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450m3紅土鎳礦高爐提高煤比實(shí)踐

時間:2021-06-07 01:53來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
李 兵 (廣西北港新材料有限公司) 摘 要 對450m3紅土鎳礦高爐實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定順行,逐步提高煤比的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié),通過采取強(qiáng)化入爐料管理,提高燒結(jié)礦質(zhì)量、產(chǎn)量;優(yōu)化操作;設(shè)
  • 李  兵

    (廣西北港新材料有限公司)


    摘  要  對450m3紅土鎳礦高爐實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定順行,逐步提高煤比的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié),通過采取強(qiáng)化入爐料管理,提高燒結(jié)礦質(zhì)量、產(chǎn)量;優(yōu)化操作;設(shè)備改造提高煤粉利用率等一系列措施,煤比逐步提升,由95-105Kg/t提高到115-125kg/t,富氧率由2-3.5%提高到4-4.9%

    關(guān)鍵詞  紅土鎳礦  管理  煤比  優(yōu)化  設(shè)備改造 


    北港新材料高爐爐容450m3,采用串罐式無料鐘爐頂設(shè)備,冷卻系統(tǒng)采用板壁結(jié)合結(jié)構(gòu),工業(yè)水開路循環(huán)冷卻,三座卡魯金式熱風(fēng)爐,全干法煤氣除塵,BPRT發(fā)電裝置,一個鐵口,14個風(fēng)口。

    主要利用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)低鎳鐵水,因品位低,渣量大,渣比高,透氣性差,煤比長期徘徊在100kg/t左右。特別是紅土鎳礦中含有一定量的Cr2O3,其熔點(diǎn)高,粘度大,需要物理熱較高[1],爐缸易形成死料柱,透氣性變差,影響煤比的提高;雖然配備有兩臺132m2,180m2燒結(jié)機(jī),但因紅土鎳礦含水份高,Al2O3,SiO2含量高,燒結(jié)礦強(qiáng)度差,影響高爐透氣性[2],限制了煤比的提高。同時,因返礦率高,有效產(chǎn)量不足,限制了高爐強(qiáng)化水平,也限制了煤比的提高;噴吹煤海運(yùn)打水,水分高,煤種變化頻繁也限制了煤比的提高。根據(jù)以上限制因素,通過強(qiáng)化入爐料管理,提高燒結(jié)產(chǎn)量和質(zhì)量,優(yōu)化高爐操作,設(shè)備改造,提高煤粉利用率等措施。煤比逐步由95-105kg/t提高到115-125kg/t。

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    1  強(qiáng)化入爐料管理

    1.1  入爐焦炭的管理

    1.1.1  加強(qiáng)入爐焦驗收管理

    焦炭入廠標(biāo)準(zhǔn)提高到1000m3級高爐入爐焦標(biāo)準(zhǔn),增加取樣次數(shù),使數(shù)據(jù)更具代表性,嚴(yán)控水份,粒度。

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    1.1.2  改變船運(yùn)方式

    在改變之前海運(yùn)裝船都是散裝,不僅增加了倒運(yùn)次數(shù),為了環(huán)保防止揚(yáng)塵,在碼頭堆場要大量打水降塵,導(dǎo)致焦粉粘在焦炭表面并易粘堵篩底,降低篩分效果,大量焦粉入爐惡化料柱透氣性?,F(xiàn)改成集裝箱運(yùn)輸,既環(huán)保又減少了焦炭落地?fù)p耗并且降低了入爐焦水份,篩分效果提高。

    1.1.3  焦炭烘干

    利用熱風(fēng)爐廢氣對槽上焦炭進(jìn)行烘干,降低入爐焦水份,焦粉粘,堵篩底現(xiàn)象基本消除,篩分效果大大提高。

    1.1.4  提高篩分效果

    (1)改造給料機(jī),控制料流,攤薄料層。

    (2)增加槽下工清理篩底次數(shù),并拍照上傳微信工作群。

    (3)更換大振幅地振篩。

    (4)推進(jìn)“散改集”,減少倒運(yùn)次數(shù),避免碼頭堆放打水。

    1.2  入爐礦管理

    1.2.1  提高入爐礦質(zhì)量

    因冶煉低鎳鐵,燒結(jié)主材為紅土鎳礦,含水率較高,達(dá)35-40%燒損大,品位較低,強(qiáng)度差,返礦多,燒結(jié)中Al2O3含量高,平均6.5-7.5%之間,平均品位47.5%,平均轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度48%,返礦率較高,為解決鐵燒供需矛盾采?。?/span>

