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貴鋼3號(hào)高爐燜爐快速開(kāi)爐操作實(shí)踐

時(shí)間:2020-11-30 16:09來(lái)源:第十二屆全國(guó)煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
丁 毅 黃俊榮 劉海源 黃火相 楊一行 (廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司) 摘 要 對(duì)貴鋼3號(hào)高爐熱風(fēng)爐換球長(zhǎng)期燜爐后爐缸變冷,爐缸內(nèi)渣鐵難以順暢排出,選擇合理的熱制度和造渣制度,控
  • 丁  毅  黃俊榮  劉海源  黃火相  楊一行

    (廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司)


    摘  要  對(duì)貴鋼3號(hào)高爐熱風(fēng)爐換球長(zhǎng)期燜爐后爐缸變冷,爐缸內(nèi)渣鐵難以順暢排出,選擇合理的熱制度和造渣制度,控制好爐溫、堿度,采取鐵口埋氧槍富氧開(kāi)爐等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐快速開(kāi)爐。

    關(guān)鍵詞  高爐  燜爐  快速 富氧槍開(kāi)爐


    貴鋼煉鐵廠3號(hào)高爐有效容積530m3,設(shè)有14個(gè)風(fēng)口,1個(gè)鐵口,無(wú)渣口,石家莊華遠(yuǎn)串罐式無(wú)料鐘爐頂,溜槽長(zhǎng)度1600mm;冷卻系統(tǒng)采用開(kāi)路循環(huán)水冷卻,冷卻結(jié)構(gòu)型式爐缸為光面冷卻壁,爐腹以上為鑲磚冷卻壁,其中爐身6-8段帶銅棒鑲磚冷卻壁,2013年10月13日投產(chǎn),2019年2月21日至26日由聯(lián)合榮大進(jìn)行爐缸澆筑。2020年7月8日到7月19日休風(fēng)燜爐12天,利用轉(zhuǎn)爐更換爐役機(jī)會(huì)進(jìn)行熱風(fēng)爐松球換球。在這次停開(kāi)爐過(guò)程中,3號(hào)高爐精細(xì)準(zhǔn)備,統(tǒng)籌安排,采用鐵口埋氧槍富氧開(kāi)爐技術(shù),開(kāi)爐過(guò)程進(jìn)展順利。做到了爐內(nèi)未燒風(fēng)口,爐況恢復(fù)快,高爐短時(shí)間恢復(fù)富氧和噴煤,爐外從第三爐鐵開(kāi)始,渣鐵物理熱充沛,流動(dòng)性好,減輕了爐前勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了開(kāi)爐進(jìn)程。

    1  休風(fēng)燜爐前生產(chǎn)準(zhǔn)備

    休風(fēng)前爐況順行,全風(fēng)操作,爐缸活躍,爐溫充足、渣鐵流動(dòng)性好,是燜爐后復(fù)風(fēng)開(kāi)爐初期生成的冷渣鐵能順利下到爐缸的條件之一。

    1.1  休風(fēng)前爐內(nèi)操作

    提前2天減輕焦炭負(fù)荷,焦炭負(fù)荷由3.5t/t減輕到3.3t/t,噴煤量由9.0t/h減到6.5t/h,休風(fēng)前提前4天打開(kāi)7號(hào)風(fēng)口,全面活躍爐缸,防止?fàn)t墻結(jié)厚;下完休風(fēng)料后減風(fēng)時(shí)停煤,爐渣堿度控制在1.10倍左右,維持爐況順行,全風(fēng)操作,確保爐溫充足,渣鐵流動(dòng)性良好,使停爐過(guò)程中爐溫充足,是順利停爐的基礎(chǔ);高爐操作參數(shù)控制:[Si]早班0.40-0.60%,中班0.50-0.80%,休風(fēng)前最后一爐鐵0.90-1.10%;R2休風(fēng)前按正常1.15-1.20倍,鐵水物理熱≥1490℃;主要保證休風(fēng)時(shí)渣鐵物理熱充足,渣鐵流動(dòng)性好,從而確保渣鐵出凈;在休風(fēng)前4.5h下休風(fēng)料,料線由1.5m逐步降至3.3m,降料線休風(fēng)。休風(fēng)前最后一爐鐵配好4個(gè)空罐,保證足夠容量,確保渣鐵出凈,保證準(zhǔn)時(shí)休風(fēng),休風(fēng)后放大溝殘鐵;休風(fēng)前2天時(shí)按6.5t/h煤量平衡焦炭負(fù)荷、礦批由15.5t退至12.0t直至休風(fēng);休風(fēng)前對(duì)各冷卻設(shè)備進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)漏水立即控水,休風(fēng)后組織更換,并做好記錄,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)聯(lián)系處理。

