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摘 要 系統(tǒng)分析高爐生產(chǎn)關(guān)鍵控制點,分析爐料性價比,創(chuàng)建低成本爐料優(yōu)化模型,為推行經(jīng)濟(jì)冶煉技術(shù)做好基礎(chǔ)工作;為高爐提升產(chǎn)能創(chuàng)造條件,以風(fēng)為綱、提高氧量、擴(kuò)大礦批、提高高爐利用系數(shù),在爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),使?fàn)t況保持了長時間的穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了高爐的高產(chǎn)低耗。
關(guān)鍵詞 高爐 產(chǎn)能 爐況穩(wěn)定 經(jīng)濟(jì)冶煉
1 前言
穩(wěn)定順行是組織煉鐵生產(chǎn)的靈魂,而降本增效則是近幾年行業(yè)形勢低迷下鋼鐵企業(yè)重要的生存手段。萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠(以下簡稱煉鐵廠)共有6座1000m3高爐,自2008年鋼鐵危機(jī)爆發(fā)以來,原燃料供應(yīng)緊張、變動頻繁,給傳統(tǒng)的高爐“精料煉鐵”方針帶來了極大沖擊。當(dāng)前鋼鐵企業(yè)普遍進(jìn)入了微利與虧損的邊緣,進(jìn)一步降低成本是企業(yè)的基礎(chǔ),并且從業(yè)內(nèi)權(quán)威評論等多方面看來,當(dāng)前的“鋼鐵嚴(yán)冬”是持久的,“經(jīng)濟(jì)冶煉”已是不可逆轉(zhuǎn)的新思路。經(jīng)濟(jì)料的最大特點是價格低、品位低、雜質(zhì)成分高等,大比例配加盡管有效降低了高爐礦料成本,但也帶來了種種惡果,如:爐料透氣性下降、渣量增加、爐況波動加劇等。為此,煉鐵廠分析1000m3高爐特點,探索研究1000m3高爐在“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能”下指標(biāo)的優(yōu)化與提升,克服了近年來高爐煉鐵經(jīng)濟(jì)礦入爐引發(fā)的爐況波動、燃耗增高、指標(biāo)惡化等生產(chǎn)問題,借鑒同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗,引入“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能”的概念,系統(tǒng)分析高爐生產(chǎn)關(guān)鍵控制點,分析爐料性價比,創(chuàng)建低成本爐料優(yōu)化模型,為推行經(jīng)濟(jì)冶煉技術(shù)做好基礎(chǔ)工作;為高爐提升產(chǎn)能創(chuàng)造條件,以風(fēng)為綱、提高氧量、擴(kuò)大礦批、提高高爐利用系數(shù),在爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo);爐況保持了長時間的穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了高爐的高產(chǎn)低耗。
2 1000m3高爐提升產(chǎn)能的條件創(chuàng)造
2.1 制定滿足1000 m3高爐提升產(chǎn)能的原燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1.1 高爐提升產(chǎn)能所需的燒結(jié)礦
(1)影響高爐提升產(chǎn)能的主要因素
