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玉鋼3號高爐強化冶煉實踐

時間:2023-02-13 05:40來源:玉鋼新興鋼鐵有限公司 作者:吳仕波 黃德才 點擊:
摘 要 對玉鋼 3 # 高爐強化冶煉 的生產(chǎn) 實踐進(jìn)行了總結(jié) 。 通過加強原料的監(jiān)控和管理,優(yōu)化操作制度,提高風(fēng)溫、富氧、風(fēng)量、頂壓,加強爐前及設(shè)備管理等措施,克服了長期入爐有
  •     對玉鋼3#高爐強化冶煉的生產(chǎn)實踐進(jìn)行了總結(jié)。通過加強原料的監(jiān)控和管理,優(yōu)化操作制度,提高風(fēng)溫、富氧、風(fēng)量、頂壓,加強爐前及設(shè)備管理等措施,克服了長期入爐有害元素負(fù)荷高,原料質(zhì)量不穩(wěn)定等不利因素,利用系數(shù)大幅提升。

    關(guān)鍵詞  高爐 原燃料 操作 強化冶煉

     

    玉鋼煉鐵廠3#高爐有效容積為1 080 m3,設(shè)有20個風(fēng)口2個鐵口,主體裝備為串罐式無料鐘爐頂、皮帶上料、薄壁爐襯、陶瓷杯爐缸結(jié)構(gòu)、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。2019120,玉鋼煉鐵廠利用年檢時機(jī),在原有的基礎(chǔ)上新建了1座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐。復(fù)產(chǎn)開爐后結(jié)合公司提量、降本、增效的生產(chǎn)要求,通過嚴(yán)抓原料管理,加強爐前操作和設(shè)備管理,優(yōu)化操作制度,在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上不斷強化高爐冶煉,大幅度提高了高爐利用系數(shù)。

    1  加強入爐原燃料的監(jiān)控與管理

    201917月份玉鋼3#高爐原料的綜合性能指標(biāo)見表13。主要特征為:入爐有害元素含量高,特別堿金屬和Zn負(fù)荷較重;所用燒結(jié)礦粒度偏碎,返礦量大,入爐燒結(jié)礦平均粒度<10 mm的比例達(dá)19.58 %焦炭和球團(tuán)礦種類多,201917月份使用的焦炭種類就多達(dá)9種,焦炭的成分性能指標(biāo)見表4。原燃料的冶金性能、成分差異大,且原料庫存不穩(wěn)定,導(dǎo)致高爐改配比、變料次數(shù)頻繁,月均改配比、變料達(dá)15次,即每2天就有一次改配比或變料。因此,必須堅持粗糧細(xì)吃 的思路,做好高爐入爐原燃料的質(zhì)量把控。玉鋼3#高爐采取的主要技術(shù)和管理措施為:一方面加強爐后篩分,通過給料機(jī)控制料流量,控制振動篩料層厚度,控制焦炭、燒結(jié)礦篩分速率<15 kg/s,球團(tuán)礦篩分速率<20 kg/s;加強篩片監(jiān)控管理,對磨損篩片及時更換;嚴(yán)格控制篩分速率和加強班內(nèi)清篩工作,減少入爐粉末保證高爐透氣性。另一方面根據(jù)原料庫存、采購計劃、物理化學(xué)性能合理搭配使用,使用質(zhì)量和數(shù)量相對穩(wěn)定的焦炭作為主打焦,以質(zhì)量、數(shù)量不穩(wěn)定的焦炭作為輔助焦,并加強對燒結(jié)礦粒度測量和焦炭水份測量,根據(jù)變化及時進(jìn)行調(diào)整,減少爐況的波動。并積極與燒結(jié)工序交流溝通,提高燒結(jié)礦堿度和質(zhì)量,增加酸性球團(tuán)礦和進(jìn)口塊礦的使用比例,201917月份的綜合入爐品位由2018年的54.89 %提高至55.69 %。

    1  玉鋼3#高爐原料的綜合性能指標(biāo)

    項目

    品位

    渣比

    返礦率

    S負(fù)荷

    堿負(fù)荷

    Zn負(fù)荷

    Pb負(fù)荷

    %

    kg/t

    %

    kg/t

    kg/t

    kg/t

    kg/t

    數(shù)值

    55.69

    441.7

    14.67

    4.25

    6.05

    1.01

    0.49

    2  燒結(jié)礦的主要物化性能指標(biāo)

    項目

    TFe

    FeO

    CaO

    SiO2

    MgO

    K2O

    Na2O

    Zn

    Pb

    R2

    轉(zhuǎn)鼓指數(shù)

    抗磨指數(shù)

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %


    %

    %

    數(shù)值

    53.45

    7.73

    12.38

    5.4

    2.74

    0.1

    0.282

    0.025

    0.052

    2.29

    81.52

    3.89

     

