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龍鋼3#高爐爐況變差及恢復實踐

時間:2019-07-06 17:01來源:陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠 作者:劉甲科 馮 偉 點擊:
摘 要 本文以陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠3#高爐在2017年3月份爐況變差恢復為例,分析了此次爐況波動的原因,處理過程以及經(jīng)驗教訓,為類似高爐爐況恢復提供工藝操作借鑒。 關(guān)鍵詞 高
  • 摘  要  本文以陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠3#高爐在2017年3月份爐況變差恢復為例,分析了此次爐況波動的原因,處理過程以及經(jīng)驗教訓,為類似高爐爐況恢復提供工藝操作借鑒。

    關(guān)鍵詞  高爐   風溫   鼓風動能   結(jié)厚


    1  前言

    龍鋼3#高爐有效容積1800m3,設26個風口,兩個鐵口,采用串罐無料鐘爐頂。其中爐腹、爐腰、爐身下部三段設銅冷卻壁結(jié)構(gòu),爐襯為磚襯合一的薄壁結(jié)構(gòu),碳磚+陶瓷杯爐缸。于2010年12月份點火開爐。高爐長期穩(wěn)定順行,各項技術(shù)指標完成較好。進入2017年3月份因受環(huán)保壓力,高爐大幅度降風溫持續(xù)近20天,高爐鼓風動能銳減,軟熔帶上移,加之3月16日因外圍影響(鐵水罐緊張)高爐停氧,慢風達14小時,同期遇焦炭質(zhì)量下滑,爐料結(jié)構(gòu)中塊礦比例增加等因素的相互疊加。3月24日爐況表現(xiàn)不適應,初期,冷卻壁溫度整體明顯下降,水溫差由5.6℃逐步下降至3.8℃,爐芯及銅冷卻壁溫度和鑄鐵溫度都開始下降,整體溫度下降5-7℃,個別點溫度下降幅度較大,雖然初期通過中部和上部調(diào)劑但效果不明顯。初步已判斷爐缸中心堆積,爐墻局部粘結(jié),當時高爐表現(xiàn)出:不易接受風量、壓差高、量壓比失調(diào);北料面(2#探尺)低于南料面(1#探尺)滑尺、崩料頻繁;頂溫東南、西北偏低,東北、西南偏高,頂溫帶偏差較大;中心氣流微弱;爐缸工作狀況變差等。通過分析判斷,及時調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),改善焦炭質(zhì)量,并采取堵風口加凈焦熱洗,調(diào)整上部煤氣流分布,以氣流沖刷來達到消除爐身粘結(jié)的問題,在處理粘結(jié)的同時,保持了較高的冶強,減少了損失。

    2  爐況變差的原因

    2.1  長時間大幅度降風溫,軟熔帶位置上移

    3#高爐2015年板式預熱器的投運,風溫長期穩(wěn)定在1180℃以上,進入3月份因受環(huán)保壓力,高爐大幅度降風溫(1180℃-1000℃),鼓風動能由60KJ/S降至38KJ/S,當時雖然考慮到降風溫對下部熱量及鼓風動能的影響,采取了一系列措施,但無法預判低風溫運行時間?,F(xiàn)在看來,對爐缸工作狀態(tài)影響較大,高爐中部軟熔帶區(qū)域溫度梯度發(fā)生顯著變化,高溫區(qū)上移,誘發(fā)上部結(jié)厚。

    2.2  外圍影響:高爐停氧慢風操作

    3月8日大幅度降風溫,3月16日龍鋼轉(zhuǎn)爐檢修,壓罐緊張,高爐被迫停氧慢風操作14小時,高爐內(nèi)部熱平衡遭到破壞,整個初期煤氣流分布、軟熔帶位置發(fā)生變化,進一步加劇爐缸、爐墻溫度大幅度波動,加速了爐墻結(jié)厚的進程。

    2.3  焦炭質(zhì)量不斷下滑

    龍鋼焦炭采用外購搗固水熄焦, 焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定。2017年3月上旬焦炭組成:煤化一級50%+海燕一級50% 其中海燕焦炭熱態(tài)指標CRI SCR開始下滑,持續(xù)一周時間不達標,特別是CSR下降頻繁。

    2.4  爐料結(jié)構(gòu)

    3月份爐料結(jié)構(gòu)為:73%高堿度燒結(jié)礦+26.5%混球塊+0.5%馬塊  其中混球塊(佳惠+塊礦=1:1)生礦比例加大至14%,熟料率下降,同時因克里夫斯塊料粉末大,較濕,提前在地倉口混配(佳惠1鏟+塊礦1鏟),因場地限制,混配不均勻,計量不準,塊礦比例波動大,導致下部熱損大,在低風溫條件下,加劇了下部爐腹的粘結(jié)。

