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京唐1號高爐氣密箱故障長時間休風恢復實踐

時間:2021-01-03 08:37來源:第十二屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
王 凱 李宏偉 紀鵬飛 唐瑞峰 鄭 凱 (首鋼京唐公司煉鐵部) 摘 要 首鋼京唐公司1號高爐因爐頂氣密箱故障導致α角無法正常布料,爐內(nèi)通過采取調(diào)整布料、降料線、扒礦批退負荷、附加
  • 王  凱  李宏偉  紀鵬飛  唐瑞峰  鄭  凱

    (首鋼京唐公司煉鐵部)


    摘  要  首鋼京唐公司1號高爐因爐頂氣密箱故障導致α角無法正常布料,爐內(nèi)通過采取調(diào)整布料、降料線、扒礦批退負荷、附加焦炭等措施,確保了高爐煤氣未發(fā)生較大變化。休風后,通過制定詳細的爐體保溫方案最大限度的降低熱量損失。送風恢復采取疏導邊緣煤氣布料制度,控制趕料線、加風與加礦批加負荷節(jié)奏等措施,送風后6小時15分鐘快速恢復至全風。

    關鍵詞  高爐  氣密箱  休風  布料  恢復  


    首鋼京唐公司1號高爐(有效容積5500m3)于2009年5月21日開爐,設有42個風口,4個出鐵口,自投產(chǎn)以來已經(jīng)穩(wěn)定運行10年7個月。2019年12月20日至22日因爐頂氣密箱故障無法正常布料,被迫長時間休風51小時32分鐘進行更換氣密箱。氣密箱故障發(fā)生后,爐內(nèi)立即采取調(diào)整布料、降料線、附加焦炭等措施,確保了高爐煤氣未發(fā)生較大變化。此外,為了確保送風后渣鐵熱度和良好流動性,同時采取扒礦批退負荷、降爐渣堿度、配吃螢石等措施。休風后,通過制定詳細的爐體保溫方案和爐況恢復方案,送風后6小時15分鐘1號高爐快速恢復至全風,1天23小時30分鐘負荷加至5.0,鐵水日產(chǎn)量達到11800噸。

    1  故障發(fā)生前爐況運行情況

    2019年12月1日至19日1號高爐生產(chǎn)運行良好,焦炭負荷穩(wěn)定在5.33,球比57%,風量7979m3/min,透氣性指數(shù)4286,實際風速246m/s,平均鼓風動能12786kg/s(主要經(jīng)濟指標如表1所示)。此外,裝料制度上采用平臺+中心加焦的布料模式(如表2所示),爐頂煤氣呈現(xiàn)典型的中心開發(fā)式煤氣分布,W值穩(wěn)定在0.25左右,煤氣利用率47.4%,爐頂溫度224℃。

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    2  氣密箱故障發(fā)生后采取措施

    2019年12月20日1:49分1號高爐爐頂氣密箱β角電機電流出現(xiàn)持續(xù)異常波動(β角正常工作電流在17~20A,波動期間最大電流68A),采取提高爐爐頂打水降溫、增加氣密箱冷卻水量(由9t/h增至12t/h)和增加氮氣量(由2600m3/h增加至最大3000m3/h)等措施后,電流值未完全恢復至正常水平,尤其當α角越大時β角電機電流越高。

    為確定氣密箱故障原因,防止事故擴大,1號高爐于12月20日11:58休風,休風后檢查發(fā)現(xiàn)氣密箱布料溜槽掛臂燒損龜裂,掛軸出現(xiàn)橫向位移約100mm,存在溜槽掉落,形成重大事故風險,對故障氣密箱進行更換。

    2.1  休風前采取臨時措施

    控制合理的煤氣流分布是實現(xiàn)高爐穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)的基礎,在大型高爐操作中,尤為注重中心和邊緣兩股煤氣流的協(xié)調(diào)發(fā)展[1]。在氣密箱故障發(fā)生后,布料溜槽α角只能在32°以內(nèi)正常布料,為了確保爐況穩(wěn)定和鐵水熱度充足,2019年12月20日17批配料上采取礦批由154噸扒至140噸,同時加焦炭退負荷5.33退至4.50;高鈦球由6.2噸/批減至0噸,入爐鈦負荷由7.57降至1.20kg/t;裝料制度上,料線由1.5m降至2.3m(理論測算α角變化0.3°影響料線約0.1m),同時增加中心區(qū)域焦炭量9°(4.5圈)→(5圈),邊緣最大角礦角30°(3圈)→(4圈)。