煉鐵廠老區(qū)燒結(jié)礦產(chǎn)能與高爐需求量存在不匹配的現(xiàn)狀,存在較大的燒結(jié)礦缺口,需要用外廠燒結(jié)礦進(jìn)行補充,由于無法實現(xiàn)均勻配加造成了爐渣堿度的波動,多次倒運又造成了燒結(jié)礦的粉末增加,入爐粉末增加后惡化了高爐的透氣性,影響高爐的生產(chǎn)穩(wěn)定。為降低生產(chǎn)成本燒結(jié)工序煉鐵廠配加了高鋁的塞拉利昂粗粉,由于塞礦粒度較大,10mm以上的組份在50%左右,直接影響了燒結(jié)礦成品質(zhì)量。
(2)提升產(chǎn)能對自產(chǎn)燒結(jié)礦的質(zhì)量要求
燒結(jié)礦品位 TFe≥58.5%,AL2O3≤2.0%,鐵分波動≤0.5%,堿度R=2.0 波動≤0.05,F(xiàn)eO波動≤0.75%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥80%,還原粉化率(RDI)~35%,粒度5~50mm,其中大于50mm≤5%,小于5mm≤5%,5-10mm≤20%。
2.1.2 高爐提升產(chǎn)能所需的球團(tuán)礦
(1)影響高爐提升產(chǎn)能的主要因素
煉鐵廠使用的球團(tuán)礦品種較多,老區(qū)以自產(chǎn)二車間球團(tuán)礦為主,不足部分以外購萊礦球、魯南球、礦建球補充,二區(qū)高爐全部配加自產(chǎn)一車間球團(tuán)礦。由于設(shè)備老舊,二車間球團(tuán)礦粉末量和轉(zhuǎn)股等指標(biāo)波動較大。外購球則存在階段性粉末多的情況,難以篩分,經(jīng)常性糊篩子,造成入爐粉末多影響了料柱的透氣性。
(2)提升產(chǎn)能對球團(tuán)礦的質(zhì)量要求
球團(tuán)礦TFe≥63.5%,FeO〈0.7%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥91%,常溫抗壓強(qiáng)度200Kg/球,膨脹率〈15%。自產(chǎn)球-5mm≤2%,外購球-5mm≤5%
2.1.3 高爐提升產(chǎn)能所需的生礦
(1)影響高爐提升產(chǎn)能的主要因素
煉鐵廠的生礦均儲存在露天一次料場,當(dāng)天氣變化時對生礦質(zhì)量影響較大,生礦水分變大時,附著的粉末基本無法被篩下,全部進(jìn)入了高爐,雨天時高爐經(jīng)常被迫減少生礦配加量以避免爐況波動。
(2)提升產(chǎn)能對生礦的質(zhì)量要求
生礦粒度:5~25mm,-5mm≤7%。
2.1.4 高爐提升產(chǎn)能所需的焦炭
(1)影響高爐提升產(chǎn)能的主要因素
煉鐵廠所使用的焦炭比較復(fù)雜,外購焦全部存放在露天料場,下雨天水分過高時,焦粉會粘附在焦炭上無法篩下,造成入爐粉末量增加,這是一個重要的影響生產(chǎn)因素。煉鐵廠老區(qū)高爐使用的焦炭為自產(chǎn)水熄焦加上自產(chǎn)干熄焦(實際干熄率在80%-90%),不足的部分補充外購焦,但老區(qū)配加外購焦時只能從自產(chǎn)焦皮帶上加料,實際生產(chǎn)中自產(chǎn)干熄焦中的水熄焦混加比例不均勻,外購焦水分與成分和自產(chǎn)焦有差異,對爐況影響比較大。自產(chǎn)焦為了降低成本配加了大量的高硫煤,焦炭中的S始終在1.1左右,導(dǎo)致高爐S負(fù)荷升高,燃耗升高。二區(qū)高爐全部配加的外購焦,雨天生產(chǎn)時焦炭水分基本飽和,對爐況影響較大。
(2)提升產(chǎn)能對焦碳的質(zhì)量要求
自產(chǎn)水熄焦:灰份≤12%,S≤1.1%,M40≥80%,M10≤7%。反應(yīng)后強(qiáng)度≥60%,反應(yīng)性≤30%
