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摘 要 2017年10月以來(lái)宣鋼2#高爐熱風(fēng)爐持續(xù)惡化,雙預(yù)熱退出熱風(fēng)爐系統(tǒng),送風(fēng)溫度大幅下降,本文分析了熱風(fēng)溫度下降的原因。在低風(fēng)溫條件下,研究高爐操作制度,優(yōu)化送風(fēng)參數(shù),調(diào)整上部裝料制度,實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行,指標(biāo)優(yōu)化。
關(guān)鍵詞 高爐 熱風(fēng)爐 低風(fēng)溫 操作制度研究
1 前言
河鋼集團(tuán)宣鋼公司2#2500m3高爐自2010年9月建成投產(chǎn),配備使用3座改進(jìn)型高溫內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,預(yù)留第四座熱風(fēng)爐位置,使用單一高爐煤氣作為燃燒介質(zhì),19孔高效格子磚,配置高溫板式預(yù)熱器。熱風(fēng)爐采用雙預(yù)熱裝置,設(shè)置高溫?zé)煔?高溫燃燒爐+板式空氣、煤氣雙預(yù)熱裝置。高爐煤氣利用熱風(fēng)爐廢煙氣,通過(guò)板式換熱器預(yù)熱到180~200℃;助燃空氣利用熱風(fēng)爐廢煙氣和燃燒爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓ㄟ^(guò)板式換熱器預(yù)熱到450~500℃,達(dá)到高風(fēng)溫要求的拱頂溫度。熱風(fēng)爐球頂溫度1400℃,煙道溫度<350℃,高爐煤氣壓力>7kPa,凈高爐煤氣含塵量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)≯10mg/m3,助燃空氣壓力>7kPa,確保在燃燒全高爐煤氣的條件下實(shí)現(xiàn)1250℃高風(fēng)溫的目標(biāo)。熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是懸鏈線形拱頂,“眼睛”型燃燒室,采用組合磚及高溫耐磨剛玉澆注料結(jié)構(gòu)自立式隔墻,內(nèi)襯設(shè)置合理的滑動(dòng)結(jié)構(gòu)和膨脹結(jié)構(gòu),矩型陶瓷燃燒器。熱風(fēng)爐主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
2 熱風(fēng)爐風(fēng)溫下降原因分析
2#高爐開(kāi)爐后,熱風(fēng)爐初期使用煤氣量單爐在100000 Nm3/h ~120000Nm3/h,空氣量90000 Nm3/h左右,在煤氣壓力定8Kpa時(shí)煤氣調(diào)節(jié)閥全開(kāi),熱風(fēng)爐能夠提供較高的風(fēng)溫。2016年6月公司轉(zhuǎn)爐煤氣有富余量,考慮全公司煤氣平衡,減少煤氣放散,2#高爐熱風(fēng)爐開(kāi)始配加轉(zhuǎn)爐煤氣10000Nm3/h左右。配加轉(zhuǎn)爐煤氣后,風(fēng)溫呈下降趨勢(shì),此時(shí)風(fēng)溫1060℃~1100℃,基本上能滿(mǎn)足高爐生產(chǎn)要求,2017年9月份后,熱風(fēng)溫度顯著下降,冬季時(shí)風(fēng)溫只有950℃~1000℃,對(duì)高爐操作影響較大。開(kāi)爐后熱風(fēng)溫度見(jiàn)表1。
分析熱風(fēng)溫度下降的原因:
(1)2017年10月熱風(fēng)爐因煤氣換熱器因換熱板之間積滿(mǎn)灰塵、腐蝕,換熱效率下降,不能正常工作,退出熱風(fēng)爐系統(tǒng)后,熱風(fēng)溫度熱風(fēng)溫度呈下降趨勢(shì)。造成換熱器積灰、腐蝕的原因是轉(zhuǎn)爐煤氣含塵較高,轉(zhuǎn)爐煤氣回收標(biāo)準(zhǔn)是含塵≤30mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高爐煤氣低于10mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)。換熱器損壞情況見(jiàn)圖1。
(2)轉(zhuǎn)爐煤氣熱值偏低,不穩(wěn)定,階段性不能配加燒爐。轉(zhuǎn)爐煤氣熱值見(jiàn)圖2。
