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摘 要:韶鋼高爐使用的原料中Al2O3含量偏高,理論入爐量高達(dá)17%以上,長期高于16%,導(dǎo)致高爐渣性能波動大,影響高爐順行。通過對韶鋼高爐爐渣粘度和熔化性溫度進(jìn)行試驗(yàn),分析韶鋼高爐爐渣的物理特征;并對在不同Al2O3配比下,高爐渣合適的堿度、MgO含量以及溫度控制進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)研究,將試驗(yàn)數(shù)據(jù)與國內(nèi)外典型高爐爐渣成分進(jìn)行對比分析,提出韶鋼高爐的合理造渣制度,為鐵前配礦、高爐爐渣調(diào)節(jié)提供技術(shù)支撐,確保高爐順行高產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;爐渣;粘度;流動性
引言
降低高爐壓差是高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),良好的造渣制度能降低高爐壓差。寶武集團(tuán)中南鋼鐵廣東韶鋼松山股份有限公司高爐近兩年來生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)化難,焦比高,煤比上不去,造渣制度缺少一定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。通過對爐渣各種理化性能及成分進(jìn)行試驗(yàn)研究,在實(shí)驗(yàn)條件下尋找高爐爐渣合理成分配比,選擇最有利于高爐的造渣制度,尋找合適配礦、造渣途徑,為降低高爐壓差提供平臺,為提煤降焦,減少爐況波動次數(shù),實(shí)現(xiàn)高爐強(qiáng)化冶煉,降低冶煉成本創(chuàng)造條件。 通過粘度和熔化性溫度檢測,分析韶鋼6號高爐爐渣特征,在不同Al2O3百分含量下,對高爐渣的堿度、MgO含量以及溫度控制進(jìn)行相關(guān)的實(shí)驗(yàn),同時通過與國內(nèi)外典型高爐爐渣成分對比,提出現(xiàn)階段韶鋼高爐的合理造渣制度,為鐵前配礦、高爐生產(chǎn)提供技術(shù)支持。 通過合適的造渣制度降低高爐壓差是提高負(fù)荷、煤比及強(qiáng)化冶煉、降低生產(chǎn)成本的重要措施。在高爐強(qiáng)化冶煉中,隨著負(fù)荷提高,出現(xiàn)風(fēng)壓波動大,壓差高,渣皮穩(wěn)定性差等問題,影響高爐穩(wěn)定順行。本項(xiàng)目針對高爐造渣實(shí)際情況和存在問題,采用實(shí)驗(yàn)研究與實(shí)際生產(chǎn)相結(jié)合的方法,促進(jìn)高爐造渣合理化。預(yù)期項(xiàng)目完成后,合理造渣制度可選擇合適配礦方式,提高爐渣流動性與脫硫降堿能力,熔化穩(wěn)定,縮窄軟熔區(qū)間,降低高爐壓差,提高高爐負(fù)荷和煤比。 1 研究的設(shè)備及方法
1.1 爐渣粘度實(shí)驗(yàn)設(shè)備
采用RTW-10型冶金熔體物性綜合測定儀進(jìn)行爐渣粘度測定。高溫爐為Φ55mm二硅化鉬電阻爐,PID程序控制,可根據(jù)需要提供多段程控升溫及降溫控制,參數(shù)任意給定,控溫精確度高,最高溫度可達(dá)1700℃,長期工作最高溫度1600℃。 爐渣粘度的測定從1500℃開始,測定時的降溫速度由計(jì)算機(jī)自動控制為2℃/min,得出爐渣粘度(η)-溫度(t) 曲線,根據(jù)試驗(yàn)所得爐渣的粘度(η)-溫度(t) 曲線,將η-t 曲線圖中與橫坐標(biāo)成135°的斜線相切點(diǎn)的溫度定義為熔化性溫度(Ts),曲線拐點(diǎn)不明顯的爐渣則將爐渣粘度為2Ps·s的溫度定義為爐渣的熔化性溫度(Ts)。爐渣粘度的測定結(jié)果分別以 η1380℃、η1400℃、η1420℃、η1440℃、η1460℃、η1480℃、η1500℃、η1600℃表示,爐渣熔化性溫度用Ts表示。 1.2 爐渣熔化性溫度實(shí)驗(yàn)方法