自產(chǎn)干熄焦:灰份≤12%,S≤1.1%,M40≥82%,M10≤5%。反應(yīng)后強(qiáng)度≥62%,反應(yīng)性≤28%
外購焦:灰份≤12%,S≤0.6%,M40≥80%,M10≤7%。反應(yīng)后強(qiáng)度≥62%,反應(yīng)性≤28%
2.1.5 高爐提升產(chǎn)能所需的煤粉
(1)影響高爐提升產(chǎn)能的主要因素
煉鐵廠老區(qū)高爐的受噴煤制粉能力的影響,煤比提升后,制粉量不足,需要頻繁倒用舊系統(tǒng),倒罐頻率高,使用舊系統(tǒng)時高爐風(fēng)壓上升較多,對高爐爐況穩(wěn)定順行存在不利影響。
(2)提升產(chǎn)能對入爐煤粉的質(zhì)量要求
灰份≤10%,揮發(fā)份≤10%,固定碳≥76%,S≤0.6%,水份≤1%,-200網(wǎng)目≥60%。
2.2 加強(qiáng)原料管理,提升精料技術(shù)
從高爐原燃料穩(wěn)定上下大功夫,及時與原料部、焦化廠、公司部門溝通,建立起實時、真實的原燃料預(yù)警機(jī)制。同時,自身不斷加強(qiáng)精料技術(shù)研究與管理,及時優(yōu)化燒結(jié)礦混勻料、煉焦配煤結(jié)構(gòu),加強(qiáng)原燃料檢測,改造外圍設(shè)備等,既保證了原燃料優(yōu)質(zhì)優(yōu)量供給高爐,又實時掌控原燃料質(zhì)量波動,為判斷爐況發(fā)展趨勢和保證高爐長期穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。
為了適應(yīng)在高產(chǎn)量下的操作,保證爐況穩(wěn)定順行,采取了以下措施:
(1)加強(qiáng)入爐焦炭質(zhì)量管理。一是加強(qiáng)與調(diào)度聯(lián)系,盡量使自產(chǎn)焦與外購焦分倉供應(yīng),保證有序上料;二是在板報上記錄不同入爐焦炭所占百分比,為本班和下一班提供焦炭負(fù)荷參考;三是要求工長和上料工每小時看一次焦炭料車料位,及時檢查水分變化并及時適量調(diào)劑負(fù)荷,減少因其波動對爐況的影響。
(2)及時掌握原燃料變化情況,防止粉料入倉;每兩小時檢查入爐原燃料實物質(zhì)量。
(3)加強(qiáng)槽下篩分,減少粉料入爐。槽下對礦石、焦炭的過篩效果,是精料工作的很重要環(huán)節(jié)。<5 mm的粉末人爐數(shù)量增加,高爐的透氣性很快惡化,導(dǎo)致順行被破壞,產(chǎn)量降低、焦比升高,甚至爐墻結(jié)厚等惡性事故發(fā)生,所以加強(qiáng)檢查、測定、定時清篩等管理工作是必要的。一般情況下.要求每個礦篩振料時間不低于100 s;對于焦炭,要求振料時間大于120 s。發(fā)現(xiàn)振料時間少于規(guī)定時間時要及時調(diào)整。
(4)加強(qiáng)槽位管理。高爐料倉槽位受多方面因素影響,如槽位過低,加劇礦石和焦炭摔打,使小粒級和粉末大量增加,同時倉壁附著的粉末也隨之而下,必然惡化高爐透氣性,破壞高爐順行。一旦順行被破壞,即使槽位恢復(fù)正常,高爐也吃不下去。隨之生產(chǎn)平衡被打破,影響前道工序正常生產(chǎn),形成惡性循環(huán),所以必須要主動控制。為減少礦石、焦炭小粒級和粉末入爐,規(guī)定正常燒結(jié)礦槽位≥1/2,焦炭槽位≥1/2。
2.3 創(chuàng)建低成本爐料優(yōu)化模型