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    1.2  燜爐休風(fēng)料組成

    休風(fēng)料焦比選擇及休風(fēng)料下達(dá)位置是快速開(kāi)爐恢復(fù)爐況的關(guān)鍵。此次開(kāi)爐較快、較順,主要是休風(fēng)料合理,爐溫合適、堿度合適,第一爐渣鐵順暢。

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    注:焦堆比重按 0.56t/m3、礦堆比重按 1.95t/m3、壓縮率按0.88計(jì)算。 

    (1)下料表中焦炭數(shù)據(jù)為干基,高爐根據(jù)實(shí)際水分計(jì)算濕焦量。 

    (2)空焦開(kāi)始帶白云石1t/批,錳礦250kg/批;燜爐使用100%天能焦。  

    (3)全爐測(cè)算渣堿度R2=0.86倍,[Si]3.0%。 

    (4)當(dāng)班值班工長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整負(fù)荷,休風(fēng)前把爐溫提到[Si]0.6-0.8%左右,鐵水物理熱大于 1480℃。 

    (5)實(shí)際休風(fēng)料根據(jù)爐溫、爐況情況酌情調(diào)整。 

    (6)休風(fēng)計(jì)劃空料線4.0m,第一組料下到風(fēng)口組織出最后一爐鐵,休風(fēng)料總體積278.2m3。 

    2  休風(fēng)后的操作

    休風(fēng)后要做好的安全工作主要有:關(guān)閉富氧總閥和進(jìn)入冷風(fēng)管道前的閘閥,切斷氧氣來(lái)源(富氧情況下);爐頂點(diǎn)火,爐頂、重力除塵器及布袋除塵系統(tǒng)通氮?dú)獗3终龎?,做好煤氣安全工作;休風(fēng)后2h高、中壓泵各停一臺(tái),適當(dāng)降低冷卻強(qiáng)度;再次確認(rèn)爐頂打水閥是否關(guān)嚴(yán),并關(guān)閉閘閥;及時(shí)更換漏水風(fēng)口中、小套。風(fēng)口小套使用無(wú)水炮泥堵嚴(yán),大中小套間隙用有水炮泥抹嚴(yán),并用黃油密封,要求每班檢查風(fēng)口密封情況,出現(xiàn)裂縫及時(shí)修補(bǔ)密封。爐頂氣密箱冷卻水量調(diào)小至2.0t/h左右,爐底冷卻水關(guān)至四分之一。熱風(fēng)爐涼爐松球、換球;休風(fēng)1天后關(guān)閉爐頂一個(gè)放散閥以減小爐內(nèi)抽力。

    3  送風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

    (1)風(fēng)口開(kāi)圓,并插槍。以前開(kāi)爐風(fēng)口開(kāi)得不好,經(jīng)常開(kāi)一個(gè)小孔不能插煤槍,這次開(kāi)爐前先插槍,送風(fēng)后立即送壓縮空氣,為復(fù)風(fēng)后快速噴煤創(chuàng)造條件。

    (2)埋富氧槍。氧槍長(zhǎng)度3.1米,結(jié)構(gòu)是全不銹鋼雙層套槍,內(nèi)管通氧氣,外管通壓縮空氣冷卻(圖1)。氧槍用石棉繩纏繞一圈,再用開(kāi)口機(jī)φ55mm鉆頭鉆鐵口到紅點(diǎn),把氧槍裝上開(kāi)口機(jī)打入鐵口;7日19日22:23時(shí)埋氧槍,空氣閥門(mén)全過(guò)程全開(kāi),壓力0.70MPa,氧氣閥門(mén)控制壓力在0.4-0.5MPa之間,拔槍前30分鐘加大氧量,埋槍55分鐘之后,23:18時(shí)高爐送風(fēng)(圖2)。

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    20日2:00時(shí)正撥槍,大量渣鐵流出,溫度和流動(dòng)性均可以,2:10時(shí)堵口,不再埋氧槍,3:54時(shí)開(kāi)第二次鐵口,出渣鐵正常。

