)一步增加中心焦量,增加焦層厚度,開放中心氣流,爐況恢復(fù)正常。
3.1.1.2批重
焦炭質(zhì)量惡化后,料柱透氣性變差,風(fēng)量必然回縮,若批重過(guò)大,將導(dǎo)致中心、邊緣氣流均被壓制,破壞高爐順行。因此,批重的選擇應(yīng)在原燃料所能承受的正常批重的基礎(chǔ)上退守。在改用濕熄焦前,批重53t, 8月5日全開風(fēng)口后改用濕熄焦,因爐況穩(wěn)定性變差,批重退至52.6t,調(diào)整后爐況沒(méi)有好轉(zhuǎn),頻繁出現(xiàn)靜壓分叉及風(fēng)壓冒尖現(xiàn)象,分析認(rèn)為全開風(fēng)口后批重沒(méi)有及時(shí)跟上,批重過(guò)小,爐內(nèi)氣流不穩(wěn),后期逐步將批重?cái)U(kuò)至55t,爐況穩(wěn)定性有所好轉(zhuǎn),煤氣流分布趨于穩(wěn)定。
3.1.1.3負(fù)荷
焦炭質(zhì)量變差后,料柱骨架作用變?nèi)?,只有增加焦炭?shù)量才能維持料柱透氣性和透液性。8月5日改用濕熄焦后,焦炭負(fù)荷由3.95倍逐步調(diào)整至3.59倍,增加焦層厚度,改善料柱的透氣性。
3.1.1.4料線
焦炭質(zhì)量變差后,中心氣流變?nèi)?,邊緣氣流發(fā)展,若料線過(guò)深,將導(dǎo)致邊緣氣流受阻而影響爐況順行,因此應(yīng)適當(dāng)提高料線或者保持料線不變,尤其杜絕長(zhǎng)期低料線。改用濕熄焦期間料線維持1.7m,低料線時(shí)間不超過(guò)2h。
3.1.2中部調(diào)劑
加強(qiáng)對(duì)爐墻溫度及水溫差的監(jiān)控,根據(jù)爐墻溫度、水溫差情況及時(shí)調(diào)整裝料制度,適當(dāng)抑制邊緣氣流,開放中心,防止邊緣氣流過(guò)分發(fā)展導(dǎo)致渣皮脫落致使冷卻壁破損,同時(shí)在爐墻溫度高的方向架設(shè)噴淋打水,防止?fàn)t皮開裂燒出。
3.1.3下部調(diào)劑
3.1.3.1進(jìn)風(fēng)面積
2016年8月份,7號(hào)高爐進(jìn)風(fēng)面積0.3459m2(28個(gè)風(fēng)口),8月5日-17日全開風(fēng)口期間,風(fēng)量回縮(4318m3/min),鼓風(fēng)動(dòng)能下降至101.6 kj/s。由于風(fēng)量小、鼓風(fēng)動(dòng)能不足,中心氣流減弱,爐況穩(wěn)定性差,頻繁出現(xiàn)靜壓分叉及風(fēng)壓冒尖現(xiàn)象。8月25日計(jì)劃?rùn)z修,縮小進(jìn)風(fēng)面積至0.3381m3,上線620mm長(zhǎng)風(fēng)口,提高鼓風(fēng)動(dòng)能及回旋區(qū)長(zhǎng)度。調(diào)整后效果明顯,在26個(gè)風(fēng)口生產(chǎn)下,風(fēng)量達(dá)到4280m3/min,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到120 kj/s以上。
3.1.3.2風(fēng)量
焦炭質(zhì)量惡化后料柱透氣性變差,爐內(nèi)壓差升高,易出現(xiàn)管道、崩料及懸料,因此應(yīng)適當(dāng)控制風(fēng)量,降低冶煉強(qiáng)度,操作上以管道的預(yù)防為主,保證爐況順行。在26個(gè)風(fēng)口生產(chǎn)下,風(fēng)量按≯4350m3/min控制,風(fēng)壓較正常降低0.002MPa,嚴(yán)禁頻繁大幅度加、減風(fēng)導(dǎo)致爐況波動(dòng)。
3.1.3.3風(fēng)溫
焦炭質(zhì)量惡化,適當(dāng)提高風(fēng)溫水平能促進(jìn)煤粉燃燒,改善料柱透氣性,同時(shí)還能提高鼓風(fēng)動(dòng)能,有助于爐況順行。濕熄焦入爐后,操作上風(fēng)溫按1160-1170℃控制,因爐熱、料尺工作差退風(fēng)溫不能低于1100℃,換爐期間3-5分鐘保持風(fēng)溫穩(wěn)定,每次提風(fēng)溫不大于10℃,穩(wěn)定10分鐘再可提風(fēng)溫。
3.1.3.4煤量
適當(dāng)降低煤比,可減少焦炭的劣化,改善料柱的透氣性,保證爐況順行。濕熄焦入爐后,噴煤量的調(diào)劑應(yīng)穩(wěn)定綜合負(fù)荷與焦炭負(fù)荷相匹配的水平(綜合負(fù)荷3.20-3.30倍左右控制),若煤量噴至上限3h仍不能控制爐溫在規(guī)定范圍,可繼續(xù)調(diào)輕焦炭負(fù)荷1-2%,煤比按不大于100kg/t控制。
