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南鋼4號高爐下部爐型恢復(fù)實踐

時間:2020-05-28 09:42來源:南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 作者:于偉江 朱景超 陳 點擊:
摘要 南鋼4號1800m3高爐于2014年1月24日點火開爐,2016年上半年,隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,外購焦炭品種增加,高爐下部爐型參數(shù)逐步降低,消耗增加,為此,4號高爐作業(yè)區(qū)在廠部
  • 摘要  南鋼4號1800m3高爐于2014年1月24日點火開爐,2016年上半年,隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,外購焦炭品種增加,高爐下部爐型參數(shù)逐步降低,消耗增加,為此,4號高爐作業(yè)區(qū)在廠部的指導(dǎo)下,經(jīng)過系統(tǒng)的分析研究,通過改善焦炭質(zhì)量、提高爐溫、增加鐵口深度、大風(fēng)量操作等手段,成功恢復(fù)了爐型,爐型參數(shù)回至正常水平。


    1      前言

    南鋼4號1800m3高爐于2014年1月24日點火開爐,開爐布料采取中心加焦模式,為追求更好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),于2014年6月份取消中心焦,最終形成了平臺+漏斗的布料模式。4號高爐自投產(chǎn)以來,生產(chǎn)中全部使用外購焦。取消中心焦以后,高爐指標(biāo)優(yōu)越,2016年上半年,隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,外購焦炭品種也在增加,如陽光、洪洞、峰煤、搗固焦等,使用焦炭達(dá)10余種。焦炭品種多,質(zhì)量不穩(wěn)定,水分波動大,熱制度波動不穩(wěn)定,對爐況形成較大沖擊,管道氣流、懸料頻繁發(fā)生,高爐下部爐型也發(fā)生了變化,爐缸工作條件惡化,消耗上升15kg/t左右。為此,4號高爐作業(yè)區(qū)在廠部的指導(dǎo)下,經(jīng)過系統(tǒng)的分析研究,確定了一套新穎的爐型恢復(fù)方案,最終在安全可靠的恢復(fù)了下部爐型的同時,還保持了較高水平的產(chǎn)能。

    2     下部爐型參數(shù)的變化

    4號1800m3高爐設(shè)有26個風(fēng)口,兩個鐵口。爐缸、爐底采用陶瓷杯結(jié)構(gòu)。爐缸側(cè)壁有六層,每一層分為內(nèi)側(cè)和外側(cè)環(huán)形安裝熱電偶,爐底為1層高導(dǎo)熱石墨炭磚+3層超微孔炭磚,每一層炭磚的表面中心位置均安裝了一個熱電偶。

    2.1   爐芯溫度的變化   

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    從圖1可以看出,從2016年2月份開始,爐芯溫度開始大幅度下降,其間采取了提高爐溫、增加鐵口深度等提高爐芯溫度的措施,但于2016年7月份至9月份上行一段后又開始逐漸下滑,未達(dá)到理想效果。

    2.2   爐缸側(cè)壁溫度的變化

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    圖2是爐缸側(cè)壁溫度各層內(nèi)側(cè)溫度的變化曲線,各層溫度變化趨勢一致,且從上層至下層,越靠近爐底,變化趨勢越趨于平緩,并在同一時期(2016年9月份)和爐芯溫度同步回升,說明熱電偶溫度是準(zhǔn)確的。2014年6月份4號高爐取消中心焦以后,至2015年7月份,爐缸側(cè)壁溫度緩慢下行,是有中心焦向無中心焦操作爐型的轉(zhuǎn)變期,到2016年2月份,爐缸側(cè)壁溫度穩(wěn)定,形成了合理的操作爐型,2016年6月份以后開始大幅度下降。4號高爐爐缸直徑10.1m,設(shè)計死鐵層高度為2.05m,死鐵層與爐缸直徑比h0/d設(shè)計值達(dá)到20.3%,國內(nèi)設(shè)計高爐死鐵層深度大都為爐缸直徑的15%-20%[1],因此,4號高爐在生產(chǎn)中死料柱始終處于“浮起”狀態(tài),爐底下部存在一定的自由鐵水區(qū)。爐缸側(cè)壁和爐底溫度均下降,由于爐缸死焦堆的焦炭粒度變小,陷入渣鐵中的深度變淺,導(dǎo)致爐缸自由鐵水區(qū)擴(kuò)大。鐵水流動是爐缸溫度場變化的主要原因之一,程樹森[1]、王平等[2]對鐵水環(huán)流的研究表明:在一定條件下,爐缸內(nèi)死料柱“浮起”越高,通過下部自由鐵水區(qū)的鐵水流速越慢,對爐缸側(cè)壁的剪切應(yīng)力越小,從而減輕了環(huán)流對爐缸爐底的侵蝕。因此可以推斷,焦炭強(qiáng)度的下降,在爐缸死料柱中的粒度也變小,是爐缸爐底溫度下降的主要原因之一。