    在增大冷卻水量和氮氣量后,布料溜槽α角只能在36°以內(nèi)正常布料,確定氣密箱故障仍無法完全消除。爐內(nèi)立即按休風更換氣密箱準備,25批加焦炭負荷由4.5退至3.5,加螢石1噸/批,爐渣中(CaF2)按照4.4%控制;爐渣堿度R2由1.13降至1.00,結礦比由38.6%降至28.57%,球比由57%提至60.7%,高爐渣比214kg/t;布料上為了將影響降至最低,同時將最大礦、焦角度分別調(diào)至35°、36°(具體如表3所示)。

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    特大型高爐在重焦炭負荷下非計劃休風,根據(jù)停風時間的長短,加適量的循環(huán)焦恢復爐況是比較有利的一種方法[2]。此外,停風期間熱量損失與高爐的爐容大小、磚襯厚度、冷卻強度、停送風過程中停給煤時間等因素有關。根據(jù)熱量平衡計算停風期間(停風時間按50小時計算)熱量損失,停風料需增加足夠焦炭(由輕負荷料多帶入的焦炭和附加焦炭構成)進行熱補償。此外,考慮到氣密箱故障發(fā)生后因布料導致煤氣變化因素,確保送風后爐況順利恢復,此次停風料實際加入焦炭量比計算值多133.1噸。休風前累計加入附加焦炭共11批(共計371.1噸),即附加焦炭:14批附加1批+16批附加2批+20批附加4批+25批附加2批+30批附加2批。

    在高爐布料過程中,中心加焦過多時,焦炭在中心堆積,形成一定區(qū)域的無礦空間,這個區(qū)域內(nèi),煤氣流量大、利用率低,降低整個高爐的煤氣利用率[3]。附加焦炭在布料上全部取消9°中心焦,防止中心焦堆過于肥大而導致中心區(qū)域軟容帶上移,從而保證了煤氣分布的相對穩(wěn)定(如圖1、圖2所示)。此外,休風前出最后一次鐵的鐵水溫度1497℃,鐵中[Si]含量0.55%,渣中R2堿度1.13。

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    2.2  休風后采取控制措施

    高爐長時間休風檢修,爐內(nèi)熱量損失大,若控制不好送風后極易導致渣鐵流動性差、恢復困難等。此次休風后重點從爐體冷卻、風口密封和爐頂放散控制方面入手。在爐體冷卻控制上,A系統(tǒng)休風1小時后停一臺泵,6小時后再停1臺泵,最終確保1臺泵正常工作,休風期間嚴格控制A系統(tǒng)進水溫度42-45℃;爐底冷卻水量休風后減至200m3/h,6小時后減至100m3/h;B系統(tǒng)休風6小時后停1臺泵,休風期間加強水位變化檢查并做好記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報煉鐵集控工。

    壞風口更換完成后及時密封,班中每2小時巡檢一次,發(fā)現(xiàn)風口密封不嚴密漏風的,及時組織重新密封。休風后保持開啟三個爐頂放散閥,休風24小時后,只開啟一個爐頂放散閥,每8h輪流更換,以達到減少熱量損失之目的。

    3  爐況恢復

    3.1  裝料調(diào)整

    休風前因布料角度發(fā)生較大變化,煤氣分布也相應的發(fā)生一定變化。由于更換新氣密箱后,布料恢復至正常生產(chǎn)時站位(如表3所示),但考慮到休風前邊緣煤氣升高趨勢明顯,故送風裝料采取適當疏導邊緣煤氣布料制度,即最大礦角42°(1圈)。此外,考慮爐缸安全及護爐需要,送風料停止配加螢石。

