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任海榮 周金虎 李海云 王安云 李建忠
(山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司煉鐵二廠)
摘 要 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司2號(hào)1280m3高爐由于高爐本體冷壁破損嚴(yán)重,冷卻強(qiáng)度不均勻造成的爐型不規(guī)整、爐外噴淋水強(qiáng)制冷卻,爐殼變形開(kāi)裂,經(jīng)常性地出現(xiàn)跑火,對(duì)爐況正常運(yùn)行造成一定影響,而且作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加,必須進(jìn)行停爐中修以更換破損冷卻壁。本文主要敘述了中修后的開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)過(guò)程,開(kāi)爐后,通過(guò)工藝設(shè)備改進(jìn),并采用合理的裝料制度、上下部調(diào)劑、及合理的熱制度、造渣制度,使高爐爐況穩(wěn)定、順行,快速達(dá)產(chǎn),同時(shí)總結(jié)了成功之處,為以后高爐開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)總結(jié)了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞 高爐 中修 開(kāi)爐 達(dá)產(chǎn)
1 概述
中鋼2號(hào)1280m3高爐設(shè)有20個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,于2009年8月16日投產(chǎn),運(yùn)行11年未曾中修。爐役后期主要表現(xiàn)為本體冷卻壁破損嚴(yán)重,共計(jì)破損冷卻壁水管488根。按照破損部位來(lái)劃分,主要集中在爐腹、爐腰以及爐身上部,由于冷卻壁破損嚴(yán)重,冷卻強(qiáng)度不均勻造成的爐型不規(guī)整、爐外噴淋水強(qiáng)制冷卻,爐殼變形開(kāi)裂,經(jīng)常性地出現(xiàn)跑火,對(duì)爐況正常運(yùn)行造成一定影響,而且作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加,對(duì)安全生產(chǎn)造成威脅,經(jīng)公司高層多次協(xié)議,對(duì)該高爐進(jìn)行中修。
高爐于2020年11月1日停爐中修,共用20天,主要更換了5段以上冷卻壁300塊及附件、部分變形開(kāi)裂爐殼,重新噴涂灌漿,于11月20日13時(shí)48分點(diǎn)火開(kāi)爐。開(kāi)爐工作安全順利,爐況順行度良好,各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)良,并實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)的目的。開(kāi)爐前幾天各項(xiàng)指標(biāo)如表1。
2 開(kāi)爐前準(zhǔn)備工作
2.1 保證相關(guān)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常
為避免開(kāi)爐過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)備故障和操作事故,開(kāi)爐前對(duì)高爐本體、重力除塵器、煤氣管道試壓、送風(fēng)系統(tǒng)及冷卻系統(tǒng)試漏合格,上料系統(tǒng)以模擬聯(lián)動(dòng)試車(chē)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)24小時(shí),無(wú)故障出現(xiàn),各系統(tǒng)均試車(chē)驗(yàn)收合格,可保證正常生產(chǎn),開(kāi)爐料及開(kāi)爐后正常生產(chǎn)的原燃料充足。高爐對(duì)爐缸、爐腹、爐腰、爐身進(jìn)行有計(jì)劃的灌漿,以增加高爐本體的整體密封性。