    3      爐型恢復(fù)前的爐況狀態(tài)

    3.1   鼓風(fēng)動能

    由于下部爐型的變化,導(dǎo)致高爐上部裝料制度制度不能適應(yīng)下部送風(fēng)制度,風(fēng)量風(fēng)壓不相適應(yīng),壓力波動大,容易冒尖發(fā)生懸料,下料不均,深滑料現(xiàn)象頻繁發(fā)生,煤氣利用率波動不穩(wěn)定。高爐被迫取消定風(fēng)量定風(fēng)壓操作,只能維持較低的壓差,風(fēng)量逐漸萎縮,鼓風(fēng)動能下降,如圖3所示。

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    3.2   氣流的變化

    4號高爐自2014年6月份以來,一直采用平臺+漏斗的布料模式,以中心氣流為主導(dǎo)氣流,適當(dāng)控制邊緣氣流的操作制度,當(dāng)下部爐型發(fā)生變化后,煤氣的初始分布同時也發(fā)生了變化,原本的礦焦平臺已不能與之相適應(yīng),加之高爐量壓緊張,長時間的控風(fēng)操作,導(dǎo)致氣流發(fā)生了轉(zhuǎn)變,從爐頂攝像觀察,基本看不見柱狀中心氣流,下料偏慢時,中心不聚,分散無力。從爐墻溫度來看,高爐水溫差升高,2016年4月份至5月份,水溫差由4.5℃上升至7℃,冷卻壁熱負(fù)荷明顯上升,如圖4所示。2016年5月中旬,料線由1.4m降至1.5m,布料矩陣由C41.5339336.5333.5231.51.5O41.5339336.5333.5231.52調(diào)整C41.5339336.5333.5231.52O41.5339336.5333.5231.51.5,增加內(nèi)環(huán)焦炭的布料圈數(shù),并減少內(nèi)環(huán)礦的布料圈數(shù),雖然邊緣氣流得到了短暫的抑制,但是并沒有徹底改變爐況的順行狀況,6月份以后爐墻溫度頻繁波動,上部壓差竄動頻繁。2016年6月底,矩陣由C41.5339336.5333.5231.52O41.5339336.5333.5231.51.5調(diào)整為C42339.53373342321.5O42339.53373342322,礦焦角度同加0.5°,效果并不理想。

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    3.3   高爐消耗的變化

    下部爐型不合理,爐缸工作惡化,導(dǎo)致爐況的穩(wěn)定性、抗波動性等都會下降,消耗必然增加,4號1800m3高爐2015年和2016年各月份的燃料比變化如圖5所示,從2016年4月份到2016年12月份,燃料比最高達(dá)到532kg/tFe,。

