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摘要:對(duì)衡鋼1號(hào)高爐煤氣流失常的原因進(jìn)行了總結(jié)和分析。這次高爐布料溜槽故障是引起高爐爐況失常的主要原因,無(wú)計(jì)劃休風(fēng)、慢風(fēng)多,入爐原燃料質(zhì)量變差,原料帶入的Zn含量升高,操作制度不合理是爐況失常的其它原因。通過(guò)采取改善原燃料質(zhì)量,加螢石洗爐,調(diào)整操作制度,強(qiáng)化管理,更換布料溜槽等一系列措施,取得了較好效果。
關(guān)鍵詞:布料溜槽 煤氣流 高爐原料 造渣制度 裝料制度
1、前言
衡鋼煉鐵配備1000m3高爐一座,年設(shè)計(jì)利用系數(shù)2.357t/(m3.d),生產(chǎn)煉鋼鐵水能力82.5萬(wàn)t/a。同時(shí)為高爐配套配有130㎡燒結(jié)機(jī)一臺(tái)、綜合原料場(chǎng)。衡鋼煉鐵1號(hào)高爐于2017年9月開(kāi)始大修, 11月6日開(kāi)爐投產(chǎn),投產(chǎn)后的高爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,利用系數(shù)最高達(dá)到3.1。2018年1月31日計(jì)劃?rùn)z修更換新溜槽,隨后爐況于2月12日出現(xiàn)明顯惡化,中心氣流強(qiáng),邊緣氣流重,懸料后恢復(fù)難度大,最終導(dǎo)致?tīng)t況失常,后逐步恢復(fù),利用休風(fēng)機(jī)會(huì)檢查發(fā)現(xiàn)布料溜槽底部鋼板自動(dòng)上翹,組織人員進(jìn)行更換。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月時(shí)間的反復(fù)調(diào)整,爐況失常得到恢復(fù),高爐生產(chǎn)順利。
2、爐況失常的表現(xiàn)及原因
2.1 爐況失常的表現(xiàn)
(1)十字測(cè)溫邊緣模數(shù)下降至0.5以內(nèi),中心模數(shù)高時(shí)超過(guò)4.0,熱負(fù)荷長(zhǎng)期穩(wěn)定在35000MJ,最低時(shí)達(dá)到27000MJ;
(2)爐況順行狀況差,連續(xù)拉寬尺后出現(xiàn)頂溫升高,煤氣利用率急劇下降,料面成像白光刺眼,伴隨著中心塌料壓拐后懸料現(xiàn)象;
(3)爐缸中心溫度呈上升趨勢(shì),由497℃上升至520℃;
(4)水溫差下降,爐墻熱負(fù)荷下降明顯,最低至28000并穩(wěn)定在此水平;
(5)懸料后恢復(fù)難度大,壓差高不受風(fēng),恢復(fù)過(guò)程中探尺活動(dòng)差,靠崩料下料,從料面成像看中心穩(wěn)定且強(qiáng)而邊緣不出氣流;
2.2 爐況失常的原因分析
2.2.1爐墻噴涂料陸續(xù)脫落影響造渣制度和氣流分布
1月31日高爐開(kāi)始大修投產(chǎn)近3個(gè)月后的第一次定修,休風(fēng)時(shí)間近26小時(shí),復(fù)風(fēng)恢復(fù)過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)懸坐料。2月初由于粗煤氣處理設(shè)備故障又引起高爐較長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)休風(fēng)慢風(fēng),因?yàn)槎唐趦?nèi)爐體溫度頻繁的波動(dòng),爐墻熱負(fù)荷的大起大落,導(dǎo)致2月中旬爐體噴涂料開(kāi)始出現(xiàn)脫落, 因噴涂料成分:SiO2為25%—45%,Al2O3為50%—70%,密度為2.0t/m3,熔點(diǎn)>1700℃。元月上旬高爐爐渣Al2O3平均15.82%,中下旬平均為16.22%,最高達(dá)到了18.72%。噴涂料斷續(xù)脫落后,料柱邊緣透氣性下降,壓差升高,同時(shí)爐渣Al2O3上升,爐缸熱儲(chǔ)備不足,影響渣鐵的流動(dòng)性,高爐熱制度波動(dòng)大,引起爐況不穩(wěn)定。