2.2 爐缸清理
爐缸是否能夠清理徹底直接影響到能否順利開(kāi)爐,按照以往中修開(kāi)爐前只把爐墻周?chē)L(fēng)口前清理到風(fēng)口大套以下500mm左右,然后把鐵口挖通即可開(kāi)爐,導(dǎo)致每次開(kāi)爐都不是很順利。而本次開(kāi)爐把爐缸內(nèi)雜物全部挖到鐵口中心線以下,并把兩鐵口貫通,同時(shí)在南鐵口安裝煤氣導(dǎo)出管,北鐵口安裝氧槍和熱電偶,保證順利開(kāi)爐。
2.3 鐵口氧槍安裝
本次開(kāi)爐首次引進(jìn)新的鐵口富氧技術(shù),這對(duì)于中鋼來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的事物。從北鐵口插入特制氧槍?zhuān)饧友鯕夂蛪嚎s空氣,這種鐵口富氧的做法對(duì)初期爐缸鐵口區(qū)域升溫加熱熔融有積極的意義,可以快速提高爐缸熱量,并為第一爐開(kāi)口出鐵的順利進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)。
2.4 高爐烘爐
高爐烘爐采用熱風(fēng)爐供熱方式,以風(fēng)溫升溫為依據(jù),以風(fēng)量調(diào)劑為手段,以爐頂溫度相制約,嚴(yán)格按烘爐曲線進(jìn)行烘烤。高爐烘爐重點(diǎn)是爐缸以上的噴補(bǔ)區(qū)域,為保證烘爐效果,烘爐后期600℃恒溫至烘爐結(jié)束直接開(kāi)始裝開(kāi)爐料。烘爐曲線見(jiàn)圖1。
3 開(kāi)爐方案與參數(shù)確定
3.1 高爐各段容積裝填料安排
本次中修開(kāi)爐采用全焦方式,爐缸至爐腹、1/3爐腰裝凈焦,2/3爐腰、爐身下部2.5米裝空焦(在該段空焦中補(bǔ)夠爐腹一半容積和爐腰1/3容積凈焦的熔劑量)往上裝空焦和正常料,負(fù)荷逐步加重直到正常。
3.2 開(kāi)爐料的選擇
焦炭:中鋼自產(chǎn)干熄焦,水分0.2%。
礦石:采用全熟料燒結(jié)、球團(tuán),質(zhì)量比為77:23。
溶劑:錳礦、硅石、白云石、石灰石。
要求所有原燃料成分穩(wěn)定、粒度均勻、強(qiáng)度好、粉末少,槽下篩分徹底。
3.3 開(kāi)爐各種參數(shù)確定
3.3.1 開(kāi)爐料配料計(jì)算參數(shù)設(shè)定
(1)全爐干焦比3.25t/t,正常料焦比735kg/t。
(2)正常料堿度0.90,空焦堿度0.82,全爐堿度0.76,(Al2O3)≤15.0%,鎂鋁比:0.65±0.05。
(3)正常料壓縮率按11.5%,空焦壓縮率按13%,凈焦壓縮率按14%。
(4)礦石配比77%燒+23%球;礦批:16.0t(不含輔料),焦批:7.6t。
3.3.2 裝料制度確定
凈焦、空焦:C 20°16°;C 22°18°:爐身中上部正常料料制:C 28°26°24°18°,O 26°24°;料線為1.5m,送風(fēng)后,當(dāng)料線趕明后,根據(jù)實(shí)際情況逐步外推α。
3.3.3 送風(fēng)參數(shù)選擇
進(jìn)風(fēng)面積:風(fēng)口小套采用直徑φ110mm×20個(gè),長(zhǎng)460mm,斜度均為5°,總進(jìn)風(fēng)面積為0.1900 m2。點(diǎn)火開(kāi)爐時(shí),8個(gè)風(fēng)口堵死,進(jìn)風(fēng)面積為0.1140m2。送風(fēng)點(diǎn)火風(fēng)量900m3/min,風(fēng)壓60~80kPa,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速為160 m/s。
4 開(kāi)爐操作
