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首鋼長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐非計(jì)劃休風(fēng)快速恢復(fù)實(shí)踐

時(shí)間:2020-03-31 09:47來(lái)源:首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 作者:王保國(guó) 寧曉波 點(diǎn)擊:
摘要對(duì)首鋼長(zhǎng)鋼8#高爐(1080m3)非計(jì)劃休風(fēng)59.3h,快速恢復(fù)實(shí)踐過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)采取爐體保溫,加入足夠凈焦,偏堵風(fēng)口,集中單鐵口出鐵等措施,實(shí)現(xiàn)了爐況快速恢復(fù)。 關(guān)鍵詞
  • 摘要對(duì)首鋼長(zhǎng)鋼8#高爐(1080m3)非計(jì)劃休風(fēng)59.3h,快速恢復(fù)實(shí)踐過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)采取爐體保溫,加入足夠凈焦,偏堵風(fēng)口,集中單鐵口出鐵等措施,實(shí)現(xiàn)了爐況快速恢復(fù)。

    關(guān)鍵詞非計(jì)劃休風(fēng)保溫偏堵風(fēng)口快速恢復(fù)


    1  前言

    首鋼長(zhǎng)鋼8#高爐于2012年2月大修后開(kāi)始二代爐齡,設(shè)有2個(gè)鐵口、20個(gè)風(fēng)口,高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。2017年11月15日因動(dòng)力廠電器系統(tǒng)UPS故障導(dǎo)致三萬(wàn)制氧機(jī)停機(jī),8#高爐于15日05:20分休風(fēng)至17日16:36分開(kāi)風(fēng),非計(jì)劃重負(fù)荷停產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)59.3h。通過(guò)采取爐體保溫,加凈焦,偏堵風(fēng)口,集中單鐵口出鐵等措施,實(shí)現(xiàn)了爐況的快速恢復(fù)。

    2  高爐非計(jì)劃休風(fēng)前的狀況

    首鋼長(zhǎng)鋼8#高爐非計(jì)劃休風(fēng)前爐況穩(wěn)定順行,爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,爐內(nèi)壓量關(guān)系適宜,煤氣流穩(wěn)定,爐缸活躍,爐溫充沛,渣鐵流動(dòng)性好,焦炭負(fù)荷4.55,全負(fù)荷3.16左右。(見(jiàn)表1、表2、表3)

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    3  非計(jì)劃休風(fēng)后采取的保溫措施

    由于高爐突然休風(fēng),且非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)不確定,為了減少高爐熱量散失,特別是減輕爐缸冷化程度,故采取以下措施:

    (1)檢查更換損壞冷卻設(shè)備,防止向爐內(nèi)漏水。

    (2)休風(fēng)后,立即對(duì)風(fēng)口進(jìn)行密封,采取方法:一磚一泥,外部抹黃油;一個(gè)小時(shí)巡檢一次,發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)的風(fēng)口立即堵好。

    (3)控制爐底水量至最小,風(fēng)口及以上冷卻設(shè)備水壓水量減至一半,后又根據(jù)各段冷卻壁的水溫差逐步將水量控制到最小,以不斷流為止,爐皮打水及時(shí)關(guān)掉。

    (4)爐頂上下密處于關(guān)閉,休風(fēng)8小時(shí)候關(guān)閉其中一個(gè)爐頂放散閥,減少爐內(nèi)抽力。

    (5)密切關(guān)注休風(fēng)期間,爐內(nèi)變化情況:

    a.15日14:25 、15:03發(fā)生兩次爆震,經(jīng)檢查是氣密箱漏水,關(guān)嚴(yán)氣密箱水后,沒(méi)有再發(fā)生爆震。

    b.保溫期間雷達(dá)料線變化情況(見(jiàn)圖1)

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    4  復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

    由于非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),且休風(fēng)前負(fù)荷較重,制定方案時(shí),預(yù)計(jì)難度較大,按照爐缸大涼甚至凍結(jié)來(lái)處理。

    4.1  集中加焦炭

    按爐缸體積一倍集中加凈焦100t,后序加輕負(fù)荷。(見(jiàn)表4)