在試驗(yàn)室條件下對爐渣的成分、軟熔性能、降堿脫硫能力進(jìn)行研究分析,選擇合理配礦方式,結(jié)合實(shí)際對爐渣各項(xiàng)冶金性能進(jìn)行研究。高爐爐渣的熔化性溫度是爐渣重要物理性能之一。爐渣的熔化性溫度,是爐渣粘度和溫度變化曲線中的轉(zhuǎn)折點(diǎn),熔化性溫度高表示難熔,反之則易 熔。熔化性溫度和粘度適宜的爐渣具有良好的流動性,而且對穩(wěn)定爐缸的熱狀態(tài)具有很大意義。 在規(guī)定條件下加熱爐渣試樣時,隨著溫度的升高,爐渣試樣從局部熔融到全部熔融,并伴隨產(chǎn)生一定的物理狀態(tài):變形、軟化、流動。因此用這3個物理狀態(tài)相對應(yīng)的溫度來表征爐渣熔化性能的好壞。 變形溫度T1為錐體尖端開始變圓或彎曲時的溫度;軟化溫度T2為錐體彎曲至錐尖觸及托板,灰錐開始變成球形的溫度;流動溫度T3為錐體熔化成液體或展開成高度在1.5mm以下薄層時的溫度。 將爐渣制成一定尺寸的三角錐,在一定的氣氛介質(zhì)中,以一定的升溫速度加熱,觀察錐體在受熱過程中的形態(tài)變化,觀察記錄變形溫度(T1)、軟化溫度(T2)和流動溫度(T3)3個特征熔融溫度。待全部錐體到達(dá)流動溫度或爐溫升至1500℃時結(jié)束試驗(yàn)。 1.3 韶鋼爐渣高溫熔化特性實(shí)驗(yàn)
韶鋼爐渣高溫熔化特性的實(shí)驗(yàn)見圖1。 2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析
2.1 生產(chǎn)渣粘度測試數(shù)據(jù)與分析
2017年2~10月,共收集韶鋼6號高爐50多批次爐渣,從中挑選有代表性的5爐次爐渣進(jìn)行高溫熔化特性檢測,爐渣化學(xué)成分見表1,各溫度區(qū)間粘度情況見表2。 從爐渣總體可以看出,韶鋼6號高爐爐渣均屬于短渣,堿性渣,在粘度-溫度曲線上有明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn),取樣時渣液不能拉成長絲,冷卻后渣樣斷面呈石頭狀。粘度與Al2O3含量關(guān)系明顯,當(dāng)Al2O3含量超過16%時,在1400℃以下,粘度明顯升高,當(dāng)溫度超過1400℃,爐渣粘度基本趨于一致而且穩(wěn)定,說明爐渣Al2O3含量超過16% 時,對爐溫要求比較嚴(yán)格,當(dāng)爐溫充足時,Al2O3爐渣含量高點(diǎn)也能正常冶煉。熔化性溫度與Al2O3含量呈正相關(guān),Al2O3含量越高,熔化性溫度也越高,而與MgO含量、二元堿度R2呈負(fù)相關(guān),但不明顯。 2.2 配制渣研究爐渣流動性的影響因素
為了研究不同Al2O3水平, 高爐渣合適的堿度、MgO含量以及溫度控制,項(xiàng)目開展配渣實(shí)驗(yàn),爐渣試驗(yàn)方案成分配比見表3。 2.2.1 堿度對爐渣流動性的影響
提高爐渣的二元堿度(CaO/SiO2),能使熔渣中O2-活度增大,使硅氧復(fù)合陰離子解體,從而使熔渣粘度下降,流動性改善。在本實(shí)驗(yàn)條件下,當(dāng)二元堿度低于1.20時,爐渣的粘度隨著堿度的增加而降低,當(dāng)堿度為1.20時,爐渣粘度降到最低點(diǎn),當(dāng)爐渣堿度大于1.20時,粘度隨著堿度的增加而升高。 溫度為1420℃時,爐渣二元堿度不宜過低,應(yīng)大于1.15。這時爐渣的粘度在0.8Pa·s 以下,爐渣有較好的流動性。但隨著二元堿度的提高,渣中正硅酸鈣(2CaO/SiO2)數(shù)量增加,爐渣的熔化性溫度急劇升高,短渣的性能逐漸增強(qiáng),爐渣的穩(wěn)定性變差。見表4。 2.2.2 MgO對爐渣流動性的影響
在高爐生產(chǎn)條件下,爐溫相對穩(wěn)定時,爐渣粘度主要受成分的影響。而在高爐渣的主要成分中,MgO含量是影響粘度的重要因素。MgO含量對粘度的影響在爐渣堿度較大、Al2O3量較高的情況下更為明顯。 在本試驗(yàn)中,爐渣隨著渣中MgO含量的增加(≥7),粘度有所下降,流動性得以改善。因?yàn)樵蠱gO可有效擴(kuò)大渣相中黃長石區(qū),降低爐渣的熔化溫度,從而改善爐渣的流動性。由理論分析和本實(shí)驗(yàn)結(jié)果可得知,適當(dāng)提高爐渣MgO含量,可使?fàn)t渣的粘度下降,流動性得到改善。 試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,當(dāng)MgO含量在7以上,溫度在1440℃以上時,在本實(shí)驗(yàn)條件下,各種高爐渣系都有較好的流動性能(≦0.6Pa·s)。