建立日核算制度,建立高爐成本控制模型,分析爐料性價比,通過適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低生產(chǎn)成本。受市場價格影響,各種礦料單品位成本變化大,供應(yīng)情況也不穩(wěn)定,在密切關(guān)注市場供應(yīng)情況的同時,只有通過日核算、勤調(diào)整,才能及時按照精確性價比排出次序。但穩(wěn)定運行,又是高爐高效生產(chǎn)的前提和基礎(chǔ)。因此,需分析爐料性價比,模糊控制與精確控制相結(jié)合,創(chuàng)建低成本爐料優(yōu)化模型,不斷優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),為推行經(jīng)濟(jì)冶煉技術(shù)做好基礎(chǔ)工作。主要實施步驟如下:
2.3.1 建立日核算制度
根據(jù)每月和每周的爐料性價比,每周對爐料進(jìn)行一次排序,并結(jié)合高爐實際運行情況,每日一核算精確性價比、生產(chǎn)成本,并根據(jù)公司的爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)化、調(diào)整。經(jīng)計算,進(jìn)口塊礦始終是單品位成本最低的爐料,應(yīng)安排各高爐優(yōu)先配加,并要求達(dá)到5-10%的比例。為避免出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)礦料配比過高影響冶煉指標(biāo)的情況,以首先滿足高爐爐況穩(wěn)定順行為原則,累積、比較日核算數(shù)據(jù),探索最佳配比,在高爐爐況出現(xiàn)波動情況下,及時調(diào)整配比,經(jīng)過反復(fù)優(yōu)化調(diào)整,在滿足高爐爐況穩(wěn)定順行需要和降本增效之間,找到了最佳交叉點,高爐爐況穩(wěn)定性提高,同時生鐵成本也顯著降低。
2.3.2 建立高爐成本控制模型
經(jīng)過系列性價比分析,確定宏觀爐料性價排序分別為塊礦、外購球團(tuán)礦、燒結(jié)礦、自產(chǎn)球團(tuán)礦,并以此作為高爐爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整的依據(jù),特別是塊礦使用。在宏觀性價比排序的基礎(chǔ)上,建立宏觀性高爐成本控制模型如下:
(1)礦石性價比:燒結(jié)礦<球團(tuán)礦<生礦
選擇65% + 15% + 10%
(2)礦石性價比:燒結(jié)礦=球團(tuán)礦<生礦
選擇75% + 15% + 10%
(3)礦石性價比 :燒結(jié)礦<球團(tuán)礦=生礦
選擇:65% + 30% + 5%
(4)礦石性價比:燒結(jié)礦>球團(tuán)礦 =生礦
選擇:75% + 20% + 5%
另外,為全面降低爐料成本,還應(yīng)注意:(1)根據(jù)礦料庫存及供應(yīng)情況,調(diào)整配比,計算出每種礦料的單品位成本及冶煉性能,然后根據(jù)經(jīng)濟(jì)性及冶煉性能進(jìn)行排隊,優(yōu)先使用單品位成本最低的礦料,最大限度降低燒結(jié)礦成本。(2)采取多種措施,穩(wěn)定原燃料質(zhì)量,如:根據(jù)焦炭加減價的管理制度,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)改變焦炭取樣地點,將焦炭取樣地點由焦化廠改為,焦化廠與煉鐵廠皮帶交接處,確保了焦炭成分的真實性和代表性。
從2014年1月份開始兩區(qū)高爐大幅度增加塊礦配比,最高達(dá)到16%,宏觀性價比排序降本效果明顯,截止到12月份,爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化與2013年相比,剔除價格因素,老區(qū)降低5.06元/噸鐵,二區(qū)降低4.93元/噸鐵,實施效果顯著。
2.4 操作制度優(yōu)化
2.4.1 大批重
