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羅 力 陶著欽 張 強(qiáng) 仇 浩
(日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司)
摘 要 日鋼7號(hào)高爐為厚壁爐襯,爐齡6年半左右,高爐內(nèi)型極不規(guī)整??共▌?dòng)能力差,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)大幅度滑坡,高爐停爐耗時(shí)10小時(shí),噴涂歷時(shí)184小時(shí),開爐后指標(biāo)得到明顯改善。對(duì)后續(xù)日鋼停爐噴涂具有重大借鑒意義。
關(guān)鍵詞 爐型 停爐 噴涂 開爐 指標(biāo)
1 前言
日鋼7號(hào)高爐二代爐齡,于2014年10月30日點(diǎn)火。截止2020年1月20日,單位爐容產(chǎn)量9668t/m3。該高爐為厚壁爐襯,開爐6年多以來,磚襯破損嚴(yán)重,高爐內(nèi)型極不規(guī)整,高爐管道行程和崩滑料頻繁,高爐被迫發(fā)展邊緣氣流以維持基本順行。高爐抗波動(dòng)能力差,產(chǎn)量低難以強(qiáng)化,燃耗高。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)大幅度滑坡。見圖1。
鑒于7號(hào)高爐本體情況,在2021年年初鋼鐵效益下滑情況下,決定對(duì)7號(hào)高爐進(jìn)行停爐噴涂。高爐合計(jì)停爐7天,開爐點(diǎn)火后24小時(shí)內(nèi)風(fēng)口全開,爐況順行,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅改善。
2 停爐操作
2.1 準(zhǔn)備工作
2.1.1 停爐前爐況順行,排凈渣鐵
(1)氣流微調(diào),以疏導(dǎo)為主。上部料制維持焦炭平臺(tái)不動(dòng),角差由-3°變?yōu)?4.75°,礦帶由3環(huán)變2環(huán)。
(2)消耗螢石10kg/t鐵,保證爐渣中CaF2在2.5%以上,消耗錳礦保證鐵水[Mn]在0.7%-1.1%,消耗熔劑后保基礎(chǔ)熱量[Si]0.30~0.50%,[S]≥0.030%,R2=1.15~1.20,配加蛇紋石保證MgO/Al2O3=0.70±0.05。
(3)提高鐵口角度,由原來的12°提高到14°。
2.1.2 預(yù)休風(fēng)安裝爐頂打水槍
(1)針對(duì)爐頂打水槍進(jìn)行優(yōu)化,改進(jìn)手動(dòng)打水槍,要求噴灑霧化均勻;
(2)安裝手動(dòng)打水和自動(dòng)打水流量計(jì),風(fēng)口平臺(tái)打水管安裝電控閥,在值班室操作。
2.2 停爐降料面
本次降料面采用打水降料面方法。
1月24日17:00開始停止上料,料罐和受料斗里面各放1批蓋面焦(安排卷揚(yáng)打水至飽和狀態(tài))共上蓋面焦3批,控料線至5m,將氣密箱冷卻氮?dú)忾_至最大,氣密箱溫度在降料面過程中變化不大維持在25~30℃。降料面初期全風(fēng)全氧作業(yè), 18:19產(chǎn)生一次爆震,為安全起見,18:32開大放散,18:36切煤氣,高爐進(jìn)入常壓操作,風(fēng)壓在90kPa,爐頂壓力20kPa,富氧4500m3/h;1:12個(gè)別風(fēng)口變暗,高爐逐漸減風(fēng)至50kPa左右,富氧2000m3/h,2:42大部分風(fēng)口吹空變黑,中間料堆偶爾還有塌料現(xiàn)象,3:01高爐休風(fēng)。
本次休風(fēng)合計(jì)打水1020t。此次降料面的得與失:
(1)為防止停爐時(shí),爐墻脫落物導(dǎo)致熱量不足,高爐于17:00停止上料時(shí)停煤,停止上料前3小時(shí)燃料比在800kg/t,停爐時(shí)爐溫在1.0%左右,物理熱在1500~1550℃,且考慮了停爐過程中爐溫上升對(duì)爐渣堿度的影響,停爐時(shí)爐渣堿度維持在1.20~1.25水平;熱量、堿度合適,渣鐵暢流,高爐排凈渣鐵,為高爐開爐創(chuàng)造良好條件;
(2)降料面參數(shù)預(yù)估表根據(jù)近期實(shí)際產(chǎn)量、燃料比測(cè)算出噸焦氧耗后測(cè)算料線深度和雷達(dá)探尺深度基本保持一致,此停爐模型可以推廣;