     

    3  燒結(jié)礦的粒度組成

    項目

    25mm

    16-25mm

    10-16mm

    小于10mm

    %

    %

    %

    %

    數(shù)值

    28.94

    29.07

    22.47

    19.58

    4  焦炭的成分性能指標(biāo)

    項目

    Aad

    Mt

    S

    Mad

    Vad

    Fcad

    <25mm

    M40

    M10

    CRI

    CSR

    平均粒徑

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    師宗焦

    13.54

    4.65

    0.61

    0.28

    0.94

    85.24

    2.13

    88.5

    4.93

    27.72

    64.41

    44.18

    安分干熄焦

    13.15

    0.17

    0.63

    0.23

    0.92

    85.69

    3.08

    87.64

    5.78

    27.4

    63.36

    57.87

    淳元焦

    12.9

    5.36

    0.66

    0.8

    0.92

    80.8

    2.81

    83.32

    5.3

    25.23

    62.34

    58.14

    德峰焦

    13.71

    7.27

    0.63

    0.21

    1.02

    85.06

    3.12

    90.3

    4.76

    26.36

    64.18

    61.3

    曲煤焦

    13.5

    3.53

    0.53

    0.25

    0.95

    85.29

    1.3

    84.34

    4.38

    28.3

    64.36

    42

    宏盛焦

    14.3

    2.68

    0.6

    0.41

    0.94

    84.35

    3.49

    88.27

    4.87

    27.75

    65.34

    57.08

    明龍焦

    14.37

    4.01

    0.69

    0.34

    0.98

    84.32

    2.54

    89.27

    5.56

    29.61

    60.67

    64.44

    天能干熄焦

    13.92

    1.43

    0.66

    0.3

    0.91

    84.87

    2.79

    85.51

    4.57

    27.71

    59.35

    45.94

    旗盛焦

    13.98

    4.02

    0.7

    0.41

    1.05

    84.56

    3.08

    87.39

    5.64

    26.77

    65.42

    51.88

    2 高爐操作制度的選擇和優(yōu)化

    1送風(fēng)制度。送風(fēng)制度對煤氣流在爐缸內(nèi)的第一次分布有決定性作用[1],送風(fēng)制度與上部裝料制度相適應(yīng),確保煤氣流熱能利用良好、高爐穩(wěn)定順行并具有一定冶煉強度和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),這樣的送風(fēng)制度即為合理。玉鋼3#高爐在爐況穩(wěn)定順行基礎(chǔ)上,進(jìn)一步強化冶煉,維持適宜的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,入爐風(fēng)量控制在2 670±40 m3/min風(fēng)速達(dá)到220~240 m/s,鼓風(fēng)動能達(dá)到13 000~15 000 kg.m/s,以保證均勻而活躍的爐缸狀態(tài)。

    2裝料制度。只有合理的裝料制度,高爐才能在保證長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上強化冶煉,達(dá)到理想的效果。合理的裝料制度應(yīng)與具體原燃料條件相適應(yīng),玉鋼3#高爐穩(wěn)定邊緣,兼顧中心為操作思路,2019年開爐后,隨著冶煉進(jìn)程和操作爐型的變化,結(jié)合送風(fēng)制度對高爐布料矩陣和礦批進(jìn)行優(yōu)化和選擇。具體為:在確保形成平臺+漏斗”布料模式基礎(chǔ)上,進(jìn)一步改善高爐順行程度和提升煤氣利用率,逐步擴(kuò)大布礦布焦檔位并增加邊緣O/C。布料矩陣轉(zhuǎn)變過程為C876543 222221O7654 2221→C98765 22222O8765 2222→C98765 12221O8765 2222并穩(wěn)定,相應(yīng)地,根據(jù)送風(fēng)制度的調(diào)整結(jié)合爐況順行程度,逐步礦批由29 t/批提高至33.5 t/。這樣,3#高爐抓住綜合入爐品位上升的時機(jī)對裝料制度進(jìn)行合理選擇和優(yōu)化,效果顯著:矩陣的調(diào)整改善了煤氣利用和增加順行穩(wěn)定性;礦批、焦批實際上擴(kuò)大軟熔帶焦窗的面積,改善高爐料柱透氣性,同時減少了焦炭和礦石混合料的層數(shù),降低了界面效應(yīng)的影響,使高爐的整體阻損降低,改善了爐內(nèi)透氣性[2]。高爐不僅保持了穩(wěn)定順行,并且產(chǎn)量接連創(chuàng)新高,技術(shù)指標(biāo)得到改善。

