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邢鋼1#高爐短期休風后爐況快速恢復實踐

時間:2019-07-03 11:08來源:邢臺鋼鐵有限責任公司煉 作者:齊英風 許現(xiàn)科 點擊:
摘 要 高爐加強休風前的準備,確保爐況順行、爐溫充沛,復風過程采取全風溫、快速加風、早噴煤等措施,爐況得到快速安全恢復。 關(guān)鍵詞 高爐 休風 復風 爐況恢復 1 概述 煉鐵廠1
  • 摘  要  高爐加強休風前的準備,確保爐況順行、爐溫充沛,復風過程采取全風溫、快速加風、早噴煤等措施,爐況得到快速安全恢復。

    關(guān)鍵詞  高爐  休風  復風 爐況恢復


    1  概述

    煉鐵廠1#高爐在2008年10月15日大修投產(chǎn),目前已經(jīng)運行8年多,單位爐容產(chǎn)鐵突破11000t/m2。在爐役末期的情況下,冷卻壁已經(jīng)破損7塊,剩余冷卻壁也已經(jīng)處于老化非常嚴重的程度,爐體熱損失非常大。在前期的檢修過程中,復風時間一般都在休風時間的1~1.5倍,個別還有操作不當造成的爐況事故發(fā)生,為此結(jié)合外廠的先進經(jīng)驗,結(jié)合高爐當前的實際,制定了切實可行的休復風方案,在實際的復風過程中依據(jù)高爐的特點,合理使用風、氧水平,實現(xiàn)了快速復風的目標。

    2  休復風方案的總體思路

    2.1  休風前的充分準備是確保高爐休風后爐況恢復的前提和基礎(chǔ),首先確保爐況穩(wěn)定順行、爐溫充沛。

    休風前爐況是否順行直接關(guān)系到送風后爐況能否順利恢復,影響送風后合理氣流快速重建。在高爐休風前如果爐況不順或出現(xiàn)崩料、塌料現(xiàn)象,應(yīng)及時控制冶煉強度,待爐況轉(zhuǎn)好后再休風。休風前如果爐溫低,熱量不足,在外部條件允許時,可延遲休風或不休風,必要時待爐溫提起、熱量充足后再休風。

    2.2  改進送風操作

    以往爐況恢復時間長的主要原因是爐缸熱量儲備不足,初期加風慢,擔心風量過大會造成料線深、熱量不起的錯誤認識。為此爐況恢復采用“全風溫、快速加風、早噴煤、適當富氧”的操作思路。

    3  休復風操作的實施

    3.1方案的準備

    計劃休風時間為12小時。

    (1)休風料位置的確定

    正常情況下,休風料在休風時應(yīng)下達至爐腹中上部位置,考慮高爐侵蝕情況及冷卻壁破損情況,高爐實際工作容積要大于設(shè)計工作容積,所以在計算爐腹上部以上容積時,進行了20m3的容積修正值,確保休風料準確到達指定位置。

    (2)加焦數(shù)量

    雖然高爐爐齡較長,但12小時以內(nèi)的休風,只要排除爐內(nèi)漏水情況,不用過多考慮爐缸保溫性能的差異,加焦按照休風小時數(shù)一倍量即可,足以達到復風熱量保證,且不會造成過量浪費。

    (3)燃料比調(diào)整

    休風料后,在降低煤比的基礎(chǔ)上適當提高燃料比,降低礦焦比,改善復風后的料柱透氣性,且為加焦后的熱量過渡作鋪墊,便于煤粉調(diào)劑,燃料比調(diào)整量參考在原有基礎(chǔ)上增加30kg。

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    (4)煤比

    休風料前后適當降低煤比,旨在降低焦炭負荷,改善料柱透氣性,提高爐況順行程度,煤比調(diào)整量參考比正常煤比降低20kg/t。

    (5)堿度的調(diào)整

    休風料前后調(diào)整堿度,有效改善渣鐵流動性,便于及時出凈渣鐵。休風前8小時至休風料,堿度在原有基礎(chǔ)上下調(diào)0.03倍,休風料后按照1.0%爐溫計算堿度1.13倍左右。

    (6)防漏風控制

    休風后第一時間用有水泥對所有風口進行封堵,且休風期間安排專人定期檢查風口封堵情況,防止休風期間風口向爐內(nèi)進風,造成燃料消耗。

    3.2  實施過程

    (1)風溫使用

    休風期間,熱風爐由于長時間悶爐,會造成復風后風溫比正常水平偏低,而在送風初期,尤其復風后第2、3爐鐵爐溫下滑時,急需熱量補償,維持較好的風溫水平,可以一定程度上弱化爐溫下滑的趨勢。

    此次12小時的休風,在預計送風時間前1.5個小時左右,提前安排熱風爐進行燒爐操作(一般情況下,熱風爐檢修項目會提前完畢,特殊情況除外),確保送風后的風溫水平不至于下滑過多。

    (2)初始風量

    具備送風條件后,起步風壓150kPa,初始送風風壓參考正常風壓70%左右,正常全風風壓220kPa。初期送風后略顯憋風,之后透氣性逐步好轉(zhuǎn),風壓回落至140kPa左右。