批重對爐料在爐喉分布影響很大。批重太小布料不均,小到一定程度,將使邊緣和中心無礦石。批重增大,相對加重中心而疏松邊緣,而且軟熔帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減少,有利于改善料柱透氣性??陀^上來講,每座高爐都有一個臨界批重,當(dāng)批重大于臨界值時,高爐順行難以得到保障,當(dāng)批重小于臨界值時,高爐指標(biāo)難以得到優(yōu)化。5#、6#高爐在實驗時通過對批重28~36t進(jìn)行反復(fù)嘗試總結(jié),最終確定35 t/批適合高爐目前狀況。這一批重,一是可以兼顧中心、疏松氣流,改善煤氣利用;二是隨著焦批的增大,焦窗增大,軟熔帶透氣性增加,有利于改善料柱透氣性;三是比較適用于5#、6#高爐的上料設(shè)備,每小時6.5批料就可以保證3.3t/(m3?d)的利用系數(shù)。
2.4.2 提高風(fēng)溫、富氧,增加噴煤量
提高風(fēng)溫水平,能顯著提高理論燃燒溫度,提高渣鐵物理熱,改善渣鐵流動性。由于煉鐵廠經(jīng)濟(jì)料中Al203普遍較高,如果渣鐵物理熱不充足,爐缸熱貯備相應(yīng)減少,高爐爐腰、爐腹、爐缸等高熱流強(qiáng)度區(qū)域的熱量儲備處于較低水平,一旦高爐風(fēng)量偏少,操作稍有不慎,極易造成爐身粘結(jié),導(dǎo)致爐況失常。高風(fēng)溫的使用,在降低焦比的同時,會使?fàn)t內(nèi)壓差升高,這主要是因為焦比降低,焦炭在料柱中所占體積減少,料柱骨架作用減弱,使料柱透氣性變差。為了創(chuàng)造高爐接受高風(fēng)溫的條件,5#、6#高爐做了以下工作:1)提高礦石和焦炭強(qiáng)度,特別是熱強(qiáng)度,盡量篩除原料中小于5 mm的粉末,改善料柱透氣性;2)提高爐頂壓力,利用高壓操作對還原和降低爐內(nèi)煤氣壓差的有利因素來消除高風(fēng)溫對高爐還原和順行的不利影響;3)增加噴吹量,利用噴煤降低風(fēng)口前理論燃燒溫度的特性來抵消高風(fēng)溫提高風(fēng)口前理論燃燒溫度的影響,以獲得合理的理論燃燒溫度。通過以上措施,5#、6#高爐在提高風(fēng)溫使用水平、降低焦比的同時,高爐順行一直保持良好、穩(wěn)定。高富氧大噴吹是提高產(chǎn)量、降低焦比和成本的重要手段。由于兩者對冶煉過程的影響大部分是相反的,兩者有機(jī)結(jié)合,可相輔相成,互為補充;一是可增加焦炭燃燒強(qiáng)度,大幅增產(chǎn);二是促使噴吹燃料氣化,在不降低理論燃燒溫度的情況下擴(kuò)大噴吹量,進(jìn)一步降低焦比。6號高爐2013年富氧率基本穩(wěn)定在4%左右。高富氧大噴吹必然會對高爐的順行狀況產(chǎn)生一些影響,主要表現(xiàn)在:富氧增加后風(fēng)量下降、壓差升高,邊緣煤氣流發(fā)展,同時噴吹量的增加使焦炭負(fù)荷加重,料柱骨架作用減弱,透氣性變差,影響爐況順行。針對以上變化,5#、6#高爐通過調(diào)整布料矩陣和用料結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大批重、精料等措施,較好地克服了以上不足。
2.4.3 確定風(fēng)口布局,提高鼓風(fēng)動能
