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首鋼水鋼煉鐵廠6#、7#燒結(jié)機節(jié)能改造生產(chǎn)實踐

時間:2018-10-10 08:00來源: 作者:羅奇 雷仕江 吳長林 劉吉虎 點擊:
  • 摘要:水鋼煉鐵廠一燒車間265m2的6#、7#燒結(jié)機通過性能提升改進后,燒結(jié)機漏風(fēng)率從未改進前的53%降低到目前的35%以內(nèi),燒結(jié)機料層提高60mm,燒結(jié)機利用系數(shù)在2016年的基礎(chǔ)上提升0.14 t/m2.h,電耗和固體燃耗均下降明顯,工序能耗自從兩臺機改進后比2016年全年下降了9.32kgce/t,節(jié)能效果顯著。

    關(guān)鍵詞:    燒結(jié)機  改造   節(jié)能   顯著。

    1 前 言 

    隨著鋼鐵行業(yè)強烈競爭,鋼鐵生產(chǎn)能耗與成本控制越發(fā)凸現(xiàn),同時,在生存發(fā)展型、綜合節(jié)能型環(huán)保治理方法上謀出路,成了當(dāng)前最重要的課題。水鋼煉鐵廠一燒車間6#、7#燒結(jié)機自從2009年投產(chǎn)以來,沒有得到徹底的大修,導(dǎo)致燒結(jié)機漏風(fēng)率高達58%左右,料層低僅為680mm,上料量為70~75公斤/米皮帶,利用系數(shù)僅為1.05~1.15t/m2.h,燃耗為60公斤左右,電耗高為58~62kwh/t,導(dǎo)致車間工序能耗高,2016年平均為52.78kgce/t。針對這一現(xiàn)狀,公司及廠部高度重視,于2016年底立項,從2017年2月份開始進行性能提升改進,改造后各項參數(shù)指標(biāo)達到預(yù)期效果,在公司保生存和求突破過程中起到關(guān)鍵的作用。

    2 影響因素分析

    針對6#、7#燒結(jié)機工序能耗高,內(nèi)部成立攻關(guān)組,對燒結(jié)機本體逐一排查,主要影響的因素如下。

    2.1燒結(jié)機漏風(fēng)率高

    燒結(jié)機本體主要有幾個方面,⑴臺車滑道磨損和滑道的原始結(jié)構(gòu)存在問題導(dǎo)致漏風(fēng);⑵臺車使用已經(jīng)達到7年,臺車相互之間的磨損和熱變形導(dǎo)致臺車間的漏風(fēng);⑶風(fēng)箱天方地圓上部與燒結(jié)機主體框架之間存在漏風(fēng);⑷風(fēng)箱立管磨損嚴重存在漏風(fēng);⑸大煙道積灰斗磨損存在漏風(fēng);⑹大煙道連接處有磨損存在漏風(fēng);⑺機頭靜電除塵器積灰斗和放灰閥存在漏風(fēng);

    2.2燒結(jié)料層偏低

    由于燒結(jié)機漏風(fēng)嚴重,燒結(jié)機臺車檔板原設(shè)計為700mm高,但是到后期燒結(jié)機料層都沒有鋪滿,大多時間僅能控制在680mm,沒有充分發(fā)揮出設(shè)備的性能,而且上部檔板由于沒有進行鋪料,燒損嚴重。

    2.3固體燃耗高

    6#、7#燒結(jié)機2016年全年的燒結(jié)燃料單耗為59.33kg/t,在燒結(jié)行業(yè)內(nèi)算是相當(dāng)高的。在同等的燃料和物料結(jié)構(gòu)的條件下,主要是燒結(jié)機本體的漏風(fēng)影料層厚度的影響,漏風(fēng)嚴重和料層薄影響燒結(jié)過程自上而下蓄熱量少和熱量沒有得到有效利用,為了保證足夠的燒結(jié)礦強度就得足夠地補充燃料,所以6#、7#燒結(jié)機固體燃耗一直偏高的原因主要是漏風(fēng)率高和料層過薄。

    2.4燒結(jié)電耗高

    燒結(jié)機漏風(fēng)率高及料層薄,在生存過程中負壓偏低,產(chǎn)量低,利用系數(shù)低,燒結(jié)主抽風(fēng)機的有效利用率偏低。2016年全年統(tǒng)計電耗為58.69kWh/t,在同行業(yè)比較算是較高的。

    2.5鋪底料料層過厚

    6#、7#燒結(jié)機鋪底料的擺動漏斗存在支撐軸承座斷裂和漏斗下部四周磨損嚴重,導(dǎo)致鋪底料厚度不均,最后的地方達到80~100mm,鋪底料料量增加,內(nèi)循環(huán)物量增大,也是導(dǎo)致產(chǎn)量下降的一個因素,從而使燒結(jié)工序能耗相應(yīng)增加。

    3方案實施

    針對6#、7#燒結(jié)機漏風(fēng)率高和需要增加臺車欄板的高度問題,通過考察確定了有過類似對燒結(jié)機進行性能提升改進的北京國策藍天公司對燒結(jié)機主要項目進行改進,其他項目由水鋼維檢中心和車間內(nèi)部突擊對完成。利用2017年2月份開始對6#燒結(jié)機進行了1個月的改進施工,3月份對7#燒結(jié)機進行了為期20天的改進。

    3.1漏風(fēng)的改進治理

    3.1.1臺車滑道磨損和滑道的原始結(jié)構(gòu)存在問題導(dǎo)致漏風(fēng)問題,通過更換原有滑道的結(jié)構(gòu)方式,采用專業(yè)性強密封效果更好的滑道安裝。