    3熱制度和造渣制度。對熱制度和造渣制度的選擇要求是渣鐵物理熱量充沛,有較好的爐渣性能和脫硫能力,玉鋼3#高爐制定適宜的熱制度、造渣制度,為推行低硅生鐵冶煉創(chuàng)造了條件。高爐日常操作中按照鐵水溫度1 450℃w([Si])0.200.45 %、爐渣堿度范圍1.150.02來進(jìn)行控制。這樣,在低硅冶煉條件下,爐渣的脫硫能力能夠保持不降。201917,玉鋼3#高爐生鐵平均w([Si])0.32 %,鐵水平均溫度達(dá)到1 482 ,在高硫負(fù)荷條件下,脫硫系數(shù)Ls仍達(dá)到36以上;生鐵平均w([S])0.032 %,w([S])0.050 %達(dá)到98.5 %。達(dá)到了活躍爐缸的目的整體上爐缸工作狀態(tài)良好,熱量均勻充沛

    3 高爐強化冶煉技術(shù)應(yīng)用

    3.1高風(fēng)溫                   

    玉鋼3#高爐所配卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,其工藝采用高爐煤氣摻燒高發(fā)熱值轉(zhuǎn)爐煤氣,空氣、煤氣雙預(yù)熱,廢氣余熱回收利用等技術(shù),具有結(jié)構(gòu)簡單、燃燒效率高、蓄熱能力強、溫度分布比較均勻、熱工特性良好、送風(fēng)風(fēng)溫高等優(yōu)點。在高風(fēng)溫、高風(fēng)壓、高富氧的情況下,送風(fēng)系統(tǒng)一度出現(xiàn)了局部過熱、發(fā)紅等現(xiàn)象,經(jīng)過灌漿、澆筑等手段,逐步解決熱風(fēng)系統(tǒng)的安全隱患,為提高風(fēng)溫、強化冶煉措施提供了安全保障。隨著2019384#熱風(fēng)爐的投入使用,充分發(fā)揮4座熱風(fēng)爐的優(yōu)勢,優(yōu)化熱風(fēng)爐操作制度,采用交叉并聯(lián)送風(fēng),風(fēng)溫由1 180 逐步提高并穩(wěn)定至1 230 。風(fēng)溫的提高不僅提高了冶煉強度,帶入爐缸更多的物理熱量,使鼓風(fēng)具有更大的動能,利于活躍爐缸中心,同時改善了煤粉噴吹效果。

    3.2高頂壓、風(fēng)量和富氧

    增加風(fēng)量和提高富氧率是高爐實施強化冶煉的最積極因素[3]提高頂壓有利于降低壓差、改善透氣性,同時也利于高爐接受更大風(fēng)量和改善煤氣利用。20193#高爐開爐后,隨著爐況的穩(wěn)定逐步提高冶煉強度,歷程為:3月份風(fēng)壓由0.315 MPa提高至0.327 MPa,頂壓由0.158 MPa提高至0.170 MPa, 富氧由8 000 m3/h加至9 000 m3/h,富氧率提高至4.52 %;4月份,風(fēng)壓提高至0.340 MPa,頂壓高達(dá)0.183 MPa,富氧加至9 500 m3/h5月份,富氧加至10 000 m3/h高爐富氧率達(dá)到5.0 %以上;至6月份,平均風(fēng)量提高至2 708 m3/min,日產(chǎn)高達(dá)到4 210 t,月利用系數(shù)達(dá)到3.67 t/(m3.d)。

    3.1加強爐前出鐵管理,強化出鐵

    針對冶煉強度增加產(chǎn)量提高造成的鐵口維護(hù)難度增大、爐前工作量增加,3#高爐進(jìn)一步規(guī)范爐前操作加強爐前溝壩維護(hù),從炮泥的使用、打泥量、鐵口深度、角度、鉆頭直徑大小、出鐵間隔和時間等對出鐵質(zhì)量有影響的因素均作了相應(yīng)明確的規(guī)定,并加大對潮鐵口出鐵、鐵口跑泥等開、封爐門異常情況的考核力度。實踐中根據(jù)具體情況選用合適的鉆頭,控制鐵口深度2.83.1 m出鐵爐次1718次/天,從生產(chǎn)實踐看,保證渣鐵排出速度大于生成速度,實際出鐵量與理論出鐵量之差控制到了5 %以內(nèi),有效避免了渣鐵排不盡對高爐爐外、高爐冶煉行程和爐內(nèi)操作的不利影響,強化冶煉下爐況穩(wěn)定提供了有力的保障。

