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王 亮 付華華 黎家恒
(新余鋼鐵集團(tuán)公司)
摘 要 2019年2月下旬,由于原燃料質(zhì)量以及冶煉條件的變化,9號(hào)高爐爐缸工作逐步變差。在此情況下,采取加冶強(qiáng)、提煤比的攻關(guān),使?fàn)t缸工作進(jìn)一步變差從而導(dǎo)致高爐煤氣流分布不均勻,從而造成滑、塌料頻繁,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)受到一定的影響。采取上下部調(diào)劑相結(jié)合,改善渣鐵流動(dòng)性等措施,爐況逐步好轉(zhuǎn),滑、塌料現(xiàn)象得以制止。
關(guān)鍵詞 塌料 煤氣流 爐況 爐缸工作
1 前期爐況演變過程
2月上中旬9號(hào)高爐爐況順行良好,高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均較好,壓差波動(dòng)小,下料均勻順暢,冷卻壁溫度圓周方向分布均勻。具體參數(shù)及指標(biāo)見表1。

9號(hào)高爐此次塌料前爐況表征主要有以下幾點(diǎn):
(1)爐芯溫度下降,鐵口以下區(qū)域爐缸側(cè)壁溫度下降。按照以往經(jīng)驗(yàn),爐芯溫度和側(cè)壁溫度同時(shí)下降,應(yīng)是死料柱浮起較高或者死料柱透氣性較好的爐缸,自由鐵水流動(dòng)區(qū)較大,流速較小,爐缸活躍。
(2)從邊緣指數(shù)于2月17日開始下降,同時(shí)銅冷卻壁溫度變化呆滯,6、7、8段個(gè)別點(diǎn)較低的狀況判斷,邊緣有自動(dòng)加重的趨勢(shì)。
(3)2月23日基于爐況平穩(wěn)判斷,開始提煤比,同時(shí)提高富氧率,提煤比前后參數(shù)及指標(biāo)對(duì)比見表1。
(4)25日中班爐渣堿度高,27日早班堿度較低,鐵水物理熱不足,堿度的頻繁波動(dòng),使?fàn)t缸工作狀態(tài)變差,渣鐵溫度與爐缸溫度不匹配。
9號(hào)爐爐況頻繁塌料過程:
自2月26日開始,出現(xiàn)下料不均勻時(shí)快時(shí)慢,至2月28日4:00產(chǎn)生滑尺、塌料等現(xiàn)象。進(jìn)入3月以后,1日-3日爐況基本穩(wěn)定,但爐溫波動(dòng)大時(shí),尤其是爐溫上行過程中會(huì)產(chǎn)生壓差波動(dòng),然后滑尺的現(xiàn)象。3日開始,高爐在正常爐溫情況下,換爐、換罐時(shí)產(chǎn)生的壓差波動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致塌料。6日早班冷卻壁溫度持續(xù)下降,8段從85℃到75,至8日降低到62℃,同時(shí)7段、9段大部分測(cè)溫點(diǎn)溫度下降,高爐出現(xiàn)結(jié)厚。8日開始高爐頻繁出現(xiàn)踏料、滑尺,壓差波動(dòng)幅度及塌料時(shí)料線塌落的深度均增加,爐況進(jìn)一步變差。
2 原因分析
2.1 爐缸工作狀態(tài)變差
2.1.1 此次爐況波動(dòng),爐缸工作狀態(tài)變差引起是主要原因之一,主要有:
(1)渣系的影響,2月底,爐渣堿度波動(dòng)頻繁且高堿度居多。3月初,渣中Al2O3高且MgO低,Al2O3最高時(shí)達(dá)15.94%,MgO/Al2O3長期低于0.5,最低時(shí)0.43,見圖1,爐渣穩(wěn)定性變差,黏度上升,渣鐵流動(dòng)性嚴(yán)重變差。