    3.1.2臺車使用已經(jīng)達到7年,臺車相互之間的磨損和熱變形導(dǎo)致臺車間的漏風(fēng)的問題,采用對臺車檔板兩側(cè)進行切銑刨平,再安裝上耐磨和便于更換的鋼板,并對變形嚴重的臺車進行加工處理。

    3.1.3風(fēng)箱天方地圓上部與燒結(jié)機主體框架之間存在漏風(fēng)問題,對存在漏風(fēng)的上部喇叭口進行重新找正,并進行妥善處理連接。

    3.1.4風(fēng)箱下降管道磨損嚴重存在漏風(fēng)問題,采用大面積更換風(fēng)箱立管、彎管及天方地圓。

    3.1.5大煙道積灰斗磨損存在漏風(fēng)問題,對磨損嚴重的部位采用大面積更換和焊補等工作。

    3.1.6大煙道連接處有磨損存在漏風(fēng)問題,采用更換和焊補的方式進行。

    3.1.7機頭靜電除塵器積灰斗和放灰閥存在漏風(fēng)問題,采用更換卸灰閥和對灰斗進行焊補,減少開出放灰時造成的漏風(fēng)。

    3.2增加臺車欄板高度

    臺車欄板增加了60mm高,臺車高度從原來的700mm提高現(xiàn)在的760mm。

    3.3對鋪底料過厚的問題,采用對該漏斗進行更換部件,調(diào)活、焊補處理。

    4 取得的效果

    6#燒結(jié)機2017年2月12日停機進行相關(guān)的提升改進,于2017年3月17日熱負荷試車成功投入生產(chǎn)。7#燒結(jié)機2017年3月22日停機進入性能提升改進,2017年4月8日投入生產(chǎn)。自兩臺燒結(jié)機分別投入運行后,相應(yīng)的生產(chǎn)參數(shù)均有提升,效果明顯。

    4.1漏風(fēng)率對比情況

    按合同要求兩臺燒結(jié)機投入生產(chǎn)3個月后,組織多方測定燒結(jié)機的漏風(fēng)率,于2017年8月2~3日進行測定。漏風(fēng)率的計算按照煙氣內(nèi)的含氧量進行計算,測定的點及參數(shù)記錄如下:

    image.png

    image.png

    2016年9月煉鐵廠技術(shù)科組織內(nèi)部測定的漏風(fēng)率6#燒結(jié)機為52.6%,7#燒結(jié)機為53.2%。兩臺機通過性能提升改造后6#燒結(jié)機漏風(fēng)率為33.68%,下降了18.92%;7#燒結(jié)機的漏風(fēng)率為34.1%,下降了19.1%。

    4.2料層厚度提升60mm

    由于漏風(fēng)率的減少,在同樣抽風(fēng)機的負荷條件下,燒結(jié)機料層從680提升到760mm,提升了60mm,能滿足目前生產(chǎn)條件。

    4.3生產(chǎn)操作及工藝參數(shù)的對比情況

    通過設(shè)備性能提升改進后,相關(guān)生產(chǎn)操作參數(shù)都有明顯的提升,將未改進前2017年1月和改進后2017年6月相關(guān)重要參數(shù)作出如下對比:

    image.png

    從上表中可以看出,前后比對情況,料層提高了80mm,有利于燒結(jié)過程自上而下的蓄熱過程;燒結(jié)負壓提升了3800pa,充分發(fā)揮了抽風(fēng)機在生產(chǎn)的作用;燒結(jié)終點溫度提高了50℃,有利于燒結(jié)過程的礦相反應(yīng)及液相生存,提高燒結(jié)礦強度;燃料百分比下降了0.7,是料層增厚和漏風(fēng)率減少后起到的作用;燒結(jié)機臺時產(chǎn)量提升了38噸,產(chǎn)能在原來的基礎(chǔ)上提升了10.95%;利用系數(shù)相比未改進前提升了0.14 t/m2.h。

    4.4工序能耗指標(biāo)的對比情況

    兩臺燒結(jié)機本體設(shè)備作了相應(yīng)改進后,車間工序能耗大幅度地下降,用2016年全年的數(shù)據(jù)和改進后2017年5~10月完成的指標(biāo)進行對比分析如下。

    image.png

    從上表中看出燒結(jié)機通過改進后,燒結(jié)工序能耗降低了9.32 kgce/t;其中漏風(fēng)率下降,風(fēng)機電能充分發(fā)揮作用,電耗下降了4.69 kwh/t;由于料層提高,火焰與料面充分接觸,點火熱量得到充分利用,煤氣單耗下降5.67 m3/t;料層提高后,燃料百分比相應(yīng)下降,導(dǎo)致燒結(jié)固體燃耗下降7.33 kg/t。

    5 結(jié)語

    在國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的今天,各企業(yè)苦練內(nèi)功才是生存之道,當(dāng)前國家對能源和環(huán)保要求越來越高,提倡節(jié)能減排,大力度淘汰落后產(chǎn)能。在首鋼水鋼煉鐵廠一燒車間,通過對兩臺265m2的燒結(jié)機進行一系列的相關(guān)設(shè)備提升改進后,各項工藝技術(shù)指標(biāo)均有相應(yīng)的提升,效果顯著,值得推廣和借鑒。

    參考文獻

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    [2]李向東,賈景林,王俊志.改進燒結(jié)返礦加水潤濕工藝的探討[J].萊鋼科技,2008,6:9-10

    [3]王靜波,吳鳳霞,李發(fā)展.降低燒結(jié)返礦率的途徑與實踐[J].燒結(jié)球團,2003,(28)4:53-55

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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