    (1)加強(qiáng)設(shè)備管理,穩(wěn)定提高設(shè)備作業(yè)率。

    (2)降低燒結(jié)漏風(fēng)率,提高有效風(fēng)量。

    (3)提高紅土鎳礦前期烘干的效率和產(chǎn)量。

    (4)混和料預(yù)熱,提高料溫,減少過濕層。

    (5)優(yōu)化配礦,提高生產(chǎn)效率。

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    1.2.2  加強(qiáng)入爐礦篩分

    (1)改造給料機(jī)出料方式,保證小料流,薄料層,篩盡粉末。

    (2)全料倉投入使用,保證篩分效果的同時兼顧供料速度。

    (3)嚴(yán)禁空倉帶料,防止落差過高。

    2  優(yōu)化操作制度

    北新材450m3高爐爐料結(jié)構(gòu)為紅土鎳礦燒制而成的燒結(jié)礦,配以10%左右的塊礦,燒結(jié)礦強(qiáng)度差,易粉優(yōu)。焦為全外購焦,水份波動較大,為確保高爐長期穩(wěn)定順行,必須要有合適的操作制度與之匹配。這樣,才能夠適當(dāng)不斷變優(yōu)的原燃料條件,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化,提高煤比。

    2.1  裝料制度的優(yōu)化

    因紅土鎳礦冶煉的特殊性,為保持爐況順行,長期以發(fā)展邊緣為主。但燃料比較高,綜合負(fù)荷低。合適的裝料制度就尤為重要,經(jīng)過幾個階段不斷摸索,逐漸形成了比較適宜的裝料制度。

    (1)第一階段。在發(fā)展邊緣的基礎(chǔ)上,采取中心加入一定量的焦,逐步疏松中心,引導(dǎo)中心氣流。主導(dǎo)思想“以疏為主,逐步引導(dǎo)中心”料制演變:ac1027。ao1026?!?ac827。216。ao1026

    (2)第二階段。在中心加焦一段時間后,爐況穩(wěn)定順行負(fù)荷有所提高。但中心氣流不穩(wěn)定,時有時無,為穩(wěn)定中心,整體平移爐喉經(jīng)向布料落點(diǎn),料制演變:

    ac27,16ao26→ac28,16a27→ac29,18ao28

    此階段逐步把爐料向爐墻方向移動,進(jìn)一步抑制邊緣,發(fā)展中心。中心氣流逐步穩(wěn)定,同時過于發(fā)展的邊緣氣流也逐步趨向均勻,焦炭負(fù)荷進(jìn)一步提高,小滑尺現(xiàn)象逐步減少。

    (3)第三階段。裝料制度穩(wěn)定階段,高爐穩(wěn)定順行,中心,邊緣兩股氣流穩(wěn)定均勻。配合冶煉強(qiáng)度提高,煤比提高。第三階段料制演變:

    ac29,18ao28→ac30,20ao29→ac31,22ao30

    2.2  送風(fēng)制度優(yōu)化

    紅土鎳礦品位低,渣量大,中心更容易不活,爐況穩(wěn)定性差,為活躍爐缸,發(fā)展兩股氣流,提高爐況穩(wěn)定性,風(fēng)口小套由10個340mmx110mm,4個340mmx115mm風(fēng)口調(diào)整為全部為360mmx110mm風(fēng)口,使操作爐型更加合理,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速由171m/s提高到185m/s,實(shí)際風(fēng)速由227m/s提高到245m/s。

    2.3  造渣制度優(yōu)化

    紅土鎳礦高爐冶煉的爐渣特點(diǎn)是Al2O3含量偏高,低時18%,高時達(dá)28-30%,因此,選擇適宜的造渣制度保持良好的流動性就顯得尤為重要,經(jīng)過不斷的實(shí)踐,爐渣二元堿度控制在0.9-1.0之間。氧化鎂含量控制在10-12%之間,根據(jù)Al2O3的變化,鎂,鋁比控制在0.40-0.50之間,爐渣具有較低的熔化性溫度,流動性較好,提高透氣性,有利于煤比提高。