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    4    爐型恢復(fù)采取的措施

    4.1   改善焦炭質(zhì)量、合理用料

    外購焦品種多,其性能的不穩(wěn)定性是高爐下部爐型變化的直接原因,針對這一問題,在南鋼煉鐵事業(yè)部和廠部的生產(chǎn)協(xié)調(diào)下,盡量減少焦炭品種,采取了以首山焦為主打,青町焦、混合焦為輔的用料模式,即首山一類焦60%+青町焦20%+混合焦20%,并采用分級、分倉管理,且盡可能采取直供,減少焦炭在二次貯存時產(chǎn)生的強(qiáng)度、粒度的偏析造成的質(zhì)量大幅度波動。進(jìn)一步穩(wěn)定優(yōu)化用料結(jié)構(gòu),80%自產(chǎn)燒結(jié)+5%自產(chǎn)球團(tuán)+15%生礦,另加固定量300kg/批的蛇紋石適當(dāng)提高鎂鋁比,以改善爐渣性能,活躍爐缸。

    4.2   適當(dāng)提高爐溫、保證爐缸熱量充沛

    適當(dāng)降低爐渣堿度,提高鐵水硅素,保證鐵水物理熱在1510℃以上。同時采用煤氣和助燃空氣雙預(yù)熱系統(tǒng)進(jìn)行燒爐,提高風(fēng)溫至1200℃,保持理論燃燒溫度2150℃以上,使高溫區(qū)下移,熱量能更多地集中下部,保證爐缸熱量充沛。

    4.3   加強(qiáng)出鐵管理、適當(dāng)增加鐵口深度

    通過改善炮泥質(zhì)量,提高炮泥強(qiáng)度和抗渣性,使?fàn)t內(nèi)渣鐵能夠均勻地排放,同時適當(dāng)增加鐵口深度,減小爐缸自由鐵水區(qū),能夠促進(jìn)風(fēng)口區(qū)域和爐缸上部的熱量快速向爐底傳遞,保證爐缸熱量得到均勻分布。

    4.4   加強(qiáng)送風(fēng)制度管理

    制定合理的送風(fēng)制度,適當(dāng)增加風(fēng)量,以氧換風(fēng),并提高頂壓以維持合理壓差,制定并細(xì)化操作方針,各班工長統(tǒng)一、嚴(yán)格按照車間規(guī)定的操作方針進(jìn)行操作,使鼓風(fēng)動能有計劃、有步驟地穩(wěn)步提高,高爐平均風(fēng)量由3566m3/min提高至3750 m3/min,鼓風(fēng)動能由10000上升至11000左右。同時利用高爐休風(fēng)機(jī)會對風(fēng)口中套的角度進(jìn)行測量,上翹嚴(yán)重的風(fēng)口中套在計劃檢修時更換,風(fēng)口中套角度見表1,到目前為止已經(jīng)更換了6個風(fēng)口中套。

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    5      爐型恢復(fù)的效果

    5.1   爐底溫度穩(wěn)步回升

    通過采取以上的措施,4號高爐下部爐型參數(shù)有效改善,恢復(fù)效果較理想,爐芯溫度均回升至正常水平,如圖6所示。

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    5.2    經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)改善

    爐型恢復(fù)以后,高爐順行狀況明顯改善,操作參數(shù)穩(wěn)定性提高,量壓關(guān)系的適應(yīng)性和穩(wěn)定性有所好轉(zhuǎn),氣流穩(wěn)定,下料均勻順暢,高爐的抗波動能力提高,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表2。

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    6     結(jié)語

    南鋼4號1800m3高爐針對爐缸下部爐型參數(shù)逐步降低,通過實施提高入爐焦炭質(zhì)量、優(yōu)化用料結(jié)構(gòu)、提高爐溫水平、增加鐵口深度、大風(fēng)量操作等措施,爐型恢復(fù)效果顯著,爐芯溫度快速回升,爐缸工作活躍,為提升高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

    7    參考文獻(xiàn)

    [1]  劉元意,蔣學(xué)健,周生華.萊鋼3200m3高爐爐芯溫度變化規(guī)律初探[J].煉鐵,2015,34(3):9-12.

    [2]  朱清天,程樹森,趙民革.爐缸死鐵層合理深度的計算[C]//中國金屬協(xié)會分會.2007年中國鋼鐵年會論文集.成都:中國金屬學(xué)會,2007:1-7.

    [3]  王平,別威.高爐爐缸鐵水流場數(shù)值模擬[J].金屬材料與冶金工程,2011,39(1):16-20.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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