    此次快速開(kāi)爐所有工作都圍繞一個(gè)“快”字開(kāi)展,而使用富氧槍是能快速開(kāi)爐的靈魂。埋富氧槍開(kāi)爐的作用是在爐缸底部吹氧氣和空氣混合氣體,使得下部焦炭燃燒加熱爐缸,騰出空間,讓送風(fēng)后產(chǎn)生的渣鐵能夠順利下達(dá)爐缸,待拔槍后,迅速將爐缸熔融的渣鐵排出爐外。傳統(tǒng)開(kāi)爐送風(fēng)后,由于爐缸底部的焦炭及冷渣鐵沒(méi)有加熱形成一個(gè)渣殼,新產(chǎn)生的渣鐵無(wú)法順利下達(dá)爐缸,單純的鐵口燒氧氣管,無(wú)法產(chǎn)生足夠的熱量燒開(kāi)渣殼,渣鐵面上升燒壞風(fēng)口。

    (3)煤氣及熱風(fēng)系統(tǒng)送風(fēng)前各個(gè)放散點(diǎn)及人孔都有人把關(guān),引氣后有異常情況迅速匯報(bào)并處理,減少慢風(fēng)時(shí)間。

    (4)維修、電氣人員現(xiàn)場(chǎng)保駕護(hù)航,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理;此次送風(fēng)后有些數(shù)據(jù)顯示異常,影響恢復(fù)進(jìn)度及操作人員的判斷。

    4  復(fù)風(fēng)操作

    3號(hào)爐燜爐至7月19日23:18時(shí)復(fù)風(fēng),共休風(fēng)燜爐11天17小時(shí)14分鐘(16874min),復(fù)風(fēng)前冷卻水、風(fēng)口小套高壓水、爐底冷卻水全部恢復(fù)正常,復(fù)風(fēng)料使用情況見(jiàn)表4。

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    本次復(fù)風(fēng)共4個(gè)風(fēng)口送風(fēng),采取偏堵10個(gè)風(fēng)口,鐵口上方4個(gè)風(fēng)口全開(kāi),為確保鐵口好開(kāi)出鐵順暢;由于休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),復(fù)風(fēng)前提前8小時(shí)燒通風(fēng)口,最后燒通風(fēng)口與鐵口并在鐵口埋氧槍;熱風(fēng)爐裝球完畢封好人孔后,5:25點(diǎn)火燒熱風(fēng)爐,23:18送風(fēng)恢復(fù)生產(chǎn),送風(fēng)時(shí)料線4.8m,復(fù)風(fēng)后風(fēng)溫水平仍然較低,全關(guān)混風(fēng)大閘操作。復(fù)風(fēng)風(fēng)量450m3/min,富氧1600m3/h。20日0:05時(shí)高爐引煤氣,開(kāi)始逐步加風(fēng),2:00拔氧槍出鐵,渣鐵流動(dòng)性良好,爐前第一爐渣鐵排放干渣坑。2:50時(shí)捅開(kāi)3#風(fēng)口,風(fēng)量加至580m3/min,夜班后續(xù)分別于4:20時(shí)、4:28時(shí)、6:20時(shí)、6:25時(shí)捅開(kāi)4#、12#、5#、11#風(fēng)口,風(fēng)量逐步加至950m3/min。7:30時(shí)恢復(fù)正常料線,風(fēng)量與風(fēng)壓差較比較平穩(wěn),壓量關(guān)系良好。8:45時(shí)、9:12時(shí)分別捅開(kāi)10#、6#風(fēng)口,10:40時(shí)開(kāi)通9#風(fēng)口,風(fēng)量逐步恢復(fù)至1210m3/min。42888爐次生鐵[Si]=0.77%,鐵水過(guò)撇渣器,14:00時(shí)富氧達(dá)到3000m3/h,15:00時(shí)左右風(fēng)量達(dá)到1220m3/min。21日14:03時(shí)捅開(kāi)8#風(fēng)口,因受公司鑄鐵機(jī)鑄鐵能力影響,后續(xù)維持1220m3/min風(fēng)量生產(chǎn)。本次休風(fēng)燜爐時(shí)間長(zhǎng),采用埋氧槍富氧開(kāi)爐技術(shù)開(kāi)爐,爐缸工作狀態(tài)好,風(fēng)量風(fēng)壓平穩(wěn),壓差合適,爐況恢復(fù)良好。

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    5  堵風(fēng)口及開(kāi)風(fēng)口操作