    (3)料線的控制

    送風初期,料線不動,結(jié)合頂溫情況,適當推遲放料(待頂溫400℃左右放第一罐料),第二罐料放之前料線開始運動。從料線開始運動,逐步加快放料節(jié)奏,減少深料線時間。料線到2m左右,減緩趕料線速度,以料線運動100mm才放料的節(jié)奏進行控制,直至正常料線放料。

    (4)出鐵節(jié)奏的掌握

    送風后,觀察爐況表現(xiàn),料線正常運動以后,只要風口工作狀況正常,爐況沒有憋風表現(xiàn),適當延遲第一次開鐵口時間。本次休復風,19:55送風,21:05爐況開始有憋風表現(xiàn)時,第一爐打開鐵口。之后逐步調(diào)整出鐵時間,與其他高爐并罐。

    出鐵前對設(shè)備、除塵、鐵罐、三溝、炭包、事故口等進行確認,保證爐前設(shè)備具備出鐵條件。爐前出鐵使用φ60鉆頭直接鉆漏,必要時燒開鐵口。上炮使用無水炮泥,前期風壓使用偏低時,打泥量以封住鐵口為準,嚴防鐵口過深。

    (5)送煤、富氧的時機

    由于送風前后料段安排沒有停煤負荷,送風以后,在初次送煤起作用的銜接空檔,容易出現(xiàn)爐溫下滑現(xiàn)象,即送風后第二爐、第三爐爐溫會出現(xiàn)下滑。在之前休復風過程中,由于送煤時機偏晚,出現(xiàn)過爐溫下滑快,爐缸虧熱,爐況恢復慢,甚至出現(xiàn)過爐涼等波動。本次休復風,由于初次送風風壓較高,風口工作狀態(tài)較好,料線出現(xiàn)運動趨勢,馬上開始送煤操作,在送風1個小時左右,噴煤量已經(jīng)達到計劃煤量,有力的保證了爐缸熱量的平穩(wěn)過渡。

    富氧的使用,隨噴煤同步進行。送煤后風壓趨穩(wěn),馬上送氧,初次送氧量1000-1500m3/h,之后以每次500 m3/h的幅度逐步增加富氧量。

    (6)加負荷時機

    出于對煤粉銜接和休風深料線熱損失的考慮,送風后負荷延續(xù)休風前比正常輕30kg/t燃料比的原燃料結(jié)構(gòu),直到料線趕至正常規(guī)定放料料線深度,進行加負荷操作,正常情況下這個時間點已接近第一爐鐵后。加負荷分兩步進行,第一次調(diào)整前期負荷差的60%左右,進行簡單過渡,避免波動過大;第一次調(diào)整負荷后,運行時間參考影響一爐鐵來安排,之后進行第二次負荷調(diào)整,將負荷調(diào)整到休風前的正常水平,至此負荷調(diào)整到位。

    負荷調(diào)整過程中熱量銜接雖然有部分重疊,但不至于過多浪費,改變了以往煤粉徹底起作用、爐溫徹底回升才加負荷的操作思路,即減少了燃料的浪費,又保證了熱量的充足。

    (7)布料角度的使用

    復風后,前期料線運動差、透氣性差,裝料制度按照2P2K放料順序,單車放料,執(zhí)行單角度放料,首次放料22°,觀察每罐料放料前后的煤氣流情況,確保中心煤氣流不過的情況下,后續(xù)逐步提角度到料線深度對應(yīng)角度,放焦時提角度。如果放料后出現(xiàn)中心煤氣流過盛,立即降低2~3°布料角度,爭取4車料內(nèi)(2車礦,2車焦)壓住中心煤氣流,之后恢復原用角度,按正常提角度節(jié)奏進行。

    在料線趕至正常后,布料角度先按照比正常角度降低1°進行布料。待正常料線1個小時左右后,布料角度恢復到休風前使用角度上,期間要考慮檢修對傾角的影響,并作出相應(yīng)的調(diào)整。

    4  快速復風效果驗證

    本次12個小時休風操作,通過快速復風實現(xiàn)了爐況的短時間恢復,大大降低了復風爐況恢復難度,有效減少了對各項指標的影響。下表為快速復風和傳統(tǒng)復風的各項指標對比情況:

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    通過兩種復風效果對比,可以明顯看出,快速復風很大程度上縮少了時間。

    5  休復風操作的總結(jié)

    (1)休風前熱量的積累很關(guān)鍵。在休風料入爐后隨著低煤比爐料入爐,料速會逐步偏慢,利于這一時機逐步提高燃料比,積攢熱量,在休風前最后一爐時爐溫并沒有體現(xiàn),對于復風后的熱量提升有極大的幫助。

    (2)復風初期的動能要達到60~70%全風狀態(tài),為盡快加煤提供基礎(chǔ)。

    (3)深料線以及爐溫偏高過程中布料角度要適當?shù)慕档?,保持邊沿氣流的通暢,保持順行是最關(guān)鍵。

    (4)爐渣堿度的設(shè)計要跟上爐溫的變化。在休復風前后是爐溫波動頻繁的階段,此時爐渣堿度既要保證不能太低而影響物理熱,又要保證不能太高影響爐渣流動性。

    (5)快速休復風實踐主要針對以往小高爐習慣于小風壓慢養(yǎng)恢復爐況操作,而進行的操作改進,主要適用于小高爐12小時以內(nèi)休復風操作。由于小高爐爐缸保溫性能受限,12小時以上休風應(yīng)謹慎進行。

    (責任編輯:zgltw)
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