(3)此次降料面時(shí)維持較高的富氧量,能在很大程度上縮短降料面時(shí)間,本次降料面初期維持正常富氧量,最大富氧量11000m3/h,降料面至風(fēng)口以上一直保持4000 m3/h以上;
(4)停爐前利用預(yù)休風(fēng)機(jī)會(huì)加裝了改造后手動(dòng)打水管,降料面時(shí)打水量控制穩(wěn)定,噴灑均勻,頂溫控制好。料面降的徹底,停爐后從風(fēng)口看整個(gè)料面在風(fēng)口以下20cm,中心有料堆。
(5)受爐型規(guī)整度差影響,料面降至爐身中下部時(shí),高爐出現(xiàn)大的爆震,高爐被迫轉(zhuǎn)為常壓操作,不利于排凈渣鐵和降料面進(jìn)程。說明高爐料面降至爐身中部時(shí)高爐應(yīng)減風(fēng)。
3 噴涂作業(yè)
停爐后高爐上水渣蓋住爐缸風(fēng)口區(qū)域焦炭。使用黃沙將鐵口全部蓋死,減少爐缸吸入空氣而產(chǎn)生煤氣。人工清理爐壁,以方便噴涂作業(yè)。根據(jù)高爐爐墻侵蝕情況進(jìn)行噴涂作業(yè),噴補(bǔ)過程噴涂料嚴(yán)格按照要求,減少反彈料并力求高爐內(nèi)形規(guī)整光滑,本次噴涂造襯噴注237t噴涂料,噴涂反彈料5.74t,反彈率2.42%。
噴涂作業(yè)得與失:
(1)此次清理爐墻為人工清理,清理較為干凈,噴涂為人工噴涂,較為均勻,反彈率2.42%,相對(duì)較低;
(2)7號(hào)高爐爐喉鋼磚分為2層,上層爐喉鋼磚完好,下層爐喉鋼磚有損壞脫落,對(duì)脫落鋼磚部位打鉚固釘,噴涂找平;
(3)7號(hào)高爐8段及以上冷卻壁帶有鉤頭,噴涂時(shí)為平滑過渡,未找平,影響整體爐型平滑度。
4 開爐準(zhǔn)備
4.1 清理爐缸
噴涂結(jié)束后,爐前工清理風(fēng)口區(qū)域殘焦炭,以及噴涂的反彈料。并盡量將東鐵口上方(1#、2#、3#、4#、15#、16#、17#、18#)風(fēng)口中心線以下焦炭清空,填充新焦炭,為以后順利開爐提供有力條件。送風(fēng)前埋一個(gè)φ60mm的氧槍。
4.2 烘爐
此次烘爐參照入爐風(fēng)溫和頂溫,熱風(fēng)爐全開混風(fēng)調(diào)節(jié)閥,關(guān)閉熱風(fēng)閥和冷風(fēng)閥,烘爐初始溫度設(shè)定為200℃,受管道涼影響,實(shí)際出口風(fēng)溫在130℃,入爐風(fēng)溫在70℃左右,打開熱風(fēng)閥和少開冷風(fēng)閥,使風(fēng)溫維持在200℃左右。按照烘爐曲線,200℃風(fēng)溫穩(wěn)定4h,然后逐步線性升高風(fēng)溫,24h后風(fēng)溫升高至350℃。
實(shí)際烘爐1月31日3:25開始烘爐,31日14:00頂溫急劇上升同時(shí)頂溫>風(fēng)溫,從爐頂紅外攝像看,爐缸焦炭著火燃燒加劇,布兩批焦炭后火未滅,減風(fēng)效果不佳,重力除塵器內(nèi)部CO濃度仍然偏高,無法施工,于1月31日17:35被迫休風(fēng)烘爐中斷,2月1日8:38-15:43再次送風(fēng)烘爐。影響烘爐效果。
此次烘爐得與失:
(1)此次烘爐采用混風(fēng)調(diào)節(jié)閥全開,用冷風(fēng)閥開度來調(diào)整風(fēng)溫,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)溫精確中靶;
(2)此次烘爐期間,爐頂放散采用一開一關(guān),風(fēng)壓25~30kPa,風(fēng)量1350m3/min,風(fēng)壓風(fēng)量使用偏高,且下部焦炭層疏松溫度高,導(dǎo)致爐缸焦炭著火,影響烘爐進(jìn)程和效果。
4.3 裝爐料的組成
(1)爐料結(jié)構(gòu):高堿度燒結(jié)礦73%+低堿度燒結(jié)礦19%+球團(tuán)4%+塊礦4%;
(2)負(fù)荷料的選擇:礦批8200kg,焦批3000kg,負(fù)荷2.733,正常料Z焦比620kg/t,全爐焦比:2706.42kg/t;
(3)鐵水:預(yù)計(jì)初次鐵水含硅:3.0%(根據(jù)風(fēng)量和風(fēng)溫水平會(huì)有不同),初次鐵水含錳:1.2%;
(4)爐渣:正常料(Z)爐渣堿度R2:1.167,MgO/Al2O3:0.680,Al2O3:15.19%,
全爐爐渣堿度R2:1.056,MgO/Al2O3:0.701,Al2O3:16.72%,初次渣CaF2含量:6.05%。
