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摘要:連云港亞新鋼鐵有限公司利用高效長(zhǎng)桿泵來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)低效率的自吸泵,改造后不但滿足了生產(chǎn)需要,而且還降低了電機(jī)功率,降低了使用成本,徹底解決了沖渣溝漫渣溢渣的現(xiàn)象,達(dá)到了節(jié)能降耗的目地。
關(guān)鍵詞: 溢渣 高效 節(jié)能降耗
1.前言
在目前鋼鐵形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下,企業(yè)要想生存下去,節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本、抓好精細(xì)化管理才是生存之道。就是在這種大的趨勢(shì)下,想方設(shè)法改進(jìn)落后生產(chǎn)工藝以及抓好現(xiàn)場(chǎng)技改,至關(guān)重要。
亞新煉鐵廠有兩座1300m3高爐,沖渣系統(tǒng)設(shè)計(jì)底濾式水淬法,沖渣泵設(shè)計(jì)六臺(tái),開(kāi)四備一。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,原四臺(tái)沖渣泵效率逐漸降低,平時(shí)需要啟動(dòng)五臺(tái)泵才能滿足沖渣要求,增加了電耗,備品備件消耗量也隨之增加,對(duì)沖渣系統(tǒng)的改造被提上了日程。
2.現(xiàn)場(chǎng)情況
沖渣泵選用無(wú)密封自吸泵,型號(hào):350WFB-BD1,功率250KW,流量:900-1200m3/h,揚(yáng)程:50-40m。公用沖渣總管管徑DN700mm,兩座高爐分兩根支管管徑DN500mm。在未投產(chǎn)之前經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司其它煉鐵廠高爐先行投入使用情況來(lái)看,這種沖渣泵使用效果不佳,運(yùn)行效率極低,達(dá)不到實(shí)際流量,無(wú)法滿足生產(chǎn)需要?;谶@種情況,煉鐵廠在高爐籌建階段,就根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行了改造,將原沖渣泵液上工作方式改為了液下工作方式,改進(jìn)后基本上能滿足生產(chǎn)需要。改進(jìn)后正常情況下啟動(dòng)4臺(tái)沖渣泵(壓力在280kpa,流量在3800-4000m3/h)來(lái)滿足沖渣要求,碰到異常情況,兩座高爐同時(shí)出鐵,另一座高爐開(kāi)啟兩個(gè)出鐵口出鐵,這就需啟動(dòng)5臺(tái)沖渣泵才能滿足沖渣要求,造成設(shè)備作業(yè)率高、設(shè)備損耗增加、電耗也隨之增加。另外,為了防止溢渣,還增開(kāi)了一臺(tái)接力泵,長(zhǎng)期運(yùn)行。
另一方面,由于空間的局限性,6臺(tái)沖渣泵改造時(shí),利用沖渣池集水井的地方進(jìn)行了改造,將集水井容積縮小,預(yù)留了一塊狹小的空間放置6臺(tái)沖渣泵,安裝位置緊鄰沖渣池集水井側(cè)。集水井沖渣水水溫高達(dá)90℃左右,熱島效應(yīng),造成沖渣泵工作環(huán)境溫度的升高,使沖渣泵電機(jī)始終處于高溫的環(huán)境中長(zhǎng)期運(yùn)行,甚至造成了電機(jī)燒壞跳機(jī)影響整個(gè)公司正常生產(chǎn)的惡性事故的發(fā)生。
根據(jù)上述的情況分析,有幾個(gè)問(wèn)題比較突出:
2.1.兩座爐同時(shí)出鐵或同時(shí)開(kāi)兩個(gè)鐵口出鐵,沖渣水需求量大,啟動(dòng)沖渣泵數(shù)量多,還需增開(kāi)接力泵防止溢渣,這就造成電耗增高;
2.2.沖渣水溫度高,汽蝕余量大,沖渣泵效率降低,葉輪磨損加劇,沖渣泵效率降低后,只有增開(kāi)沖渣泵數(shù)量才能滿足沖渣需求;
2.3.環(huán)境溫度高造成運(yùn)行環(huán)境惡劣,極易燒壞電機(jī)。
從以上分析中可以看出,要想徹底解決以上問(wèn)題,降低設(shè)備損耗、電耗以及防止突發(fā)事故的發(fā)生,只有對(duì)沖渣泵進(jìn)行升級(jí)改造才能滿足生產(chǎn)要求。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)論證和了解同行業(yè)運(yùn)行情況,制定了沖渣泵改造方案。
3.改造方案
3.1.沖渣泵部分
使用高效率的沖渣泵,加大沖渣泵流量、壓力,減少?zèng)_渣泵使用臺(tái)數(shù),只有做到幾個(gè)方面才能徹底解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多方了解、比較和論證,選用新型高效長(zhǎng)桿泵是合理的。新型高效長(zhǎng)桿泵的特點(diǎn)是:效率高、汽蝕余量低、功率低,流量大,耐磨損,抗沖擊等優(yōu)點(diǎn)。原沖渣泵安裝位置經(jīng)過(guò)前期的改造,占用了2臺(tái)沖渣泵位置,沖渣接力泵占用了1臺(tái)沖渣泵的位置,現(xiàn)場(chǎng)只剩下3臺(tái)沖渣泵的安裝位置,就是利用這原3臺(tái)沖渣泵的安裝位置來(lái)加以改造。計(jì)劃新增加3臺(tái)新型高效長(zhǎng)桿泵作為沖渣泵來(lái)使用,這3臺(tái)新型高效沖渣泵可以安裝到原沖渣泵位置。
新型高效自吸泵選型參數(shù):
名 稱:新型自吸泵
流 量:2100m3/h
功 率:355kw、10kv
揚(yáng) 程:40m
汽蝕余量:5.5m
根據(jù)改型的高效自吸泵參數(shù)看,使用2臺(tái)高效自吸泵(投運(yùn)后,壓力:320kpa,流量4200m3/h)完全可以滿足日常3800-4000m3/h沖渣水流量的要求。流量富裕量較大,可以將另一臺(tái)160kw的接力泵省掉,開(kāi)二備一就可以滿足生產(chǎn)需求。
3.2.控制部分
沖渣泵的控制部分不用重新更換,在選型時(shí)就充分考慮到了控制系統(tǒng)的問(wèn)題,所以新的沖渣泵選功率時(shí),選用的功率和原沖渣泵功率在一個(gè)擋,故新的沖渣泵可以繼續(xù)使用原控制系統(tǒng)??刂菩碌臎_渣泵時(shí),將新沖渣泵電機(jī)一次電源線連接原沖渣泵啟動(dòng)電源即可。三臺(tái)新的沖渣泵使用原沖渣泵三套控制系統(tǒng),開(kāi)二備一,原六臺(tái)沖渣泵可以作為備用系統(tǒng)使用。用這種方式,不用重新購(gòu)置控制部分,節(jié)省時(shí)間和投資。
3.3.經(jīng)濟(jì)效益
4.結(jié)論
改造運(yùn)行后,啟動(dòng)兩臺(tái)長(zhǎng)桿沖渣泵完全可以滿足生產(chǎn)需要。正常情況下兩座高爐兩個(gè)鐵口同時(shí)出鐵,再打開(kāi)另一鐵口出鐵時(shí)也可以滿足,漫渣溢渣的情況得到了徹底解決。只有從各個(gè)方面入手,抓住細(xì)節(jié),敢于創(chuàng)新,才能實(shí)質(zhì)性的做到降本增效,為企業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)益處。
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