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劉文明
(首鋼集團通鋼公司煉鐵事業(yè)部)
摘 要 通鋼2號高爐設(shè)計有效爐容2680m3,于2017年9月25日中修完畢后開爐,4天后高爐產(chǎn)能達到了設(shè)計產(chǎn)能,實現(xiàn)了安全快速達產(chǎn)。2019年4月10日,由于外阜電廠倒電誤操作,造成高爐大面積停電,非計劃休風(fēng)42小時18分,復(fù)風(fēng)之后爐況恢復(fù)很順利。在以后生產(chǎn)過程中,風(fēng)口小套不定期出現(xiàn)破損,導(dǎo)致2號高爐多次出現(xiàn)無計劃休風(fēng),經(jīng)過不斷的摸索實踐,總結(jié)出切實可行的無計劃休風(fēng)情況下的休、復(fù)風(fēng)經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞 高爐 無計劃休復(fù)風(fēng) 快速恢復(fù)
1 前言
通鋼2號高爐設(shè)計有效爐容2680m3,于2017年9月25日中修完畢后開爐。2號高爐設(shè)計3個鐵口,30個風(fēng)口。高爐使用的新技術(shù)新工藝有:爐底采用大塊碳磚加陶瓷墊技術(shù)、爐缸采用大塊碳磚(只更換上部兩層大炭塊至風(fēng)口部位的耐火磚)及鐵口區(qū)碳磚加厚設(shè)計、爐底爐缸侵蝕預(yù)報監(jiān)測技術(shù)、頂燃式熱風(fēng)爐、燒結(jié)礦分級入爐及焦丁回收技術(shù)、串罐無料鐘爐頂設(shè)備、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)、明特法+底濾池渣處理設(shè)施(沖渣水冬季供廠區(qū)采暖余熱利用)、全干法煤氣除塵+“TRT”發(fā)電裝置等。在2019年4月10日發(fā)生停電故障,休風(fēng)42小時18分,之后多次短時間休復(fù)風(fēng),雖然對高爐各項指標(biāo)完成產(chǎn)生了較大沖擊,但沒有產(chǎn)生異常爐況。本文對通鋼2號高爐無計劃修復(fù)風(fēng)進行總結(jié)。
無計劃休風(fēng)較計劃休風(fēng)在爐況恢復(fù)上主要有以下幾個不利因素:
(1)正常操作下的高爐在無計劃休風(fēng)后,正常冶煉行程被打斷,爐缸熱損失較大。
(2)爐渣堿度因熱制度變化而變化,頻繁的無計劃休風(fēng)易造成爐缸不活,由于煤粉是酸性的,正常堿度平衡被打破。
2 無計劃休風(fēng)情況下的休風(fēng)關(guān)鍵點
(1)休風(fēng)前爐況穩(wěn)順是關(guān)鍵,如爐況不穩(wěn),調(diào)劑穩(wěn)定后再休風(fēng),如發(fā)生懸料要先坐料,料下回風(fēng)后再休風(fēng)坐料,無空尺低料線作業(yè)。休風(fēng)前禁止向爐頂打水。
(2)休風(fēng)操作前與有關(guān)崗位聯(lián)系好(熱風(fēng)爐、燃氣、鼓風(fēng)機、TRT,上料、噴煤),做好休風(fēng)準(zhǔn)備,提前將送鼓風(fēng)機撥風(fēng)系統(tǒng)的禁止撥風(fēng)信號送至鼓風(fēng)機并確認。
(3)日常在渣鐵溫度管理上要高度重視,確保渣鐵物理熱溫度1480-1510℃水平,爐外渣要有良好的流動性,二元堿度在1.15-1.25之間。
(4)休風(fēng)前是否出凈渣鐵,對后續(xù)恢復(fù)起到至關(guān)重要的影響。因此休風(fēng)前末次鐵要雙場迅速出凈渣鐵,鐵口大吹10分鐘,吹過撇渣器,關(guān)混風(fēng)調(diào)節(jié)閥及混風(fēng)大閘,此時看計產(chǎn)與實產(chǎn)是否相符,如渣鐵未排凈可在減風(fēng)時多出一會,力爭排凈渣鐵。在鐵口見吹前保持正常的操作,堵口時鐵口打泥量杜絕對爐前出鐵作業(yè)的影響。
(5)熱風(fēng)爐禁止燒爐。向爐頂、重力除塵器通蒸汽。
(6)在鐵口出現(xiàn)見吹征兆時,首先停氧、停煤,確保風(fēng)口前不會出現(xiàn)未然煤粉。視鐵口見吹情況分步減風(fēng):第一次減風(fēng)至270kPa,同時配合減頂壓,維持 5-10分鐘;第二步鐵口又吹,再減風(fēng)至200kPa,同時配合減頂壓,停止上料,提起探尺,維持5-10分鐘;第三步減風(fēng)至120-100kPa,配合減頂壓。開放散改常壓,開放散后,聯(lián)系布袋切煤氣。鐵口大吹后,逐步用放風(fēng)閥放風(fēng)。