(3)熱風(fēng)爐工況表現(xiàn)為不接受大煤氣量燒爐,超過(guò)一定量后,助燃風(fēng)量會(huì)自動(dòng)降低,拱頂溫度升高塊,煙道溫度上升慢,送風(fēng)壓差升高,由原來(lái)在冷熱壓壓差10kPa升高至15kPa,熱風(fēng)爐不接受煤氣量。3座熱風(fēng)爐主要操作參數(shù)見(jiàn)表3、表4。結(jié)合煤氣含塵情況,由此判斷熱風(fēng)爐格子磚出現(xiàn)渣化現(xiàn)象,格孔堵塞。
(4)冬季生產(chǎn)期間,煤氣用戶(hù)、用量增加,熱風(fēng)爐燒爐用的高爐煤氣壓力降低,流量下降,熱風(fēng)爐不能正常燒爐,影響熱風(fēng)溫度的供給。
為提高熱風(fēng)溫度,高爐煤氣壓力提高至11kPa~17kPa,轉(zhuǎn)爐煤氣壓力高于高爐煤氣2 kPa -5 kPa,冬季期間鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯停一條生產(chǎn)線,2018年4月雙預(yù)熱改為管式換熱器并投入使用,盡力提高風(fēng)溫。
3 低風(fēng)溫對(duì)高爐操作的影響
高風(fēng)溫操作是現(xiàn)代高爐生產(chǎn)的突出特點(diǎn)之一,是高爐降低成本、增加產(chǎn)量的保證[1]。提高熱風(fēng)溫度是高爐進(jìn)行強(qiáng)化冶煉的重要手段之一,提高風(fēng)溫能降低高爐軟融帶高度,擴(kuò)大間接還原區(qū),降低高爐壓差,提高煤氣利用率,降低高爐燃耗。提高風(fēng)溫后,爐缸溫度升高,渣鐵物理熱充沛,提高風(fēng)溫與噴吹技術(shù)相結(jié)合,相得益彰,相互促進(jìn),而且還是提高煤粉置換比的重要手段之一[2]。經(jīng)驗(yàn)表明,熱風(fēng)溫度每提高100℃可降低焦比4%~ 7%,增產(chǎn)3% ~5%。熱風(fēng)溫度在高爐內(nèi)能100%的利用。
但是如果對(duì)高爐操作影響很大。風(fēng)溫降低后,軟融帶位置升高,高爐能耗升高,產(chǎn)量下降。低風(fēng)溫冶煉會(huì)造成風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能大幅度降低;低風(fēng)溫時(shí)邊緣氣流易發(fā)展,由于爐腹煤氣量不足,會(huì)造成中心氣流不足,風(fēng)口前的理論燃燒溫度下降,爐缸熱量降低[3]。
4 低風(fēng)溫條件下高爐操作制度研究
熱風(fēng)爐風(fēng)溫降低后,短期內(nèi)難以提高。從低風(fēng)溫對(duì)高爐的影響出發(fā),研究、調(diào)整高爐送風(fēng)制度,合理上下部制度調(diào)整,應(yīng)對(duì)低低風(fēng)溫對(duì)高爐生產(chǎn)的影響。
4.1 加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度,縮小風(fēng)口面積
風(fēng)溫能提高鼓風(fēng)動(dòng)能,風(fēng)溫低則鼓風(fēng)動(dòng)能下降。2017年11月29日為提高鼓風(fēng)動(dòng)能,縮小風(fēng)口面積,風(fēng)口面積由0.3321m2縮小至0.3248m2,在保持風(fēng)量不變或略有增加的情況下,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到了11000kg/m?s-12000 kg/m?s。2017年12月至2018年3月鼓風(fēng)動(dòng)能趨勢(shì)見(jiàn)圖3:
風(fēng)溫降低后,高爐風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能隨之降低,風(fēng)口燃燒帶縮短,促使高爐邊緣煤氣流發(fā)展,中心氣流減弱。為此,增加風(fēng)口長(zhǎng)度,風(fēng)口長(zhǎng)度由L585mm加長(zhǎng)至L615mm,2017年11月29日使用10個(gè)長(zhǎng)風(fēng)口,2018年4月19日再次使用18個(gè)長(zhǎng)風(fēng)口,使風(fēng)口前回旋區(qū)深度向爐缸中心延伸,有利于發(fā)展中心氣流。
按照有關(guān)文獻(xiàn)資料介紹,風(fēng)口回旋區(qū)的長(zhǎng)度和鼓風(fēng)動(dòng)能?chē)姶等剂媳?、風(fēng)口數(shù)存在一定的關(guān)系,其經(jīng)驗(yàn)公式為為[4]:
D=0.88+0.0029E-0.176M/n
式中:D——風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度,m