3.2 熱制度
適當(dāng)提高爐溫,確保渣鐵物理熱充足,爐缸活躍性好,以保證爐況順行。正常生產(chǎn)下,生鐵含硅按0.65%-0.85%控制,改用濕熄焦期間,生鐵含硅控制水平提高0.05%,鐵水物理熱按≮1500℃控制。
3.3 造渣制度
濕熄焦入爐后,爐渣堿度由1.04-1.08倍調(diào)整為1.03-1.07倍,生產(chǎn)中按1.05倍控制,既保證了爐渣具有良好的流動(dòng)性和穩(wěn)定性又確保爐渣具有足夠的脫硫能力。
3.4 原燃料管理
精料對(duì)高爐生產(chǎn)起決定性作用,在入爐品位持續(xù)降低的冶煉進(jìn)程中,高爐抗外界影響能力減弱,如果人爐粉末過(guò)多會(huì)影響高爐料柱的透氣性,不利于高爐穩(wěn)定順行,因此,加強(qiáng)原燃料管控,及時(shí)做好應(yīng)對(duì)措施尤為重要。
(1)加強(qiáng)對(duì)來(lái)料及槽存情況進(jìn)行檢查,杜絕混料及異常料入爐,堅(jiān)決不允許出現(xiàn)低槽位拉料情況。
(2)加強(qiáng)與燒結(jié)廠信息溝通,當(dāng)燒結(jié)礦生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況,高爐及時(shí)采取措施,把原燃料質(zhì)量波動(dòng)對(duì)高爐的影響減少到最小。
(3)定期對(duì)原燃料進(jìn)行篩分取樣分析,對(duì)人爐原燃料中粒度<5mm的粉末進(jìn)行測(cè)定,如發(fā)現(xiàn)<5mm的粉末比例超標(biāo),則立即查找原因進(jìn)行處理,嚴(yán)格控制入爐粉末。
3.5 強(qiáng)化爐前出鐵
加強(qiáng)爐前管理,提高鐵口合格率,嚴(yán)格控制出鐵間隔時(shí)間≯15min,及時(shí)打開鐵口排凈渣鐵。理論鐵量差大于50t,采取不間斷方式出鐵,理論鐵量差大于100t,采取雙鐵口同時(shí)出鐵,為穩(wěn)定爐況創(chuàng)造條件。
4 效果
通過(guò)對(duì)改用濕熄焦后爐況穩(wěn)定性變差進(jìn)行分析,采取合理上下部調(diào)劑、細(xì)化爐內(nèi)操作、強(qiáng)化爐前出鐵及加強(qiáng)原燃料管理等措施,確保了爐況穩(wěn)定順行,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
從圖4可以看出,改用濕熄焦前期燃料比上升明顯,采取措施后,隨著爐況的穩(wěn)定性增強(qiáng),燃料比下降幅度大,后期基本維持在580kg/t以下,為以后應(yīng)對(duì)干熄焦檢修,改用濕熄焦生產(chǎn)的爐況調(diào)劑與操作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
5 結(jié)語(yǔ)
(1)優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的焦炭是高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),焦炭質(zhì)量惡化必然導(dǎo)致焦炭骨架作用變差,料柱透氣性透液性下降,造成爐況波動(dòng)。
(2)焦炭質(zhì)量變差后,上部調(diào)劑上堅(jiān)持開放中心、適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣氣流的原則,調(diào)輕焦炭負(fù)荷、選擇合適的批重;中部調(diào)劑應(yīng)充分利用監(jiān)控手段,時(shí)時(shí)檢測(cè)爐身各段溫度及水溫差;下部調(diào)劑上適當(dāng)縮小進(jìn)風(fēng)面積、控制風(fēng)量和壓差,確保爐況穩(wěn)定順行。
(3)加強(qiáng)操作管理,提高工長(zhǎng)的操作技能水平及爐況綜合判斷能力,穩(wěn)定爐缸熱制度,做好管道預(yù)防,提高高爐抗外界干擾能力,是應(yīng)對(duì)焦炭質(zhì)量變差的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
(4)焦炭質(zhì)量惡化后,除了做好爐內(nèi)調(diào)整外,加強(qiáng)原燃料管理,搞好精料工作和及時(shí)排凈渣鐵是確保爐況順行的基礎(chǔ)。
6 參考文獻(xiàn)
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