-
摘 要:首秦2號高爐爐腹、爐腰、爐身下部安裝了高效、長壽的銅冷卻壁,在生產(chǎn)實踐中,通過裝料制度的調(diào)整以及冷卻制度的摸索,實現(xiàn)了銅冷卻壁渣皮的穩(wěn)定,充分發(fā)揮了銅冷卻壁高效、長壽的作用,保證高爐的穩(wěn)定順行。
關(guān)鍵詞:高爐;銅冷卻壁;煤氣流;渣皮穩(wěn)定
1前言
首秦2號高爐有效容積1780m3,26個風(fēng)口、2個鐵口,爐底采用炭磚加陶瓷杯的綜合水冷爐底,爐腹及以上區(qū)域采用磚壁合一的薄爐襯結(jié)構(gòu)形式,耐火磚內(nèi)襯采用冷鑲方式與冷卻壁砌成一體,爐腹、爐腰、爐身下部(6、7、8段)為銅冷卻壁。從2006年5月31日開爐,到2014年4月中修時觀察,爐腹、爐腰、爐身下部的銅冷卻壁沒有破損情況。
在一代爐役中,爐腹、爐腰、爐身下部的耐火材料是很容易被侵蝕的,這些部位絕大部分時間依靠冷卻設(shè)備維持工作。而銅冷卻壁因其高導(dǎo)熱性能,且不用鑄入水管,消除了氣隙熱阻,這樣不僅降低了冷卻壁本身的溫度,而且有利于形成保護冷卻壁的渣皮,只有渣皮穩(wěn)定才能發(fā)揮銅冷卻壁高效、長壽的作用[1]。要想使渣皮穩(wěn)定,必須保證穩(wěn)定的煤氣流分布和合適的渣皮厚度。
2實現(xiàn)渣皮穩(wěn)定的措施
2.1合理的裝料制度保證穩(wěn)定的煤氣流分布,確保渣皮穩(wěn)定。
首秦2號高爐2006年5月31日開爐,在爐役初期(2007年3月以前),利用焦炭質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)勢,不失時機的加重焦炭負荷,擴大礦批,相應(yīng)的把礦石角度逐漸增加到3-4個站位,不斷改善煤氣以取得更高的冶煉指標,在此階段 2號高爐焦炭負荷達到6.0的水平。
由于2號高爐的裝料制度是靠中心加焦疏導(dǎo)中心煤氣的,在焦炭質(zhì)量變差時,中心煤氣流易堵塞,導(dǎo)致初始煤氣流分布的邊緣煤氣流不穩(wěn)定,出現(xiàn)邊緣煤氣流局部過盛氣流,使渣皮脫落。
隨著薄壁爐襯侵蝕變薄,為了減少冷卻水對爐墻區(qū)域熱量穩(wěn)定的影響,應(yīng)始終保持中心煤氣通路,適當抑制邊緣,但邊緣不能壓得過死,保證煤氣流分布均勻,否則,在渣皮脫落、形成過程中易造成邊緣管道,影響銅冷卻壁的使用壽命。2011年焦炭質(zhì)量惡化,中心和邊緣煤氣流分布不穩(wěn)定,造成渣皮脫落,頻繁塌料。從中心加焦的裝料制度的特點出發(fā),在10月份外購了中潤干熄焦,從10月20日開始配用中潤焦炭,并將其布在高爐的中心。其指標如下表1:
由表1可見中潤焦炭灰分、硫分較高,粒度不大,冷強度還可以,非常好的就是干熄焦的水分低,經(jīng)過槽下篩分,能夠篩除絕大部分粉末,減少入爐粉末率。由于中潤焦炭是布在高爐的中心,入爐粉末的減少可以使中心煤氣流更加暢通,提高了煤氣流分布的穩(wěn)定性,從而減少渣皮的頻繁脫落。
中潤焦炭使用后2號高爐煤氣分布和塌料情況如下圖1和表2
圖1和表2中可以看出中心煤氣溫度和邊緣煤氣溫度都趨于穩(wěn)定,塌料次數(shù)也明顯減少,渣皮穩(wěn)定性增強。
