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摘 要 邢鋼6號爐墻結厚的處理恢復時間較長。從爐墻結厚處理結束,到爐況基本順行,歷時1個多月。分析造成恢復時間長的因素主要是長期慢風,高休風率造成爐缸堆積。本文簡述了爐況恢復過程中,總結了爐缸堆積處理的實踐經(jīng)驗。
關鍵詞 高爐 爐墻結厚 爐缸堆積 處理
1 引言
邢鋼6#高爐有效容積為1050m3,于2011年11月28日順利投產(chǎn),設2個鐵口,20個風口,碳磚陶瓷杯復合爐底爐缸結構,爐體全冷卻,薄壁爐襯,6-9段采用銅冷卻壁,軟水密環(huán)閉循冷卻,可靠的底慮式水沖渣工藝。
2015年5月份計劃檢修,發(fā)現(xiàn)爐墻有輕微結厚。7月份、8月份受原燃料質(zhì)量波動的影響爐況懸料增加,穩(wěn)定性下降。9月份限產(chǎn),低風壓同時消耗大量落地燒結礦,爐況進一步惡化,風量進一步萎縮。2015年11月15日風機故障停機,使用小風機組織生產(chǎn)。至2016年2月17日經(jīng)歷了開爐以來時間最長的小風機生產(chǎn)作業(yè),歷時93天。降低風量以后,通過爐喉截面的煤氣量減少,爐況順行程度改善。但是長時間的小風量,導致爐缸活躍度大幅度下降。小風機使用前期,由于措施不當,高爐頻繁的慢風、休風、高爐溫更是加劇了爐缸堆積的進程。下面重點對爐缸堆積的形成和處理,進行總結分析。
2 爐況形成和處理過程
2.1 爐況形成
(1)長時間慢風作業(yè),爐缸活躍程度下降。
2015年11月15日至2016年2月17日小風機生產(chǎn)作業(yè),歷時長達92天。小風機生產(chǎn)前期,選用堵風口的方法,縮小進風面積。堵6個風口從0.217m2縮至0.152m2。措施實施以后,風口大量燒損。實踐證明堵風口造成爐缸局部不活,渣鐵滲透性差,造成風口套燒損。選用風口加套圈的方式縮小進風面積,從0.217m2縮至0.187m2。解決了燒壞套的現(xiàn)象。最終保持了小風機生產(chǎn)期間全風作業(yè)。風壓穩(wěn)定260kpa-270kpa,礦批穩(wěn)定24t,煤氣流控制合適、穩(wěn)定。小風機生產(chǎn)雖然實現(xiàn)了穩(wěn)定,但是鼓風動能從9000㎏?m/s降低到7000㎏?m/s,對爐缸的活躍程度有一定的影響。
(2)倒大風機,急于提高產(chǎn)量,風量恢復較快,導致爐況反復。
2016年2月17日倒用大風機后爐況出現(xiàn)失常。主要原因是下部爐缸不活躍,不接受大風量,出現(xiàn)管道等煤氣流失常情況。
爐內(nèi)采取劇烈發(fā)展邊緣氣流措施,利用高溫煤氣流沖刷爐墻。但效果不明顯。反倒對爐況產(chǎn)生負面影響:①中心料柱死,高爐不接受風量,長時間處于憋風狀態(tài),壓量關系不匹配;②煤氣利用率低,管道頻發(fā);③下料速度、速率嚴重不均,難行懸料次數(shù)明顯增加;④高爐本體溫度波動較大,尤其是10-12段冷卻壁穩(wěn)定性差,爐芯溫度持續(xù)下滑。
(3)停爐三天,處理爐墻結厚。
2016年3月19日開始處理爐墻上部結瘤,停爐三天。停爐期間對爐墻結厚實施的爆破。停爐后觀察結厚比較嚴重。結厚高度的位置在第10層冷卻壁起到14層冷卻壁位置,整個圓周方向都有結厚,結厚較嚴重的區(qū)域集中在高爐南偏西的位置。送風后爐況不順,長時間慢風,連續(xù)高爐溫,加劇爐缸堆積。