    3.2  風量恢復控制

    風量是高爐冶煉的基本參數(shù),決定燃料在爐缸燃燒的數(shù)量和煤氣的發(fā)生量,對高爐冶煉進程起決定性影響[4]。2019年12月22日15:30 1號高爐檢修結束(累計休風檢修時間51小時32分鐘),全開風口送風,初始料線深度4.4m,送風風量1500m3/min,透氣性指數(shù)7500,送風后18分鐘料尺開始自由活動。

    16:10干法入口溫度合格,高爐煤氣并入公司煤氣管網(wǎng)后,高爐開始穩(wěn)步加風??紤]休風時間長因素,每次加風節(jié)奏按≯500m3/min控制,壓量關系平穩(wěn),料尺工作良好,操作上杜絕扛壓差、頂料尺加風,以避免嚴重塌料或懸料的發(fā)生;當風量水平恢復至全風量的95%(約為>7600m3/min)以上時;加風幅度≯100m3/min/次、加風間隔≮30min,目的主要是給高爐恢復煤氣分布創(chuàng)造條件。17:29風量加至6550m3/min,在加風過程中嚴格控制好趕料線節(jié)奏,加風與加料交替進行,18:15料尺逐步趕至正常料線1.5m,期間壓量關系平穩(wěn),未發(fā)生滑尺、塌料、管道等異常情況。至21:45風量恢復至全風8050m3/min。22:39開始富氧1%。

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    3.3  出鐵情況

    當風量加至5500m3/min后,累計風量11.2萬m3,料尺工作良好,于2019年12月22日17:18出第一次鐵,渣鐵流動性良好,鐵中[Si]含量1.81%,鐵水溫度1336℃,爐渣中CaF2含量4.15%,二元堿度1.01。后續(xù)因輕負荷料和附加焦炭陸續(xù)作用,渣鐵溫度快速升高,12月22日22:02出第三次鐵時,鐵水溫度升至1462℃,具體如表4所示。

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    3.4  送風后負荷料調(diào)整

    此次長時間休風恢復,在前期料尺工作良好的情況下優(yōu)先以上風為主,初始送風入爐料礦批140噸,負荷3.50,球比60.7%。風量全風穩(wěn)定2個小時后,于2019年12月22日23:45開始加負荷由3.50至3.80,礦批143噸。考慮到送風后煤氣變化,后續(xù)嚴格控加礦批制節(jié)奏,加負荷與加礦批交替進行(如圖4所示),至12月24日15:00負荷回至5.0,礦批153噸,富氧率提至5.3%,日產(chǎn)量達到11800噸,27日負荷回至5.33,日產(chǎn)量達到12000噸。

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    4  結語

    (1)本次因氣密箱故障導致布料溜槽無法正常布料后,通過采取縮礦批退負荷、降料線、增加中心焦量、調(diào)整邊緣布料等措施,最大限度的避免煤氣分布變化,將布料對爐況影響降至最低,也是后續(xù)爐況快速恢復的關鍵。

    (2)集中附加焦炭是高爐送風后快速提升爐缸熱度的最有效措施。此外,針對中心加焦冶煉高爐,附加焦布料取消中心焦可有效防止中心焦堆過于肥大,保證中心煤氣穩(wěn)定。

    (3)休風后,制定詳細的爐體保溫方案最大限度的降低高爐熱量損失。

    (4)送風恢復采取疏導邊緣煤氣布料制度,控制趕料線、加風與加礦批加負荷節(jié)奏等措施,為爐況恢復創(chuàng)造了有利條件。

    5  參考文獻

    [1] 郭可中,林成城.陳君明寶鋼號高爐操作技術進步[J].煉鐵,1998,17(4):17-20.

    [2] 魯儉,張賀順,等. 京唐1號高爐無計劃休風后的爐況恢復[J].煉鐵,2017,36(5):41.

    [3] 滕召杰,程樹森,趙國磊.高爐中心加焦對氣流分布及煤氣利用的影響[N].鋼鐵研究學報,2014,26(12):13.

    [4] 劉琦. 高爐基本操作制度的選擇. [J].煉鐵,2004,23(1):3.


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