2.2.2無(wú)計(jì)劃休風(fēng)、慢風(fēng)多
上料系統(tǒng)以及煤氣系統(tǒng)設(shè)備故障多,造成高爐長(zhǎng)時(shí)間的無(wú)計(jì)劃休風(fēng)、慢風(fēng)以及低料線作業(yè)。如:2月4日12:48-13:14休風(fēng)26min處理旋風(fēng)放灰閥故障;13:14-21:45慢風(fēng)511min處理煤氣遮斷閥打不開(kāi)故障;2月16日18:26-20:22風(fēng)量由2260m3/min減至560m3/min,處理爐頂下料閘及煤氣均壓閥故障;短期內(nèi)頻繁的較長(zhǎng)時(shí)間的無(wú)計(jì)劃休慢風(fēng),引起爐墻熱負(fù)荷大幅波動(dòng),導(dǎo)致氣流分布不合理,同時(shí)爐缸的活躍程度急劇下降,從而對(duì)爐況的穩(wěn)順造成較大的影響。
2.2.2爐頂布料溜槽磨損
2018年1月初從料面成像中發(fā)現(xiàn)溜槽布料時(shí)料流軌跡不集中,有時(shí)料流開(kāi)叉;1月31日休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)原溜槽側(cè)壁穿孔,更換了新溜槽,詳情見(jiàn)圖一;復(fù)風(fēng)后爐況順行狀況可,從2月12日爐況開(kāi)始不穩(wěn)定,上部裝制多次調(diào)整都未取得好效果,后于3月4日休風(fēng)檢查溜槽和測(cè)布料最大角度時(shí)發(fā)現(xiàn)新?lián)Q布料溜槽底部鋼板脫焊導(dǎo)致翹起,(詳情見(jiàn)圖二)料流軌跡完全改變,這是導(dǎo)致此次爐況不順的主要原因。
圖一1月31日休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)溜槽側(cè)壁穿 圖二3月4日休風(fēng)發(fā)現(xiàn)溜槽底部鋼板上翹
2.2.3原燃料條件變差
2.2.3.1由于春運(yùn)期間保供壓力緊張焦炭質(zhì)量下滑明顯,尤其體現(xiàn)在焦炭灰分,出現(xiàn)明顯上升;
表1 2017年12月-2018年1月焦炭指標(biāo)比較
2.2.3.2燒結(jié)礦質(zhì)量波動(dòng),燒結(jié)礦R質(zhì)量波動(dòng)大,特別是進(jìn)入二月以來(lái),燒結(jié)礦低溫還原粉化率下降明顯,粉化率下滑會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)礦在高爐爐身上部的低溫區(qū)嚴(yán)重破裂、粉化,使高爐料柱的空隙度降低、透氣性差、壓差升高,嚴(yán)重影響高爐爐況順行。
表2 2018年2月-3月燒結(jié)礦冶金性能指標(biāo)比較
2.2.4原料中Zn含量升高。由于入爐燒結(jié)礦中的Zn含量升高,特別是進(jìn)入2月12日以來(lái),使用新堆料后Zn負(fù)荷明顯上升,超出了標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到400 g/t鐵,造成鋅在高爐內(nèi)的循環(huán)富集,使得爐內(nèi)爐料含鋅量高于入爐料多倍;鋅的循環(huán)富集使得料柱透氣性變差,高爐穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力變差;鋅對(duì)焦炭強(qiáng)度有一定的破壞作用,鐵口經(jīng)常出現(xiàn)卡焦炭現(xiàn)象,爐缸活躍程度變差,影響爐況長(zhǎng)周期穩(wěn)順。
表3 2018年2月-3月入爐Zn負(fù)荷指標(biāo)比較
2.2.5操作制度不合理