4.4 裝料
2月1日9:20開始按照開爐方案帶風(fēng)裝料,實(shí)際為提高上料速度,按照料車最大能力進(jìn)行上料,凈焦J按照6t、空焦K按照4.5t、正常料Z按照16.8t,空焦和正常料按照開爐方案同樣配比進(jìn)行調(diào)劑;
爐腹及以下裝凈焦,凈焦J焦批為6t(干焦),按照17o(10)單環(huán)布料,裝完凈焦后雷達(dá)探尺所測(cè)14.41米;
爐身下部10m以下裝空焦,空焦K焦批為4.5t(干焦),白云石900kg,螢石200kg,按照17o(10)單環(huán)布料,裝完空焦后雷達(dá)探尺所測(cè)10.11米;
爐身10m以上開始裝有正常料(K+Z),正常料Z焦批為6.25t(干焦),礦批為16.8t,錳礦480kg,螢石300kg,白云石400kg,硅石500kg,布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=21o(4)19o(4)17o(4)
αK=16o(10),角差-3°
每布一批料,對(duì)礦焦進(jìn)行上1°,上完3批負(fù)荷料(K+Z)后雷達(dá)探尺所測(cè)8.26米;
負(fù)荷料(K+2Z),布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=24o(4)22o(4)20o(4)
αK=18o(10),角差-3°
每布一批料,對(duì)礦焦進(jìn)行上0.5°,上完2批負(fù)荷料(K+2Z)后雷達(dá)探尺所測(cè)6.2米;
開始走正常料(J+2Z),布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=25o(4)23o(4)21o(4)
αK=20o(10),角差-3°
每布一批料,對(duì)礦焦進(jìn)行上0.5°,上完4批正常料Z機(jī)械料線(西)4.37m,料線設(shè)定1.5m改為自動(dòng)縮角,布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=32o(4)30o(4)28o(4)
αK=27o(10),角差-3°
4.5 風(fēng)口面積的選擇
計(jì)劃開爐風(fēng)口全部采用110/450,風(fēng)口總面積0.1711m2,8個(gè)風(fēng)口送風(fēng),堵10個(gè)風(fēng)口分別是(開爐出鐵鐵口對(duì)面10個(gè),采用偏堵),堵完風(fēng)口后風(fēng)口面積為0.0760m2。
5 開爐操作
2月1日19:18送風(fēng)點(diǎn)火,風(fēng)壓加至130kPa,兩個(gè)爐頂大放散全開,頂壓3kPa左右,風(fēng)量在900m3/min,經(jīng)過理論測(cè)算實(shí)際料線深度應(yīng)該下降1m左右,實(shí)際探尺未動(dòng),21:36高爐放風(fēng)坐料,后續(xù)探尺動(dòng)作、料線下降深度與理論測(cè)算基本一致,有滑料。0:35爐頂溫度上升至100~150℃,引煤氣至荒煤氣放散,關(guān)爐頂大放散,做煤氣爆發(fā)試驗(yàn),1:27煤氣質(zhì)量合格,引煤氣至外網(wǎng)。高爐逐步加風(fēng)至185kPa左右,頂壓提至85kPa左右,一是保證壓差在100kPa左右,有利于順行,二是根據(jù)送風(fēng)風(fēng)口面積和正常風(fēng)口面積,確定送風(fēng)風(fēng)壓。5:28開口出鐵,[Si]0.13%,[S]0.300%,物理熱1330℃,爐渣R2:1.07,渣鐵流動(dòng)性較好,高爐開始富氧噴煤,提熱量。7:06開5#14#風(fēng)口,視爐溫情況開風(fēng)口放緩,10:00左右高爐鐵水[Si]上升至1.0%以上,物理熱上升至1400℃以上,高爐逐步加風(fēng)開風(fēng)口,焦礦分環(huán),上角度,至16:35風(fēng)口全開。
5.1 氣流控制
主要涉及開風(fēng)口加風(fēng)和料制調(diào)整兩個(gè)方面。
5.1.1 開風(fēng)口的控制
7:06開5#14#風(fēng)口,視爐溫情況開風(fēng)口放緩,10:00左右高爐鐵水[Si]上升至1.0%以上,物理熱上升至1400℃以上,高爐逐步加風(fēng)開風(fēng)口,至16:35風(fēng)口全開。
