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貴鋼3號高爐燜爐快速開爐操作實踐

時間:2020-11-30 16:09來源:第十二屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
丁 毅 黃俊榮 劉海源 黃火相 楊一行 (廣西貴港鋼鐵集團有限公司) 摘 要 對貴鋼3號高爐熱風爐換球長期燜爐后爐缸變冷,爐缸內(nèi)渣鐵難以順暢排出,選擇合理的熱制度和造渣制度,控
  • 丁  毅  黃俊榮  劉海源  黃火相  楊一行

    (廣西貴港鋼鐵集團有限公司)


    摘  要  對貴鋼3號高爐熱風爐換球長期燜爐后爐缸變冷,爐缸內(nèi)渣鐵難以順暢排出,選擇合理的熱制度和造渣制度,控制好爐溫、堿度,采取鐵口埋氧槍富氧開爐等措施,實現(xiàn)了高爐快速開爐。

    關鍵詞  高爐  燜爐  快速 富氧槍開爐


    貴鋼煉鐵廠3號高爐有效容積530m3,設有14個風口,1個鐵口,無渣口,石家莊華遠串罐式無料鐘爐頂,溜槽長度1600mm;冷卻系統(tǒng)采用開路循環(huán)水冷卻,冷卻結(jié)構(gòu)型式爐缸為光面冷卻壁,爐腹以上為鑲磚冷卻壁,其中爐身6-8段帶銅棒鑲磚冷卻壁,2013年10月13日投產(chǎn),2019年2月21日至26日由聯(lián)合榮大進行爐缸澆筑。2020年7月8日到7月19日休風燜爐12天,利用轉(zhuǎn)爐更換爐役機會進行熱風爐松球換球。在這次停開爐過程中,3號高爐精細準備,統(tǒng)籌安排,采用鐵口埋氧槍富氧開爐技術,開爐過程進展順利。做到了爐內(nèi)未燒風口,爐況恢復快,高爐短時間恢復富氧和噴煤,爐外從第三爐鐵開始,渣鐵物理熱充沛,流動性好,減輕了爐前勞動強度,縮短了開爐進程。

    1  休風燜爐前生產(chǎn)準備

    休風前爐況順行,全風操作,爐缸活躍,爐溫充足、渣鐵流動性好,是燜爐后復風開爐初期生成的冷渣鐵能順利下到爐缸的條件之一。

    1.1  休風前爐內(nèi)操作

    提前2天減輕焦炭負荷,焦炭負荷由3.5t/t減輕到3.3t/t,噴煤量由9.0t/h減到6.5t/h,休風前提前4天打開7號風口,全面活躍爐缸,防止爐墻結(jié)厚;下完休風料后減風時停煤,爐渣堿度控制在1.10倍左右,維持爐況順行,全風操作,確保爐溫充足,渣鐵流動性良好,使停爐過程中爐溫充足,是順利停爐的基礎;高爐操作參數(shù)控制:[Si]早班0.40-0.60%,中班0.50-0.80%,休風前最后一爐鐵0.90-1.10%;R2休風前按正常1.15-1.20倍,鐵水物理熱≥1490℃;主要保證休風時渣鐵物理熱充足,渣鐵流動性好,從而確保渣鐵出凈;在休風前4.5h下休風料,料線由1.5m逐步降至3.3m,降料線休風。休風前最后一爐鐵配好4個空罐,保證足夠容量,確保渣鐵出凈,保證準時休風,休風后放大溝殘鐵;休風前2天時按6.5t/h煤量平衡焦炭負荷、礦批由15.5t退至12.0t直至休風;休風前對各冷卻設備進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)漏水立即控水,休風后組織更換,并做好記錄,加強設備維護、檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時聯(lián)系處理。

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    1.2  燜爐休風料組成

    休風料焦比選擇及休風料下達位置是快速開爐恢復爐況的關鍵。此次開爐較快、較順,主要是休風料合理,爐溫合適、堿度合適,第一爐渣鐵順暢。

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    注:焦堆比重按 0.56t/m3、礦堆比重按 1.95t/m3、壓縮率按0.88計算。 