2.2.3 Al2O3對爐渣流動性的影響
當(dāng)Al2O3含量低于15%時,隨著爐渣中Al2O3含量的增加,爐渣的粘度持續(xù)下降。當(dāng) Al2O3含量超過15%時,隨著爐渣中Al2O3含量的增加,爐渣的粘度緩慢上升。這是因?yàn)闋t渣粘度不僅受其熔渣結(jié)構(gòu)、組成的影響,而且也受熔化溫度的影響。 根據(jù)有關(guān)資料分析,高Al2O3含量的堿性渣中,容易出現(xiàn)尖晶石(MgO·Al2O3,熔點(diǎn)為2135℃),為高熔點(diǎn)礦物,并且結(jié)晶能力很強(qiáng),在爐渣融體中最早結(jié)晶出來,形成以固體質(zhì)量狀態(tài)存在于爐渣熔體中,造成爐渣流動性差。因此渣中隨著Al2O3含量增高,粘度也必然升高。同時爐渣中的Al2O3含量提高后,爐渣中的(AlO4)5-離子團(tuán)數(shù)量增加,爐渣中高熔點(diǎn)的其它復(fù)雜化合物也較容易形成,如鋁酸一鈣,爐渣的內(nèi)部 結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)復(fù)雜化傾向,從而使?fàn)t渣的粘度有所提高。 溫度在 1440℃以上時,隨著爐渣中Al2O3含量的提高,粘度值則低于0.8Pa·s,基本符合高爐冶煉的要求。印度蘭契市的印度鋼鐵工業(yè)局研究發(fā)展中心對高鋁渣的研究結(jié)果表明:高鋁渣液相線的溫度區(qū)間比較窄,因此,為使高爐出渣時熔融高鋁渣有較好的流動性,應(yīng)使出渣溫度較普通渣的溫度高50℃??梢?,隨渣中Al2O3含量的增加,只要控制較高爐溫(1500℃以上),則不會引起爐況不順和渣鐵難流。 3 結(jié)論
實(shí)驗(yàn)在韶鋼6號高爐應(yīng)用,7、8號高爐上推廣。應(yīng)用期間沒有出現(xiàn)爐內(nèi)氣流發(fā)生變化致爐況波動,引起經(jīng)濟(jì)指標(biāo)短時間下滑的現(xiàn)象。項(xiàng)目實(shí)施過程中要改善或穩(wěn)定外圍條件,如設(shè)備等基礎(chǔ)條件,減少入爐粉末等,必要時可間斷性向高爐配加適量的白云石,從而改善爐渣流動性。當(dāng)形成穩(wěn)定操作爐型時,再實(shí)施下一步操作,高爐指標(biāo)趨于持續(xù)向好。 1)根據(jù)理論研究結(jié)果并結(jié)合高爐實(shí)際,確定了合理的爐渣成分控制范圍和造渣制度,為高爐穩(wěn)定順行提供保障。見表7。 2)成果應(yīng)用于韶鋼6號高爐,高爐爐渣性能更加穩(wěn)定,造渣制度更加合理科學(xué)。在高爐入爐風(fēng)量增加50m3/min,富氧量增加2000m3/h的條件下,穩(wěn)定了高爐壓差,減少爐況波動。高爐運(yùn)行狀態(tài)得到有力的維護(hù),順行周期長,高爐實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化冶煉的目的,產(chǎn)量得到了大幅度提升(2017年9月相較于2016年1月,日產(chǎn)量提高15.6%),為韶鋼帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 3)項(xiàng)目開展后,6號高爐渣中MgO、Al2O3的控制更加穩(wěn)定合理,MgO/Al2O3控制在 0.45~0.5;爐渣R2提升至1.2~1.25, 渣中FeO逐步提高至0.6%水平;渣系流動性進(jìn)一步改善,爐渣脫硫排堿能力增強(qiáng)。重新制定鐵水溫度控制標(biāo)準(zhǔn),將鐵水溫度控制由1465~1500℃調(diào)整為1450~1485℃,實(shí)現(xiàn)了鐵水含硅量的進(jìn)一步降低,由0.476%降至0.45%以下,為降低高爐消耗、強(qiáng)化冶煉和增加產(chǎn)能奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
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