E——鼓風(fēng)動(dòng)能,kJ/s
M——煤比,kg/t
n——風(fēng)口數(shù)量,個(gè)
風(fēng)口回旋區(qū)高度的經(jīng)驗(yàn)公式為[4]:
H=70.865( /9.8 )-0.404/D0.286
式中:H——回旋區(qū)高爐,m
V——風(fēng)速,m/s
——裝入焦炭平均粒度,m
D——風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度,m
按照上述經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,宣鋼2#高爐回旋區(qū)長(zhǎng)度1.10m~1.15m之間,回旋區(qū)高度0.7m左右。按照文獻(xiàn)資料[5],2#高爐回旋區(qū)截面積占爐缸面積的40.45%,處于合理范圍內(nèi)。
4.2 風(fēng)口前理論燃燒溫度控制研究
適宜的理論燃燒溫度應(yīng)能滿(mǎn)足高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量。風(fēng)溫的下降,造成了風(fēng)口前理論燃燒溫度的降低,爐況表現(xiàn)出渣鐵熱量不足[6]。每100℃風(fēng)溫影響風(fēng)口前理論燃燒溫度約80℃,2#高爐風(fēng)溫下降了約100℃~120℃,風(fēng)口前理論燃燒溫度下降80℃~100℃。為補(bǔ)償風(fēng)口前理論燃燒溫度的下降,富氧率由3.8%提高至4.5%,可以提高風(fēng)口前理論燃燒溫度25℃~32℃,減緩風(fēng)口前理論燃燒溫度的下降幅度。目前風(fēng)口前理論燃燒溫度2200℃~2280℃,同時(shí)限制煤比的增加,達(dá)到了大型高爐正常冶煉的下限要求[7],對(duì)高爐操作影響降低至最低限度。富氧率的增加還能提高煤粉的置換比,減少未燃煤粉對(duì)高爐的影響。富氧率的增加能縮短風(fēng)口前回旋區(qū)的長(zhǎng)度,可以長(zhǎng)風(fēng)口補(bǔ)償其缺陷。風(fēng)口前的理論燃燒溫度見(jiàn)圖4。
4.3 熱制度、造渣制度的研究
由于風(fēng)口前理論燃燒溫度和鼓風(fēng)動(dòng)能下降,爐缸熱量將會(huì)降低,影響初始?xì)饬鞯姆植?,進(jìn)而影響高爐穩(wěn)定順行[8]。因此為保證充沛的爐缸溫度和穩(wěn)定的初始煤氣流, 爐溫控制由0.20%-0.40%提高至0.25%-0.45%,并按照中上限控制,鐵水溫度按照1500℃~1510℃控制,嚴(yán)禁低爐溫操作。生鐵[Si]、鐵水溫度見(jiàn)圖5。
4.4 上部裝料制度研究
合理的裝料制度既能保證順行,又能保證煤氣的有效利用。隨著風(fēng)溫下降,邊緣煤氣流發(fā)展,為保證一定的中心氣流,上部裝料制度可采用發(fā)展中心氣流、保持一定的邊緣氣流的制度,具體可通過(guò)擴(kuò)大漏斗、縮小礦批等方法來(lái)放開(kāi)中心。邊緣氣流不能過(guò)分抑制,但也不可過(guò)分發(fā)展,否則極易造成爐墻粘結(jié),需密切關(guān)注爐體溫度和熱負(fù)荷的變化情況,及時(shí)予以調(diào)整。在下部調(diào)劑的基礎(chǔ)上,通過(guò)不斷的研究、探索,礦批61t~63t,班料速54批~56批,利用較快的料速抑制邊緣,布料矩陣 ,維持較多的中心焦量,保障中心氣流。
4.5 檢查原燃料質(zhì)量情況
加大原燃料檢查力度,檢查槽下原料篩分情況,減少入爐含粉,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決,為高爐順行穩(wěn)定創(chuàng)造條件。
5 效果
通過(guò)不斷的研究、探索,宣鋼2#高爐保持了穩(wěn)定順行,而且技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所改善,效果良好,見(jiàn)表5:
6 結(jié)語(yǔ)
宣鋼2#高爐風(fēng)溫低,通過(guò)調(diào)整上下部制度,保證了風(fēng)口前理論燃燒溫度和鼓風(fēng)動(dòng)能在合理范圍內(nèi),避免了爐況的波動(dòng),保持了爐況穩(wěn)定順行,并維持了較高的產(chǎn)量、較低的燃耗,為其它情況相似情況的高爐提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。
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