    (1)下料表中焦炭數(shù)據(jù)為干基,高爐根據(jù)實際水分計算濕焦量。 

    (2)空焦開始帶白云石1t/批,錳礦250kg/批;燜爐使用100%天能焦。  

    (3)全爐測算渣堿度R2=0.86倍,[Si]3.0%。 

    (4)當班值班工長根據(jù)實際情況調(diào)整負荷,休風前把爐溫提到[Si]0.6-0.8%左右,鐵水物理熱大于 1480℃。 

    (5)實際休風料根據(jù)爐溫、爐況情況酌情調(diào)整。 

    (6)休風計劃空料線4.0m,第一組料下到風口組織出最后一爐鐵,休風料總體積278.2m3。 

    2  休風后的操作

    休風后要做好的安全工作主要有:關閉富氧總閥和進入冷風管道前的閘閥,切斷氧氣來源(富氧情況下);爐頂點火,爐頂、重力除塵器及布袋除塵系統(tǒng)通氮氣保持正壓,做好煤氣安全工作;休風后2h高、中壓泵各停一臺,適當降低冷卻強度;再次確認爐頂打水閥是否關嚴,并關閉閘閥;及時更換漏水風口中、小套。風口小套使用無水炮泥堵嚴,大中小套間隙用有水炮泥抹嚴,并用黃油密封,要求每班檢查風口密封情況,出現(xiàn)裂縫及時修補密封。爐頂氣密箱冷卻水量調(diào)小至2.0t/h左右,爐底冷卻水關至四分之一。熱風爐涼爐松球、換球;休風1天后關閉爐頂一個放散閥以減小爐內(nèi)抽力。

    3  送風前的準備工作

    (1)風口開圓,并插槍。以前開爐風口開得不好,經(jīng)常開一個小孔不能插煤槍,這次開爐前先插槍,送風后立即送壓縮空氣,為復風后快速噴煤創(chuàng)造條件。

    (2)埋富氧槍。氧槍長度3.1米,結(jié)構(gòu)是全不銹鋼雙層套槍,內(nèi)管通氧氣,外管通壓縮空氣冷卻(圖1)。氧槍用石棉繩纏繞一圈,再用開口機φ55mm鉆頭鉆鐵口到紅點,把氧槍裝上開口機打入鐵口;7日19日22:23時埋氧槍,空氣閥門全過程全開,壓力0.70MPa,氧氣閥門控制壓力在0.4-0.5MPa之間,拔槍前30分鐘加大氧量,埋槍55分鐘之后,23:18時高爐送風(圖2)。

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    20日2:00時正撥槍,大量渣鐵流出,溫度和流動性均可以,2:10時堵口,不再埋氧槍,3:54時開第二次鐵口,出渣鐵正常。

    此次快速開爐所有工作都圍繞一個“快”字開展,而使用富氧槍是能快速開爐的靈魂。埋富氧槍開爐的作用是在爐缸底部吹氧氣和空氣混合氣體,使得下部焦炭燃燒加熱爐缸,騰出空間,讓送風后產(chǎn)生的渣鐵能夠順利下達爐缸,待拔槍后,迅速將爐缸熔融的渣鐵排出爐外。傳統(tǒng)開爐送風后,由于爐缸底部的焦炭及冷渣鐵沒有加熱形成一個渣殼,新產(chǎn)生的渣鐵無法順利下達爐缸,單純的鐵口燒氧氣管,無法產(chǎn)生足夠的熱量燒開渣殼,渣鐵面上升燒壞風口。

    (3)煤氣及熱風系統(tǒng)送風前各個放散點及人孔都有人把關,引氣后有異常情況迅速匯報并處理,減少慢風時間。

    (4)維修、電氣人員現(xiàn)場保駕護航,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理;此次送風后有些數(shù)據(jù)顯示異常,影響恢復進度及操作人員的判斷。

    4  復風操作

    3號爐燜爐至7月19日23:18時復風,共休風燜爐11天17小時14分鐘(16874min),復風前冷卻水、風口小套高壓水、爐底冷卻水全部恢復正常,復風料使用情況見表4。

