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改善爐料成分和進(jìn)料工藝

時(shí)間:2025-03-17 03:12來(lái)源:中國(guó)煉鐵網(wǎng) 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
通過(guò)研究煉鐵高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)現(xiàn),燃料對(duì)于 工序能耗影響非常大。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間艱苦的探求,反復(fù)試驗(yàn) 優(yōu)化和改善爐料結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)大幅提高燒結(jié)礦堿度可以使 礦物組成發(fā)生了明
  • 通過(guò)研究煉鐵高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)現(xiàn),燃料對(duì)于 工序能耗影響非常大。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間艱苦的探求,反復(fù)試驗(yàn) 優(yōu)化和改善爐料結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)大幅提高燒結(jié)礦堿度可以使 礦物組成發(fā)生了明顯的變化,鐵酸鈣含量顯著增加。由于鐵酸鈣還原性能好,強(qiáng)度高,大量的鐵酸鈣存在,可以防 止β-2CaO ·SiO2在冷卻時(shí)產(chǎn)生粉化現(xiàn)象。隨著堿度的提高和總黏結(jié)相升高,軟化開(kāi)始溫度和軟化終了溫度降低,還原度增加,爐內(nèi)所承受的壓差逐漸提高。從而管道形成風(fēng)壓冒尖等爐況現(xiàn)象得以減少和杜絕,減少了塊狀鐵礦石裂開(kāi)和粉碎情況。高爐內(nèi)部氣流分布和爐料的順行得到改善,從而產(chǎn)生大量減少有害廢氣。另外對(duì)入爐塊狀礦石全部實(shí)行預(yù)篩選分揀,確保進(jìn)入爐里的礦石含粉率小于4%,并且對(duì)于進(jìn)料進(jìn)行二次篩分,在進(jìn)入高爐料倉(cāng)之前再進(jìn)行一次預(yù)處理,同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)槽下篩分管理,通過(guò)采用雙層棒條自動(dòng)清理機(jī)燒篩代替原有的梳齒篩等設(shè)備改造,以及采用控制料流、及時(shí)清理篩面等措施降低入爐產(chǎn)生的粉末。目前高爐入爐粉末基本控制在3%~4%左右。由于調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,使得用價(jià)格較低的原料代替高價(jià)球團(tuán)礦直至全部取消球團(tuán)的爐料結(jié)構(gòu),大幅度提高塊礦比例直至30%。

     改善進(jìn)料工藝

    逐步摸索中小礦批分裝工藝在高爐上的應(yīng)用 .這種方法有利于礦石均勻分布,對(duì)于穩(wěn)定上部氣流和改善軟熔帶透氣性效果顯著,并且分裝還可以減少爐料分布中的界面效應(yīng),促進(jìn)爐況的穩(wěn)定順行和焦比的降低。生礦配比已達(dá)到25%,入爐綜合焦比下降到了490kg/t以下,中小礦批分裝在節(jié)能降耗中起到了重要作用。通過(guò)對(duì)高爐熱流檢查和分析確保合適的冷卻強(qiáng)度,使高爐爐墻上形成一層穩(wěn)定的保護(hù)性渣皮,延長(zhǎng)高爐穩(wěn)定運(yùn)行壽命,進(jìn)一步節(jié)能降耗??諝鉄崃鞅旧硪卜从沉嗽摬课幻簹鈿饬鞯陌l(fā)展?fàn)顩r和爐墻黏結(jié)情況,從其變化中反映出爐況的發(fā)展趨勢(shì),這樣就可以提前采取措施避免爐況的進(jìn)一步惡化,對(duì)高爐操作起到預(yù)警作用。逐步推廣使用了無(wú)水炮泥,徹底消除了潮鐵口、淺鐵口及抗侵蝕差的情況;利用高爐大修將爐前主溝由以前的搗打主溝改造成為儲(chǔ)鐵式澆注主溝,通過(guò)這一改造,不但降低成本50%之多,而且降低了爐前工的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了爐前事故;同時(shí)鐵水罐中的含渣量明顯降低,也為煉鋼生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。

    在優(yōu)化進(jìn)料的同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造達(dá)到節(jié)能提高產(chǎn)量的目的

    爐型設(shè)計(jì)上降低高爐高徑比,擴(kuò)大爐缸容積,滿(mǎn)足富氧大噴吹要求;高爐本體選材上滿(mǎn)足高強(qiáng)度冶煉。爐缸引進(jìn)陶瓷杯砌體,風(fēng)口以上全部采用高鋁磚,冷卻壁增高到爐身中部;設(shè)備選型上適合高強(qiáng)度冶煉。增加料斗容積,逐步采用無(wú)鐘爐頂布料系統(tǒng),計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制,傳動(dòng)全部采用為液壓系統(tǒng),增加了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,符合提高爐頂壓力對(duì)爐頂耐壓的要求。除塵系統(tǒng)將箱體內(nèi)部由大布袋內(nèi)濾加壓反吹改造成為小布袋外濾氮?dú)饷}沖反吹,過(guò)濾負(fù)荷滿(mǎn)足了工藝要求,高爐熱風(fēng)爐改造完成后,風(fēng)溫提高100多度。高爐噴煤是煉鐵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的中心環(huán)節(jié),是國(guó)內(nèi)外煉鐵生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì),同時(shí)也是降低工序能耗,減少生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境污染的重要手段。該系統(tǒng)采用中速磨制備煤粉、一次收粉技術(shù)、并罐、直接噴吹技術(shù)、高效粗粉分離器,煙煤安全噴吹檢測(cè)裝置,長(zhǎng)壽噴槍技術(shù),新型流化器等新技術(shù)。高爐采用遠(yuǎn)紅外爐頂成像技術(shù),通過(guò)爐頂成像技術(shù)能夠在生產(chǎn)過(guò)程中一定程度上實(shí)現(xiàn)了爐內(nèi)操作的可視化,可以觀察爐內(nèi)煤氣流分布及變化情況,根據(jù)情況及時(shí)調(diào)整高爐操作參數(shù),為爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行提供了有力的幫助。

    節(jié)能也包括循環(huán)運(yùn)用熱量,在完全燃燒后從燃燒氣體中回收熱量,通常約300℃。還可以用循環(huán)利用廢氣固體,在金屬冶煉過(guò)程中,通常會(huì)產(chǎn)生大量類(lèi)似爐渣的固體殘?jiān)?隨著高爐煉鐵工藝的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,通過(guò)對(duì)金屬冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物的合理利用,不僅可提高資源的利用效率,而且可最大限度地減少?gòu)U棄物的排放,對(duì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。



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