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摘 要 隨著鋼鐵企業(yè)競爭的不斷加劇,降低噸鐵能耗顯得尤為重要。針對此種情況,長鋼9號高爐進行低硅冶煉操作,對生鐵含[Si]穩(wěn)定率(即鐵水含[Si]量在0.30%-0.50%的鐵量與總鐵量的百分比)進行攻關(guān)。通過加強原燃料質(zhì)量管控、探究合理的操作制度、富氧、高風溫技術(shù)、提高爐頂壓力等措施,生鐵含[Si]穩(wěn)定率達到了70.2%。這對降低噸鐵能耗起到了一定的效果。
關(guān)鍵詞 高爐 生鐵含[Si]穩(wěn)定率 操作 噸鐵能耗
長鋼9號高爐有效容積1080m3,20個風口,2個鐵口,于2009年6月開產(chǎn)。經(jīng)過連續(xù)4年的生產(chǎn),于2013年發(fā)現(xiàn)爐缸二段局部冷卻壁熱流強度升高,局部高于控制標準8000kcal/m2?h。同時,爐缸三段冷卻壁熱流強度整體升高,從2013年起,長鋼通過制定護爐標準、采取多種措施([Si]控制在0.45%-0.70%)對9號高爐進行護爐。2014年9月份,對9號高爐爐身上部無冷區(qū)進行了噴補造襯。至2017年1月份,爐缸二段、三段冷卻壁水溫差和熱流強度整體穩(wěn)定且處于控制范圍內(nèi),護爐效果明顯且爐缸工作狀態(tài)活躍。從2017年1月份后期起,高爐操作方針調(diào)整[Si]控制在0.30%-0.50%。進行低硅冶煉操作,降低噸鐵能耗,為煉鋼工序創(chuàng)造積極條件,為節(jié)能減排邁出堅實一步。
1 加強原燃料質(zhì)量管控
加強槽下原燃料的質(zhì)量檢查工作,確保入爐原燃料質(zhì)量符合控制標準。高爐操作人員及時掌握各種原燃料的冶金性能,做到上料科學合理。
1.1 提高入爐焦炭質(zhì)量
煤比提高后,焦炭層變薄,焦窗變小,焦柱的負荷增加,提高焦炭質(zhì)量尤為重要[1]。9號高爐目前已不再使用外購焦,全部采用自產(chǎn)干熄焦+少量自產(chǎn)濕熄焦的焦炭結(jié)構(gòu)。自產(chǎn)焦的熱反應性CSR及反應后強度CRI等主要指標(見表1)較外購焦要好,質(zhì)量穩(wěn)定。高爐在目前的焦炭結(jié)構(gòu)下,應盡量使用自產(chǎn)干熄焦。在干熄焦產(chǎn)量不足時,適量配用少量自產(chǎn)濕熄焦。
1.2 加強篩分管理,保證篩分效果
高爐反應屬于氣固相反應,大量粉末入爐,易使塊狀帶透氣性惡化。因此9號高爐嚴格控制入爐原燃料的粉末率,定期對各振動篩進行清理,保證入爐粉末率<5%。為了降低燒結(jié)返礦率,及時更換磨損的燒結(jié)礦篩,同時嚴格控制燒結(jié)礦和焦炭的倉門大小、振料時間以調(diào)節(jié)下料速度,確保篩分效果。
1.3 爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化
長鋼自產(chǎn)球團停產(chǎn)后又停止了外購球團的采購,同時對各類原料的采購、進廠和生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行了優(yōu)化整合。高爐爐料結(jié)構(gòu)明顯變化,由原來的高堿度燒結(jié)礦+球團礦+生礦變?yōu)槟壳暗母邏A度燒結(jié)礦+生礦+少量鋼渣,必要時用適量硅石調(diào)節(jié)爐渣堿度。該爐料結(jié)構(gòu)既有利于軟熔帶的形成,又有利于低硅生鐵冶煉,爐況順行且高爐煤氣利用較好。
2 探究合理的操作制度
2.1 送風制度
采用合理的送風制度不僅使初始煤氣流分布合理,而且可以活躍爐缸,保持充沛的爐缸溫度。為此需要合理的風口布局,使風速和鼓風動能在一個比較適宜的范圍。9號高爐風口布局見表2。
2.2 裝料制度
調(diào)整裝料制度,控制好煤氣流分布,不僅是高爐順行的需要,也是延長高爐壽命的重要措施。9號高爐料制為C↓O↓,礦批為31t/批,料線1.0m。采用多環(huán)布料,布料方式為C:31(3)29(2)27(2)25(3)O:30(2)29(3)27(3),使焦礦落點趨于邊緣,適當抑制邊緣氣流,保證爐料與煤氣流運動相適應,改善煤氣利用,增加間接還原,降低軟熔帶位置和滴落帶高度,減少C與SiO2接觸的機會,適宜低硅冶煉,降低入爐焦比。