高爐風(fēng)口布局直接關(guān)系到初始煤氣流的分布和鼓風(fēng)動能的大小以及風(fēng)口回旋區(qū)的大小和形狀。5#、6#高爐各有20個風(fēng)口,風(fēng)口長度465mm, 16個直徑120 mm風(fēng)口、4個直徑115mm風(fēng)口,全開風(fēng)口送風(fēng)面積為0.2224m2。風(fēng)口呈對稱型分布,以保證初始煤氣流分布均勻。但在實際生產(chǎn)過程中,由于風(fēng)口面積偏大,導(dǎo)致鼓風(fēng)動能小,經(jīng)常造成中心氣流不足,進(jìn)而爐況抗波動能力差。為此對風(fēng)口尺寸進(jìn)行了優(yōu)化,全部使用直徑115mm風(fēng)口,風(fēng)口面積縮小到0.2076 m2。又采取“大風(fēng)量,高動能活躍爐缸”的送風(fēng)制度,保持爐缸工作的均勻活躍。根據(jù)與永鋒、魯麗、石橫、東阿、長治等廠家同類型高爐的對標(biāo)統(tǒng)計,1000m3高爐的鼓風(fēng)動能最高達(dá)到10000 kg.m/s以上,日產(chǎn)最高達(dá)到3800噸左右。通過與這幾個廠家的對比,煉鐵廠1000m3高爐存在的主要問題是爐缸的活躍程度不夠,造成了高爐對外界的條件過分依賴,也就是抗波動能力不強(qiáng)。為此,煉鐵廠以產(chǎn)能提升為契機(jī),以對標(biāo)參數(shù)為依據(jù),走大風(fēng)量提高鼓風(fēng)動能,活躍爐缸。從5#、6#高爐的送風(fēng)參數(shù)發(fā)生了較大變化。入爐風(fēng)量顯著提高,5#高爐由2200m3/min提高到2500m3/min,6#高爐由2200m3/min提高到2400m3/min,5#高爐鼓風(fēng)動能提高了500kg.m/s左右,6#高爐提高了1000kg.m/s左右。二區(qū)高爐的爐缸活躍程度顯著提高,迅速遏制了頻繁損壞風(fēng)口的狀態(tài)。
適當(dāng)疏松邊緣,穩(wěn)定煤氣流,冷卻壁溫度趨于穩(wěn)定,水溫差降低,高爐抗波動能力增強(qiáng)。在增加入爐風(fēng)量以后,隨著中心氣流的發(fā)展,在布料參數(shù)上進(jìn)行了適應(yīng)性的調(diào)整,通過適當(dāng)疏松邊緣,達(dá)到了中心暢通,邊緣穩(wěn)定的目的。
從布料矩陣上看,5#爐采取邊緣增加一圈焦炭,6#爐采取邊緣大一度,增加一圈焦炭,這都是疏松邊緣的裝料制度。二區(qū)兩座高爐的調(diào)整和我們對標(biāo)的幾家同類型高爐是相符的,在產(chǎn)能提高后,隨著風(fēng)量的增加,動能的提高,要通過采取大礦批、大角差、輕邊緣等措施來穩(wěn)定煤氣流。
3 條件具備后高爐進(jìn)行產(chǎn)能提升
在基礎(chǔ)條件創(chuàng)造完成后,高爐產(chǎn)能逐步提高,產(chǎn)量提升
4 高爐在“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能”下對指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化
4.1 提高爐頂壓力和壓差水平
一般來說,提高爐頂壓力能增加入爐風(fēng)量,延長煤氣在爐內(nèi)停留時間,改善煤氣利用,促進(jìn)間接還原,降低煤氣流速,有利于高爐的穩(wěn)定順行。研究表明,爐頂壓力每提高0.01 MPa,可提高冶煉強(qiáng)度2%左右,降低焦比0.5%。5#、6#高爐經(jīng)過4個月的設(shè)備磨合,為了強(qiáng)化冶煉,最終將頂壓提到0.195 MPa。根據(jù)煉鐵長期生產(chǎn)實踐經(jīng)驗估算,在其他條件不變的情況下,僅此一項,即增產(chǎn)生鐵150~200 t,降低焦比3~5 kg/t,冶煉效果顯著。壓差是高爐熱風(fēng)壓力與爐頂壓力的差值,其實質(zhì)是料柱對煤氣流的阻力損失。當(dāng)料柱透氣性一定時,風(fēng)量越大,煤氣流速越高,料柱對煤氣流的阻力損失越大,壓差也就越高。反過來說,當(dāng)料柱透氣性一定時,提高壓差水平,也就是增加了入爐風(fēng)量。