    2.5  冷卻強度過大

    初期因風溫大幅度下降,高爐下部熱平衡發(fā)生變化。自3月13日通過中部調(diào)劑,當時兼顧爐缸安全(標高7.851m側(cè)壁溫度偏高),降低冷卻強度的幅度不到位。初期表現(xiàn)系統(tǒng)溫差由正常5.0℃下降至3.8℃。

    3  恢復實踐

    綜合以上癥狀分析判斷認為目前高爐爐腹爐腰及爐身上部局部粘結(jié),同時因冶強降低,鼓風動能偏小,慢風導致爐缸中心不活,中心氣流受阻,邊緣氣流不穩(wěn)定。在恢復過程中提出 “先活缸、通中心、提風量、邊疏導、靠沖刷、消粘結(jié)”的思路。

    3.1  下部調(diào)整

    3月27日休風堵8個風口,有效提高風速和動能,其中所開風口風量=(高爐全風風量×所開風口數(shù)目/全風口數(shù)目 )每開一個風口,增加風量掌握一定的標準,保證風口安全和風速合適,(加風100-150m3/min,風速≥190m/s),同時控制壓差<140kpa,保證下料順暢,并集中加焦105t,并減輕焦炭負荷至3.13.進行熱洗,同時將爐溫控制在0.5-0.6%,渣鐵溫度大于1500℃,二元堿度由1.18-1.2下調(diào)至1.15-1.18,保持1180℃高風溫操作,理論燃燒溫度保持在2320-2350℃,以足夠的熱量和一定的風速和動能來快速消除爐腹和爐缸問題。

    3.2  中部調(diào)劑

    降低冷卻強度,水量由4200m3/h降至3500m3/h,降低爐底水量至400m3/h,減少冷卻水帶走的熱量。

    3.3  上部調(diào)劑

    配合下部調(diào)整,通過分析認定下部中心不活導致邊緣氣流不穩(wěn),故礦批由49t縮至36Tt,以利于疏導中心,料制由    調(diào)整至     ,先疏導中心氣流,待中心氣流穩(wěn)定后。調(diào)整料制   ,疏導兩股氣流,同時根據(jù)頂溫及料速,控制合適的風壓,盡量避免因頂溫高而打水。

    通過以上措施,3月30日中班開始,爐腹爐腰銅冷卻壁溫度波動,由于渣皮脫落時間無法預測,下部粘結(jié)物脫落后爐溫下行較快,最低[Si]0.18%,通過退負荷至3.5爐溫回升。

    3.4  后期恢復

    至4月2日爐芯和爐底平面溫度已回升,爐腹、爐腰、爐身下部各點已波動。熱面溫度由60℃回歸至70-75℃之間,爐身上部溫度分布均勻、合理,整個爐型已逐漸趨于合理。通過對比分析逐步強化,上部料制調(diào)整逐步回歸正常料制,各產(chǎn)量指標逐步提升至正常水平。

    4  經(jīng)驗教訓

    (1)在日常生產(chǎn)工藝操作中,應及時掌握外圍條件的變化,及時調(diào)整措施,防止爐身粘結(jié)的發(fā)生。

    (2)建立爐型管理模式,細化管控標準,密切關(guān)注爐底平面溫度,爐缸側(cè)壁溫度、爐身冷卻壁溫度及水溫差變化,及時糾偏,盡早采取措施。

    (3)在本次處理爐況變差過程中,前期曾試圖直接采取疏松邊緣的措施,效果不明顯,后來重新制定方案,提出“先活缸、通中心、提風量、邊疏導、靠沖刷、消粘結(jié)”的思路,效果明顯,節(jié)約了時間,減少了損失。

    (4)前期爐況在輕負荷下,風量稍回升,量壓比接近正常,迫于產(chǎn)量任務壓力,急于上負荷,導致反復操作,反而延長了處理時間。

    (5)采用熱洗爐時,負荷必須到位,同時必須控制加風進程,保證量壓比合適,最大限度發(fā)揮凈焦和輕負荷的作用,盡量一次性把粘接物處理干凈,避免反復波動。

    5  參考文獻

    [1]張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理[M].北京冶金工業(yè)出版社,2012.2-19.

    [2]龍鋼公司內(nèi)部資料,2017.

    (責任編輯:zgltw)
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