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梁枝朋 羅成成
(中天鋼鐵集團)
摘 要 中天新8號高爐2019年12月2日因高爐熱風閥斷水非計劃休風17個小時,復風恢復后爐況長期順行不穩(wěn),各項經(jīng)濟技術(shù)指標持續(xù)較差,通過優(yōu)化上下部調(diào)劑,控制爐內(nèi)煤氣流分布,調(diào)整高爐操作參數(shù)等措施,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行,經(jīng)濟技術(shù)指標突破歷史最高,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定高效生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞 上下部調(diào)劑 高頂壓 高煤比 煤氣利用
1 概述
中天新8號爐2018年5月大修開爐后改為薄壁爐型,設(shè)計爐身角82.476°,爐腹角75.964°,爐缸直徑6150mm,高爐高徑比19.9。高爐采用串罐無料鐘爐頂,爐體一串到頂冷卻,薄內(nèi)襯冷卻壁,炭磚加陶瓷內(nèi)爐底爐缸結(jié)構(gòu);送風系統(tǒng)配備3做頂燃式卡魯金熱風爐,送風風溫1180℃,高爐鼓風機為AV45-13,風機潛力用盡下(風機電機定子溫度高,風量長期受限),高爐提產(chǎn)受到制約,在原燃料條件長期不佳的不利條件下,通過一系列有效措施,采取上下部調(diào)劑,提高富氧率、爐頂壓力、煤比,優(yōu)化高爐操作等措施,控制適宜的煤氣流分布,提高煤氣利用率,維護合理的操作爐型,高爐的各項經(jīng)濟技術(shù)指標達到有效改善,達到國內(nèi)同類型高爐先進水平。
2 爐況失常分析
中天新8號爐自2019年10月開始,因多次設(shè)備故障及工藝休慢風影響,爐況穩(wěn)定性變差,爐缸狀態(tài)持續(xù)下滑,9月份高爐日均產(chǎn)量2500t,利用系數(shù)4.54t/(m3·d),燃料比537kg/t,自10月4日開始,上料通訊故障頻繁出現(xiàn)未能及時解決,高爐頻繁低料線作業(yè),4日-5日,高爐慢風時長共145分鐘,5日22:00虧料線最深至7米,爐內(nèi)被迫減風至100kPa,長時間低料線作業(yè)對爐內(nèi)氣流分布及爐缸狀態(tài)造成了不利影響,但從爐缸溫度及高爐產(chǎn)量來看,影響并不大,10月份中下旬高爐日均產(chǎn)量仍有2520t。10月20日發(fā)現(xiàn)2#熱風閥漏水,高爐換爐期間頻繁出現(xiàn)熱壓超上限,爐內(nèi)穩(wěn)定性變差,因觀察爐內(nèi)攝像東北方向局部氣流偏強,加之頻繁出現(xiàn)偏尺現(xiàn)象(東尺偏淺),判斷東北方向爐墻有部分結(jié)厚,11月6日計劃檢修采取降料面措施,休風前逐步降料面至9.2米,降料面過程中因風量控制不合理,爐頂打水量過多,同時對降料面熱量損失把握不足,沒有補足消耗,導致休風前期爐溫偏低,復風后對爐涼程度估計不足,恢復前期提冶強過快,渣鐵不能及時排除而燒損小套,導致爐況恢復出現(xiàn)反復。此次檢修后爐缸狀態(tài)下滑較多,恢復較慢,但整體趨勢逐漸好轉(zhuǎn)。