風(fēng)量增加一方面提高了風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,有利于活躍爐缸,促進(jìn)高爐穩(wěn)定順行;另一方面也有利于煤氣流在爐內(nèi)的合理分布,保持合適的操作爐型,防止?fàn)t墻粘結(jié);同時,還可吹出較多的粉末,改善料柱的透氣性,反過來又可促進(jìn)風(fēng)量的進(jìn)一步增加,從而形成了高爐操作中的良性循環(huán)。但是,過高的壓差水平會使料柱浮力增加,造成料難行,所以。提高壓差水平對料柱透氣性和高爐操作水平提出了更高的要求。5號高爐在通過精料入爐和加強(qiáng)工長操作的同時,將壓差提高到現(xiàn)在0.180MPa,不僅爐況順行得到保障,而且增加了風(fēng)量,提高了產(chǎn)量。
4.2 實施低硅冶煉
生鐵含硅量每降低0.1%,可降低焦比4~5kg/t,增加產(chǎn)量1%~1.5%,是促進(jìn)高爐生產(chǎn)實現(xiàn)高效低耗的一項重要措施。隨著原燃料條件改善和高頂壓、高風(fēng)溫、富氧噴煤等技術(shù)的綜合應(yīng)用,高爐中心氣流旺盛,爐缸活躍,熱量充沛,適于低硅冶煉,所以我們在熱制度方面進(jìn)行了大膽嘗試,把【Si】做到了0.3%-0.4%。5號高爐的低硅冶煉順利推進(jìn),2013年4月[Si]為0.36%,已經(jīng)達(dá)到了良好的水平。 【Si】降低后,不但因燃料比降低使產(chǎn)量相應(yīng)提高,更主要的是由于【Si】降低后,實際煤氣體積減小、上升浮力降低。為加風(fēng)創(chuàng)造了條件,有利于進(jìn)一步提高冶煉強(qiáng)度,增加產(chǎn)量。同時物理熱仍能保證1470一l500℃的水平,能夠滿足生產(chǎn)要求。
在低硅和強(qiáng)化冶煉情況下,穩(wěn)定爐溫顯得尤為重要。高爐要求工長每小時看一次風(fēng)口,提前預(yù)測爐溫變化趨勢,提前進(jìn)行調(diào)劑,做到早調(diào)微調(diào).煤粉調(diào)劑上下不超2t,避免風(fēng)量大幅度波動;每天接班分析上一班的具體操作,并寫出本班的操作思路,以保證爐況的穩(wěn)定交接;從穩(wěn)定冶煉強(qiáng)度來穩(wěn)定爐溫,要求每班爭取上限料批,正常情況每四小時波動少于—批。爐溫的穩(wěn)定,有利于保證強(qiáng)化冶煉,提高產(chǎn)量。
同時,隨著原燃料價格的不斷攀升,原燃料質(zhì)量下降,有害元素增多。在生產(chǎn)實踐中,鐵水含硅量控制較低時,一旦爐況發(fā)生波動,爐墻極易掉渣皮。渣皮中富集的有害元素進(jìn)入爐缸,吸收大量熱量,渣鐵流動性變差,不利于高爐生產(chǎn)的順利進(jìn)行;而且,渣中Al203也呈上升趨勢,盡管在配礦中也相應(yīng)增加了MgO的配比,但難以避免Al203突發(fā)增高的現(xiàn)象。因此,為了確保渣鐵流動性良好,以及避免爐涼等生產(chǎn)事故的發(fā)生,實現(xiàn)爐況長周期的穩(wěn)定順行,日常生產(chǎn)中適當(dāng)提高了鐵水含硅量的控制上限,將其控制在0.35%-0.50%?;緟?shù)控制
4.3 強(qiáng)化冶煉