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    4.2  偏堵風(fēng)口

    送風(fēng)風(fēng)口為北鐵口兩側(cè)共8個(gè)風(fēng)口。提前2小時(shí)捅開(kāi)所有風(fēng)口的堵泥,標(biāo)準(zhǔn)為見(jiàn)紅焦炭,重新堵好需要堵的風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)不捅不開(kāi)。

    4.3  加強(qiáng)出鐵管控

    以及時(shí)排凈渣鐵為主,組織爐前人員兩班制,現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備兩臺(tái)挖掘機(jī),安排爐前北鐵口單鐵口出鐵,在恢復(fù)爐況過(guò)程中,出鐵間隔30分鐘左右,鐵口深度2300-2400mm,鐵口孔徑依次使用80#、70#、60#打開(kāi)鐵口。

    4.4  加強(qiáng)冷卻系統(tǒng)管控

    恢復(fù)爐況期間配管工每半個(gè)小時(shí)巡檢一次風(fēng)口運(yùn)行狀況,測(cè)量一次風(fēng)口水溫差,并及時(shí)匯報(bào)作為爐內(nèi)開(kāi)風(fēng)口依據(jù)之一。

    5  爐況快速恢復(fù)

    5.1  送風(fēng)操作

    高爐于11月17日16:36分開(kāi)風(fēng),送風(fēng)風(fēng)口為北鐵口兩側(cè)共8個(gè)風(fēng)口,風(fēng)量500m3/min,17:20 -17:31 出第一次鐵,放紅渣11分鐘來(lái)風(fēng),堵鐵口。第一爐鐵物理熱1399℃,生鐵中硅0.23%,硫0.116%。19日19:55分,打開(kāi)南鐵口,南北鐵口交替使用。至20日16:30分,風(fēng)口全開(kāi),爐況基本恢復(fù)正常,日產(chǎn)鐵量2487.6噸(見(jiàn)表5)。

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    5.2  料制調(diào)整

    根據(jù)爐況恢復(fù)程度,逐步調(diào)整料制。(見(jiàn)表6)

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    6  結(jié)論

    (1)此次非計(jì)劃休風(fēng)雖然時(shí)間長(zhǎng),但休風(fēng)前爐況順行,爐溫適宜,渣鐵基本出盡,休風(fēng)后采取的保溫措施得力,因此未形成大涼,為順利復(fù)風(fēng),盡快恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)。

    (2)開(kāi)風(fēng)前打算使用氧槍燒鐵口部位,在燒鐵口過(guò)程中流出渣來(lái),實(shí)際沒(méi)有試用成。通過(guò)燒鐵口,使我們了解到爐缸當(dāng)時(shí)的狀態(tài),為制定后續(xù)的恢復(fù)方案提供了重要參考。

    (3)本次恢復(fù)爐況主要任務(wù)是加熱爐缸,順利排出渣鐵。從大涼的角度考慮制定方案,集中裝入足夠量的焦炭,以提供加熱和化開(kāi)爐缸所需的熱量。操作時(shí)根據(jù)恢復(fù)進(jìn)程適時(shí)有計(jì)劃、有依據(jù)地調(diào)整正常料加循環(huán)焦炭和加硅石的數(shù)量,爐渣堿度保持在1.07-1.19范圍,從爐況恢復(fù)來(lái)看,效果非常好。

    (4)在恢復(fù)爐況過(guò)程中,爐前出鐵間隔30分鐘左右。前期恢復(fù)以爐前操作為主,爐內(nèi)操作必須考慮到爐前的排渣鐵能力。后期恢復(fù)時(shí),重心逐步轉(zhuǎn)到爐內(nèi)操作,需要繼續(xù)抓好爐前出鐵管理。鐵口深度不能過(guò)深,鐵口應(yīng)盡量開(kāi)大一些。

    (5)本次恢復(fù)過(guò)程中通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)口管控,制定巡檢制度,未出現(xiàn)漏風(fēng)口,避免反復(fù),一次恢復(fù)成功。

    7  參考文獻(xiàn)

    [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè).2003.

    [2]劉云彩.現(xiàn)代高爐操作.2016.

    [3]王筱留.鋼鐵冶金學(xué).2012.

    [4]孟祥禮,劉立勇.邢鋼2#高爐無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況快速恢復(fù)實(shí)踐. 

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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