2號(hào)1280m3高爐于2020年11月20日13:48點(diǎn)火送風(fēng),送風(fēng)時(shí)堵8個(gè)風(fēng)口,即4、5、6、7、14、15、16、17號(hào),初始風(fēng)量500m3/min,風(fēng)壓40kPa,風(fēng)溫900℃,料線南尺4.38m,北尺6.49m,13:57時(shí)1、2、3號(hào)風(fēng)口放亮,14:28時(shí)全亮,逐步加風(fēng)到1400m3/min(15:00時(shí)),過(guò)程中有間斷性崩料、懸料,減風(fēng)量和風(fēng)溫控制,17:50崩料后料線過(guò)深,南尺7.24m,北尺無(wú)料線,兩次補(bǔ)加4批空焦,并停用石灰石。18:00引煤氣,20:03料線自由行動(dòng),北尺5.03m,南尺3.56m,深淺不一。20:32擴(kuò)礦批到18t,停白云石。21日0:15北鐵口燒壞氧槍?zhuān)?:32開(kāi)口出第一爐鐵,氧氣燒開(kāi)鐵口后,流動(dòng)性非常好。出鐵25分鐘后堵口,第二爐鐵間隔時(shí)間較長(zhǎng),受撇渣器過(guò)道堵塞影響,處理時(shí)間較長(zhǎng)。直到5:14開(kāi)第二爐鐵,流動(dòng)性依然很理想。出鐵35分鐘,隨后組織爐前工不斷清理并出鐵,過(guò)程很理想。鐵水溫度升高很快,第四爐鐵水溫度達(dá)到1508℃,而且后續(xù)都在1500℃,出鐵情況間表2。
出鐵正常后逐步加大風(fēng)量并擴(kuò)礦批,加負(fù)荷,見(jiàn)表3。21日7:40開(kāi)4#風(fēng)口,18:30開(kāi)始噴煤。隨著高爐逐步強(qiáng)化,煤氣流分布合理穩(wěn)定,探尺走勢(shì)良好,渣鐵成分也控制到正常水平。于24日17:48捅開(kāi)最后一個(gè)風(fēng)口(15#),見(jiàn)表4。至此實(shí)現(xiàn)全風(fēng)操作,爐溫下降到規(guī)定水平。隨著噴煤、富氧、配加焦丁等強(qiáng)化措施,冶煉強(qiáng)度和產(chǎn)量不斷提高,焦比、燃料比持續(xù)下降。到25日負(fù)荷加到4.34,產(chǎn)量提升到3249.29t,2號(hào)1280m3高爐開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)取得圓滿成功。
5 結(jié)語(yǔ)
(1)本次中修停爐未放爐缸殘?jiān)鼩堣F,考慮到開(kāi)爐后恢復(fù)有難度,在停爐前配加錳礦,并下調(diào)爐渣堿度,提高爐溫輔予熱洗,為高爐順利開(kāi)爐創(chuàng)造了條件,促進(jìn)快速達(dá)產(chǎn)的進(jìn)程。
(2)爐缸清理徹底是利于順利排出渣鐵的基礎(chǔ)條件,更利于快速提高爐缸熱量,同時(shí)在清理爐缸殘余物質(zhì)時(shí),為減少人員勞動(dòng)強(qiáng)度,加快清理速度,本次以小挖機(jī)代替人力更提高了工作效率,取得驚人的效果。
(3)開(kāi)爐前使用鐵口氧槍?zhuān)瑢?duì)快速燃燒爐底焦炭,提高爐缸熱量有著很好的輔助作用。由于初次使用,經(jīng)驗(yàn)不足,過(guò)程把控不好,致使氧槍提前燒壞,但是從順利開(kāi)鐵口和熱量快速升高的效果分析,還是起到了很大的作用。
(4)開(kāi)爐料計(jì)算、裝料制度確定、布料矩陣的選擇,都是整個(gè)開(kāi)爐順利進(jìn)行和快速達(dá)產(chǎn)的關(guān)鍵,確保開(kāi)爐有充足的熱量、良好的渣鐵流動(dòng)性,是順利開(kāi)爐的基礎(chǔ),發(fā)展兩道氣流,保證透氣性良好是保證順行度達(dá)到快速加風(fēng)的核心。
(5)設(shè)備的提前連續(xù)試車(chē)工作,為高爐順利強(qiáng)化達(dá)產(chǎn)提供了有力的保障。
6 參考文獻(xiàn)
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[2] 林萬(wàn)明,宋秀安.高爐煉鐵生產(chǎn)工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.
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