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曹森華
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司)
摘 要 通過(guò)對(duì)原煤的工業(yè)分析、元素分析、熱值、灰熔融等進(jìn)行系統(tǒng)性分析,尋找出性價(jià)比最高和滿足高爐成分的配比,實(shí)施提高煤比試驗(yàn),高爐噴吹煤比達(dá)到170kg/t以上,實(shí)現(xiàn)以煤代焦,同時(shí)燃料比未大幅升高,降低冶煉成本,提高公司效益。
關(guān)鍵詞 煤粉成分 高爐噴煤 煤粉利用率 主要高爐技經(jīng)指標(biāo)
近年來(lái),高爐噴煤技術(shù)已成為鋼鐵行業(yè)節(jié)約焦炭、降低成本和改進(jìn)冶煉工藝最有效的技術(shù)手段,大幅度提高噴煤量和煤焦置換比是各鋼鐵企業(yè)的共同目標(biāo)。高爐噴吹煤粉是從高爐風(fēng)口向爐內(nèi)直接噴吹磨細(xì)的無(wú)煙煤或煙煤粉或這兩者的混合煤粉,以替代焦炭提供熱量和還原的作用,從而降低焦比,降低生鐵成本,提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
1 興澄特鋼噴煤現(xiàn)狀
興澄特鋼大高爐,近幾年噴吹煤比在130~150kg/t之間,當(dāng)前同類(lèi)型先進(jìn)高爐噴吹煤比都在170kg/t以上,在焦炭、燒結(jié)礦等原燃料條件接近的情況下,煤比存在明顯差距。配煤結(jié)構(gòu)為煙煤與無(wú)煙煤混和噴吹。與國(guó)內(nèi)同類(lèi)型先進(jìn)企業(yè)相比,目前制粉車(chē)間共有兩臺(tái)立式中速磨煤機(jī),采用輪流生產(chǎn)模式,單機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為55t/h,高爐噴吹量約為45t/h,從磨機(jī)產(chǎn)量看,具有提高煤比的潛力。通過(guò)優(yōu)化配煤及爐內(nèi)操作,改善煤粉利用率,在當(dāng)前原燃料條件下提高煤比和降低燃耗成本在技術(shù)上是可行的。
2 目前使用的單煤性能評(píng)價(jià)
對(duì)興澄特鋼大高爐目前噴吹用的煙煤和無(wú)煙煤進(jìn)行基礎(chǔ)性能實(shí)驗(yàn)研究,包括煤粉在干燥基下的工業(yè)分析,元素分析,灰成分,發(fā)熱值,可磨性,堿金屬含量等;對(duì)興澄特鋼大高爐目前噴吹用的煙煤和無(wú)煙煤的噴吹工藝性能進(jìn)行系統(tǒng)研究,包括爆炸性,著火點(diǎn),燃燒性,反應(yīng)性,灰熔融特性,流動(dòng)性,粘結(jié)性等。興澄特鋼的煙煤灰分含量較低,揮發(fā)分含量較高,且其高位發(fā)熱值相對(duì)較高,可磨性較低,爆炸性強(qiáng),噴流性一般,灰熔特征溫度偏低,3種煙煤的燃燒性和反應(yīng)性基本無(wú)差異。興澄特鋼無(wú)煙煤的灰分含量較低,發(fā)熱值較高,無(wú)爆炸性,著火點(diǎn)較高,可磨性較低,無(wú)煙煤的噴流性一般,灰熔特征溫度較高,但無(wú)煙煤的燃燒性和反應(yīng)性均較差。


3 優(yōu)化配煤實(shí)驗(yàn)研究
通過(guò)性價(jià)比評(píng)價(jià)指數(shù)和有效熱值評(píng),無(wú)煙煤評(píng)比:無(wú)煙煤C>無(wú)煙煤B>無(wú)煙煤A;煙煤評(píng)比:煙煤A>煙煤C>煙煤B,選擇性價(jià)比高的前兩種進(jìn)行配煤,并以混合煤揮發(fā)分19%,21%,23%三個(gè)區(qū)間進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。

根據(jù)單煤的性價(jià)比評(píng)價(jià)指數(shù)選擇無(wú)煙煤C、無(wú)煙煤B、煙煤C和煙煤A作為配煤的基礎(chǔ)煤種?;烀撼杀倦S揮發(fā)分含量增加而降低,性價(jià)比評(píng)價(jià)指數(shù)隨之降低?;烀簱]發(fā)分含量應(yīng)該保持在19%左右,能夠保證制粉安全,且混煤的有效熱值和性價(jià)比較高。推薦的混煤方案為58%無(wú)煙煤C+42%煙煤A,或者60%無(wú)煙煤C+40%煙煤C。

圖2 配煤性價(jià)比分析
通過(guò)對(duì)噴吹用的煙煤和無(wú)煙煤的基礎(chǔ)性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,選擇性價(jià)比較高的煤粉作為配煤優(yōu)化的基本煤種,混煤方案選擇為揮發(fā)分為19%左右,推薦2種性價(jià)比最優(yōu)的混煤方案(60%無(wú)煙煤C+40%煙煤C和58%無(wú)煙煤C+42%煙煤A),按照2種方案進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)踐,分階段進(jìn)行提高煤比攻關(guān)。
4 提高煤比試驗(yàn)
4.1 試驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃方案
試驗(yàn)攻關(guān)階段自1月26日—5月25日,共4個(gè)月,具體試驗(yàn)安排如下:

4.2 攻關(guān)階段前后原料結(jié)構(gòu)情況
大高爐入爐礦石結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦(72~73%)+63%品位球團(tuán)礦(9~10%)+塊礦(18~19%),使用2種澳洲進(jìn)口塊礦。為平衡爐渣成分,日常微調(diào)爐料結(jié)構(gòu)。焦炭使用100%一級(jí)干熄焦,供應(yīng)比較穩(wěn)定,未作調(diào)整。入爐品位整體呈下降趨勢(shì),低于基準(zhǔn)期品位,對(duì)本次提煤降焦過(guò)程起消極作用。

4.3 提煤比攻關(guān)試驗(yàn)前后的原燃料質(zhì)量情況
4.3.1 燒結(jié)礦、球團(tuán)、塊礦質(zhì)量
燒結(jié)礦、球團(tuán)、塊礦關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)攻關(guān)前后比較,入爐品位較基準(zhǔn)期都有所下降,燒結(jié)、球團(tuán)中MgO含量上升,燒結(jié)堿度下降0.08倍,原料整體成分穩(wěn)中有降。

4.3.2 焦炭、煤粉質(zhì)量
焦炭、煤粉關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)攻關(guān)前后比較,焦炭成分比較穩(wěn)定,變化不大;熱態(tài)性能下降(CSR下降0.17%,CRI上升0.01%);機(jī)械強(qiáng)度下降M10上升0.08%,增加燃料消耗。噴吹煤粉揮發(fā)分上升0.89%,-200目比例上升8.66%,有利于提高噴吹量。

4.4 生鐵質(zhì)量、爐渣成分
由于煤粉中含硫上升,入爐硫負(fù)荷的增加,高爐配合低硅鐵冶煉,采用了提高爐渣堿度的方法,增加渣中MgO的含量,改善了爐渣的流動(dòng)性,同時(shí)提高爐缸熱容性,噴煤比提高以后,生鐵含硫量并未明顯升高,確保了生鐵質(zhì)量。

4.5 富氧率變化
大高爐基準(zhǔn)期富氧率為3.25%,3月提高到3.50%左右,4、5月份提高4.0%左右,大高爐富氧率的增加是煤比提高的關(guān)鍵因素之一。

4.6 風(fēng)溫變化
大高爐風(fēng)溫水平由1150℃左右提高至1180℃左右,風(fēng)溫的大幅度提高保證了煤粉在風(fēng)口前具有較高的燃燒率,攻關(guān)階段風(fēng)溫水平基本能夠穩(wěn)定在1180℃左右,較基準(zhǔn)期提高近10℃。

4.7 壓差變化
攻關(guān)初期大高爐壓差在180~185kPa左右,后期有所下降維持在180kPa以內(nèi)。高壓差操作難度較大,容易造成高爐懸料、難行等現(xiàn)象。攻關(guān)期能夠?qū)崿F(xiàn)提煤降焦,且保證燃料比基本不上升,與高爐操作者及時(shí)調(diào)整制度密不可分。

4.8 料制調(diào)整
提高煤比后,使風(fēng)口回旋區(qū)發(fā)生變化,初始煤氣流分布改變,經(jīng)過(guò)攻關(guān),試用新的料制,不斷調(diào)整礦、焦的布料檔位角度、檔位環(huán)數(shù),尤其是中心焦角度和環(huán)數(shù),引導(dǎo)中心氣流,達(dá)到合理的煤氣流分布,從而穩(wěn)定控制煤氣利用率,保持高煤比。
4.9 焦比情況
大高爐基準(zhǔn)焦比達(dá)到322kg/t,隨著提煤比項(xiàng)目的實(shí)施,焦比逐漸降低,2月份時(shí)焦比已經(jīng)降到317kg/t;3月份時(shí)焦比降低到313kg/t,比基準(zhǔn)期降低9kg/t;4月份焦比可以降低到310kg/t;5月份焦比降低到309kg/t,較基準(zhǔn)期下降13kg/t。

4.10 煤比情況
煤比基準(zhǔn)期水平為153kg/t;2月份煤比上升到163kg/t,3月份煤比增加到167kg/t;4月份煤比為168kg/t;5月份煤比提高到171kg/t,較基準(zhǔn)目標(biāo)提高18kg/t,完成攻關(guān)目標(biāo)。

5 總結(jié)
(1)根據(jù)單煤的性價(jià)比評(píng)價(jià)指數(shù)找出3種煤粉作為配煤的基礎(chǔ)煤種,通過(guò)性價(jià)比評(píng)價(jià)指數(shù)、有效熱值評(píng)和安全性,推薦了2種混煤方案為58%無(wú)煙煤C+42%煙煤A,或者60%無(wú)煙煤C+40%煙煤C。
(2)與基準(zhǔn)期相比,經(jīng)過(guò)優(yōu)化配煤,截止到5月份大高爐煤比提高了18kg/t,焦比降低13kg/t,實(shí)現(xiàn)了以煤代焦的目的,節(jié)約了燃料成本,為公司創(chuàng)造了效益。下一步,繼續(xù)優(yōu)化配煤比,同時(shí)與爐內(nèi)調(diào)劑相配合,確保長(zhǎng)期保持煤比170kg/t以上,達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)高爐先進(jìn)水平。
6 參考文獻(xiàn)
[1] 湯清華,王筱留,祁成林,等.高爐噴吹煤粉知識(shí)問(wèn)答.第2版[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2016.
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[3] 宋陽(yáng)升.我國(guó)高爐噴煤技術(shù)的發(fā)展和展望[J].鋼鐵,1996,31(12):5-12.
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