(2)2月23日高爐提煤比,干煤比提高4kg/t,小時(shí)煤量由38t/h,上升到40t/h。從圖1可以看出,2月下旬爐底溫度以及側(cè)壁溫度是呈下降趨勢(shì),說明爐缸工作狀態(tài)未達(dá)到最佳水平,此時(shí)提煤比,將會(huì)使未燃煤粉增加,使?fàn)t缸活躍性變差,因此2月下旬提煤比時(shí)機(jī)不對(duì)。
2.2 中心氣流不穩(wěn)定,邊緣較重
在爐缸工作變差后,中心氣流不穩(wěn)定,而2月邊緣負(fù)荷較重,8檔礦焦比4.8倍,中心氣流不強(qiáng)時(shí),容易引起壓差升高。而且3月堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷高,尤其是Zn負(fù)荷,在2月底3月初達(dá)到1kg/t,Zn、堿負(fù)荷變化見圖2.在3月初調(diào)整布料角度后,邊緣出現(xiàn)快速結(jié)厚。爐況嚴(yán)重惡化是在8日前后,在此期間,爐身部位爐墻結(jié)厚成為事實(shí),操作爐型發(fā)生了變化,氣流經(jīng)過結(jié)厚部位是氣流方向會(huì)發(fā)生改變,造成上部氣流分布紊亂。而且由于中心死料柱過大,高爐下部透氣性、透液性較差,在爐溫波動(dòng)時(shí)極易造成壓差波動(dòng),在壓差升高時(shí)料速減慢,壓差下降時(shí)料速加快,壓差波動(dòng)幅度大時(shí)就產(chǎn)生踏料、滑尺現(xiàn)象。

2.3 熱制度不穩(wěn)定,渣鐵流動(dòng)性差
從3月初的滑尺統(tǒng)計(jì)來看,滑尺前均出現(xiàn)壓差升高,而造成壓差升高的主要原因則是爐溫上行引起爐缸煤氣體積膨脹,由于死料柱較大,爐缸容積變小,引起高爐下部壓差升高。反之,在爐溫合適時(shí),高爐熱壓波動(dòng)小,下料均勻。1-9日[Si]及物理熱。9號(hào)爐3月初的爐溫波動(dòng)比較大3月1-9日[Si]偏差0.072,平均[Si]:0.45%,鐵水溫度指數(shù)2號(hào)較低,3號(hào)正常,在5日鐵水溫度指數(shù)最低僅1.8,爐缸溫度與鐵水溫度不匹配。熱制度不穩(wěn)定引起軟熔帶的上下移動(dòng),破壞煤氣流在軟熔帶的二次分布。
從2月初開始,生鐵含[Mn]在0.3%左右,含[S]長期低于0.030%,爐溫偏足時(shí),含[S]甚至低于0.025%。[Mn]、[S]含量低,鐵水流動(dòng)性差,鐵水物理熱低渣鐵流動(dòng)性差,渣鐵流動(dòng)性同時(shí)變差,爐缸工作變差是必然趨勢(shì)。
綜上所述,此次爐況波動(dòng)主要因爐缸工作變差引起,因爐缸變差引起爐缸溫度與渣鐵溫度不匹配,熱制度波動(dòng)大,從而進(jìn)一步引起上部氣流分布欠佳,中心不足,邊緣氣流分布也不均勻,引起高爐上部滑尺、塌料的現(xiàn)象。
3 處理過程
在爐況波動(dòng)時(shí),采取的上下部相結(jié)合的措施,主要調(diào)劑如表1。