(1)熱制度穩(wěn)定性差。進(jìn)入2月中旬以來(lái),由于爐墻波動(dòng)、工長(zhǎng)操作不到位、焦炭水分波動(dòng)等原因?qū)е聼嶂贫瘸霈F(xiàn)大幅度波動(dòng),物理熱長(zhǎng)期在1430°—1450°之間。爐溫不穩(wěn)定以及邊緣的過(guò)分抑制,促使?fàn)t身中下部局部粘接,造成爐缸熱量不足、活性度下降,使得爐況不穩(wěn)。
(2)上部裝料制度不合理。原燃料條件變差,入爐粉末增加容易導(dǎo)致邊緣自動(dòng)加重,再加上溜槽底部鋼板上翹,使得原料在布料過(guò)程中角度變相增大加重邊緣。長(zhǎng)期邊緣過(guò)重,在風(fēng)量連續(xù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上容易導(dǎo)致中心氣流過(guò)吹,高爐壓差升高,懸料后恢復(fù)難度大,高爐抗波動(dòng)能力變差。
(3)下部送風(fēng)制度不適宜。為保證強(qiáng)勁的中心氣流,提高高爐抗波動(dòng)能力,高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)對(duì)風(fēng)口布局和面積進(jìn)行調(diào)整,面積縮小的風(fēng)口布局在兩鐵口上方,風(fēng)口面積由原料的0.1901㎡調(diào)整至0.1862㎡,由于風(fēng)口面積縮小,同樣的風(fēng)量基礎(chǔ)上相當(dāng)于變相增加鼓風(fēng)動(dòng)能,加劇了中心氣流過(guò)吹和邊緣過(guò)重的情況,造成爐況不順。
3 爐況失常的處理
3.1 治理爐缸
針對(duì)爐況波動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng),爐底中心溫度出現(xiàn)明顯下降的情況,制定相應(yīng)操作參數(shù)控制:a)風(fēng)量2220-2250m3/min,不準(zhǔn)超過(guò)2250m3/min,富氧量維持1500m3/h±;b)嚴(yán)格控制壓差≤150KPa,超過(guò)155KPa減風(fēng),頂壓≤160KPa;c)物理熱控制在1495℃左右,下限1480℃;d)焦炭負(fù)荷4.05±0.05,最高4.10,煤比控制在120kg/t±;e)爐渣R2控制在1.10-1.15;
要求操作上嚴(yán)禁低爐溫、高堿度操作,尤其是物理熱低于1450℃時(shí),必須及時(shí)采取提爐溫措施;
3.2 減少鋅害,降低鋅負(fù)荷、降低入爐粉末率
3.2.1 降低入爐原料中Zn含量,通過(guò)優(yōu)化配礦方案。針對(duì)含Zn量高的品種采取停止配入使用,使得燒結(jié)礦中的Zn含量由0.035%下降至0.025%,Zn負(fù)荷由417 g/t鐵下降至370 g/t鐵。入爐Zn負(fù)荷的降低有利于從源頭上降低Zn含量,能夠改善高溫區(qū)域焦炭的強(qiáng)度,有利于改善料柱透氣性,提高爐況穩(wěn)定性。
3.2.2 加強(qiáng)原燃料精料清篩管理,充分利用好離線篩和在線篩,設(shè)定原料堆取料機(jī)取料流量標(biāo)準(zhǔn):焦炭取用流量≤300T/H,塊礦取用流量≤500T/H,瞬時(shí)流量大于規(guī)定流量標(biāo)準(zhǔn),流量上限的設(shè)定有利于減薄料層厚度,提高篩分效率。
3.2.3 督促每班加強(qiáng)清篩管理,在槽下震動(dòng)篩出料口位置增設(shè)鋼管,能夠有效降低焦炭和礦石料流厚度,確保篩分效率。
3.3 加入螢石對(duì)爐墻清洗防止粘接
由于長(zhǎng)期邊緣過(guò)重,爐體溫度整體偏低,為防止?fàn)t墻粘結(jié),采取化學(xué)方法每批料配入螢石對(duì)爐墻進(jìn)行清理。該方法能快速清理爐身中下部,對(duì)爐身上部處理效果相對(duì)要差些,操作不當(dāng)將會(huì)導(dǎo)致?tīng)t身中下部冷卻壁損壞,所以綜合考慮采用加螢石以及同時(shí)疏松邊緣煤氣流的方式進(jìn)行處理。