    2.4  爐前操作優(yōu)化

    紅土鎳礦品位低,其渣量遠(yuǎn)比普通高爐大,因此,按時出盡渣鐵就顯得更加重要。雖然高爐配備有兩個渣口,但因放渣時渣中帶鐵經(jīng)常燒壞渣口中,小套。不僅造成休風(fēng)率高,而且爐前勞動強(qiáng)度大,成本高,安全隱患上升,所以已經(jīng)封死不用,所有冶煉的渣鐵都要由鐵口排出,導(dǎo)致出鐵節(jié)奏加快,鐵口維護(hù)難度加大,時常因為鐵口潮,斷口,不耐沖刷而造成出不盡渣鐵,爐內(nèi)憋壓。二次開口增多,鐵口更難維護(hù)。通過不斷的總結(jié)與摸索,對爐前操作進(jìn)行了優(yōu)化。

    (1)跟炮泥廠家溝通,根據(jù)鎳鐵冶煉的特點(diǎn)調(diào)整炮泥配方,提高炮泥質(zhì)量。

    (2)擴(kuò)大出鐵間隔,從堵口到開口時間由20-25分鐘增加至25-35分鐘,給炮泥充分結(jié)焦時間,提高耐沖刷時間。

    (3)穩(wěn)定打泥量,統(tǒng)一操作,不經(jīng)允許不能減泥。

    (4)除特殊情況外,鐵口不來風(fēng)嚴(yán)禁堵口。

    (5)調(diào)整做泥套用材料,由有水泥改為澆筑料配玻璃水,泥套的使用時間提高一倍,開裂,破損大幅降低。

    通過以上措施,鐵口深度由1700mm-1800mm提高到1900mm-2000mm,鐵口合格率提高到95%以上,確保了渣鐵按時出盡。

    3  設(shè)備改造

    3.1  送風(fēng)裝置改造

    現(xiàn)有的送風(fēng)裝置鋼性結(jié)觸面多,密封性能差,易跑風(fēng)發(fā)紅,限制了富氧率的提高。在富氧達(dá)到3500m3/h時,容易燒紅,燒穿。為提高富氧率,噴煤量,送風(fēng)裝置全部改成了密封性更好的整體送風(fēng)裝置,杜絕了跑風(fēng),發(fā)紅現(xiàn)象,富氧可提高到5000m3/h。

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    3.2  噴煤裝置改造

    為實(shí)現(xiàn)勻噴,廣噴,提高煤粉燃燒率,對標(biāo)先進(jìn)企業(yè)。利用定修,年修機(jī)會進(jìn)行了升級改造。

    (1)噴吹系統(tǒng)改為全自動噴吹,減少因人工操作造成噴吹不均勻性。

    (2)改造分配器及管道,實(shí)現(xiàn)等距離噴吹。

    (3)全風(fēng)口噴煤,提高煤燃效率。

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    4  結(jié)論

    加強(qiáng)入爐料管理,提高入爐料質(zhì)量,減少入爐粉末,增加料柱透氣性,利于煤比提高; 操作制度的優(yōu)化,在保證爐況順行的同時,改善了整個料柱透氣性,利于高爐強(qiáng)化和煤比的提高;設(shè)備改造,不僅提高了富氧率,還實(shí)現(xiàn)了勻噴,廣噴,提高煤粉燃燒效率,利于煤比提高。不足之處在于渣比較高,限制了煤比的進(jìn)一步提高,要繼續(xù)提高煤比就必須優(yōu)化配礦,在確保鎳,鉻含量前提下,提高燒結(jié)礦品位,降低渣比。

    5  參考文獻(xiàn)

    [1] 董訓(xùn)祥.秦涔.紅土鎳礦高爐工藝技術(shù)及發(fā)展趨勢[J].煉鐵2017(3):60-62.

    [2] 周傳典,劉萬山,王筱留,等.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2005.


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