12月2日因熱風爐2#熱風閥斷水燒穿,高爐被迫非計劃休風990分鐘,復風后,爐況穩(wěn)定性變差,在嘗試提高冶煉強度的情況下,爐內(nèi)操作參數(shù)難以穩(wěn)定,多次出現(xiàn)難行,同時在爐溫氣流不穩(wěn)定,爐外出鐵受到影響的連鎖反應(yīng)下,多次出現(xiàn)燒小套事故。頻繁的非計劃休慢風及小套漏水事故使爐缸邊緣恢復較為緩慢,高爐爐缸變小,冶強難以提高,12月份-2月份產(chǎn)量下滑較多。進入2月份后,高爐被迫采取控產(chǎn)措施,以順行穩(wěn)定為前提,逐步采取降低煤比、縮短風口長度、提高頂壓、提高富氧率等發(fā)展下部邊緣的措施,爐況逐漸穩(wěn)定,爐缸邊緣溫度緩慢升高,進入3月份以后,恢復效果較為明顯,在爐況順行的條件下,產(chǎn)量逐漸恢復至2450t/天,爐況逐步恢復正常,4月份以后,高爐開始大幅提產(chǎn),提高富氧率、頂壓,5月-6月高爐日均產(chǎn)量達到2550t,利用系數(shù)4.64 t/(m3·d),燃料比525kg/t,突破歷史最好指標。
3 主要技術(shù)措施
3.1 下部調(diào)劑
2020年2月,針對失常爐況,分析主要為冷卻設(shè)備漏水及頻繁休慢風導致爐缸邊緣堆積,在爐內(nèi)順行不穩(wěn)的條件下,各操作參數(shù)難以控制穩(wěn)定,尤其是爐內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)崩塌料,富氧難以穩(wěn)定中上線操作,爐缸邊緣難以熔化,爐缸邊緣死料柱透氣透液性較差;此后,高爐采取縮短風口長度措施,穩(wěn)定風量,縮短風口回旋區(qū)深度,有效擴大了爐缸實際熔煉直徑,同時,因風口直徑縮短,實際操作爐腹角增加,有利于初始煤氣流分布均勻及邊緣氣流發(fā)展,調(diào)整風口后,爐內(nèi)順行趨于穩(wěn)定,爐況逐步恢復正常,爐缸溫度曲線見下圖1。

3.2 高頂壓
在爐況恢復穩(wěn)定后,爐缸狀態(tài)未恢復至正常的情況下,爐內(nèi)熱壓仍舊偏上線,壓差偏高,邊緣氣流長期不足,料尺走勢及爐溫控制難以穩(wěn)定,爐溫、出鐵與爐內(nèi)氣流間相互作用影響較為明顯,為了降低爐內(nèi)壓差,穩(wěn)定煤氣流,高爐采取提高爐頂壓力措施,頂壓由165kPa提高至170kPa,全壓差維持在150kPa以下;提高頂壓后,邊緣氣流得到了適當發(fā)展,料尺走勢及爐溫波動趨于平穩(wěn),高爐各項經(jīng)濟技術(shù)指標得以快速恢復。
2020年5月以后,在爐況順行良好的前提下,為了應(yīng)對高爐大幅提高煤比的措施,爐頂壓力再次提高至175kPa,全壓差始終維持在150kPa以下,高爐順行良好,各項經(jīng)濟技術(shù)指標持續(xù)改善。
3.3 高富氧
自爐內(nèi)調(diào)整正風口,爐況順行得到保障后,高爐逐步提高富氧量(見表1),進一步發(fā)展邊緣氣流,尤其是富氧提高后,下部溫度升高,同等化學熱下鐵水物理熱升高,爐缸熱量提升明顯,爐缸狀態(tài)恢復迅速,為后續(xù)的提產(chǎn)降耗及高煤比操作創(chuàng)造了有利條件。

3.4 高煤比
3.4.1 高煤比實踐