(7)放風(fēng)過程中檢查風(fēng)口,重點看日常狀態(tài)不好的風(fēng)口有無涌渣,放風(fēng)過程中壞風(fēng)口及冷卻設(shè)備要減水,放風(fēng)至20kPa,全面檢查風(fēng)口,風(fēng)口有無灌渣,風(fēng)口無危險后,放風(fēng)至零,全面檢查風(fēng)口,確認風(fēng)口安全后通知熱風(fēng)爐休風(fēng)操作,如需倒流休風(fēng)開倒流休風(fēng)閥。(倒流時風(fēng)口開1/3窺視孔蓋,當(dāng)渣鐵排放不夠凈,而又必須作休風(fēng)手續(xù)時,發(fā)出休風(fēng)信號與通知倒流之間要有3~5分鐘的時間間隔)。
(8)休風(fēng)1小時后水壓要降至合理水平,最大限度減少不必要的熱量損失。
3 無計劃休風(fēng)情況下的復(fù)風(fēng)恢復(fù)關(guān)鍵點
(1)復(fù)風(fēng)前確認干法除塵、TRT是否具備引煤氣條件,送風(fēng)裝置是否嚴密,各環(huán)節(jié)是否具備復(fù)風(fēng)條件,防止因不能正常引煤氣影響正常送風(fēng)過程。
(2)復(fù)風(fēng)前料線過深(或不明)時,可在送風(fēng)前加料到料線4m以內(nèi)。
(3)高爐應(yīng)以不高于全風(fēng)量的80%復(fù)風(fēng),參照透氣性指數(shù)和壓差, 保證料尺正常工作。送風(fēng)后,30分鐘料尺不動,應(yīng)適當(dāng)減風(fēng)或進行坐料。送風(fēng)后如果風(fēng)口活躍,料尺自由活動,即改按風(fēng)量操作。復(fù)風(fēng)后風(fēng)壓125kPa,聯(lián)系布袋除塵引煤氣操作,得到回復(fù)后,開重力除塵器遮斷閥,關(guān)爐頂放散閥。此時要低壓檢查風(fēng)口是否嚴密,確認不漏風(fēng)才允許加風(fēng)。待風(fēng)壓平穩(wěn)20分鐘后,加風(fēng)量500 m3/min平穩(wěn)30分鐘,期間爐頂溫度控制在300℃左右水平,放料操作主要結(jié)合頂溫和料線運動趨勢,以此類推,分三次加風(fēng),后續(xù)每次加風(fēng)300 m3/min,間隔時間為0.5小時,待風(fēng)壓加至正常風(fēng)量80%后,改高壓,打開混風(fēng)大閘,風(fēng)溫調(diào)節(jié)改自動,根據(jù)情況噴煤和富氧。一般達全風(fēng)量90%以后,每次加風(fēng)≯50m3/min,兩次間隔時間>15分鐘。同時注意爐頂壓力調(diào)節(jié)的配合。
(4)爐況恢復(fù)過程中掌握合適的加風(fēng)節(jié)奏,保持合理的風(fēng)速、動能。計算好鼓風(fēng)動能和實際風(fēng)速,使得兩者相匹配,風(fēng)速控制在240-260m/s。
(5)保持合理的出鐵間隔。恢復(fù)前期料速慢,風(fēng)量水平低,出鐵間隔時間短會帶來出鐵時間短,不利于爐前出鐵,間隔時間過長會造成憋渣鐵,不利于高爐恢復(fù)。計算好鐵量50-80噸出鐵,既保證每次出鐵時間,又能避免高爐憋風(fēng)。
(6)爐況恢復(fù)前期以出鐵為目標(biāo),進行靈活的爐前操作。爐前根據(jù)風(fēng)量水平,鐵口情況,及時更換鉆頭及打泥量。
4 低料線的負荷調(diào)整
無料鐘高爐料線3m~4m范圍,處于自動調(diào)節(jié)堆尖區(qū)域,焦炭負荷可不調(diào)或少調(diào)。
停止噴煤時的負荷調(diào)整見表3;
5 無計劃復(fù)風(fēng)過程計劃表
上表為2次無計劃休風(fēng)后的復(fù)風(fēng)操作記錄,復(fù)風(fēng)后過程中嚴格執(zhí)行制定的復(fù)風(fēng)計劃表及各項操作要點,爐況能夠在很短的時間內(nèi)恢復(fù)正常操作水平,為高爐各項指標(biāo)的進一步優(yōu)化消除了諸多不利因素。
6 結(jié)語
(1)休風(fēng)前爐前渣鐵力求出凈,看計產(chǎn)與實產(chǎn)是否相符,為后續(xù)快速恢復(fù)創(chuàng)造先期條件。
(2)在復(fù)風(fēng)過程中,按照復(fù)風(fēng)進度表進行,思路要明確,措施果斷到位。一切以爐況穩(wěn)定順行為主,各參數(shù)要匹配,期間盡快噴煤,以平衡突然停煤堿度帶來的影響。
(3)高度重視爐缸狀態(tài),渣鐵流動性及物理熱,穩(wěn)步推進,步步為營、快速恢復(fù)正常操作水平。
7 參考文獻
[1] 劉云彩.現(xiàn)代高爐操作[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2016.5.
(責(zé)任編輯:zgltw)