開風(fēng)口原則:一是爐況順行,熱量充足,渣鐵暢流;二是風(fēng)口順著送風(fēng)風(fēng)口開,呈偶數(shù);三是風(fēng)量加到位、風(fēng)速和風(fēng)壓到上限后再開下一個(gè)。
5.1.2 料制調(diào)整
料線設(shè)定1.5m改為自動(dòng)縮角,布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=32o(4)30o(4)28o(4)
αK=27o(10),角差-3°
開爐送風(fēng)初期焦礦角度使用小角度,保順行。中心氣流不足,邊緣較盛,隨著渣鐵排放,高爐堵風(fēng)口,高風(fēng)速,中心逐漸出氣,高爐逐漸分環(huán)上角度。
12:00焦炭分環(huán),布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=33o(3)31o(3)29o(3)27o(3)
αK=27o(10),角差-3°
15:00礦焦分環(huán),上角度,布料料制按照:
JJ↓KK↓,αJ=35o(3)33o(3)31o(3)29o(3)27o(3)
αK=29o(10)27o(10),角差-3°
直至風(fēng)口全開。高爐料制調(diào)整的整體思路就是上角度,上角差,引中心,穩(wěn)邊緣。
5.2 熱量和造渣
開爐后前期熱量嚴(yán)重不足,與理論測(cè)算相差大,耽誤后期加風(fēng)和開風(fēng)口進(jìn)程,主要原因分析:
(1)開爐焦比偏低,對(duì)爐缸殘存渣鐵、噴涂等整體耗熱量判斷不足;(2)開爐送風(fēng)后前十小時(shí)平均風(fēng)溫783℃,風(fēng)溫低;(3)烘爐效果偏差,送風(fēng)點(diǎn)火后,水分蒸發(fā)吸熱。
鐵水方面:入爐鈦負(fù)荷偏高,硅高后,鈦含量高,鐵水發(fā)粘,影響出鐵;
渣相方面:一是硅起來后,爐渣R2上升至1.50左右,二是爐渣鋁高,隨著熱量上升,爐渣中殘存的噴涂料被熔化,爐渣中的Al2O3上升至22%以上,鎂鋁比下降至0.6以下。
5.3 引煤氣時(shí)間
在點(diǎn)火送風(fēng)后,爐頂溫度大于100℃后,煤氣站做煤氣爆發(fā)試驗(yàn),合格后引煤氣。
煤氣合格主要是H2<4%,O2<1%[1],為達(dá)到要求,主要是形成液態(tài)渣鐵,即正常料Z下降至爐腰甚至爐腹區(qū)域。
5.4 第一次出鐵時(shí)間
此次7號(hào)高爐約9小時(shí)出第一爐鐵,與理論計(jì)算相近,正常料Z下降至爐腹區(qū)域,甚至是爐腰區(qū)域,高爐渣鐵即可熔化形成,渣鐵形成后,較同批焦炭早到達(dá)爐缸區(qū)域。
5.5 開爐操作得與失
(1)裝料過程包括后續(xù)風(fēng)壓風(fēng)量料制等使用得當(dāng),爐況順行,開爐總體較為順利。
(2)引煤氣時(shí)間與開鐵口時(shí)間和理論計(jì)算基本相近,此開爐模型后續(xù)可以推廣。
(3)開爐前期熱量不足,后期爐溫起來后鐵水鈦高粘稠,爐渣鋁高堿度高,后續(xù)開爐可借鑒一是降低鐵水鈦負(fù)荷,二是提高鎂鋁比,三是配料表測(cè)算堿度時(shí)修訂鐵水[Si],四是準(zhǔn)備熔劑時(shí)(白云石塊、硅石),應(yīng)考慮粉末,避免備少,此外硅石可以多備些,避免硅高堿度高。
(4)后期開風(fēng)口過快,在爐缸熱量和工作狀態(tài)未改善情況下,11:30~16:00開完最后5個(gè)風(fēng)口,造成10#中套下部燒損。
(5)開爐過程中,爐頂溫度難控,爐頂打水頻繁,實(shí)際生產(chǎn)可以適當(dāng)增加塊礦比例消耗(<10%)。
6 噴涂前后生產(chǎn)對(duì)比
6.1 指標(biāo)對(duì)比
(1)噴涂后產(chǎn)量提高286.26t/天帶燃料比降低12.89kg/t。
(2)扣除品位影響,折算燃料比降低16.25kg/t。
7 結(jié)語
(1)此次停爐、噴涂及開爐工作較為順利,為后續(xù)日鋼高爐噴涂提供很好的借鑒作用。
(2)從噴涂前后指標(biāo)對(duì)比來看,產(chǎn)量和成本均可在未來2~3月內(nèi)收回。
8 參考文獻(xiàn)
[1] 朱仁良.寶鋼大型高爐操作與管理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2015:324~369.
(責(zé)任編輯:zgltw)