通過總結(jié)摸索得到適合1000立級高爐的上部裝料制度,下部制度調(diào)整過程中選擇好和上部制度相匹配的風(fēng)速、鼓風(fēng)動能,維持一定的風(fēng)口回旋區(qū)長度,逐步活躍爐缸,達(dá)到上穩(wěn)下活狀態(tài)。高風(fēng)溫不但為高爐帶入了寶貴的物理熱,而且可以快速加熱煤粉,促進(jìn)煤粉提前著火,有利于煤粉化學(xué)能的充分利用。高風(fēng)溫是實現(xiàn)高煤比和強(qiáng)化燃燒的基礎(chǔ),使用高風(fēng)溫也是提高熱風(fēng)爐利用效率的必然要求。所以,高爐生產(chǎn)中一方面要努力提高熱風(fēng)爐的操作水平;另一方面在高爐正常生產(chǎn)時,一定要堅持全風(fēng)溫操作。為了保證充足的爐缸物理熱和煤粉燃燒率,通過上下部調(diào)劑,1000立級高爐風(fēng)溫最高用1226℃。隨著負(fù)荷加重、煤比提高,壓差進(jìn)一步提高,會威脅到爐況順行,煤氣不穩(wěn),甚至有氣流管道發(fā)生。如何在高壓差條件下,保持爐況穩(wěn)定順行,實現(xiàn)高煤氣利用率至關(guān)重要。高爐壓差高時,接受爐腹煤氣量能力較低,為了減少爐腹煤氣量,降低煤氣阻力,送風(fēng)制度上不過分追求高風(fēng)量,采取了提高富氧和爐頂壓力的措施,達(dá)到了改善煤氣利用、降低壓差、提高產(chǎn)量的效果。同時,注重外圍設(shè)備穩(wěn)定性,避免由于設(shè)備問題給高爐穩(wěn)定造成隱患,從設(shè)備上保證了高爐長期的穩(wěn)定順行。
4.4 優(yōu)化煤焦結(jié)構(gòu),降低高爐燃料比
高爐通過加強(qiáng)原料質(zhì)量的管理,完善各項操作制度,加強(qiáng)爐前出鐵管理,使高爐冶煉技術(shù)進(jìn)一步提高,隨著風(fēng)量的提高,高爐頂壓的提高,利用高頂壓穩(wěn)定氣流的效果收到成效,二區(qū)高爐在煤粉、焦炭質(zhì)量變化不大的情況下,燃耗水平顯著降低。
從統(tǒng)計分析來看,產(chǎn)能提升后,二個區(qū)高爐產(chǎn)能水平顯著提升, 12月份全廠高爐燃料比降低到了524kg/t。
5 實施效果
項目實施后,萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠高爐爐況穩(wěn)定運行,在經(jīng)濟(jì)料大幅增加的基礎(chǔ)上,產(chǎn)質(zhì)量得以穩(wěn)步提升,燃料比由2015年的544 kg/t.Fe降低到了2016年的533 kg/t.Fe。煉鐵生產(chǎn)成本大幅降低,高爐各項技術(shù)指標(biāo)也得到了保證,確保了高爐長期高效率、安全、低消耗運行,提高了高爐運行的穩(wěn)定性。
6 結(jié)論
煉鐵廠分析1000m3高爐特點,探索研究1000m3高爐在“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能”下指標(biāo)的優(yōu)化與提升,克服了近年來高爐煉鐵經(jīng)濟(jì)礦入爐引發(fā)的爐況波動、燃耗增高、指標(biāo)惡化等生產(chǎn)問題,借鑒同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗,引入“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能”的概念,系統(tǒng)分析高爐生產(chǎn)關(guān)鍵控制點,分析爐料性價比,創(chuàng)建低成本爐料優(yōu)化模型,為推行經(jīng)濟(jì)冶煉技術(shù)做好基礎(chǔ)工作;為高爐提升產(chǎn)能創(chuàng)造條件,以風(fēng)為綱、提高氧量、擴(kuò)大礦批、提高高爐利用系數(shù),在爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo);爐況保持了長時間的穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了高爐的高產(chǎn)低耗。
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