    3.2強化設(shè)備管理

    設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定運行是高爐順行實現(xiàn)強化冶煉、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ),玉鋼3#高爐以設(shè)備運行“零故障”為目標(biāo),強化設(shè)備基礎(chǔ)管理,推進(jìn)設(shè)備精細(xì)化管理。不斷深化設(shè)備包機(jī)點檢制,優(yōu)化設(shè)備檢修周期,提高設(shè)備運行水平,將設(shè)備故障由事后搶修向預(yù)防檢修方向推進(jìn)。堅持以日常點檢、包機(jī)到人、責(zé)任到人為中心,落實關(guān)鍵設(shè)備的隱患排查和管理維護(hù)工作。避免因設(shè)備故障造成的空料、慢風(fēng)和非計劃休風(fēng),安全、有序、高效的組織高爐生產(chǎn),保持單系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定順行2019年17月,玉鋼3#高爐實現(xiàn)慢風(fēng)率為零,累計休風(fēng)率僅為0.79 %,與2018年同比下降2.01 %。

    4  強化冶煉的效果

    玉鋼3#高爐通過嚴(yán)把高爐入爐原料質(zhì)量關(guān),對高爐基本操作制度和主要冶煉參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化選擇,充分發(fā)揮4座熱風(fēng)爐的優(yōu)勢,應(yīng)用高風(fēng)溫技術(shù),并提高富氧、風(fēng)量、頂壓操作,加強爐前出鐵和設(shè)備管理,實現(xiàn)了高爐強化冶煉下的長周期穩(wěn)定順行。201720197,玉鋼3#高爐的主要技術(shù)指標(biāo)和控制參數(shù)見表5

     

     

     

     

     

    5  玉鋼3#高爐主要技術(shù)指標(biāo)和控制參數(shù)

    時間

    入爐品位

    利用系數(shù)

    焦比

    煤比

    燃料比

    風(fēng)量

    風(fēng)溫

    富氧率

    頂壓

    休風(fēng)率

    %

    t/m3.d

    kg/t

    kg/t

    kg/t

    m3/min

    %

    KPa

    %

    2017 

    54.29

    2.95

    427.56

    133.83

    561.39

    2537

    1198

    3.01

    153

    2.75

    2018 

    54.89

    3.12

    417.93

    141.55

    559.48

    2584

    1172

    3.48

    158

    2.58

    2019.1

    56.29

    2.74

    473.43

    120.5

    593.93

    2533

    1087

    3.04

    134

    0

    2019.2

    56.07

    3.46

    412.93

    125.91

    538.84

    2611

    1197

    4.65

    153

    0

    2019.3

    55.5

    3.25

    412.31

    122.42

    534.73

    2551

    1207

    3.88

    146

    2.1

    2019.4

    55.63

    3.47

    421.24

    119.89

    541.13

    2647

    1181

    3.53

    171

    0

    2019.5

    55.46

    3.33

    430.38

    124.23

    554.61

    2616

    1200

    3.99

    162

    0.4

    2019.6

    55.74

    3.67

    430.04

    121.79

    551.83

    2708

    1230

    4.49

    166

    0

    2019.7

    55.57

    3.35

    441.37

    117.65

    559.02

    2640

    1224

    4.78

    159

    2.38

    2019.1-7

    55.69

    3.38

    427.19

    121.87

    549.04

    2615

    1207

    4.05

    163

    0.79

    注:2018 年12 月 23 日至2019年1月20日停爐年檢。

    5  結(jié)語

    1)通過加強原燃料的監(jiān)控和管理,加強篩分過程控制,建立原燃料質(zhì)量和高爐爐況發(fā)展進(jìn)程、參數(shù)控制跟蹤管理分析制度,積極應(yīng)對原燃料品種變化和質(zhì)量波動,為高爐強化冶煉打下了堅實的基礎(chǔ)。

    2)保障熱風(fēng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定的生產(chǎn),是保障高風(fēng)溫的基礎(chǔ),也是保障高爐強化冶煉的基礎(chǔ),實現(xiàn)高風(fēng)壓、大風(fēng)量、高富氧,進(jìn)一步提高高爐強化冶煉的有效途徑。

    3)在摸索、改善、進(jìn)一步提高強化冶煉的過程中,始終堅持上穩(wěn)下活的操作方針,將爐缸活躍放在首位。結(jié)合高爐內(nèi)、外部的各種條件變化,優(yōu)化操作制度,安全順暢的排放渣鐵,保證了爐缸良好的工作狀態(tài)和爐況的長周期穩(wěn)定順行。

    4)強化設(shè)備管理,保障設(shè)備平穩(wěn)運行,高爐實現(xiàn)強化冶煉的物質(zhì)基礎(chǔ)。

     

     

    參考文獻(xiàn)

    [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].冶金出版社.2002:42-115.

    [2]任立軍,魏紅旗.首鋼京唐1號高爐強化達(dá)產(chǎn)實踐[J].煉鐵2010.293:16-20.

    [3]謝勇,黎玉新,黃海東.達(dá)鋼3#高爐強化冶煉生產(chǎn)實踐[J].煉鐵2010.296:59-60.


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