在2月28日爐況出現(xiàn)波動(dòng)的初期,于59批將礦批從71t縮至68t,以適當(dāng)開放中心。3月1日將八檔角度減少0.5°,同時(shí)控制8檔負(fù)荷4.5-4.6,采取疏松邊緣的措施,但效果不明顯,在爐溫偏高時(shí),高爐壓差波動(dòng)大,滑尺、踏料現(xiàn)象頻繁,3日將頂壓從220降低至215kPa,同時(shí)縮礦批,減富氧。6日布焦時(shí)間由97秒延長至100秒,因塌料頻繁,采取適當(dāng)控制風(fēng)量的措施,同時(shí)延長布焦時(shí)間的措施。經(jīng)過采取疏松邊緣的措施后,爐況未明顯好轉(zhuǎn),且冷卻壁溫度持續(xù)下降,出現(xiàn)爐墻結(jié)厚征兆,7日將8檔礦、焦角度增加至42.6°,8日又將角度減小至42.3,同時(shí)提高進(jìn)水溫度,降低冷卻強(qiáng)度。采取一系列措施后,爐況未向好的方向發(fā)展,反而惡化,壓差波動(dòng)加劇,塌料次數(shù)增多,且塌陷更深,說明之前未找到爐況波動(dòng)的主要原因,為引導(dǎo)中心氣流,降低壓差,減少或制止塌料,采取進(jìn)一步疏松邊緣的措施,同時(shí)下部增加風(fēng)量提高鼓風(fēng)動(dòng)能以活躍爐缸,于10日增加第9檔焦炭,布焦時(shí)間107S,同時(shí)壓差情況逐步提頂壓,并在合適的時(shí)候逐步增加礦批。至13日,頂壓逐步提高至221kPa,礦批66t/批,富氧量11500m3/h。在此期間,壓差穩(wěn)定性提高,踏料現(xiàn)象逐步減少,爐況逐漸恢復(fù)。
4 預(yù)防措施
(1)爐缸工作變差,中心氣流不穩(wěn)定時(shí)要及時(shí)采取疏松邊緣的措施降低壓差,提高料柱透氣性,疏松邊緣的同時(shí)適當(dāng)控制冶強(qiáng),但冶強(qiáng)不宜過低,要保證足夠的產(chǎn)能來活躍爐缸。
(2)時(shí)刻關(guān)注原燃料變化,有害元素過高時(shí),要限制入爐,若中心氣流不足需疏松邊緣時(shí),更要關(guān)注Zn、堿負(fù)荷的變化,防止?fàn)t墻快速結(jié)厚。
(3)嚴(yán)格半倉上料制度,半倉以下必須停用,同時(shí)加強(qiáng)槽下篩分的管理,減少粉末入爐,提高高爐上部透氣性。
(4)日常操作中,密切關(guān)注渣系的變化,尤其是渣中Al2O3的情況,有上升趨勢(shì)及時(shí)使用云浮塊(高硅塊),增加渣量以降低渣中Al2O3含量,同時(shí)適當(dāng)控制堿度,確保生鐵含[S]在0.030%左右,以改善渣鐵流動(dòng)性,提高高爐下部透氣性及透液性。
(5)工長必須精心操作,確保鐵水物理熱1500-1520℃,杜絕低爐溫、低物理熱,同時(shí)避免爐溫的大幅度波動(dòng)。
5 小結(jié)
此次爐況波動(dòng)起因?yàn)闋t缸工作變差,進(jìn)一步導(dǎo)致中心氣流不足,而初期邊緣相對(duì)較重,引起高爐頻繁踏料,而在處理過程中,有以下不足之處:
(1)初期疏松邊緣幅度不夠,參數(shù)調(diào)節(jié)太多,爐況變差或變好,難以分析出是哪一方面的調(diào)節(jié)引起。6日減風(fēng)不合理,鼓風(fēng)動(dòng)能嚴(yán)重不足,只能維持在12000kg.m/s,爐缸工作難以改善。處理爐缸時(shí)要保障高爐下部鼓風(fēng)動(dòng)能,有利于減少死料柱,改善爐缸活躍性。
(2)處于爐況期間,爐渣堿度按正常水平操作,而鐵水含[Si]量相對(duì)偏高,不利于改善高爐下部透氣性、透液性。
(3)爐況波動(dòng)期間,高爐外部環(huán)境影響較大,各原燃料倉位難以保證,增加了原燃料的摔打,粉礦、粉焦上升,高爐上部透氣性難以改善。
6 參考文獻(xiàn)
[1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2018:415.
(責(zé)任編輯:zgltw)