2.3 熱制度和造渣制度
爐缸熱量充沛穩(wěn)定是爐況穩(wěn)定的必要條件。在高爐操作中摒棄放爐溫出鐵的思想,日常生產(chǎn)中注重控制爐溫穩(wěn)定性,使其具有充沛的爐缸溫度。在確保充足的渣鐵物理熱和流動性前提下,9號高爐穩(wěn)定鐵水含[Si]量在0.30%-0.50%。嚴格執(zhí)行高爐操作方針,對生鐵含[Si]穩(wěn)定率進行考核,加強值班工長管理,減少爐溫波動。
2.4 冷卻制度
冷卻制度的調(diào)整通常是減少或增加冷卻水流量以改變爐內(nèi)渣皮厚度,從而影響高爐邊緣的煤氣分布。冷卻水流量調(diào)整的核心是合理的冷卻水流速,冷卻壁通道內(nèi)的水速應不低于懸浮物沉淀或產(chǎn)生膜狀沸騰的臨界流速,確保冷卻水與冷卻壁對流傳熱系數(shù)在較高水平[2]。9號高爐中壓水流量為950m3/min,壓力為0.50Mpa;高壓水壓力為1.20MPa,保證爐缸1-3段冷卻壁達到1.5m/s的冷卻水流速。
3 降低鐵水含[Si]冶煉措施
3.1 提高風溫水平
9號高爐充分發(fā)揮煤氣、空氣雙預熱系統(tǒng)優(yōu)勢,強化熱風爐燒爐操作,使用高爐煤氣摻燒適量焦爐煤氣或轉(zhuǎn)爐煤氣提高風溫到1180-1200℃。為提高煤比提供了有利條件,煤比達到152-165kg/t.Fe。
3.2 強化富氧鼓風
富氧不但可增加風口前燃燒焦炭量、加快下料速度,而且提高了風口前理論燃燒溫度。生產(chǎn)實踐證明,富氧率提高1%,理論燃燒溫度提高40-50℃,提高煤比20-30kg/t.Fe。9號高爐富氧量達到5000m3/h,富氧率達到2.3%,從而保證下料速度。
3.3 保證風口前適宜的理論燃燒溫度
風口前理論燃燒溫度是高爐冶煉的重要參數(shù),在一定程度上決定了爐缸熱狀態(tài)。過高的理論燃燒溫度將引起料柱透氣性變差,過低則導致高爐下部渣鐵物理熱不足,引起未燃煤粉量增加[3]。9號高爐理論燃燒溫度控制在2100-2200℃。
3.4 提高爐頂壓力,改善煤氣利用
爐頂壓力提高后,一方面可以降低煤氣流速,延長其在爐內(nèi)的滯留時間,增加了煤氣與礦石的接觸時間,有利于礦石還原,提高煤氣利用率;另一方面可抑制氣體中間產(chǎn)物SiO2的生成,使SiO2的還原反應受到抑制。9號高爐爐頂壓力穩(wěn)定在170KPa,高爐爐況順行狀況得以改善,鐵水物理熱提高,生鐵含[Si]量降低。
3.5 適當提高爐渣堿度
爐渣堿度提高可降低渣中SiO2的活度,抑制SiO2還原,同時使成渣帶位置下移,SiO2還原反應區(qū)間變窄,還原硅量相對減少,有利于低硅冶煉。9號高爐爐渣中Al2O3含量為14%左右,因此爐渣堿度不能太高,否則會使爐渣穩(wěn)定性和脫硫能力變差。9號高爐爐渣堿度穩(wěn)定在1.15-1.20,既保證生鐵質(zhì)量又保證爐渣穩(wěn)定性。
4 冶煉效果
9號高爐自2017年1月份后期護爐工作結(jié)束后,高爐操作制度趨于合理,各項低硅冶煉措施得以實施,低硅冶煉操作取得了一定效果,表3為1-3月份的9號高爐技術(shù)經(jīng)濟指標,圖1為1-3月份的9號高爐生鐵含[Si]穩(wěn)定率指標。
低硅冶煉效益分析:9號高爐生鐵含[Si]穩(wěn)定率達到了70.2%,完成了計劃目標(≥70%)。以生鐵含[Si]量0.45%為參考基準,降低0.10%可降低焦比4kg/t,焦炭單價目前按1300元/t計算,9號高爐年產(chǎn)量按114萬噸計算,從而降低焦炭費用約594萬元,經(jīng)濟效益顯著。
5 參考文獻
[1] 項鐘庸,王筱留.高爐煉鐵工藝設計與理論[M].北京:冶金工業(yè)出版社.
[2] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答.北京:冶金工業(yè)出版社.2003.
[3] 張正好等.梅鋼4號高爐穩(wěn)定爐體熱負荷實踐.煉鐵.2011.
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