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    本次復風共4個風口送風,采取偏堵10個風口,鐵口上方4個風口全開,為確保鐵口好開出鐵順暢;由于休風時間較長,復風前提前8小時燒通風口,最后燒通風口與鐵口并在鐵口埋氧槍;熱風爐裝球完畢封好人孔后,5:25點火燒熱風爐,23:18送風恢復生產(chǎn),送風時料線4.8m,復風后風溫水平仍然較低,全關混風大閘操作。復風風量450m3/min,富氧1600m3/h。20日0:05時高爐引煤氣,開始逐步加風,2:00拔氧槍出鐵,渣鐵流動性良好,爐前第一爐渣鐵排放干渣坑。2:50時捅開3#風口,風量加至580m3/min,夜班后續(xù)分別于4:20時、4:28時、6:20時、6:25時捅開4#、12#、5#、11#風口,風量逐步加至950m3/min。7:30時恢復正常料線,風量與風壓差較比較平穩(wěn),壓量關系良好。8:45時、9:12時分別捅開10#、6#風口,10:40時開通9#風口,風量逐步恢復至1210m3/min。42888爐次生鐵[Si]=0.77%,鐵水過撇渣器,14:00時富氧達到3000m3/h,15:00時左右風量達到1220m3/min。21日14:03時捅開8#風口,因受公司鑄鐵機鑄鐵能力影響,后續(xù)維持1220m3/min風量生產(chǎn)。本次休風燜爐時間長,采用埋氧槍富氧開爐技術開爐,爐缸工作狀態(tài)好,風量風壓平穩(wěn),壓差合適,爐況恢復良好。

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    5  堵風口及開風口操作

    傳統(tǒng)開爐休風16小時堵4個風口,24小時休風堵6個風口,24小時以上的隨著休風時間越長的,堵的風口越多。這次燜爐11天17小時14分鐘,7月19日23:18送風,到次日下午11點開了12個風口,富氧3000m3/h,只用了12個小時,開爐進程比傳統(tǒng)開爐提前至少35小時。

    傳統(tǒng)開爐方法以為開風口少,可以控制節(jié)奏,減輕爐前勞動強度。恰恰相反,開風口多,前期生成的渣鐵多,反而有利于爐前除鐵,前提條件就是下休風料及休風前爐溫、堿度、爐況要穩(wěn)定,送風后各項參數(shù)要及時恢復正常。

    6  經(jīng)驗總結(jié)

    本次長時間燜爐休風后,采用埋氧槍富氧開爐技術,爐況快速恢復,爐況穩(wěn)定,恢復時間較短,復風后一天就恢復正常,在恢復過程中,沒有出現(xiàn)燒壞風口的現(xiàn)象,沒有出現(xiàn)過高的爐溫,料線松動后沒有出現(xiàn)懸料塌料現(xiàn)象,爐況順行,高爐操作水平有了新的提高,此次快速開爐有以下方面值得今后開爐借鑒學習。

    (1)休風料組成:傳統(tǒng)開爐休風料一般是凈焦+輕負荷料+凈焦+逐次重負荷料+凈焦(逐次減少)+重負荷料,凈焦到爐腹即風口上沿后休風,而此次快速開爐是正常負荷料+凈焦+輕負荷料+逐次輕負荷料+凈焦+負荷料,休風料到達風口即休風。

    (2)燜爐休風料總焦比明顯降低。傳統(tǒng)方法燜爐休風全爐焦比1.13t/t,快速開爐全爐焦比0.915t/t。

    (3)傳統(tǒng)開爐休風料按硅2.0%校核堿度0.9倍,每次開爐堿度均偏高,爐渣流動性差;本次開爐硅按3.0%校核堿度0.86倍,堿度合適,第一爐鐵爐渣流動性好。

    (4)傳統(tǒng)開爐上部縮礦批退角度,本次開爐布料平臺及礦批基本不變。

    (5)燜爐休風近12天,休風后風口堵嚴密封,減少爐內(nèi)抽風燃燒焦炭產(chǎn)生熔渣,防止料柱孔道堵塞,減小了爐缸熱量損失。

    7  結(jié)語

    (1)休風前爐況順行,全風操作,爐缸活躍,爐溫充足,是快速開爐初期生成的冷渣鐵能順利下到爐缸的基本條件。

    (2)休風料計算準確合理,下休風料時機把握及冶煉過程控制正確,避免了休風料過早到達爐缸,為快速開爐創(chuàng)造了條件。

    (3)采用埋氧槍富氧開爐使得下部焦炭燃燒加熱爐缸騰出空間,使送風后產(chǎn)生的渣鐵能夠順利下達爐缸,并能迅速將爐缸熔融的渣鐵排出爐外,實現(xiàn)高爐快速開爐。


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