3.4 調(diào)整高爐操作制度
3.4.1 裝料制度
本次爐況失常主要是布料溜槽出現(xiàn)故障后,布料角度出現(xiàn)變相擴(kuò)大,邊緣氣流過(guò)分抑制,中心氣流強(qiáng)引發(fā)的失常。調(diào)整整體思路一直以放邊緣為主,料線由1.4m提至1.2m,減輕邊緣礦焦比,邊緣礦3圈減至2圈,且采取了礦前焦的模式,最大礦角前還墊了1圈焦,同時(shí)平臺(tái)角度一直在往里推,由40°推至目前的38.5°,視中心氣流可,中心焦量一直在減少,由3圈減至2圈、1圈,且在27日取消了中心加焦,也是減輕邊緣礦焦比。
3.4.2 送風(fēng)制度
根據(jù)爐況制定適宜風(fēng)量,控制風(fēng)壓達(dá)到穩(wěn)定壓差,調(diào)整鼓風(fēng)參數(shù)、風(fēng)口布局對(duì)爐況進(jìn)行處理。利用休風(fēng)機(jī)會(huì)調(diào)整風(fēng)口布局,將1月31日休風(fēng)更換的1#、6#風(fēng)口由100mm再恢復(fù)成110mm,有利于適當(dāng)縮小鼓風(fēng)動(dòng)能,穩(wěn)定邊緣氣流;合理調(diào)劑鼓風(fēng)參數(shù),減輕焦炭負(fù)荷控制合理噴吹煤粉量,從而改善料柱透氣性。操作中嚴(yán)禁頂壓差操作,避免懸料情況發(fā)生。
3.4.3 熱制度
設(shè)定爐況異常期間爐溫控制范圍,加大對(duì)鐵水物理熱控制力度。物理熱控制在1480°-1510°之間,視爐溫狀況決定是否加凈焦和組焦。在高爐出現(xiàn)懸料后爐況恢復(fù)過(guò)程,能夠充分利用加濕手段來(lái)控制合理理論燃燒溫度,確保爐況避免由于熱制度大幅度波動(dòng)導(dǎo)致延長(zhǎng)恢復(fù)時(shí)間。
3.5、強(qiáng)化關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量管理
高爐溜槽壽命在一年以上,一般安排在高爐年修時(shí)進(jìn)行更換。爐頂關(guān)鍵設(shè)備備件質(zhì)量好壞對(duì)高爐生產(chǎn)至關(guān)重要,為防止布料溜槽損壞對(duì)高爐生產(chǎn)的影響,應(yīng)做好以下工作:對(duì)爐頂布料溜槽技術(shù)協(xié)議進(jìn)行修訂,要求必須達(dá)到使用壽命;嚴(yán)把備件質(zhì)量關(guān),制定驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),尤其布料溜槽焊接方式安裝前必須檢查,存在隱患者不允許安裝使用;爐頂核心設(shè)備必須建立專業(yè)點(diǎn)檢臺(tái)帳,并利用休風(fēng)機(jī)會(huì)安排專業(yè)點(diǎn)檢,及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)處理,避免對(duì)高爐正常生產(chǎn)造成不必要的影響。
4、結(jié)束語(yǔ)
衡鋼煉鐵1號(hào)高爐面對(duì)此次煤氣流失常的爐況,通過(guò)快速響應(yīng)組織,及時(shí)更換損壞的布料溜槽,逐步調(diào)整上下部操作制度,優(yōu)化相應(yīng)操作參數(shù),加強(qiáng)原燃料內(nèi)部管理,規(guī)范特殊爐況下的操作,最終快速扭轉(zhuǎn)了生產(chǎn)被動(dòng)局面,為衡鋼高爐穩(wěn)順打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也為今后處理類似特殊爐況積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
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