中天新8號爐2020年5月以前因噴煤制粉限制長期使用全無煙煤,高爐干煤比145kg/t,5月以后限制消除,高爐煤比逐步提高至180kg/t(見下表2),提高煤比過程中,爐內(nèi)相應(yīng)提高爐頂壓力及富氧率,根據(jù)煤氣流分布調(diào)整裝料制度,確保中心與邊緣兩道氣流相適宜,同時維持合理的理論燃燒溫度,長期穩(wěn)定在2250℃左右,在各參數(shù)相應(yīng)調(diào)整下,提高煤比后,高爐順行較好,煤氣流分布均勻且穩(wěn)定,操作燃料比由537kg/t下降至最低520kg/t,均值525kg/t。

3.4.2 高煤比分析
中天新8號爐高煤比應(yīng)用主要有以下幾個特點:一是煤比提高至170kg/t以上后,隨著富氧及頂壓的提高,高爐邊緣氣流相對發(fā)展,高爐通過調(diào)整裝料制度不斷采取壓邊措施;二是隨著噴煤揮發(fā)分升高,爐頂煤氣中氫含量升高,爐內(nèi)間接還原發(fā)展;三是提煤降焦后,爐內(nèi)礦焦比升高,礦批不變下焦層變薄,煤氣流分布更加穩(wěn)定,煤氣利用率升高。
高煤比應(yīng)用的關(guān)鍵是保證爐缸熱量充沛、提高煤粉燃燒率、提高爐缸透氣透液性、提高爐內(nèi)透氣性以及保證適宜的理論燃燒溫度。爐缸熱量充沛是高爐長期穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ),新8號爐鐵水物理熱長期達到1490℃以上,因高富氧的使用,煤粉燃燒率及理論燃燒度不予考慮,這里重點分析爐內(nèi)透氣性的改善。其一,高煤比條件下,爐內(nèi)焦炭減少,隨著高富氧使用,風口區(qū)焦炭粉化加劇,必須要求高爐使用焦炭有較好的熱態(tài)強度;其二,高煤比導致未然煤粉量絕對值增加,爐缸中心死料柱透氣性變差,因此必須確保適宜的鼓風動能,適當發(fā)展中心氣流,有利于吹透爐缸中心,保證爐缸活性;其三,降低高爐渣比,軟熔帶對高爐內(nèi)煤氣阻損最大,尤其是初渣形成階段,渣鐵未分離,對爐內(nèi)透氣性影響較大,適當降低渣比有利于降低軟熔帶透氣性,是提升爐內(nèi)透氣性的重要手段;其四,避免爐渣堿度過高,高爐渣堿度下,爐渣黏度升高,液泛現(xiàn)象加劇,爐墻渣皮不穩(wěn)定,易結(jié)厚脫落損傷風口套。
3.5 上部調(diào)劑
高爐生產(chǎn)中,隨著爐況波動和煤氣流分布失常,要及時調(diào)整裝料制度,保持適宜的邊緣與中心兩道氣流,達到改善爐內(nèi)透氣性的目的。
新8號爐在爐況失常階段,爐內(nèi)邊緣氣流長期偏弱,裝料制度由正常同角逐步退至負三度角差,邊緣氣流難出,下料前爐頂溫度回升緩慢,在下部調(diào)整風口長度后邊緣氣流逐步改善,后續(xù)提煤比、頂壓、富氧階段,高爐邊緣氣流持續(xù)發(fā)展,裝料制度逐步調(diào)整至正一度角差。
4 指標改善

5 總結(jié)
高爐爐況失常情況下,各操作制度的選擇及其相適應(yīng)性是關(guān)鍵,爐況不順時,應(yīng)從其根源問題著手,不能操之過急強行提升冶強,確保爐況順行是前提,維持合理的高爐全壓差,使煤氣流分布穩(wěn)定,改善爐內(nèi)透氣性。正常生產(chǎn)條件下采用高煤比操作時,隨著煤比提升,不同原燃料條件及操作制度下,爐內(nèi)煤氣流(邊緣與中心兩道氣流)變化趨勢會有不同,根據(jù)實際煤氣流分布及時調(diào)整裝料制度,確保邊緣與中心兩道氣流相適宜是關(guān)鍵。
6 參考文獻
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