近年來,鋼鐵產(chǎn)能過剩,冶金行業(yè)不景氣,為了降本增效,2號高爐不失時機的調(diào)整裝料,從2011年10月開始配加中潤焦炭的裝料制度O336 334 322 314 C338 326 323 229 223 145,逐步調(diào)整為2014年4月中修前裝料制度O348 346.5 325 323 315 C338 326 323 320 226 242。在焦炭平臺基本保持不變的情況下,中心焦和礦堆角外移,這樣不僅有利于改善煤氣,提高冶煉指標,降低冶煉成本,而且減小了對中心焦疏導(dǎo)中心煤氣的依賴性,減少了邊緣煤氣流對高爐冷卻壁的沖刷侵蝕,從而保證爐腹、爐腰、爐身下部銅冷卻壁的高效、長壽。
2.2合理的冷卻制度保證合適的渣皮厚度,確保渣皮穩(wěn)定。
銅冷卻壁熱面渣皮厚度沒有直接手段測量,只能通過傳熱學(xué)模型間接推算渣皮厚度,銅冷卻壁長期工作的熱面應(yīng)低于150℃,這要求冷卻壁必須有10mm以上厚度的渣皮保護[2]。影響渣皮厚度的因素,一是銅冷卻壁的設(shè)計參數(shù),包括冷卻通道形狀及直徑、冷卻通道間距,冷卻水管布置,鑲磚導(dǎo)熱系數(shù)等;二是軟水供水溫度、流量,溫度越低,流量越大,渣皮厚度越厚;三是銅冷卻壁對應(yīng)部位煤氣溫度,煤氣溫度越低,渣皮厚度越厚[3]。首秦2號高爐從開爐至今冷卻制度的調(diào)整經(jīng)歷了兩個階段。
2.2.1首秦2號高爐爐役初期
首秦2號高爐2006年5月31日開爐到2007年4月,4-15段軟水流量一直穩(wěn)定在3000-3200m3/h,軟水流速為1.97-2.10m/s,基本上不做調(diào)整,當然在計劃檢修和長時間休風(fēng)時要降流量,爐況恢復(fù)全風(fēng)也隨之恢復(fù)。2007年3-4月間原燃料條件惡化,造成爐況順行差,4月份風(fēng)量下降(1-3月平均風(fēng)量3600 m3/min左右,4月份平均為3319 m3/min),邊緣熱負荷已顯不足,這時,軟水流量和流速都相對偏大,又因燒結(jié)礦和秘魯球ZnO含量高,導(dǎo)致入爐Zn負荷高,在爐內(nèi)循環(huán)富集,造成爐墻結(jié)厚。二高爐投產(chǎn)至今共發(fā)生五次較大的結(jié)瘤及處理:
1)06年7月14日,開爐后第1次粘結(jié),距5月31日開爐44天。7月26日處理掉。
2)06年10月10日,距上次76天 。 10日12:48—14:11停風(fēng)后自行脫離爐墻。
3)07年3月16日,距上次156天。 4月23日停風(fēng)點火時,被震掉。
4)07年5月29日,距上次36天。當日停風(fēng)時自行脫落。
5)07年6月8日上次11天。停風(fēng)時自行脫落。
首秦2號高爐冷卻壁管內(nèi)徑與首鋼2號高爐相比明顯偏大,管間距明顯偏?。ㄒ姳?)。根據(jù)首秦2號高爐冷卻壁水管間距小的特點,2007年6月以后,4-15段軟水流量長期穩(wěn)定在2200-2700 m3/h,只有在2008年4-5月因焦炭水分高,為提高頂溫而適當發(fā)展邊緣煤氣,軟水冷卻流量提高到3000-3100m3/h。此次調(diào)整爐體冷卻水流量的依據(jù)是冷卻壁壁后溫度、磚襯溫度及軟水溫差的變化[4],主要有以下幾點:
1) 4-15段軟水流速控制在1.5-1.7 m/s,極限值控制在1.4-1.9 m/s。
2)銅冷卻壁溫度控制在55-65℃,極限溫度為50-70℃。
3)來水溫度控制在42-46℃,上限不允許超過50℃。
4)4-15段軟水溫差正??刂圃?-6℃,新噴涂造襯使用初期不大于3.5℃。
5)調(diào)整爐體冷卻軟水量采用分流管直接到回水總管的方式,不影響爐缸冷卻。
6)加強日常爐體溫度的監(jiān)測,根據(jù)圓周方向溫度差別變化采取相應(yīng)措施,防止結(jié)厚發(fā)生。
通過冷卻制度的調(diào)整(見表4)、停配ZnO含量高的秘魯球以及改善原燃料的質(zhì)量,2號高爐爐墻結(jié)厚現(xiàn)象得以消除。
2.2.2首秦2號高爐護爐期。
2013年1月31日2號高爐例修后,二段正西3079點襯溫呈顯著上升趨勢,到3月4日達到300℃,到3月28日達到400℃,4月1日最高達444℃。自此首秦2號高爐進入了護爐期,高爐積極采取堵風(fēng)口、強化冷卻、加Ti礦護爐、調(diào)整送風(fēng)制度等系列措施,該點溫度得到了有效控制,同時爐體冷卻制度也做了相應(yīng)調(diào)整見表5。
到2014年4月中修前,2號高爐4-15段冷卻壁軟水流量穩(wěn)定在2400-3000m3/h。通過爐腹、爐腰、爐身下部區(qū)域的銅冷卻壁壁后熱電偶的監(jiān)測,重點關(guān)注溫度沿圓周方向的均勻性及穩(wěn)定性,以及4-15段東西兩個系列的軟水水溫差的差異,調(diào)整東西兩個系列的軟水流量,改變高爐爐體東西部的冷卻強度,保證爐腹、爐腰、爐身下部銅冷卻壁熱面上形成合適的渣皮厚度,提高渣皮的穩(wěn)定性,對銅冷卻壁起到應(yīng)有的保護作用。
3結(jié)語
經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐,首秦2號高爐不斷摸索出適合自身特點的裝料制度和爐體冷卻制度,實現(xiàn)了煤氣流的合理分布以及在爐腹、爐腰、爐身下部銅冷卻壁熱面上形成合適的渣皮厚度,提高了渣皮的穩(wěn)定性,減少了煤氣流對銅冷卻壁的沖刷侵蝕,實現(xiàn)了2號高爐的穩(wěn)定順行如下表6:
隨著首秦2號高爐逐漸進入爐役末期,爐腹、爐腰、爐身下部銅冷卻壁的長壽也成了高爐長壽的重要環(huán)節(jié)。在日常的生產(chǎn)中,加強爐體測溫點的監(jiān)測,建立爐體冷卻制度的管理臺賬,分析渣皮厚度的變化以及脫落情況,為高爐的調(diào)整提供依據(jù),保證煤氣流合理分布,從而提高銅冷卻壁熱面渣皮的穩(wěn)定性,充分發(fā)揮銅冷卻壁高效、長壽的作用,保證高爐的穩(wěn)定順行。
參考文獻:
[1] 項鐘庸,王筱留,等,高爐設(shè)計-煉鐵工藝設(shè)計理論與實踐[M].北京:項鐘庸,2007.385-393.
[2] 錢 亮,程樹森,等,銅冷卻壁爐墻內(nèi)型管理傳熱學(xué)反問題模型[J].煉鐵,2006(4):18-22.
[3] 馬洪斌,張賀順,首鋼2號高爐銅冷卻壁使用的體會[J].煉鐵,2008(5):9-12.
[4] 丁汝才,李志毅,王效東,郭寂,首秦高爐薄壁爐襯應(yīng)用實踐[J].煉鐵,2010(5):30-33.
(責(zé)任編輯:zgltw)