2.2 爐況恢復
2016年3月21日21:33送風開爐。因爐缸處于堆積狀態(tài),本次停爐時間長,爐缸熱量低,加上集中燒瘤體,爐缸的滲透性進一步惡化。導致開爐初期大量燒壞風口套。
(1)21日送風前集中加焦122t,螢石1.4t填充料線到5m,停煤負荷逐步維持熱量提升。料線運動后采取小礦批、低煤比操作,發(fā)展邊緣氣流;因爐缸不活,導致頻繁休風換套,截止25日白班風口19個,風壓300kpa,累計休風4次,燒損小套10個,加焦熱補償129噸。
(2)3月25日-4月5日表現(xiàn)爐況不接受風量,管道明顯、氣流頻繁導致料線不動。減煤等措施維持爐況運行,期間堵風口、集中加焦,伴隨錳礦、螢石洗爐等措施操作。
(3)調(diào)整布料,爐況逐漸向好。
自3月21日送風,因爐況波動,布料角度調(diào)整頻繁(見表),由前期發(fā)展邊緣氣流,逐步向兼顧中心過度;有礦一焦二布料模式逐步向礦四焦四過度。過分發(fā)展邊緣氣流導致中心死料柱加劇,爐芯溫度下降,爐缸活躍程度差,通過逐步發(fā)展中心氣流,爐況穩(wěn)定程度進一步提升。
(4)問題分析
通過對開爐送風后的分析,主要是前期長時間的慢風和多次頻繁的休風,在加上開爐后的長時間高爐溫,爐缸堆積的進程進一步加劇,高爐下部不接受大風量。上部通過爆破已經(jīng)對上不結厚徹底解決。主要矛盾是解決下部爐缸堆積。
4月5日開始調(diào)整操作思路。以爐況順行為前提,逐步提高入爐風量,同時結合十字測溫,上部發(fā)展邊緣氣流。保證爐缸熱量充足,下限物理熱定為1500℃。爐前不間斷出鐵。措施實施以后,入爐風量逐步提高,爐況穩(wěn)定性逐步提高。
5月份為進一步活躍爐缸,維持發(fā)展邊緣氣流的布料,保持相對穩(wěn)定的爐況。結合爐缸側壁溫度的趨勢,判斷爐缸活躍程度。在5月末逐步引導中心氣流,在6月下旬中心通道打開,爐況恢復到正常水平。







2.3 爐況調(diào)整期間風量、爐缸側壁趨勢、及產(chǎn)量指標趨勢


3 結語
(1)上部爐墻結厚,造成煤氣二次分布失常。使得投入大風機后,爐況不接受大風量,最終造成煤氣流失常,管道行程頻發(fā)煤氣利用率大幅度下滑。爐墻結厚在沒有處理以前,應減少入爐風量,以爐況能夠消耗的風量為準。
(2)較高的休慢風率和長時間的慢風是導致爐缸活躍程度下降的原因。小風機使用93天,共計休風21次。倒用大風機后共計休風23次,其中停爐3天處理爐墻結瘤。
(3)處理爐缸堆積風量要穩(wěn)步推進,不可急于求成。主要是爐缸實際爐容減小,強行加風會出現(xiàn)氣流紊亂、誘發(fā)爐況不順。
(4)1000級高爐,必須有中心氣流,中心通道必須打開。因外界影響暫時適當發(fā)展邊緣,縮小礦批保順行,但中心不能丟。一旦外界影響因素消除,要盡快恢復正常布料,嚴禁長時間發(fā)展邊緣氣流。
(5)及時糾正操作思路遵守正常高爐冶煉規(guī)律。本次爐況結厚恢復調(diào)整時間長,自3月23日送風到5月份完全達到正常生產(chǎn)狀態(tài),歷時近50天,主要從定風量、定物理熱操作到逐步提升過程,伴隨爐前不間斷出鐵配合逐步活躍爐缸,爐況逐步接受風量;有頻繁管道、氣流上泛、料線不動到5月份爐況穩(wěn)定,主要得益于發(fā)展邊緣到保證中心才實現(xiàn)爐況的穩(wěn)定。
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