    傳統(tǒng)開(kāi)爐休風(fēng)16小時(shí)堵4個(gè)風(fēng)口,24小時(shí)休風(fēng)堵6個(gè)風(fēng)口,24小時(shí)以上的隨著休風(fēng)時(shí)間越長(zhǎng)的,堵的風(fēng)口越多。這次燜爐11天17小時(shí)14分鐘,7月19日23:18送風(fēng),到次日下午11點(diǎn)開(kāi)了12個(gè)風(fēng)口,富氧3000m3/h,只用了12個(gè)小時(shí),開(kāi)爐進(jìn)程比傳統(tǒng)開(kāi)爐提前至少35小時(shí)。

    傳統(tǒng)開(kāi)爐方法以為開(kāi)風(fēng)口少,可以控制節(jié)奏,減輕爐前勞動(dòng)強(qiáng)度。恰恰相反,開(kāi)風(fēng)口多,前期生成的渣鐵多,反而有利于爐前除鐵,前提條件就是下休風(fēng)料及休風(fēng)前爐溫、堿度、爐況要穩(wěn)定,送風(fēng)后各項(xiàng)參數(shù)要及時(shí)恢復(fù)正常。

    6  經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

    本次長(zhǎng)時(shí)間燜爐休風(fēng)后,采用埋氧槍富氧開(kāi)爐技術(shù),爐況快速恢復(fù),爐況穩(wěn)定,恢復(fù)時(shí)間較短,復(fù)風(fēng)后一天就恢復(fù)正常,在恢復(fù)過(guò)程中,沒(méi)有出現(xiàn)燒壞風(fēng)口的現(xiàn)象,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)高的爐溫,料線松動(dòng)后沒(méi)有出現(xiàn)懸料塌料現(xiàn)象,爐況順行,高爐操作水平有了新的提高,此次快速開(kāi)爐有以下方面值得今后開(kāi)爐借鑒學(xué)習(xí)。

    (1)休風(fēng)料組成:傳統(tǒng)開(kāi)爐休風(fēng)料一般是凈焦+輕負(fù)荷料+凈焦+逐次重負(fù)荷料+凈焦(逐次減少)+重負(fù)荷料,凈焦到爐腹即風(fēng)口上沿后休風(fēng),而此次快速開(kāi)爐是正常負(fù)荷料+凈焦+輕負(fù)荷料+逐次輕負(fù)荷料+凈焦+負(fù)荷料,休風(fēng)料到達(dá)風(fēng)口即休風(fēng)。

    (2)燜爐休風(fēng)料總焦比明顯降低。傳統(tǒng)方法燜爐休風(fēng)全爐焦比1.13t/t,快速開(kāi)爐全爐焦比0.915t/t。

    (3)傳統(tǒng)開(kāi)爐休風(fēng)料按硅2.0%校核堿度0.9倍,每次開(kāi)爐堿度均偏高,爐渣流動(dòng)性差;本次開(kāi)爐硅按3.0%校核堿度0.86倍,堿度合適,第一爐鐵爐渣流動(dòng)性好。

    (4)傳統(tǒng)開(kāi)爐上部縮礦批退角度,本次開(kāi)爐布料平臺(tái)及礦批基本不變。

    (5)燜爐休風(fēng)近12天,休風(fēng)后風(fēng)口堵嚴(yán)密封,減少爐內(nèi)抽風(fēng)燃燒焦炭產(chǎn)生熔渣,防止料柱孔道堵塞,減小了爐缸熱量損失。

    7  結(jié)語(yǔ)

    (1)休風(fēng)前爐況順行,全風(fēng)操作,爐缸活躍,爐溫充足,是快速開(kāi)爐初期生成的冷渣鐵能順利下到爐缸的基本條件。

    (2)休風(fēng)料計(jì)算準(zhǔn)確合理,下休風(fēng)料時(shí)機(jī)把握及冶煉過(guò)程控制正確,避免了休風(fēng)料過(guò)早到達(dá)爐缸,為快速開(kāi)爐創(chuàng)造了條件。

    (3)采用埋氧槍富氧開(kāi)爐使得下部焦炭燃燒加熱爐缸騰出空間,使送風(fēng)后產(chǎn)生的渣鐵能夠順利下達(dá)爐缸,并能迅速將爐缸熔融的渣鐵排出爐外,實(shí)現(xiàn)高爐快速開(kāi)爐。


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